顏曉藝
摘要:鄰甲酚醛環(huán)氧樹脂裝置開車初期存在眾多生產(chǎn)瓶頸,能耗物耗超標(biāo)。本文通過溶劑改造去除溶劑中高沸物,提升精制分液效果;通過ECH回收改造避免了P8131及P8132易被鹽卡死問題。采取以上措施整體消除了鄰甲酚醛環(huán)氧樹脂裝置生產(chǎn)瓶頸,裝置物耗能耗達(dá)標(biāo)。
關(guān)鍵詞:鄰甲酚醛環(huán)氧樹脂;廢聚物
前言
由于環(huán)氧反應(yīng)體系兩相反應(yīng)效果差,反應(yīng)后體系仍呈堿性,存在大量未閉環(huán)的基團(tuán),精制分液效果差,廢聚物量多,物耗超標(biāo)。同時(shí)廢聚物干燥過程負(fù)荷大,廢聚物處理工序勞動(dòng)強(qiáng)度大,精制工序每天僅能生產(chǎn)1批,此外裝置運(yùn)行過程中物料內(nèi)鹽含量較多,ECH回收工序P8131及P8132齒輪泵輸送過程經(jīng)常出現(xiàn)卡死現(xiàn)象,嚴(yán)重影響產(chǎn)能的發(fā)揮,導(dǎo)致裝置能耗超標(biāo)。通過以下改造及新工藝實(shí)施消除了上述生產(chǎn)瓶頸。
1、溶劑改造
由于酚醛線溶劑精餾塔設(shè)計(jì)不合格,經(jīng)常導(dǎo)致“淹塔”,精餾過程中無法將高沸物除去,高沸物進(jìn)入鄰甲酚醛樹脂,其次是環(huán)氧線溶劑沒有精制或精餾過程。酚醛線及環(huán)氧線的溶劑中高沸物容易導(dǎo)致分液乳化,影響分液效果。通過對(duì)酚醛線及環(huán)氧線溶劑改造,能有效避免酚醛線精餾塔“淹塔”,酚醛線及環(huán)氧線溶劑中高沸物得到去除,精制分液效果得到有效改善。改造后取樣分析精餾后溶劑,溶劑含量穩(wěn)定在99.5%左右,高沸物得到有效控制。
1.1、酚醛線溶劑改造
1)、對(duì)酚醛線精餾塔進(jìn)行改造,對(duì)塔底增加?xùn)艡?,可以避免由于塔釜填料堵塞造成“淹塔?
2)、對(duì)酚醛線精餾塔塔頂新增一個(gè)遠(yuǎn)傳溫度計(jì),增加塔頂溫度關(guān)鍵控制點(diǎn)。
圖1:環(huán)氧脫溶劑流程
1.2、環(huán)氧線溶劑改造
改造前環(huán)氧溶劑全部進(jìn)入D-8153,在D-8154進(jìn)行分水處理,上層的MIBK進(jìn)入T-8104A,下層的水通過界面調(diào)節(jié)器進(jìn)入T-8144。
改造后二、三脫溶劑進(jìn)入新增受液罐,待受液罐滿后,關(guān)閉平衡管、三脫進(jìn)料管、二脫進(jìn)料管,打開放空閥,然后打開下部閥門,將二、三脫溶劑直接進(jìn)行包裝。改造后具體流程圖請(qǐng)見圖1:
2、ECH回收改造
由于裝置運(yùn)行過程中物料內(nèi)鹽含量較多,齒輪泵輸送過程經(jīng)常出現(xiàn)卡死現(xiàn)象,齒輪泵卡死后維修周期大于3天,影響裝置產(chǎn)能的發(fā)揮,能源消耗高。
改造后ECH回收工序取消了K-8131,將R-8131送料方式改造為直接自流至D-8132,同時(shí)為保證回收效果,二段回收后,通入直通蒸汽,利用水蒸氣同ECH共沸,脫除ECH。通過工藝摸索優(yōu)化,確定了ECH回收蒸汽流量及通蒸汽時(shí)間,新工藝實(shí)施后,脫ECH后ECH殘留量約為0.02%,原工藝約為0.05%。
通過上述措施在保證ECH回收效果的前提下,回收ECH工序時(shí)間由原來最長16.5h,最短9.5h,縮短為6小時(shí)以內(nèi),該工序時(shí)間達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,產(chǎn)能得到了提高。
改造完成后2014年1-6月能源消耗情況見表1,標(biāo)油環(huán)比2013年改造前下降671kg/t。
表1:能源消耗情況對(duì)比
1月 2月 3月 4月 5月 6月 1-6月累計(jì) 2013年累計(jì) 標(biāo)桿值
一次水(t/t) 1.03 3.59 0.51 0.85 0.74 0.24 1.01 7.13 1.2
蒸汽(t/t) 9.10 10.04 9.18 9.13 8.40 8.30 8.92 10.77 9.19
軟水(t/t) 2.17 1.52 0.34 0.34 0.47 0.33 1.01 7.60 2.5
循環(huán)水(t/t) 899.59 998.19 746.80 798.28 721.70 718.39 806.43 2077.42 2046.74
7℃水(t/t) 83.48 45.91 55.14 46.94 54.92 52.44 62.01 350.57 175
0℃水(t/t) 130.83 103.61 98.66 127.96 122.57 103.40 120.33 187.19 160
標(biāo)油 1294 1361 1215 1273 1233 1059 1139 1810 1498
總結(jié)
通過溶劑改造去除了溶劑中雜質(zhì)改善了精制分液效果;通過ECH回收改造消除了P8131及P8132已被鹽卡死問題,回收ECH工序時(shí)間由原來最長16.5h,最短9.5h,縮短為6小時(shí)以內(nèi)。采取以上措施整體消除了鄰甲酚醛環(huán)氧樹脂裝置產(chǎn)能瓶頸,使日投料批次達(dá)到3批,能耗物耗達(dá)標(biāo)。但目前廢水處理需要人工投鹽,勞動(dòng)強(qiáng)度大,同時(shí)反應(yīng)廢水處理占用反應(yīng)釜,影響裝置產(chǎn)能進(jìn)一步提升,廢水汽提條件尚需進(jìn)一步優(yōu)化。
參考文獻(xiàn):
[1] 李曉云,張之圣,曹俊峰.環(huán)氧樹脂在電子封裝中的應(yīng)用及發(fā)展方向[J].電子元件與材料,2003,22(2):36-37
[2] 孟紅,于在璋,李寶方,董耿蛟. 相轉(zhuǎn)移催化劑存在下鄰甲酚醛環(huán)氧樹脂的醚化動(dòng)力學(xué) [J] 合成樹脂及塑料.1994,(01)
[3] 史子瑾, 潘崢. 集成電路密封用高純鄰甲酚醛環(huán)氧樹脂的制備,熱固性樹脂. 1998(01)
[4]朱淬礪.醫(yī)藥工業(yè), (6) 1978