【摘 要】針對華能沁北電廠三期1000MW機組運行中原煤斗堵煤、斷煤現(xiàn)象頻繁發(fā)生,綜合考慮原煤斗結(jié)構(gòu)、煤質(zhì)等因素,對堵煤原因進行分析,并將原煤斗改造為雙曲線形一體化原煤斗,有效解決了原煤斗堵煤、斷煤問題,降低制粉系統(tǒng)單臺電耗,為機組節(jié)能工作做出了貢獻。
【關(guān)鍵詞】堵煤;斷煤;原因分析;雙曲線形一體化原煤斗;節(jié)能;
1 設(shè)備概述
華能沁北電廠三期為2X1000MW超超臨界燃煤機組,所配備的直流鍋爐采用直吹式中速磨煤機制粉系統(tǒng)。燃煤通過煤場斗輪機取煤后,經(jīng)皮帶輸送到原煤斗中,再經(jīng)給煤機輸送到中速磨煤機中,磨出后的煤粉由一次風直接吹入爐膛燃燒。每臺鍋爐各配備6個原煤斗,原煤斗由碳鋼板內(nèi)襯不銹鋼板拼接組成,采用傳統(tǒng)圓形截面錐形原煤斗,煤斗下方安裝電動單向插板門用以隔絕,出口下料至給煤機皮帶上。
2 存在問題及原因分析
2.1 存在問題
運行中原煤斗頻繁出現(xiàn)內(nèi)壁掛煤、下部出口段堵煤,尤其雨雪天氣煤濕度大,堵煤、斷煤頻繁,給鍋爐燃燒和機組負荷的穩(wěn)定造成嚴重的干擾。堵煤后輕則影響鍋爐燃燒,制約鍋爐系統(tǒng)經(jīng)濟性、環(huán)保指標;重則會導致鍋爐運行參數(shù)波動,機組出力降低,無法跟蹤調(diào)度負荷曲線,出現(xiàn)多臺原煤斗斷煤的極端情況會導致鍋爐滅火,機組非計劃停運。[1]
2.2 原因分析
(1)原煤斗結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理。原始安裝的原煤斗整體呈錐形結(jié)構(gòu),上口大,下口小,原煤愈向下流動,面積愈小,對原煤顆粒形成擠壓,在原煤含水量比較大的情況下,煤的團聚性很強,煤粒與煤粒之間相互粘結(jié),形成的物理尺寸就會很大。當煤顆粒的物理尺寸與出料口的直徑尺寸的比值達到一定的比值時,即堵塞臨界值時,堵煤、蓬煤就會發(fā)生。
(2)原煤斗配裝的插板門結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理。原煤斗配裝電動插板門用于隔斷,其軌道、軌道槽、邊槽由于結(jié)構(gòu)上存在不足,內(nèi)部有存煤空間,其行程長,在四個邊角位置形成死角,易造成壁體粘煤,進而使落煤管通徑變小,下煤不暢。
(3)原煤斗空氣炮的設(shè)計及配裝不合理。原始配裝的空氣炮在面對煤質(zhì)濕度大,原煤倉掛壁的情況下,啟動工作后起到的卻是相反的作用,它將原本堵塞的原煤,打的更緊實,造成堵煤問題的加重。
3 改造措施
3.1 改造原理
經(jīng)研究及借鑒其他廠的改造經(jīng)驗,將現(xiàn)有原煤斗改造為雙曲線形一體化原煤斗。雙曲線型煤斗隨著煤向出口的流動,斗壁的傾角加大,促使煤沿壁面流動的重力分力逐漸變大,重力在對壁面的擠壓力分力逐漸變小,與錐形煤斗相比,其等效流動動力隨煤的流動下降較慢,因此雙曲線型煤斗不易堵煤。同步改空氣炮為氣錘,靠氣缸驅(qū)動產(chǎn)生猛烈的敲擊力,可以及時有效的消除或緩解堵煤、掛壁的問題。降低給煤機入口門高度,拉長易堵煤段的長度,減少堵煤的發(fā)生。改原有電動插板門為雙向液動插板門,可以安全有效的解決給煤機上隔斷門頻繁卡澀故障的問題。
3.2 改造方案
(1)將給煤機入口上方部分原煤斗拆除(包括空氣炮、插板門等),將其改為不銹鋼材質(zhì)的雙曲線形原煤斗。
(2)將原電動插板門更換為雙向液壓插板門。
(3)將原膨脹節(jié)更換為插入式不銹鋼密封膨脹節(jié)。
(4)在改造后的原煤斗外部加裝8套倉壁振打氣錘和自動過濾排水裝置。
(5)安裝1套斷煤信號采集裝置。
(6)給煤機入口煤流整形裝置優(yōu)化改造。
(7)在煤斗適當位置設(shè)置人孔門及觀察孔。
3.3、設(shè)備運行及調(diào)試
該改造項目中,給煤機上插板門的操作是與電氣、熱工共同調(diào)試完畢,交付電廠運行操作人員在集控室盤上操作驗收。接入系統(tǒng)后與原來的插板門操作方式一致。氣錘調(diào)試情況如下:
3.1 給配電控制箱送電,電源指示燈亮,當轉(zhuǎn)換開關(guān)撥至運行檔位時,運行開關(guān)打到手動位置時,下部氣錘開始工作3次,然后中部氣錘和下部互相擊打3次,最后下、中,上氣錘循序擊打工作,一次程序總時間為120秒。如需重復(fù)操作,可手動再次重啟程序。轉(zhuǎn)換開關(guān)撥至停止位置時,控制箱停止工作。
3.2 控制箱內(nèi)設(shè)有三路開關(guān),分別控制下部氣錘、中部氣錘和上部氣錘。
3.3 當轉(zhuǎn)換開關(guān)打到自動檔位時,通過斷煤信號采集裝置發(fā)送的信號起動和停止工作。
3.4 當需要疏通裝置連續(xù)工作時,轉(zhuǎn)換開關(guān)撥至手動位置,疏通裝置連續(xù)工作;手動工作結(jié)束,應(yīng)將轉(zhuǎn)換開關(guān)撥至自動位置,疏通裝置處于備用工作狀態(tài),恢復(fù)自動工作。
3.5 控制箱設(shè)有調(diào)試及運行轉(zhuǎn)換開關(guān),當需要調(diào)試氣錘時,轉(zhuǎn)換開關(guān)撥至調(diào)試檔位,按一下上錘調(diào)試按鈕或下錘調(diào)試按鈕,氣錘開始動作,松開按鈕氣錘停止。
4 改造效果
1.項目實施后主要技術(shù)指標、經(jīng)濟效益
改造后,機組因磨煤機斷煤緊急投油穩(wěn)燃次數(shù)大幅度降低,節(jié)約了助燃用油;減少了因磨煤機斷煤產(chǎn)生的機組負荷調(diào)整頻次;磨煤機運行過程中給煤量保證了連續(xù)性,避免了因為斷煤導致的磨煤機強烈震動后設(shè)備故障,保障了機組的經(jīng)濟運行。據(jù)統(tǒng)計,2018年三期機組因斷煤穩(wěn)燃耗油120噸左右,按照燃油價格8000.00元/噸計算,三期機組2018年因斷煤消耗助燃油造成經(jīng)濟損失96萬元。加上燃燒不穩(wěn)造成飛灰含碳量升高,合計經(jīng)濟損失近300萬元,改造后兩年左右即可收回成本。
2.項目實施后設(shè)備可靠性提升情況
改造前,原煤斗斷煤頻繁,制粉系統(tǒng)運行不穩(wěn),進而造成鍋爐燃燒狀況差,環(huán)保指標控制困難。改造后,有效減少了鍋爐制粉系統(tǒng)斷煤的發(fā)生,保證了爐膛燃燒的穩(wěn)定性,有利于配煤摻燒工作,有利于環(huán)保參數(shù)的控制。
5 結(jié)語
改造后的雙曲線防堵清堵原煤斗,能夠有效解決原煤斗堵煤、斷煤問題,大大提高制粉系統(tǒng)設(shè)備可靠性,提高制粉系統(tǒng)有效利用時間。保證機組按調(diào)度負荷曲線穩(wěn)定發(fā)電,節(jié)約大量助燃用油,且有利于超低排放環(huán)保指標的有效控制。制粉系統(tǒng)穩(wěn)定運行支撐鍋爐穩(wěn)定燃燒,有效降低飛灰含碳量,提高鍋爐經(jīng)濟性。為1000MW機組安全、環(huán)保、節(jié)能工作做出貢獻。
參考文獻:
[1] 劉小川,邱代林.燃煤火力發(fā)電廠原煤斗堵煤問題的分析及對策.[J]能源與節(jié)能2013(12):65-66
[2] 趙東樓,原煤倉原煤斗疏通及改造.安徽淮北康迪納電力科技有限公司設(shè)備說明書.
作者簡介:
楊喜山(1979-),男,河南洛陽,本科,工程師,華能沁北發(fā)電有限責任公司,河南省濟源市五龍口鎮(zhèn),研究方向:電廠大型鍋爐輔機節(jié)能優(yōu)化。
(作者單位:華能沁北發(fā)電有限責任公司)