高燕 孫亮
摘 要:隨著中原油田伴生氣量的日趨降低,裝置原始的設(shè)計參數(shù)已經(jīng)不適合現(xiàn)有的裝置運行情況,各分餾塔長時間在高負(fù)荷下連續(xù)運行,影響產(chǎn)量的同時也影響到部分產(chǎn)品的純度。優(yōu)化調(diào)整分餾塔冷熱負(fù)荷量及回收處理工藝流程,逐漸提高目前輕烴裝置對原料量、質(zhì)變化的適應(yīng)性,從而實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量100%合格達(dá)標(biāo)。
關(guān)鍵詞:產(chǎn)品純度;經(jīng)濟效益
一、工廠現(xiàn)狀描述
天然氣處理廠作為中原油田唯一一家石油伴生氣凈化處理單位,擔(dān)負(fù)著油田每年2個多億立方米的伴生氣凈化處理任務(wù),年產(chǎn)輕烴產(chǎn)品5萬余噸。其下轄的第三氣體處理廠(以下簡稱三氣廠)有兩套油田伴生氣中壓深冷處理裝置,一期裝置1990年建成,設(shè)計日處理伴生氣80-120萬標(biāo)準(zhǔn)立方米,二期裝置2001年正式投產(chǎn),設(shè)計日處理伴生氣100萬標(biāo)準(zhǔn)立方米,由于油氣儲存量越來越少,伴生氣不能滿足裝置設(shè)計要求,現(xiàn)在平均只有50-60萬方伴生氣,其中摻入部分干氣以保證裝置在設(shè)計負(fù)荷下運行,組分也發(fā)生巨大變化;經(jīng)過長時間的實際操作,發(fā)現(xiàn)當(dāng)初設(shè)計參數(shù)部分已經(jīng)不適合現(xiàn)有氣質(zhì)氣量情況,各分餾塔長時間在高負(fù)荷下連續(xù)運行,影響產(chǎn)量的同時也影響到部分產(chǎn)品的純度,另外在每次裝置開機投產(chǎn)期間也會產(chǎn)會部分不達(dá)標(biāo)的中間產(chǎn)品,不僅增加了銷售難度,也給處理廠造成了一定的經(jīng)濟損失。
二、項目研究必要性
針對三氣廠產(chǎn)品質(zhì)量下滑及中間產(chǎn)品的問題,三氣廠領(lǐng)導(dǎo)組織各專業(yè)人員進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)研、理論計算并編制方案,優(yōu)化調(diào)整分餾塔冷熱負(fù)荷量,整合三氣廠原有的輕烴回收處理工藝流程,逐漸提高目前輕烴回收裝置對原料量、質(zhì)變化的適應(yīng)性,從而實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量100%合格達(dá)標(biāo),我們開展了裝置參數(shù)的優(yōu)化及中間產(chǎn)品回?zé)捈夹g(shù)在氣體處理裝置上的研究與應(yīng)用。
三、優(yōu)化分餾塔冷熱負(fù)荷量
經(jīng)過數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與長期觀察,發(fā)現(xiàn)各塔回流以及塔底溫度調(diào)節(jié)閥開度比較大。乙烷塔回流量7.8T/h左右,裝置正常情況下塔底溫度調(diào)節(jié)閥開度在30%~42%之間,丙烷塔的回流量在7.5T/h左右,底溫調(diào)節(jié)閥的開度維持在30%~50%左右;丁烷塔的回流量在8T/h左右,底溫調(diào)節(jié)閥的開度維持在40%~65%左右,可見波動之大。尤其干燥塔加熱冷吹切換期間,如熱油出口溫度TICA0705在278.7~286.2℃之間,流量在99.7~109.7m3/h之間時,4-C1中部溫度在76℃~80.9℃之間波動,4-C2中部溫度在90℃~95.2℃之間波動,4-C3中部溫度在85~97℃之間波動。如果調(diào)節(jié)不及時將造成分餾塔底部溫度降低,影響分餾產(chǎn)品純度,嚴(yán)重時分餾塔出現(xiàn)超壓放空現(xiàn)象。
另外,分餾系統(tǒng)的熱油波動使干燥塔在加熱過程中不能獲得必需的熱量而出現(xiàn)延時現(xiàn)象,露點溫度升高,最大幅度由-91.8℃升至-50.3℃,不僅工藝上易造成冷箱凍堵,更會嚴(yán)重?fù)p壞設(shè)備。
1、分析原因
1.1伴生氣氣量少、氣質(zhì)波動大
目前的原料氣氣質(zhì)氣量波動很大,引起工藝參數(shù)的整體波動,從而導(dǎo)致分餾塔參數(shù)工藝條件波動,產(chǎn)品質(zhì)量受到影響。
表2為24小時內(nèi)隨著原料氣量氣質(zhì)的波動,脫甲烷塔塔頂溫度波動情況。
1.2分餾塔設(shè)定回流量大,各精餾塔回流量及回流比見表3
1.3塔底溫度調(diào)節(jié)閥開度過大
因回流量設(shè)定較大,各個分餾塔只能加大熱負(fù)荷才能滿足工藝條件,因此,乙烷塔塔底溫度調(diào)節(jié)閥開度42%,丙烷塔塔底溫度調(diào)節(jié)閥開度50%,丁烷塔塔底溫度調(diào)節(jié)閥開度65%,巨大的熱負(fù)荷造成了熱油供給產(chǎn)生波動。
2、優(yōu)化分餾參數(shù)調(diào)整
2.1降低分餾塔回流比,減少冷負(fù)荷
回流比越小,則凈功耗越小,設(shè)計時有一定的回流余量,余量越大,能耗越高,回流比過大,將會造成塔內(nèi)物料的循環(huán)量過大,甚至能導(dǎo)致液泛,破壞塔的正常操作。
因此應(yīng)在可能條件下減小回流比。找到合適的回流比,就可在保證產(chǎn)品純度的同時,降低塔底重沸器能耗。
2.2降低塔底熱負(fù)荷
降低回流比的同時,調(diào)整靈敏板溫度,相應(yīng)降低塔底熱負(fù)荷。實際參數(shù)觀察可見,塔頂冷負(fù)荷和塔底熱負(fù)荷的降低,合理范圍內(nèi)不會影響產(chǎn)品純度。
把丙烷塔回流設(shè)定值從7.5t/h降至5.5t/h,調(diào)節(jié)靈敏板溫度設(shè)定值從103.5℃降至98℃,觀察丙烷組分在線分析QE0411中C2H6、C3H8、IC4H10、nC4H10含量,參數(shù)如下:
把丁烷塔回流設(shè)定值從8.0t/h降至6t/h,因TICA0415自動調(diào)節(jié)波動大,手動調(diào)節(jié)開度60%至34%,觀察丙烷組分在線分析QE0411中C2H6、C3H8、IC4H10、nC4H10含量,參數(shù)如下:
3效果評價
3.1丙烷塔回流量降至5.5t/h,靈敏板溫度降至98℃;丁烷塔回流量降至6t/h,靈敏板調(diào)節(jié)閥開度降至34%,不影響產(chǎn)品純度。與此同時,導(dǎo)熱油調(diào)節(jié)閥開度也由原來的60%降至了54%左右。降低了導(dǎo)熱油系統(tǒng)的波動概率。
3.2通過降低分餾塔冷熱負(fù)荷,避免了干燥塔延時現(xiàn)象。
四、優(yōu)化中間產(chǎn)品流程
每次裝置開機投產(chǎn)期間會產(chǎn)生約30噸的輕烴不達(dá)標(biāo)中間產(chǎn)品,這批中間產(chǎn)品只能外輸并儲存在罐區(qū)備用罐中,最后通過降級降價銷售的辦法進(jìn)行解決。
丙、丁烷和輕油中間產(chǎn)品回?zé)挼膽?yīng)用,實現(xiàn)了中間產(chǎn)品不進(jìn)儲罐直接外輸后,將丙、丁烷和輕油現(xiàn)有的產(chǎn)品儲罐作為中間產(chǎn)品儲罐,儲存裝置開機期間生產(chǎn)的中間產(chǎn)品,在中間產(chǎn)品純度不達(dá)標(biāo)時將其導(dǎo)入裝置區(qū)產(chǎn)品外輸儲罐。待各精餾塔操作穩(wěn)定后,啟動外輸泵將產(chǎn)品回輸至上一個塔的塔底出料管線上,將不達(dá)標(biāo)中間產(chǎn)品回輸至本塔重新提純,達(dá)到中間產(chǎn)品純度合格率100%后外輸?shù)哪康摹?/p>
五、結(jié)論
分餾塔參數(shù)調(diào)整是個整體、系統(tǒng)的過程,不能單方面的依賴某個參數(shù)、某種方法,因此,我們需要在理論上拓寬思路,在實踐中不斷摸索,靈活運用。采用優(yōu)化產(chǎn)品工藝參數(shù)及流程以來,針對設(shè)計參數(shù)的不匹配及裝置開機投產(chǎn)期間產(chǎn)生的中間產(chǎn)品,所帶來的工藝和質(zhì)量缺陷、經(jīng)濟損失,三氣廠組織人員進(jìn)行技術(shù)攻關(guān),研究出更符合目前裝置工況的操作方法及參數(shù)控制范圍、回?zé)捈夹g(shù)流程,不僅優(yōu)化拓深了分餾塔的控制和操作精度,提高了員工的技術(shù)素質(zhì),增強了行業(yè)間技術(shù)工藝水平;而且最大程度地滿足了客戶的需求,提升了產(chǎn)品的品牌競爭力,從根本上解決了產(chǎn)品不合格的問題,降低了產(chǎn)品質(zhì)量波動的處理難度。
參考文獻(xiàn)
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