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        電廠SCR煙氣脫硝對鍋爐運行影響與預(yù)控研究

        2019-09-10 07:22:44王恩
        關(guān)鍵詞:對策影響

        【摘 要】隨新《環(huán)境保護(hù)法》的實施,國家環(huán)境保護(hù)政策日趨嚴(yán)格,對SCR煙氣脫硝裝置及鍋爐的的安全穩(wěn)定運行提出更高要求。本文根據(jù)SCR煙氣脫硝裝置的運行要求及電廠實際,分析了黔東電廠加裝SCR煙氣脫硝裝置后對鍋爐系統(tǒng)安全經(jīng)經(jīng)濟運行的影響及采取的對策,為電廠提供信息指導(dǎo)。

        【關(guān)鍵詞】SCR;鍋爐;影響;對策

        前言

        2012年1月1日實施的國家標(biāo)準(zhǔn)《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB13223-2011中明確:自2014年7月1日起,現(xiàn)有火力發(fā)電鍋爐執(zhí)行氮氧化物(以NO2計)排放限值為200mg/m3。為貫徹落實新《環(huán)增保護(hù)法》及國家“十二五”減排總量計劃,2015年3月9日貴州省環(huán)境保護(hù)廳下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步明確火電廠總量減排管理要求的通知》中指示:各火電企業(yè)要著力解決低溫低負(fù)荷時段脫硝設(shè)施退出的問題,確保脫硝設(shè)施投運率達(dá)至90%以上,全年綜合脫硝效率不低于75%。必須實現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放,氮氧化物排放濃度應(yīng)控制在機組對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)排放限值的80%以下。按要求:我廠氮氧化物排放濃度應(yīng)控制在160mg/m3以下,預(yù)計2019年實現(xiàn)超低排放。

        1、我廠SCR煙氣脫硝簡介

        SCR 煙氣脫硝是目前最成熟的煙氣脫硝技術(shù),它是一種爐后脫硝方法。該類技術(shù)通過將氨(NH3)作為還原劑噴入煙氣中,在金屬催化劑作用下,選擇性地與煙氣中的NOx發(fā)生還原反應(yīng),生成無害的氮氣(N2)和水(H2O),從而達(dá)到脫除氮氧化物的目的。在SCR中使用的催化劑大多以TiO2為載體,制成蜂窩式型,反應(yīng)時通常要求煙氣溫度在320℃~420℃間。如果反應(yīng)溫度偏低,催化劑的活性會降低,導(dǎo)致脫硝效率下降,且如果催化劑持續(xù)在低溫下運行會使催化劑發(fā)生永久性損壞;如果反應(yīng)溫度過高,NH3容易被氧化,氮氧化物生成量增加,還會引起催化劑材料的相變,使催化劑的活性退化。

        既要控制達(dá)標(biāo)排放,又要保證鍋爐安全穩(wěn)定經(jīng)濟運行,同時由于市場原因入廠入爐煤質(zhì)不穩(wěn)定等客觀因素,對機組運行人員提出了更高的要求。

        2、對鍋爐運行的影響

        2.1對鍋爐效率的影響

        (1)熱量損失。安裝SCR脫硝系統(tǒng)后,鍋爐煙道長度增加,散熱表面積增加,熱量損失增加。同時煙氣通過脫硝系統(tǒng)后煙溫會降低6℃左右,對鍋爐效率將會產(chǎn)生一定的影響。

        (2)空預(yù)器換熱元件堵塞,排煙溫度升高。NH3和SO3反應(yīng)生成NH4HSO4(硫酸氫氨),NH4HSO4在溫度180~200℃的環(huán)境中呈“鼻涕”狀的粘性物結(jié)鹽,其與煙氣中的飛灰顆粒物極易粘附在空預(yù)器換熱面上,使空預(yù)器換熱元件臟污影響空預(yù)器的換熱效果,造成排煙溫度升高,鍋爐效率降低。

        (3)空預(yù)器漏風(fēng)率增大。煙氣通過SCR脫硝系統(tǒng)以后的前后煙風(fēng)差壓增加1kPa左右,為了使?fàn)t膛內(nèi)部壓力平衡,引風(fēng)機的出力將有所增加,從而導(dǎo)致空預(yù)器內(nèi)部煙氣壓力降低,使空預(yù)器煙/風(fēng)壓差增大,導(dǎo)致空預(yù)器漏風(fēng)率增加,鍋爐效率降低。

        2.2對煙道阻力的影響

        SCR脫硝裝置使煙氣阻力增加1kPa左右,而且蜂窩式催化劑容易積灰堵塞,且隨著運行時間的增長,催化劑堵塞程度也越嚴(yán)重,將導(dǎo)致引風(fēng)機的電耗增加,現(xiàn)在設(shè)計的SCR脫硝系統(tǒng)均不設(shè)計旁路系統(tǒng),如果催化劑堵塞嚴(yán)重,將直接影響鍋爐的安全、穩(wěn)定運行。

        2.3對空預(yù)器的影響

        相比較來說,SCR脫硝裝置對空預(yù)器的影響更為突出。主要原因是NH4HSO4的腐蝕性和黏結(jié)性。NH4HSO4于灰塵一起粘附在空預(yù)器的換熱元件上,不僅降低換熱效果,還將會在空預(yù)器的低溫段產(chǎn)生低溫腐蝕,同時造成空預(yù)器的積灰。SCR脫硝裝置氨逃逸率超過設(shè)計值時將會造成大量的NH4HSO4生成,致使空預(yù)器嚴(yán)重堵塞,這將造成引風(fēng)機電耗增加,一次風(fēng)機母管壓力波動大等情況。

        另外,燃用高硫煤時,煙氣中SO3含量較高,只要煙氣中有0.05‰的SO3,煙氣的露點即可提高到150℃以上。同時NH3和氮氧化物反應(yīng)產(chǎn)物為H2和H2O,因此空預(yù)器的低溫段就可能有硫酸溶液凝結(jié)在換熱元件上,造成空預(yù)器的低溫腐蝕。

        3、預(yù)控措施

        3.1減少SCR脫硝催化劑積灰

        煙氣中灰塵的含量與煤種的灰份、燃燒調(diào)整有很大關(guān)系,但影響脫硝催化劑積灰的因素還與省煤器輸灰系統(tǒng)運行情況、脫硝吹灰器等有關(guān)。省煤器輸灰系統(tǒng)不能正常工作,將會使大量的灰塵帶入脫硝上層催化劑,即便加強脫硝系統(tǒng)吹灰仍不能避免蜂窩狀催化劑的堵塞。由于脫硝裝置的吹灰器能起到很好的作用。我廠設(shè)置脫硝聲波吹灰器和蒸汽吹灰器。機組運行中,定期檢查和試驗聲波吹灰器良好,確保可靠投入。當(dāng)催化劑差壓增大時,應(yīng)及時投入蒸汽吹灰。在投運蒸汽時一定要充分的疏水,確保蒸汽有50℃過熱度,否則會造成灰塵結(jié)塊加劇堵塞催化劑和對催化劑造成水蝕,影響催化劑的使用壽命。機組停運期間,嚴(yán)格執(zhí)行逢停必檢制度,定期檢查NH3噴口情況及催化劑積灰情況,并及時進(jìn)行積灰人工清理。

        3.2改造空預(yù)器傳熱元件

        安裝SCR脫硝工藝的空預(yù)器在防止起低溫段腐蝕、積灰堵塞和清洗方面需要進(jìn)行特殊設(shè)計。為防止由于空預(yù)器臟污使傳熱效果降低,或空預(yù)器堵塞導(dǎo)致被迫停爐事件的發(fā)生,空預(yù)器低溫段傳熱元件應(yīng)采用搪瓷表面?zhèn)鳠嵩?。一方面是搪瓷表面可以隔離腐蝕物與金屬接觸,其表面光潔,易于清洗;另一方面是搪瓷層穩(wěn)定性好,耐磨損,使用壽命命長。

        3.3加強空預(yù)器吹灰

        在運行過程中,空預(yù)器積灰結(jié)鹽堵塞是在所難免的。我廠進(jìn)行SCR脫硝系統(tǒng)改造后,在空預(yù)器原有兩支冷端吹灰器的同時增加兩支熱端蒸汽吹灰器。通過增加空預(yù)器吹灰自動程控邏輯加強吹灰,尤其應(yīng)加強空預(yù)器低溫段的吹灰,同時通過外委專業(yè)吹灰廠家人員進(jìn)行吹灰系統(tǒng)的運行維護(hù)。

        3.4定期對空預(yù)器進(jìn)行沖洗

        增加空預(yù)器在線高壓水堿洗裝置,在必要情況下可保證在機組運行中投運在線高壓水沖洗系統(tǒng),及時清理積灰結(jié)鹽。同時在機組停運等級檢修期間,吊出空預(yù)器換熱無件進(jìn)行離線高壓清洗,并對損壞元件進(jìn)行更換。停機后進(jìn)行空預(yù)器高壓清洗時,有條件的話盡量采用自然風(fēng)干方法,嚴(yán)禁啟動引送風(fēng)機進(jìn)行強制通風(fēng)干燥,防止?fàn)t內(nèi)及煙道積灰被空氣預(yù)熱器金屬表面水膜吸附造成二次污染。

        3.5控制氨逃逸率

        為減少脫硝裝置運行時對鍋爐的影響,控制NH4HSO4的生成量就顯得尤為重要。生成NH4HSO4的反應(yīng)速率主要與溫度、煙氣中氨氣、SO3及水含量有關(guān)。對于實際運行的火電機組,鍋爐煙氣中SO3及水的含量無法控制。因此,必須嚴(yán)格控制氨的逃逸率。

        (1)嚴(yán)格控制NH3的噴入量,防止NH3過量而造成氨逃逸,正常情況下應(yīng)控制氨逃逸率不超過3ppm。

        (2)保持催化劑的活性。SCR脫硝催化劑的壽命一般在5~6年,因此SCR脫硝裝置運行一段時間后,催化劑活性會逐漸衰減,脫硝效率將會降低,氨逃逸率將會增加。

        (3)加強脫硝裝置的維護(hù)工作,確保脫硝進(jìn)、出口氮氧化物數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,為運行人員提供可靠的調(diào)整依據(jù)。

        (4)對每日的耗氨量進(jìn)行比對,避免有過量噴氨情況。

        3.6控制入口氮氧化物

        (1)合理摻配煤質(zhì)。燃煤揮發(fā)分直接影響氮氧化物的生成量。實驗證明,揮發(fā)分越低在燃燒過程中越易生成氮氧化物。通過對入廠煤按熱質(zhì)、硫份、揮發(fā)份高低進(jìn)行分區(qū)存放,根據(jù)機組負(fù)荷情況對磨煤機進(jìn)行分倉分時段上煤,保證入爐煤質(zhì)揮發(fā)份不低于12%,降低氮氧化物的生成量。

        (2)在保證安全前提下,適當(dāng)提高氧量運運行。經(jīng)驗證明,通過開大燃燒器上拱A、B風(fēng)門開度進(jìn)行煤粉燃燼補氧,同時適當(dāng)增加總風(fēng)量至(3.0~4.2)%氧量情況下,可保證煤粉燃燒充分燃燼,減少CO生成,降低爐內(nèi)還原氛圍,減少氮氧化物生成。

        (3)通過對SCR脫硝裝置后煙氣分析試驗確定脫硝入口不同NOx指標(biāo)所對應(yīng)的噴氨調(diào)整門開度,不定期進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。

        (4)機組啟動時特別是在機組升溫、升壓到機組并網(wǎng)間,應(yīng)特別注意控制氮氧化物排放控制,此階段應(yīng)盡量減少汽水工質(zhì)浪費,高、低壓旁路開度控制不宜過大,適當(dāng)降低凝汽器真空,以達(dá)到減少燃料量的目的,從而減少氮氧化物的生成。

        (5)有條件的可增加低氮燃燒器,盡量減少氮氧化物生成量。

        3.7減少空預(yù)器漏風(fēng)

        空預(yù)器漏風(fēng)量較大時使排煙溫度大幅下降,特別是在冬季負(fù)荷較低時會使空預(yù)器堵塞惡化,使鍋爐供養(yǎng)不足限制機組帶負(fù)荷能力,強待負(fù)荷時會造成送風(fēng)機失速及低負(fù)荷時造成引風(fēng)機搶風(fēng),嚴(yán)重時造成被迫停爐,因此停爐后應(yīng)對空預(yù)器密封片檢查及進(jìn)行更換。

        3.8綜合治理

        (1)在冷端綜合溫度不能滿足要求的情況下,送風(fēng)再循環(huán)保持全開。

        (2)投油穩(wěn)燃期間,空預(yù)器連續(xù)吹灰。

        (3)深度調(diào)峰期間,原則上保留高、中揮發(fā)分煤種的磨煤機運行,調(diào)整磨煤機及火嘴運行方式,盡可能控制入爐煤含硫量不高于9500mg/NM3。

        (4)機組停運后,及時關(guān)閉主汽吹灰手動門,噴氨調(diào)門前、后手動門。

        (5)機組停運后待爐內(nèi)為負(fù)壓狀態(tài)時才能停運稀釋風(fēng)機。

        (6)鍋爐點火期間,應(yīng)盡快將空預(yù)器吹灰汽源切換至主汽汽源,以保證空預(yù)器吹灰效果。

        (7)我廠#2爐空預(yù)器堵塞較為嚴(yán)重,其主要原因為空預(yù)器漏風(fēng)較大,如空預(yù)器堵塞嚴(yán)重的話排煙溫度會升高,但我廠#2爐排煙溫度一直偏低,造成送風(fēng)經(jīng)空預(yù)器到引風(fēng)機入口短路,長時間就會加劇空預(yù)器堵塞及爐膛燃燒供氧不足,因此治理空預(yù)器漏風(fēng)將會成為防止堵塞的關(guān)鍵。

        4、結(jié)束語

        SCR脫硝裝置不可避免地對鍋爐安全經(jīng)濟運行帶來負(fù)面影響,比如效率降低、經(jīng)濟性下降、空預(yù)器堵塞、運行維護(hù)工作量增加、安全性降低等。所以我們要不斷探究和充分考慮各種風(fēng)險,確保鍋爐安全、經(jīng)濟、環(huán)保運行。

        參考文獻(xiàn):

        [1]西安熱工研究院 《火電廠SCR煙氣脫硝技術(shù)》 中國電力出版社 2013.7

        [2]孫克勤 鐘秦 《火電廠煙氣脫硝技術(shù)及工程應(yīng)用》化學(xué)工業(yè)出版社 2007.2

        [3]貴州黔東電力有限公司 《600MW火力發(fā)電機組集控運行規(guī)程》2018.12

        作者簡介:

        王恩,男,貴州貴陽人,技師,主要從事火電廠集控運行工作。

        (作者單位:貴州黔東電力有限公司)

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