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        燃煤電站中低溫型脫硝催化劑的實測性能分析

        2019-09-10 07:22:44余僑榮彭權華
        環(huán)球市場 2019年7期
        關鍵詞:煙溫還原劑燃煤

        余僑榮 彭權華

        氮氧化物(N認)是對環(huán)境及人體均有嚴重影響的污染物,隨著社會發(fā)展以及工業(yè)化的推進,NO排放量逐年遞增。我國約80%的NO排放來自于煤炭燃燒,電力行業(yè)是我國煤炭消耗的巨頭,因此控制燃煤機組NO排放是經(jīng)濟生態(tài)和諧發(fā)展的必然選擇。我國火電機組技術較成熟、使用較普遍的脫硝技術為選擇性催化還原脫硝法(SCR),其脫硝效率可達85%以上。催化劑是SCR系統(tǒng)的核心部件,燃煤機組常用的中高溫型催化劑反應溫度窗口約為280~420℃,在機組啟、停以及大幅度調峰煙溫較低時,這種催化劑無法投用,此時機組排放的NO嚴重超標。鑒于此,本文介紹一種已成功投用在一臺350MW燃煤機組的中低溫型催化劑(溫度窗口:180℃~420℃),通過脫硝性能試驗分析該催化劑的運行特點,并對其應用前景做出展望。

        一、設備概況

        廣東省某鋼鐵廠的350MW自備燃煤發(fā)電2號機組鍋爐系型號為:DG1164.49/17.5-Ⅱ 21,中間一次再熱、燃煤汽包鍋爐,單爐膛Ⅱ型布置,四角切圓燃燒,尾部雙煙道,固態(tài)排渣,平衡通風,露天布置,全鋼架懸吊結構,自然循環(huán)鍋爐。該鍋爐助燃油為0號輕柴油,設計煤種為神府電煤,同時具備摻燒高爐煤氣、焦爐煤氣及轉爐煤氣的能力。鍋爐按純?nèi)济汉腿济簱綗?0%高爐煤氣設計,最大可摻燒30%高爐煤氣。

        該機組建設同期配套建有1套SCR脫硝系統(tǒng),每套脫硝系統(tǒng)配置2臺脫硝反應器,每臺反應器設置3層催化劑。原中高溫型催化劑采用VO-WO/TiO,反應溫度窗口在285℃~420℃之間,當鍋爐起、停大幅度調峰時,煙氣溫度會下降至220℃~260℃左右,此時脫硝系統(tǒng)無法投入。為實現(xiàn)全負荷脫硝,2018年2號機組大修期間將SCR的3層催化劑更換為一種以蜂窩狀TiO為載體,負載貴重稀土及過渡簇金屬的復合高活性體的中低溫型催化劑,可使脫硝系統(tǒng)可在180~420℃范圍內(nèi)長期運行,具備全負荷NO排放≤50mgNm的能力。

        為保證脫硝系統(tǒng)的氣流分布、設備組力、框架承載力等因素與設計相符,新催化劑保持模塊孔數(shù)、孔徑、壁厚、密度、模塊結構形式等參數(shù)與舊催化劑一致,新舊催化劑設計參數(shù)如表1所示:

        二、試驗數(shù)據(jù)與分析

        (一)兩種催化劑的性能對比

        兩種催化劑投運后均進行了脫硝系統(tǒng)性能試驗,在相同工況下兩種催化劑的運行數(shù)據(jù)如表2.表3所示:

        由表2可見,中高溫型催化劑可在機組260~350MW負荷段下,控制脫硝出口NO濃度在50mg/Nm以內(nèi),且脫硝效率可達80%以上,性能尚可;中低溫型催化劑可在機組并網(wǎng)后的全負荷段下,控制脫硝系統(tǒng)出口NO濃度在50mg/Nm以下,其中鍋爐點火初期,煙溫180℃時,脫硝效率可達80%,當入口煙溫195℃以上時,出口NOx可控在35mg/Nm3以下且脫硝效率高達88%。

        由表3可見,兩催化劑各工況下的阻力相近,均未超過各自技術協(xié)議的保證值;脫硝入口煙溫285℃以上的相同工況下,兩催化劑氨逃逸較接近,均在3ppm以內(nèi);SO/SO轉化率中低溫型略高于中高溫型,但仍在設計范圍之內(nèi)。

        試驗結果表明:中低溫型較中高溫型反應不但擁有更寬的反應溫度窗口,且脫硝效率更高,氨逃逸及SO/SO轉化率均符合設計要求,實現(xiàn)了機組并網(wǎng)后全負荷段高效脫硝的效果。

        (二)新催化劑運行問題分析

        性能試驗的整體測試數(shù)據(jù)顯示新催化劑各技術指標均基本滿足設計要求,但從機組長久運行的角度分析,仍有部分問題值得重視。

        1.低煙溫工況局部氨逃逸較高

        根據(jù)試驗實測的原始數(shù)據(jù)顯示:中低溫型催化劑在脫硝入口平均煙溫達180℃時,雖實測脫硝出口平均氨逃逸低于3ppm,但煙道局部仍存在氨逃逸高于3ppm的點,其中A側固定端及B側擴建端在4.5ppm左右。經(jīng)分析得知,出現(xiàn)該問題的原因在于低溫工況爐膛火焰充滿度不佳,導致脫硝入口煙氣溫度場分布不均,脫硝入口平均煙溫達180℃時,但局部煙溫卻僅有130℃,遠低于催化劑最低反應溫度,故使脫硝出口局部氨逃逸較高。

        故在鍋爐點火初期,應充分燃燒調整,確保脫硝入口截面煙溫均在180℃后,再投入脫硝系統(tǒng),以防局部過量的氨氣與煙氣中的SO反應生成具有粘附性及腐蝕性的硫酸氫銨(ABS),攜帶飛灰堵塞并腐蝕空預器受熱面,影響設備的安全運行。

        2.中低溫型催化劑吸附還原劑時間較長

        脫硝系統(tǒng)首次投用,催化劑表面必須充分吸附噴入反應器的還原劑后,方可發(fā)生選擇性脫硝反應。新催化劑雖然物理性質與原催化劑基本保持一致,但從使用情況反映新催化劑的吸附時間明顯增加。機組冷態(tài)啟動投入脫硝系統(tǒng),在保持還原劑用量控制與原催化劑相同的條件下,新催化劑將機組排放NO控制到排放標準內(nèi)(≤50mg/Nm)所需要的時間增加了約30min。同時,在鍋爐燃料切換或運行方式調整導致NO大幅變化時,由于催化劑吸附時間增加使脫硝系統(tǒng)控制慣性大,還原劑用量需要用更長的時間進行調整。

        還原劑量的控制必須滿足NO排放合格并且使氨逃逸率盡可能低,同時還要保障催化劑不應還原劑量控制不當而發(fā)生中毒。因此,中低溫型催化劑還須通過優(yōu)化試驗尋找還原劑最佳控制方式,完善脫硝自動控制系統(tǒng),使脫硝系統(tǒng)環(huán)保性和安全性之間達到平衡,進一步提高全負荷脫硝的質量。

        三、結論

        大氣污染治理是全球的重點項目,我國大氣污染物的排放要求也將會愈發(fā)嚴格,燃煤機組強制實現(xiàn)全負荷脫硝是工業(yè)發(fā)展的必然趨勢。本文所介紹的中低溫型催化劑在節(jié)能減排的大環(huán)境下,具有廣闊的應用前景。從首個使用該脫硝催化劑的350MW燃煤機組運行情況可見,該機組成功實現(xiàn)全負荷脫硝,且脫硝系統(tǒng)各性能參數(shù)均滿足設計要求,還原劑的控制匹配性雖然不足,但仍有較大的優(yōu)化空間。整體而言,該新型中低溫催化劑的設計與應用均取得了成功,攻克了燃煤電站鍋爐中高溫型催化劑在低負荷無法投入的技術難題,為同類型機組脫硝技術提供了良好的借鑒。

        作者簡介:余僑榮(1991-),男,本科,助理工程師,任職于廣州粵能電力科技開發(fā)有限公司,主要研究方向為電站鍋爐調試及試驗工作;彭權華(1990-),男,本科,助理工程師,任職于廣州粵能電力科技開發(fā)有限公司,主要研究方向為電站鍋爐調試及試驗工作。

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