楊利軍
(大唐國際托克托發(fā)電有限責任公司,內(nèi)蒙古托克托 010206)
輸煤系統(tǒng)與制粉系統(tǒng)統(tǒng)稱為入爐煤供應(yīng)系統(tǒng),簡稱供煤系統(tǒng),是為火力發(fā)電機組提供燃料的系統(tǒng)。輸煤系統(tǒng)包括取煤、除鐵、碎煤和送煤等多個環(huán)節(jié),任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)故障都會影響整個系統(tǒng)正常運作,甚至影響機組的穩(wěn)定運行。供煤系統(tǒng)是保證機組正常運行發(fā)電的前提條件,所以其可靠與否對火力發(fā)電機組顯得尤為重要。
呼熱公司兩臺300 MW 燃煤亞臨界供熱機組,運煤系統(tǒng)按4×300 MW 設(shè)置一套。除采用準格爾煤礦燃煤外,還考慮部分燃用東勝煤和地方煤的可能性。運煤系統(tǒng)的功能主要包括儲煤場、輸煤皮帶機、原煤的篩分及破碎、程序自動控制以及采樣、除鐵、煤泥水處理、水力清掃等輔助系統(tǒng)。
根據(jù)工作經(jīng)驗及呼熱輸煤系統(tǒng)、制粉系統(tǒng)特性,對系統(tǒng)設(shè)備發(fā)生故障時可能影響機組的正常運行或出力受限,甚至危及機組安全運行的典型故障進行分析并提出處理方法。
斗輪機故障情況和相應(yīng)清除故障的措施見表1。
表1 斗輪機故障及清除措施
輸煤皮帶的故障情況和相應(yīng)清除故障的措施見表2。
當輸煤皮帶出現(xiàn)以上故障,經(jīng)對應(yīng)方案處理仍無法排除時,如果另一路皮帶備用正常,則啟動另一路皮帶運行。
給煤機斷煤的原因一般有兩個。
(1)給煤機系統(tǒng)設(shè)備故障。當給煤機變頻器、給煤機電機或控制系統(tǒng)故障時導致給煤機供煤中斷,出現(xiàn)此類事故時運行人員立即通知相關(guān)專業(yè),并就地進行檢查,確認無法運行時及時停運設(shè)備,防止設(shè)備損壞,啟動備用制粉系統(tǒng)恢復原運行工況。
(2)由于煤質(zhì)差泥煤水分高,導致煤倉壁大量粘結(jié),造成落煤筒蓬煤引起給煤機供煤中斷,當發(fā)生此類情況時,運行人員應(yīng)立即啟動煤倉疏松機、空氣炮,敲打落煤筒等方法進行處理,如果處理無效則停運該套制粉系統(tǒng),啟動備用制粉系統(tǒng)。
限制性噴嘴在壓力增加過程到某一臨界范圍后,氣體速度隨著氣體壓力的變化顯得不明顯。由此相關(guān)研究人員通過對限制型噴嘴的結(jié)構(gòu)改進,這就是目前使用最為廣泛的緊耦合霧化法。原理是縮短噴嘴出氣口和液流間的距離,合理利用氣體動能達到高效破碎目的。依據(jù)是增加氣體動能的傳輸效率。緊耦合霧化法由于氣體動能傳輸效率高,可以將熔體直接霧化成熔滴,其熔體冷卻速度≥105K/s,粉末平均粒度≤50μm。[13]該技術(shù)最早實際生產(chǎn)應(yīng)用在英國PSI公司。
2018 年8 月正值夏季大負荷期間,連日降雨導致呼熱燃煤水分極高,對輸煤系統(tǒng)造成前所未有的壓力。原煤倉蓬煤頻發(fā),煤倉疏松機、空氣炮連續(xù)運行無法停運,運行及項目部人員在給煤機平臺就地留守連續(xù)處理,運行一個班給煤機斷煤達200 余次,平均斷煤次數(shù)將近30 次/h。斗輪機落煤筒、各皮帶尾部落煤筒粘煤嚴重,檢修人員24 h 值班對落煤筒進行疏通。但是由于泥煤的特性,8 月12 日斗輪機落煤筒二皮帶落煤筒先后堵死無法疏通,機組降負荷運行。啟動振動給煤機運行,由于振動給煤機入口位于呼熱東煤場地面,位置較低,推煤機在推煤過程中,不可避免的將地面積存的大量煤、泥、水混合物推入振動給煤機內(nèi)部,導致一皮帶、一皮帶返程皮帶及皮帶托輥大量粘煤,一皮帶跳閘,振動給煤機被壓死,呼熱兩臺機組供煤全部中斷。
表2 輸煤皮帶
(1)快速降低機組負荷,減少煤位較低磨煤機煤量,適當增加煤位較高磨煤機煤量。監(jiān)視各燃燒器火檢狀況,投入火檢較差燃燒器油槍運行。
(2)負荷降至145 MW,啟動電動給水泵運行,停運汽泵;將凝結(jié)水泵變頻器解除自動手動調(diào)高轉(zhuǎn)速至1200 r/min;凝泵再循環(huán)投入自動至,設(shè)定連鎖值350 t/h;除氧器上水調(diào)門投入自動位,設(shè)定液位2650 mm。并設(shè)專人調(diào)整汽包、除氧器、凝汽器液位。
(3)退出機組協(xié)調(diào),根據(jù)鍋爐出力接帶負荷;負荷降低及時開啟機側(cè)相應(yīng)疏水;大機軸封倒至輔汽供;除氧器汽源切至高輔供。
(4)多套制粉系統(tǒng)運行時,降低頂層制粉系統(tǒng)煤量,保留頂層制粉系統(tǒng)最后停運。將煤倉燒空的制粉系統(tǒng)逐一停運,投入運行磨煤機所有油槍。
(5)適當降低鍋爐風量,將鍋爐三層燃盡風門開度全部開至100%,開大供氨調(diào)整門,防止氮氧化物超標。解除SCR 裝置煙溫低保護,保證SCR 系統(tǒng)在短期煙溫低工況下穩(wěn)定運行。
(6)匯報網(wǎng)調(diào),機組負荷降低;通知再生資源、園區(qū),供汽中斷。
(7)最后一套制粉系統(tǒng)燒空,聯(lián)系油區(qū)提高燃油壓力,投入鍋爐所有油槍運行,
(8)搶險成功,恢復上煤后,優(yōu)先頂層煤倉上煤,啟動頂層制粉系統(tǒng),以提高SCR(Selective Catalytic Reduction,選擇性催化還原法)入口煙氣溫度,防止SCR 催化劑失效。
(9)供煤系統(tǒng)恢復運行后,逐步恢復停運制粉系統(tǒng),恢復機組負荷,恢復至原運行工況。
(1)未造成鍋爐滅火。由于煤質(zhì)差、負荷低,任何輕微擾動或操作不當均有可能造成鍋爐滅火。運行人員憑借扎實的基本功、豐富的運行經(jīng)驗,合理調(diào)整避免了事故的進一步擴大。
(2)環(huán)保參數(shù)未超標。SCR 入口煙溫低于290 ℃,運行時長為38 min,如果SCR 入口煙溫低于290 ℃時長達1 h,為防止催化劑中毒失效則要停運脫銷裝置運行,屆時將造成環(huán)保參數(shù)超標,被迫停運機組運行。運行人員進行合理配風,采取最大保留上層制粉系統(tǒng)運行等措施避免了SCR 停運環(huán)保參數(shù)超標。
(1)對輸煤系統(tǒng)各設(shè)備進行徹底隱患排查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理;同時嚴格按要求對系統(tǒng)內(nèi)各備用設(shè)備進行定期輪換與試驗。
(2)目前公司對全廠煤場進行封閉改造,一方面可降低粉塵飛揚污染環(huán)境,另一方面可避免梅雨季節(jié)入爐煤過濕造成蓬煤現(xiàn)象。
(3)運行中煤倉平均煤位低至4 m,輸煤系統(tǒng)后續(xù)上煤量小于機組耗煤量,通知相關(guān)領(lǐng)導到位,組織調(diào)運、上煤工作。
(4)煤倉平均煤位低至3 m,輸煤系統(tǒng)后續(xù)上煤量小于機組耗煤量,降低機組負荷,保證輸煤系統(tǒng)后續(xù)上煤量大于機組耗煤量。
(5)煤倉平均煤位低至2 m,輸煤系統(tǒng)后續(xù)上煤量仍小于機組耗煤量,立即匯報公司生產(chǎn)領(lǐng)導,并聯(lián)系中調(diào)繼續(xù)降低機組負荷直至上煤量與耗煤量相匹配。
(6)煤倉平均煤位低至2 m 且上煤中斷,應(yīng)安排機組保留1~2 臺磨煤機小煤量運行,輪流啟動各臺磨煤機為輸煤系統(tǒng)搶修爭取時間,投油維持機組最小穩(wěn)燃負荷運行。
(7)低煤位期間,當輸煤運行設(shè)備有新增缺陷,通知檢修人員立即到位,在處理前預估出處理時間,根據(jù)皮帶恢復運行時間及煤位情況判斷是否需要降負荷,并安排機組及時倒備用制粉系統(tǒng)運行。
(8)低煤位期間,集控運行人員做好燃燒調(diào)整工作,加強運行磨煤機火檢監(jiān)視,調(diào)整環(huán)保參數(shù)防止超標。輔控人員重點監(jiān)視燃油系統(tǒng)是否運行正常,燃油系統(tǒng)的消缺工作可適當安排在煤位恢復正常后進行。煤質(zhì)差引起火檢不穩(wěn)要及時投油穩(wěn)定燃燒防止鍋爐滅火。
總的來說,隨著電力體制改革的不斷深入,電力市場競爭日益激烈,降低成本,增加劣質(zhì)煤摻燒力度,提高企業(yè)的核心競爭力,是公司近期及今后的發(fā)展趨勢。本文對呼熱入爐煤供應(yīng)系統(tǒng)設(shè)備的典型問題進行分析,做出了相應(yīng)的解決方案。同時結(jié)合實際發(fā)生的事故,以及事故處理中的措施進行優(yōu)化整理,希望今后出現(xiàn)類似情況時,對運行及檢修人員起到指導和借鑒的作用,從而保證機組安全穩(wěn)定運行。