胡碩生
摘要:隨著工業(yè)技術(shù)的不斷進步,換熱器設(shè)備的管理和運行引起了各級管理人員的重視,由于其工作狀態(tài)會直接影響裝置項目的負荷及效率。因此,需要相關(guān)管理人員對換熱器的失效問題給子必要的關(guān)注和處理。文中針對貧富甲醇高效換熱器換熱管失效原因進行了簡要的分析,并且提出了應(yīng)對措施,旨在為設(shè)備管理人員提供必要的借鑒和參考。
關(guān)鍵詞:貧富甲醇;高效換熱器;換熱管;失效;原因
中圖分類號:TG142.71
文獻標(biāo)識碼:A
文章編號:2095-6487(2019)03-0098-02
0引言
國能集團寧煤煤制油分公司20臺貧富甲醇換熱器投入運行一年多相繼出現(xiàn)換熱管泄漏問題,堵漏點最多達到1485根到達報廢標(biāo)準(zhǔn)。該換熱器管束材質(zhì)設(shè)計為10#鋼,管束介質(zhì)為富H2S甲醇,工作溫度及設(shè)計壓力見下表。為了對換熱器失效機理進行深入分析,進一步確認泄漏原因,大檢修期間我單位安排對三系列E20DE換熱器各抽出2根泄漏嚴重的換熱管,外觀檢查發(fā)現(xiàn)換熱管均有孔洞,最大直徑為4.5mm,孔洞部位無明顯減薄。
1失效分析內(nèi)容及結(jié)果
1.1宏觀檢查
送檢試樣共四件,失效形式為點腐蝕穿孔,管件上由委托方標(biāo)記缺陷方位及設(shè)備編號,將E-3100320D的孔朝右側(cè)、孔朝下側(cè)、孔朝上側(cè)管分別編號
1#、2#、3#;將E-3100320E孔朝上側(cè)編號4#。
所有管段外壁均勻腐蝕,較平整,穿孔部位邊緣平整,無明顯塑性變形;打開后觀察到管內(nèi)壁呈黑色,局部存在未貫穿壁厚的點腐蝕坑,內(nèi)壁附著物質(zhì)地堅硬,與金屬基體結(jié)合緊密。內(nèi)壁腐蝕坑邊緣整齊,腐蝕坑附近無明顯減薄,管壁厚與設(shè)計值相符,整體無明顯減薄。
1.2化學(xué)成分分析
根據(jù)GB/T223.鋼鐵及合金化學(xué)分析分析方法對該送檢試樣進行化學(xué)成分分析,結(jié)果見表1。鋼管化學(xué)成分中C含量略微偏低,接近標(biāo)準(zhǔn)值下限,其余元素符合GB
9948-2006.石油裂化用無縫鋼管對10鋼的規(guī)定。
1.3金相組織分析
1.3.1非金屬夾雜物
依據(jù)GB/T10561的規(guī)定,2#管非金屬夾雜物級別為B2.0級,4#管非金屬夾雜物級別為DO.5級,符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)定的不大于2.5級的要求。
1.3.2金相組織
a.取樣部位
取2#管、4#管橫截面進行金相檢驗。
b.檢驗結(jié)果
依據(jù)GB/T13298的規(guī)定,試樣經(jīng)機械拋光,采用4%硝酸酒精腐蝕,光學(xué)顯微鏡下觀察,母材金屬組織為鐵素體+珠光體,管壁存在脫碳層,脫碳部位金屬組織中珠光體含量減少或完全消失,2#外壁脫碳層深度362μm,內(nèi)壁無明顯脫碳,4#外壁局部脫碳,最大脫碳層深度653μm,內(nèi)壁存在部分脫碳現(xiàn)象,脫碳層深度359μm。管內(nèi)壁均可觀察到數(shù)目較多的點腐蝕坑,腐蝕坑內(nèi)金屬表面有大量附著物。
1.4腐蝕坑及管內(nèi)壁附著物成分分析
對2#管穿孔部位表面(2處)、2#管點腐蝕坑(未穿)內(nèi)壁、2#管無明顯腐蝕坑的內(nèi)表面、4#管點腐蝕坑(未穿)內(nèi)壁(2處)、4#管無明顯腐蝕坑的內(nèi)表面以及4#內(nèi)表面局部堆積的附著物采用EDS分析了元素組成,可見管內(nèi)壁被以Fe、0、S、C為主要元素組成的物質(zhì)覆蓋。EDS分析結(jié)果如表2所示。
1.5腐蝕形貌
對管內(nèi)壁及斷口表面的微觀形貌進行觀察,發(fā)現(xiàn)管內(nèi)壁被腐蝕產(chǎn)物覆蓋,腐蝕穿孔部位表面局部可見腐蝕形成的平行條紋狀紋理,管壁內(nèi)表面的腐蝕產(chǎn)物呈絮狀[2]。
2失效原因綜合分析
2.1檢驗結(jié)果
(1)化學(xué)成分中C含量略微偏低,但接近標(biāo)準(zhǔn)值下限;(2)金相組織由鐵素體+珠光體組成,內(nèi)外壁局部脫碳;(3)內(nèi)壁存在較多點腐蝕坑,除點腐蝕部位外其余部
位無明顯減薄;
(4)管內(nèi)壁被以Fe、0、S、C為主要元素組成的物質(zhì)
覆蓋;
(5)腐蝕穿孔部位表面局部可見腐蝕形成的平行條紋
狀紋理,管壁內(nèi)表面的腐蝕產(chǎn)物呈絮狀。
2.2結(jié)果分析
管材表面脫碳會降低材料的力學(xué)性能,但不構(gòu)成本次腐蝕穿孔失效的原因。腐蝕形貌及腐蝕產(chǎn)物符合C02腐蝕的特征,從工藝流程上來看,隨著換熱的進行,甲醇在低溫下吸附H2S、CO2形成的富液的溫度不斷升高,溶液的氣相溶解度不斷降低,酸性氣體CO2從液相首先析出,氣相中的CO2:H2S>200時,腐蝕將以CO2腐蝕為主,CO2分壓不同會形成不同的腐蝕效果,當(dāng)分壓大于0.2MPa時將產(chǎn)生嚴重腐蝕,從甲醇再生塔頂氣相組成中CO2含量在70%~75%,運行壓力1.15MPa來看,換熱器內(nèi)CO2分壓較高,除分壓外,溫度、PH值、流速、介質(zhì)中的Cl一都會對CO2腐蝕產(chǎn)生影響53]。3結(jié)束語
措施建議:
(1)增加洗氣甲醇注入量,降低吸收比;
(2)升級為316L奧氏體不銹鋼材質(zhì)。
參考文獻
[1]錢瀚,高磊,張瑩瑩.低合金高強鋼換熱管開裂原因分析[J].遼寧石油化工大學(xué)學(xué)報,2018(5):67-71.
[2]馬小明,余啟超.高效換熱器換熱管失效分析[J].化工機械,2011(3):364-366.
[3]王國安,孟顯利,甘建琨.工程機械結(jié)構(gòu)件失效分析研究及應(yīng)用[J].裝備制造技術(shù),2010,2010(5):137-139.