潘國(guó)文 嚴(yán)國(guó)龍 黃少琴 江英
【摘 要】文章簡(jiǎn)述了老煤磨生產(chǎn)系統(tǒng)存在問(wèn)題和改造原因,并針對(duì)性地提出改造方案,主要進(jìn)行了電收袋、喂料機(jī)、沉降室、熱風(fēng)旁路、消防等改造,說(shuō)明了改造前后的系統(tǒng)變化、改造后的效果,實(shí)現(xiàn)了煤磨系統(tǒng)安全、環(huán)保的運(yùn)行目標(biāo)。
【關(guān)鍵詞】煤磨改造;電改袋;熱風(fēng)旁路
【中圖分類號(hào)】X781.5 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A 【文章編號(hào)】1674-0688(2019)08-0097-03
0 前言
廣西魚(yú)峰水泥股份有限公司的3 200 t/d水泥熟料生產(chǎn)線,煤磨系統(tǒng)為1臺(tái)φ3.2 m×(4.5+2.8)m風(fēng)掃式煤磨,該煤磨系統(tǒng)是20世紀(jì)80年代后期從丹麥F.L.Smidth 引進(jìn)的Tirax Coal Grinding Plant,配置為由φ2.3 m粗粉分離器和電收塵器組成的煤粉制備系統(tǒng)。該煤磨系統(tǒng)采用兩級(jí)收塵,一級(jí)為旋風(fēng)式收塵器,二級(jí)為電收塵器。電收塵器效率較低,不適應(yīng)當(dāng)前的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求,同時(shí)因設(shè)備陳舊老化,設(shè)備性能及可靠性差,尤其是電收塵器容易沉積煤粉而產(chǎn)生自燃現(xiàn)象,因此在實(shí)際生產(chǎn)中,經(jīng)常需要外排煤粉,防止自燃,安全風(fēng)險(xiǎn)大。
為提高煤磨系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性,滿足環(huán)保的要求,優(yōu)化工藝流程,廣西魚(yú)峰水泥股份有限公司于2016年委托合肥院對(duì)該煤磨系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造。
1 系統(tǒng)基本情況
1.1 煤磨系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù)
煤磨系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù)見(jiàn)表1。
1.2 存在問(wèn)題
(1)系統(tǒng)原設(shè)計(jì)的R4900=10%~13%,粉磨能力不足,細(xì)度大,影響回轉(zhuǎn)窯的煅燒。
(2)熱風(fēng)直接進(jìn)入烘干倉(cāng),未經(jīng)過(guò)沉降,有時(shí)會(huì)帶有一些熱的粗熟料顆粒,不僅增加了灰分,而且?guī)?lái)一定的安全風(fēng)險(xiǎn)。
(3)電收塵器容易積煤,容易自燃,安全性較差。
(4)系統(tǒng)漏風(fēng)大,烘干效率變低。
(5)該系統(tǒng)采用兩級(jí)收塵,一級(jí)為旋風(fēng)式收塵器,二級(jí)為電收塵器。電收塵器效率較低,不適應(yīng)當(dāng)前的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求。
2 改造方案
經(jīng)過(guò)多次的研究分析確定,廣西魚(yú)峰水泥股份有限公司對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行相應(yīng)的改造,主要改造內(nèi)容如下。
(1)增加入磨前的沉降室。針對(duì)熱風(fēng)直接進(jìn)入烘干倉(cāng),直接帶入較多的熟料顆粒的問(wèn)題,拆除了原煤磨系統(tǒng)中的φ2 300 mm粗粉分離器,把粗粉分離器移裝至熱風(fēng)管到磨頭之間,熱風(fēng)和熟料顆粒先經(jīng)過(guò)粗粉分離器,起沉降作用,減少熟料顆粒入磨的機(jī)會(huì),降低安全風(fēng)險(xiǎn)。
(2)收塵器的改造。拆除全部原有電收塵器(本體、平臺(tái)、進(jìn)出風(fēng)管、閥門等),保留基礎(chǔ),在原位置安裝PPW128-9(M)防爆氣箱脈沖煤粉袋式收塵器;選粉機(jī)使用舊系統(tǒng)原有的,選粉機(jī)的出口接在新袋收塵的進(jìn)風(fēng)口處,系統(tǒng)中改造的風(fēng)路的角度均大于70°,出風(fēng)口與排風(fēng)機(jī)的進(jìn)風(fēng)管道相連。新袋收塵器的處理風(fēng)量為78 000 m3/h,過(guò)濾面積為1 438 m2,出口含塵濃度≤20 mg/Nm3。
拆除電收器錐部的原有2臺(tái)舊螺旋輸送機(jī)。新設(shè)1臺(tái)螺旋輸送機(jī),這樣減少了成品螺旋輸送機(jī)的個(gè)數(shù)(由2臺(tái)減少為1臺(tái)),流程簡(jiǎn)化。
(3)排風(fēng)機(jī)的改造。因收塵器的過(guò)濾面積加大,風(fēng)量增大,原有的排風(fēng)機(jī)無(wú)法滿足生產(chǎn)要求,即拆除原有離心通風(fēng)機(jī),相應(yīng)對(duì)現(xiàn)收塵系統(tǒng)管道進(jìn)行改造。排風(fēng)改造前后的技術(shù)參數(shù)對(duì)比見(jiàn)表2。
(4)喂料機(jī)技改。采用MDGV80-250/50型密封式定量給料機(jī)替代現(xiàn)有的喂煤系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)原煤密封給料,減少冷空氣不合理侵入煤磨系統(tǒng),提高磨內(nèi)烘干能力。喂料機(jī)參數(shù)如下:皮帶寬度為800 mm;進(jìn)出料口間距為2 500 mm;皮帶線速度為0.187m/s;給料量為10~50 t/h;1P皮帶傳動(dòng);SBD65-YVP2.2-92P 1臺(tái);1 m 皮帶傳動(dòng)電動(dòng)機(jī)為2.2 kW。此外,原煤倉(cāng)取消斜錐體,改成現(xiàn)使用的圓錐底部,錐部貼有銹鋼板,減少原煤因水分大而架空堵塞的次數(shù)。
(5)消防改造。增加了袋收塵器的CO進(jìn)出測(cè)量點(diǎn)和 CO2滅火消防系統(tǒng)技改及消防驗(yàn)收,進(jìn)一步確保了煤磨系統(tǒng)的安全運(yùn)行。
(6)優(yōu)化工藝流程。原工藝流程:熱風(fēng)源來(lái)自篦冷機(jī),經(jīng)過(guò)熱風(fēng)閥直接入磨,通過(guò)冷風(fēng)閥調(diào)節(jié)溫度,溫度為300~400 ℃,原煤通過(guò)兩個(gè)敞開(kāi)式的喂料機(jī)喂入烘干倉(cāng),經(jīng)過(guò)楊料板揚(yáng)起后,與入磨的熱風(fēng)進(jìn)行熱交換,得到烘干,經(jīng)過(guò)原隔倉(cāng)裝置進(jìn)入粉磨倉(cāng),受到研磨的沖擊粉磨,并繼續(xù)烘干,粉磨至一定細(xì)度的煤粉,由出磨氣體從磨尾帶出,進(jìn)入選粉機(jī)后將不合格的粗粉分離并經(jīng)過(guò)螺旋輸送機(jī)送回磨頭回烘干倉(cāng)繼續(xù)粉磨。合格的細(xì)粉經(jīng)旋風(fēng)分離器分離后,進(jìn)入煤磨泵送入煤粉倉(cāng)中待用。出旋風(fēng)分離器的細(xì)粉經(jīng)煤磨電收塵,收集下來(lái)的細(xì)粉經(jīng)鉸刀輸送泵送至煤粉倉(cāng)。優(yōu)化后的工藝流程:熱風(fēng)源來(lái)自篦冷機(jī),經(jīng)過(guò)熱風(fēng)閥后,再經(jīng)過(guò)旋風(fēng)分離器(原流程中的分離器)分離沉降熟料顆粒后再入磨,通過(guò)冷風(fēng)閥調(diào)節(jié)溫度,溫度為200~350 ℃,原煤經(jīng)一臺(tái)密封式的喂料機(jī)喂入烘干倉(cāng),經(jīng)過(guò)揚(yáng)料板揚(yáng)起后,與入磨的熱風(fēng)進(jìn)行熱交換,得到烘干,經(jīng)過(guò)原隔倉(cāng)裝置進(jìn)入粉磨倉(cāng),受到研磨體的沖擊粉磨,并繼續(xù)烘干,粉磨至一定細(xì)度的煤粉,由出磨氣體從磨尾帶出,進(jìn)入選粉機(jī)后將不合格的粗粉分離并經(jīng)過(guò)螺旋輸送機(jī)送回磨頭重磨。合格的細(xì)粉經(jīng)過(guò)新安裝的防爆氣箱脈沖煤粉袋收塵,經(jīng)過(guò)袋收塵收集的煤粉由鉸刀輸送后進(jìn)入煤磨泵送入煤粉倉(cāng)中待用。此外,同時(shí)增加熱風(fēng)旁路,此旁路風(fēng)管從熱風(fēng)管接到出磨到選粉機(jī)的上升管道,可以調(diào)節(jié)磨內(nèi)與選粉機(jī)的通風(fēng)量,改善系統(tǒng)操作條件,提高烘干效率。
3 改造效果
老煤磨生產(chǎn)系統(tǒng)改造前后參數(shù)對(duì)比見(jiàn)表3。改造后的優(yōu)點(diǎn)如下:{1}漏風(fēng)減少,風(fēng)溫利用率高,烘干效果好。{2}入磨前增加沉降分離后,灰分降低,利于回轉(zhuǎn)窯的煅燒。{3}收塵器螺旋輸送機(jī)由原來(lái)的2臺(tái)減少到1臺(tái),設(shè)備減少。{4}排放優(yōu)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境得到改善。{5}改造后,沒(méi)有積煤,避免煤粉自燃現(xiàn)象,提高了煤磨系統(tǒng)的安全性。
4 經(jīng)驗(yàn)與存在問(wèn)題
4.1 經(jīng)驗(yàn)
(1)要穩(wěn)定窯況,就要有足夠的熱風(fēng)源,保證磨內(nèi)的烘干效果,只有這樣,才能保證粉磨倉(cāng)的工作效率,否則磨況變差,會(huì)影響生產(chǎn)。
(2)要保證系統(tǒng)各參數(shù)的準(zhǔn)確性,有據(jù)可依,利于操作。
(3)必須保證袋收塵的工作穩(wěn)定性,每天安排人員進(jìn)行布袋的檢查與更換。
(4)通風(fēng)管道盡可能短直、簡(jiǎn)單化,避免通風(fēng)阻力大,影響能耗。
(5)過(guò)煤管道的角度傾斜度必須夠大,避免煤粉堆積。
4.2 存在問(wèn)題
(1)磨頭壓力和技改前相比,在同樣的喂料量下,增大了0.2~0.3 kPa,說(shuō)明阻力增大。經(jīng)過(guò)多次攻關(guān)討論,認(rèn)為是熱風(fēng)閥→旋風(fēng)分離器→入磨這一段增加了旋風(fēng)筒作為沉降室,使阻力大大增加。
(2)袋收塵布袋壽命變短,因沒(méi)有旋風(fēng)分離,所有煤粉都進(jìn)入袋收塵,濃度比較高,增加了布袋的負(fù)擔(dān),使用壽命相比帶旋風(fēng)分離器的系統(tǒng)來(lái)說(shuō),壽命短一些。
5 結(jié)語(yǔ)
廣西魚(yú)峰水泥股份有限公司煤磨系統(tǒng)電改袋改造工程投入運(yùn)行已有3年,收塵器一直運(yùn)行正常,老系統(tǒng)進(jìn)行新改造,達(dá)到了良好的效果。
(1)有效解決了灰分偏大的問(wèn)題,同時(shí)改善了入磨風(fēng)溫,減少入磨顆粒物,降低了安全風(fēng)險(xiǎn)。
(2)收塵器改造用防爆型煤粉袋收塵器替代原電收塵,排放氣體含塵濃度從35 mg/Nm3降至10 mg/Nm3。
(3)收塵器壓差一直在500 Pa左右,運(yùn)行至今沒(méi)有因收塵器自身原因出現(xiàn)停窯等事故,運(yùn)行效果良好。
(4)本煤磨系統(tǒng)設(shè)置了熱風(fēng)旁路管道,可以通過(guò)旁路管道上的閥門控制進(jìn)入選粉機(jī)的含塵氣體溫度、濃度。實(shí)際生產(chǎn)中,應(yīng)使出磨氣體溫度(熱風(fēng)旁路)保持在80 ℃左右的范圍內(nèi),不應(yīng)讓風(fēng)溫超過(guò)85 ℃。該溫度范圍應(yīng)根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)所需,不能一概而論。
隨著高質(zhì)量發(fā)展的要求,更成熟的技術(shù)已廣泛應(yīng)用于水泥生產(chǎn)工藝中的每一個(gè)環(huán)節(jié),其完全能夠達(dá)到國(guó)家規(guī)定的排放要求。為了降低對(duì)環(huán)境的污染,有必要對(duì)老生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造。
參 考 文 獻(xiàn)
[1]于文財(cái).風(fēng)掃煤磨系統(tǒng)改造[J].四川水泥,2011(5).
[2]李陽(yáng)桐,周鐵祥,周玉祥,等.窯尾收塵器的應(yīng)用與改造[J].中國(guó)水泥,2005(12).
[3]陶艷召.電收塵器改造分析與應(yīng)用實(shí)例[J].水泥工程,2016(5).
[責(zé)任編輯:鐘聲賢]