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        1 000 MW 超超臨界機組能耗偏高原因分析

        2019-09-09 08:50:28車永強路雪晴
        山東電力技術(shù) 2019年8期
        關(guān)鍵詞:效率設(shè)計

        車永強,路雪晴,鄭 威,韓 悅

        (1.國網(wǎng)山東省電力公司電力科學(xué)研究院,山東 濟南 250003;2.山東科技大學(xué)機械電子工程學(xué)院,山東 青島 266590)

        0 引言

        某廠1 號機為上海汽輪機廠生產(chǎn)的N1013-28/600/620 超超臨界、一次中間再熱、單軸四缸四排汽、凝汽式汽輪機。熱耗保證工況(THA)下,機組設(shè)計熱耗率7 231 kJ/kWh,高壓缸效率89.89%,中壓缸效率92.96%,低壓缸效率89.66%,鍋爐設(shè)計效率94.59%,設(shè)計廠用電率4.59%,設(shè)計發(fā)電煤耗率263.47 g/kWh,設(shè)計供電煤耗率276.15 g/kWh。該機于2016 年8 月投產(chǎn),2017 年6 月進行投產(chǎn)考核試驗,THA 工況下,高壓缸效率89.71%,中壓缸效率92.47%,低壓缸效率88.84%,經(jīng)一二類修正后的機組熱耗率為7 224.05 kJ/kWh,修正后的鍋爐效率95.13%,廠用電率4.22%,發(fā)電煤耗率平均值為261.73 g/kWh,供電煤耗率平均值為273.19 g/kWh。從考核試驗結(jié)果看,機組的整體性能略優(yōu)于設(shè)計值。

        2019 年4 月,為掌握機組在運行2 年后的實際性能,電廠委托試驗單位對機組進行了常規(guī)熱力性能試驗,測試機組的熱耗率、高壓缸效率、中壓缸效率、機組發(fā)電煤耗、機組供電煤耗等性能指標(biāo),試驗按照GB/T 8117.2—2008《汽輪機熱力性能驗收試驗規(guī)程》[1]進行,分別進行了純凝1 000 MW、850 MW、700 MW、550 MW、400 MW 共5 個工況的性能試驗。試驗結(jié)果顯示,1 000 MW 工況下,機組高壓缸效率85.97%,中壓缸效率91.43%,經(jīng)二類修正后的機組熱耗率7 555.81 kJ/kWh??梢钥闯鰴C組熱耗率比設(shè)計值高了324.81 kJ/kWh。

        通過對比機組的考核試驗及此次常規(guī)試驗兩次試驗數(shù)據(jù)、熱力系統(tǒng)試驗值與設(shè)計值之差,應(yīng)用等效焓降理論[2]分析熱力系統(tǒng),找出機組熱耗率偏高的原因,為機組大修和運行優(yōu)化提供思路。

        1 機組高壓缸效率和中壓缸效率對能耗影響

        2017 年2 月,在機組投產(chǎn)考核試驗之前,試驗單位曾進行過一次常規(guī)性能試驗,為分析自投產(chǎn)以來的缸效變化,比對這3 次THA 工況試驗下的高中壓缸效率變化,數(shù)據(jù)見表1。

        本次THA 工況比2017 年2 月THA 工況相比,高調(diào)門開度基本相同,高壓缸效率降低約1.21%,兩次試驗時隔2 年,高壓缸效率的降低主要受機組老化的影響;相比2017 年6 月考核試驗THA 工況,本次THA 工況高壓缸效率降低約3.74%。對比數(shù)據(jù)可以看出,高調(diào)門開度對高壓缸效率影響較大,考核試驗時高調(diào)門開度大,節(jié)流損失小,高壓缸效率高,而機組實際運行時,考慮滿足電網(wǎng)一次調(diào)頻的要求,高調(diào)門開度必須留有一定裕量[3],這樣就需要犧牲一定的經(jīng)濟性。但機組在850 MW 及以下負(fù)荷時,高調(diào)門開度僅有30%左右,不能充分發(fā)揮節(jié)流調(diào)節(jié)機組在低負(fù)荷時的優(yōu)勢,需要優(yōu)化低負(fù)荷時的調(diào)門開度曲線。

        表1 THA 試驗工況的高壓缸效率和中壓缸效率

        高壓缸效率和中壓缸效率降低對機組熱耗率的影響分析,一般采用美國ASME PTC6S REPORT—1970 《汽輪機例行試驗的簡化方法》中給出的計算方法,按此方法和機組設(shè)計參數(shù)分別計算了高壓缸效率變化1%對機組熱耗率的影響[4]:

        式中:WHP為高壓缸做功量,kJ/s;ηm為機械效率,%;ηd為發(fā)電機效率,%;Nt為發(fā)電機功率,kW;Gr為再熱流量,kg/s;HHP為高壓缸焓降,kJ/kg;HR為機組設(shè)計熱耗率,kJ/kWh。

        同理,也計算了中壓缸效率變化1%對機組熱耗率的影響:

        式中:WIP為高壓缸做功量,kJ/s。

        應(yīng)用式(1)和式(2),高壓缸效率每變化1%,影響熱耗率16.98 kJ/kWh;中壓缸效率每變化1%,影響熱耗率37.65 kJ/kWh。本次THA 工況下,高壓缸效率85.97%,比設(shè)計值偏低3.92%,使熱耗率升高約66.41 kJ/kWh,煤耗增加約2.53 g/kWh;中壓缸效率91.43%,比設(shè)計值偏低1.53%,使熱耗率升高約57.66 kJ/kWh,煤耗增加約2.19 g/kWh。

        2 再熱減溫水量對能耗的影響

        在汽輪機熱力系統(tǒng)平衡圖中,再熱減溫水流量為0,而在實際運行中由于爐側(cè)再熱器壁溫超溫,需要投入一定量的事故減溫水,來控制再熱器壁溫。投再熱減溫水,增加了熱力系統(tǒng)吸熱量,同時再熱減溫水由于沒有經(jīng)過回?zé)峒訜崞鞯募訜峒案邏焊鬃龉?,循環(huán)效率較主流工質(zhì)偏低,機組熱耗率和煤耗率增加。通過等效熱降理論,計算了再減水占主汽流量1%時,影響機組熱耗率約1.87‰。

        本次THA 工況下,機組投再熱減溫水流量為76.17 t/h,占主蒸汽流量比例為2.75%,使機組熱耗率升高約37.8 kJ/kWh,煤耗增加約1.44 g/kWh。建議加強鍋爐側(cè)燃燒調(diào)整,采用尾部煙氣擋板來調(diào)整再熱溫度,正常運行盡量不投再熱器事故噴水,以提高運行經(jīng)濟性。

        上述分析是基于再熱減溫水流量為真實投入值,如果再熱減溫水流量虛高,按照熱耗率的計算公式估算,再熱減溫水流量每虛高10 t/h,機組熱耗率虛高28.67 kJ/kWh,建議檢查再熱減溫水流量測點準(zhǔn)確性。

        3 小機汽耗量對能耗的影響

        機組配備一臺100%容量小汽機和單獨小機凝汽器,凝結(jié)水回收至大機熱井,小機同軸驅(qū)動前置泵和給水泵,計算試驗小機效率時,需要考慮給水泵組的焓升。受各類因素影響,小機實際運行效率一般低于設(shè)計值,必然使小機汽耗量也高于設(shè)計值,小機汽耗量增加,降低了主機做功能力,使機組能耗上升。一般分析小機汽耗量對能耗影響時,往往只是比較試驗汽耗量與設(shè)計汽耗量之間的數(shù)值差,然后應(yīng)用等效熱降理論,計算能耗影響值。這種計算方法是片面的,它沒有考慮小機進排汽參數(shù)與設(shè)計值的偏差,對汽耗量的影響。按試驗給水泵組焓升、試驗小機參數(shù)、試驗給水流量、試驗再熱減溫水流量、小機設(shè)計效率,求出修正后的小機設(shè)計進汽流量,再與小機試驗進汽流量進行對比。修正后的小機設(shè)計進汽流量計算公式為

        式中:Gp為試驗給水流量,t/h;ΔHp為試驗給水泵組焓升,kJ/kg;Gj為試驗再熱減溫水流量,t/h;ΔHj為試驗再熱減溫水焓升,kJ/kg;ηt為小機設(shè)計效率,%;ΔHt0為試驗小機理想焓降,kJ/kg。

        表2 給出了小機本次試驗參數(shù)與設(shè)計值的比對,本次THA 工況下,小機效率為76.7%,修正后的小機設(shè)計進汽流量141.28 t/h,試驗小機汽耗量比修正后的設(shè)計值偏高13.45 t/h,再應(yīng)用等效熱降理論,計算出使機組熱耗率升高約23.66 kJ/kWh,煤耗增加約0.90 g/kWh。

        表2 小機試驗參數(shù)與設(shè)計值比較

        4 給水大旁路內(nèi)漏對能耗的影響

        機組給水系統(tǒng)共設(shè)置有3 個高加加熱器和1 個外置式蒸冷器,1 號高加出水分為兩路,一路走外置式蒸冷器,另一路走外置式蒸冷器旁路;三抽蒸汽先進外置蒸冷器,再進3 號高加;給水大旁路為從3 號高加入口至外置蒸冷器出口。

        各工況省煤器入口溫度與1 號高加出水溫度比較見表3,為了消除測點及測量誤差對數(shù)值的影響,表3 中溫度值均取兩次試驗同一DCS 測點數(shù)據(jù)??梢钥闯?017 年2 月THA 及設(shè)計值,給水溫度均比1號高加出水溫度高4 ℃左右,這主要受外置式蒸冷器的加熱影響。而本次THA 工況下,給水溫度卻比1號高加出水溫度低1.54 ℃,說明給水大旁路內(nèi)漏嚴(yán)重。給水大旁路沒有流量表計,只能對1 號高加出口到省煤器入口這一段給水管路(含外置蒸冷器在內(nèi))進行熱平衡計算,整體來看進入該區(qū)域的熱量是1號高加出水、三抽至蒸冷器進汽、給水大旁路內(nèi)漏,離開該區(qū)域的熱量是省煤器入口給水、3 號高加進汽,通過熱平衡和迭代計算,求出給水大旁路內(nèi)漏流量,表4 給出了5 個試驗工況的給水大旁路內(nèi)漏量的計算結(jié)果。

        表3 各工況省煤器入口溫度與1 號高加出水溫度比較℃

        表4 各工況下給水大旁路內(nèi)漏量 t/h

        給水大旁路的這部分給水不流經(jīng)高加,減少了回?zé)岢槠档土嘶責(zé)岢潭?,也造成給水溫度比設(shè)計值偏低4 ℃左右,使機組熱經(jīng)濟性降低,以THA 工況為例,使機組熱耗率升高約10.95 kJ/kWh,煤耗增加約0.42 g/kWh。

        5 其他內(nèi)漏對能耗的影響

        各試驗工況下的系統(tǒng)不明泄漏率均低于GB/T 8117.2—2008 《汽輪機熱力性能驗收試驗規(guī)程》規(guī)定的限制,說明機組能耗高與外漏無關(guān)。表5 計算了各試驗工況下的凝汽器過冷度,均為負(fù)值,而設(shè)計值為≤0.5 ℃,說明凝汽器有內(nèi)漏熱量進入,這部分熱量未經(jīng)做功進入凝汽器,降低了機組的經(jīng)濟性。試驗前對熱力系統(tǒng)查漏發(fā)現(xiàn)機組存在幾處較大的內(nèi)漏:低旁A、B 側(cè)閥后溫度180 ℃,主汽管道右側(cè)氣動疏水門200 ℃,小機高壓進汽管道疏水常開等。

        表5 各工況下凝汽器過冷度

        由于沒有具體的內(nèi)漏流量數(shù)值,無法給出對經(jīng)濟性影響的具體數(shù)值,通過等效熱降計算出THA 工況下內(nèi)漏汽量為1 t/h 時各自對機組經(jīng)濟性的影響,見表6。

        表6 內(nèi)漏對機組能耗的影響

        6 機組能耗偏高整體分析

        THA 工況下,機組修正后熱耗率比設(shè)計值高約324.81 kJ/kWh,通過對機組的熱力系統(tǒng)進行的分析,已找出影響機組能耗的原因有:高中壓效率低、投用再熱減溫水、小機耗汽量增大、給水大旁路內(nèi)漏等,共計影響熱耗率196.48 kJ/kWh 的原因,具體影響數(shù)值統(tǒng)計見表7,其余128.33 kJ/kWh 的熱耗率受汽輪機常規(guī)熱力性能試驗限制,不能具體定量分析,其中有:給水流量測量的精度;低壓缸老化導(dǎo)致的低壓缸效率降低;軸封漏汽量增大;系統(tǒng)內(nèi)漏,尤其是高低旁、加熱器危急疏水、主再熱管道疏水、小機高壓進汽管道疏水等。

        表7 THA 工況下能耗偏高原因

        7 結(jié)語

        通過比對試驗數(shù)據(jù),分析機組熱力系統(tǒng),找出了機組能耗偏高的原因,主要有高中壓效率低、投用再熱減溫水、小機汽耗量大、給水大旁路內(nèi)漏等,并且通過等效焓降等計算,給出了對機組能耗的影響值,為電廠為機組大修和運行優(yōu)化提供了思路。

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