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        1000MW旋流對(duì)沖鍋爐配風(fēng)優(yōu)化調(diào)整

        2019-09-10 01:02:51朱永飛
        中國電氣工程學(xué)報(bào) 2019年25期
        關(guān)鍵詞:優(yōu)化調(diào)整鍋爐

        朱永飛

        摘要:旋流對(duì)沖燃燒鍋爐由于其燃燒器結(jié)構(gòu)及布置方式的局限性,導(dǎo)致燃燒器之間的混合及燃燒后期擾動(dòng)差,易出現(xiàn)CO排放質(zhì)量濃度高的問題。由于二次風(fēng)風(fēng)箱較長(zhǎng),二次風(fēng)在沿爐膛寬度方向存在著一定的壓力梯度,造成鍋爐沿爐膛寬度方向O2體積分?jǐn)?shù)分布偏差大,爐膛中部區(qū)域進(jìn)風(fēng)量大,兩側(cè)墻區(qū)域進(jìn)風(fēng)量小。風(fēng)箱內(nèi)各燃燒器之間的流量分配不均勻,進(jìn)而對(duì)燃燒和污染物排放特性產(chǎn)生一定的影響。若運(yùn)行調(diào)整不當(dāng),將造成水冷壁高溫腐蝕、燃燒器燒損以及排煙溫度高、鍋爐熱效率低等問題。要優(yōu)化控制風(fēng)箱內(nèi)各燃燒器之間的二次風(fēng)流量分配,需要詳細(xì)了解風(fēng)箱內(nèi)的流動(dòng)特性及二次風(fēng)在多個(gè)燃燒器之間的流量分配特性。通過合理優(yōu)化調(diào)整鍋爐配風(fēng),能夠有效降低CO排放質(zhì)量濃度高等問題。

        關(guān)鍵詞:鍋爐;對(duì)沖燃燒;優(yōu)化調(diào)整;CO排放質(zhì)量濃度;排煙溫度;鍋爐效率

        引言:文章圍繞某1000MW超超臨界機(jī)組旋流對(duì)沖鍋爐存在的CO排放質(zhì)量濃度高、排煙溫度高、鍋爐效率低于設(shè)計(jì)值等問題,結(jié)合鍋爐二次風(fēng)箱的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),通過數(shù)值模擬分析及現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)對(duì)燃燒器配風(fēng)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。結(jié)果表明:優(yōu)化后鍋爐在1000MW和750MW負(fù)荷下,CO排放質(zhì)量濃度分別由2822mg/m3、排煙溫度分別下降11.7K、12.5K,鍋爐效率分別上升1.34個(gè)百分點(diǎn)、1.19個(gè)百分點(diǎn),優(yōu)化效果顯著。

        1.設(shè)備概況及布置

        某電廠1000MW機(jī)組鍋爐為DG3060/27.46-π1型超超臨界變壓直流爐,鍋爐共設(shè)有48個(gè)燃燒器,分為6層布置,每層8個(gè)燃燒器由同一臺(tái)磨煤機(jī)供給煤粉,采用HT-NR3旋流式低NOX燃燒器,前后墻布置,對(duì)沖燃燒。最下層A磨煤機(jī)8個(gè)燃燒器配置等離子點(diǎn)火裝置。HT-NR3旋流式低NOX燃燒器將燃燒用空氣分為一次風(fēng)、內(nèi)二次風(fēng)、外二次風(fēng)和中心風(fēng)四部分。燃燒器結(jié)構(gòu)見圖1。

        燃燒器二次風(fēng)箱為運(yùn)行燃燒器提供內(nèi)二次風(fēng)和外二次風(fēng),為停運(yùn)燃燒器提供冷卻風(fēng)。內(nèi)二次風(fēng)和外二次風(fēng)通過燃燒器內(nèi)同心的內(nèi)二次風(fēng)、外二次風(fēng)環(huán)形通道在燃燒的不同階段噴入爐內(nèi),實(shí)現(xiàn)分級(jí)供風(fēng),降低NOX的生成量。進(jìn)入燃燒器的內(nèi)二次風(fēng)量可通過燃燒器上的二次風(fēng)門擋板進(jìn)行手動(dòng)調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)量程為0°~90°。通過調(diào)節(jié)內(nèi)二次風(fēng)門擋板可得到適當(dāng)?shù)娘L(fēng)量,以獲得最佳燃燒工況,即良好的著火穩(wěn)燃性能、高燃燒效率、低NOX排放量,以及防止燃燒器結(jié)焦等。內(nèi)二次風(fēng)通道內(nèi)布置有軸向旋流器使經(jīng)過的二次風(fēng)產(chǎn)生旋轉(zhuǎn),離開燃燒器后旋轉(zhuǎn)的氣流在離心力的作用下擴(kuò)張,從而在中心區(qū)域產(chǎn)生負(fù)壓,使高溫?zé)煔饣亓鳎瑸槊悍蹥饬鞯闹鹛峁┠芰?。?nèi)二次風(fēng)旋流器為固定式,不可調(diào)節(jié),葉片傾角為60°。進(jìn)入燃燒器的外二次風(fēng)量可通過燃燒器上切向布置的葉輪式風(fēng)門擋板進(jìn)行調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)量程為0%~100%,調(diào)節(jié)外二次風(fēng)門擋板開度,可得到合適的外二次風(fēng)量和外二次風(fēng)旋流強(qiáng)度,以獲得最佳燃燒工況。

        2.優(yōu)化調(diào)整前鍋爐運(yùn)行情況

        燃燒器配風(fēng)調(diào)整前,對(duì)1000MW和750MW負(fù)荷進(jìn)行了摸底試驗(yàn)。

        1000MW負(fù)荷下,省煤器出口截面煙氣平均O2體積分?jǐn)?shù)為2.54%,A1測(cè)點(diǎn)O2體積分?jǐn)?shù)僅為1.01%,與爐膛中部O2體積分?jǐn)?shù)偏差超過3個(gè)百分點(diǎn);A1測(cè)點(diǎn)CO排放質(zhì)量濃度超過14000mg/m3,B6測(cè)點(diǎn)CO排放質(zhì)量濃度為4800mg/m3,平均CO排放質(zhì)量濃度為2822mg/m3;鍋爐排煙溫度為129.0℃,高于設(shè)計(jì)值12K;鍋爐熱效率為93.67%,低于設(shè)計(jì)值0.51個(gè)百分點(diǎn)。750MW負(fù)荷下,省煤器出口截面煙氣平均O2體積分?jǐn)?shù)為3.64%,B6測(cè)點(diǎn)O2體積分?jǐn)?shù)僅為0.76%,與爐膛中部O2體積分?jǐn)?shù)偏差超過4個(gè)百分點(diǎn);A1測(cè)點(diǎn)CO排放質(zhì)量濃度為6800mg/m3,B6測(cè)點(diǎn)CO排放質(zhì)量濃度為6000mg/m3,平均CO排放質(zhì)量濃度為1795mg/m3;鍋爐排煙溫度121.0℃,高于設(shè)計(jì)值8K;鍋爐熱效率為94.10%,低于設(shè)計(jì)值0.17個(gè)百分點(diǎn)。摸底試驗(yàn)結(jié)果表明:該配風(fēng)方式下爐膛中部區(qū)域進(jìn)風(fēng)量大,兩側(cè)區(qū)域進(jìn)風(fēng)量小,爐膛兩側(cè)局部區(qū)域缺氧明顯;CO排放質(zhì)量濃度高將導(dǎo)致嚴(yán)重的爐內(nèi)還原性腐蝕和結(jié)焦傾向,易發(fā)生爆管和泄漏,給鍋爐運(yùn)行帶來極大的安全隱患;排煙溫度高,鍋爐熱效率低于設(shè)計(jì)值。該配風(fēng)方式已無法滿足爐內(nèi)正常燃燒,需進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整[1]。

        3.數(shù)值模擬優(yōu)化

        為優(yōu)化鍋爐配風(fēng)方式,采用FLUENT軟件對(duì)旋流燃燒器二次風(fēng)箱進(jìn)行數(shù)值模擬。二次風(fēng)箱內(nèi)每層等距安裝8個(gè)旋流燃燒器,由各層風(fēng)室兩側(cè)入口均勻進(jìn)風(fēng)。二次風(fēng)箱入口設(shè)計(jì)風(fēng)速較低,可將二次風(fēng)箱視為一個(gè)靜壓風(fēng)箱,進(jìn)口截面采用速度邊界條件,平均速度為14.8m/s;燃燒器出口截面采用壓力出口邊界條件,平均速度為40m/s;采用標(biāo)準(zhǔn)k-ε湍流模型進(jìn)行計(jì)算。在煙道阻力特性及進(jìn)口流速不變的情況下,改變旋流燃燒器外二次風(fēng)門開度,研究每層風(fēng)室內(nèi)各燃燒器流量分配特性的變化規(guī)律,對(duì)旋流燃燒器配風(fēng)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。

        4.鍋爐配風(fēng)優(yōu)化調(diào)整及效果

        根據(jù)摸底試驗(yàn)結(jié)果,優(yōu)化調(diào)整鍋爐配風(fēng)方式,保持各燃燒器內(nèi)二次風(fēng)門開度均為45°,按照方案3調(diào)整外二次風(fēng)門開度。燃燒器配風(fēng)調(diào)整后,在鍋爐1000MW和750MW負(fù)荷下進(jìn)行試驗(yàn),試驗(yàn)煤質(zhì)與調(diào)整前相同。 配風(fēng)調(diào)整后1000MW負(fù)荷下,省煤器出口截面煙氣平均O2體積分?jǐn)?shù)為3.02%,O2體積分?jǐn)?shù)沿爐膛寬度方向分布均勻;A1、B6測(cè)CO排放質(zhì)量濃度約為600mg/m3,平均CO排放質(zhì)量濃度為146mg/m3;鍋爐排煙溫度為117.3℃,與設(shè)計(jì)值持平;鍋爐熱效率為95.01%,高于設(shè)計(jì)值0.83個(gè)百分點(diǎn)[2]。750mw負(fù)荷下,省煤器出口截面煙氣平均O2體積分?jǐn)?shù)為3.75%;A1測(cè)點(diǎn)CO排放質(zhì)量濃度為108mg/m3,B6測(cè)點(diǎn)CO排放質(zhì)量濃度為404mg/m3,平均CO排放質(zhì)量濃度為105mg/m3;鍋爐排煙溫度108.5℃,低于設(shè)計(jì)值4.5K;鍋爐熱效率為95.29%,高于設(shè)計(jì)值1.02百分點(diǎn)。

        結(jié)論:

        簡(jiǎn)而言之,該1000MW超超臨界對(duì)沖燃燒鍋爐由于二次風(fēng)箱結(jié)構(gòu)的原因,二次風(fēng)在沿爐膛寬度方向存在著一定的壓力梯度,造成鍋爐沿爐膛寬度方向O2體積分?jǐn)?shù)分布偏差大,爐膛中部區(qū)域進(jìn)風(fēng)量大,兩側(cè)墻區(qū)域進(jìn)風(fēng)量小。1000MW負(fù)荷下局部CO排放質(zhì)量濃度超過14000mg/m3,排煙溫度高,鍋爐熱效率低于設(shè)計(jì)值。同時(shí),根據(jù)鍋爐運(yùn)行現(xiàn)狀,優(yōu)化配風(fēng)方式,通過調(diào)整不同燃燒器風(fēng)門開度,加大缺氧區(qū)域風(fēng)量,減少富氧區(qū)域風(fēng)量,提高O2體積分?jǐn)?shù)分布的均勻性。鍋爐配風(fēng)優(yōu)化調(diào)整后,在1000MW和750MW負(fù)荷下,煙氣中CO排放質(zhì)量濃度明顯降低,平均值分別降低至146mg/m3和106mg/m3,爐內(nèi)還原性腐蝕和結(jié)焦傾向降低,鍋爐運(yùn)行安全性提高。最后,在1000MW和750MW負(fù)荷下,配風(fēng)優(yōu)化調(diào)整后鍋爐平均排煙溫度分別降低11.7K和12.5K,鍋爐熱效率分別提高了1.34個(gè)百分點(diǎn)和1.19個(gè)百分點(diǎn),鍋爐經(jīng)濟(jì)性顯著提高,配風(fēng)優(yōu)化調(diào)整效果明顯[3]。

        參考文獻(xiàn):

        [1]王松浩.旋流對(duì)沖鍋爐煙煤低氮燃燒特性數(shù)值模擬[J]..發(fā)電設(shè)備,22018,32(2):108-113.

        [2]李兵臣,宋景慧,沈躍良,等.二次風(fēng)旋流強(qiáng)度可調(diào)范圍的數(shù)值模擬研究[J].動(dòng)力工程學(xué)報(bào),2018,32(112):916-921.

        [3]劉建全,孫保民,張廣才,等.1000MW超超臨界旋流燃燒鍋爐穩(wěn)燃特性數(shù)值模擬與優(yōu)化[J].中國電機(jī)工程學(xué)報(bào),2017,32(8):19-27.

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