谷恒山
(大同煤礦集團(tuán),山西 大同 037000)
同生安平煤業(yè)一盤區(qū)運(yùn)輸巷出現(xiàn)嚴(yán)重變形失穩(wěn)情況,頂、底板及兩幫變形量分別達(dá)到1255mm 和1236mm,巷道斷面凈面積減小25%以上,已然無法滿足支護(hù)要求,嚴(yán)重影響運(yùn)輸巷的安全,有必要對(duì)運(yùn)輸巷圍巖變形量進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)支護(hù)。通過對(duì)現(xiàn)場(chǎng)原支護(hù)方案下圍巖變形破壞情況的分析,提出“全斷面高強(qiáng)錨注+U 型鋼支架”聯(lián)合支護(hù)的方法進(jìn)行圍巖穩(wěn)定性的控制。
該礦年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力90 萬t/a,埋深223m,運(yùn)輸巷位于一盤區(qū),該巷道服務(wù)年限較長(zhǎng),服務(wù)于整個(gè)盤區(qū),受臨近采動(dòng)及采空區(qū)影響十分明顯,圍巖變形較大。
巷道斷面形狀為半圓拱平頂形斷面,凈寬5000mm,凈高4500mm,原支護(hù)采用錨網(wǎng)索噴聯(lián)合支護(hù),設(shè)計(jì)方案如圖1 所示。
圖1 原支護(hù)方案
頂、幫采用Ф22mm、2400mm 的左旋無縱筋螺紋鋼錨桿,設(shè)計(jì)扭矩均為200N?m,間排距為800mm×800mm;錨索采用Ф22mm、6500mm高強(qiáng)低松弛預(yù)緊力鋼絞線及配套鎖具,間排距為1200mm×1600mm,預(yù)緊力為150kN,每排布置2根;兩幫分別平行頂板錨索布置一根錨索于兩根垂直錨桿中間。
鋼筋網(wǎng)采用Ф6.5mm 鋼筋焊接而成,網(wǎng)孔尺寸為150mm×150mm,規(guī)格為2000mm×1800mm,噴漿所用混凝土強(qiáng)度為C20。
巷道所處層位為泥巖,直接頂為0.7~2.5m 的砂質(zhì)泥巖,基本頂為15m 厚的粉細(xì)砂巖,圍巖性質(zhì)具有遇水易膨脹變形、風(fēng)化脫落、承載能力低等特性,頂板易冒落;直接底為厚度2.8m 的砂質(zhì)泥巖,同樣遇水易膨脹,控制變形具有一定難度。圍巖力學(xué)參數(shù)如表1 所示。
表1 圍巖力學(xué)參數(shù)
原支護(hù)方案下巷道變形主要表現(xiàn)為:(1)在巷道掘進(jìn)60d 后,圍巖變形量大,破壞嚴(yán)重,頂板下沉量達(dá)到581mm,底臌量為674mm,兩幫移近量達(dá)到1236mm。(2)頂板出現(xiàn)網(wǎng)兜現(xiàn)象,護(hù)表作用無法有效發(fā)揮。出現(xiàn)錨桿斷錨、錨具脫落等現(xiàn)象,導(dǎo)致支護(hù)構(gòu)件無法充分發(fā)揮支護(hù)作用。(3)頂板出現(xiàn)離層以及底板出現(xiàn)嚴(yán)重底臌現(xiàn)象。
(1)圍巖所處應(yīng)力場(chǎng)條件復(fù)雜。受采掘交替作業(yè)影響,運(yùn)輸巷緊鄰上一工作面采空區(qū),隨下一工作面回采的影響,采空區(qū)覆巖重新運(yùn)動(dòng),對(duì)該巷道產(chǎn)生較大擾動(dòng),因此該巷道在緊鄰采空區(qū)側(cè)煤柱受力明顯大于實(shí)體煤幫受力;同時(shí)由于水平應(yīng)力在該巷道兩側(cè)的不均勻性導(dǎo)致頂板受到擠壓產(chǎn)生破碎以及下沉等現(xiàn)象。因此,要保證巷道圍巖在掘進(jìn)期間的穩(wěn)定性,就需要保證支護(hù)構(gòu)件保留充分的殘余強(qiáng)度余量。
(2)巷道頂板在高水平應(yīng)力的作用下,頂板巖梁發(fā)生失穩(wěn),并且隨埋深增加,失穩(wěn)的程度越大,在動(dòng)力擾動(dòng)作用下,發(fā)生沖擊性破壞,由于沖擊載荷通常表現(xiàn)為垂直加載的形式,因此離層現(xiàn)象不可避免。
(3)該巷道屬于典型大斷面巷道,頂板在兩幫跨度較大,頂板中間容易出現(xiàn)局部集中應(yīng)力,造成頂板彎曲下沉,形成網(wǎng)兜,嚴(yán)重時(shí)造成冒頂事故;巷道高度的增加,也為兩幫的承載性能增加了難度。因此,如果關(guān)鍵部位支護(hù)不到位,或者護(hù)表面積的不足都會(huì)導(dǎo)致圍巖穩(wěn)定性變差。
(4)錨桿斷錨、錨具脫落等現(xiàn)象經(jīng)常發(fā)生,主要原因在于該巷道兩側(cè)受力差異較大,煤柱側(cè)緊鄰采空區(qū)受力較大,實(shí)體煤幫受力相對(duì)較小,因此造成頂板泥巖與砂巖出現(xiàn)水平錯(cuò)動(dòng),導(dǎo)致錨桿發(fā)生剪切破斷。另外,鋼筋網(wǎng)焊接強(qiáng)度較低,出現(xiàn)金屬網(wǎng)開焊及脫落現(xiàn)象。
(5)支護(hù)構(gòu)件間排距較大,支護(hù)強(qiáng)度低是造成圍巖穩(wěn)定性差的另一原因。支護(hù)構(gòu)件護(hù)表面積小,導(dǎo)致預(yù)應(yīng)力擴(kuò)散效果差,遇到集中應(yīng)力出現(xiàn),不能及時(shí)擴(kuò)散至其他構(gòu)件以分散集中應(yīng)力,無法形成構(gòu)件之間的聯(lián)動(dòng)支護(hù)效應(yīng)。
(1)增加支護(hù)強(qiáng)度。變普通錨索(桿)為中空注漿錨索(桿),可以實(shí)現(xiàn)全長(zhǎng)錨固,防止頂?shù)装瀹a(chǎn)生離層,固結(jié)破碎巖體,使頂?shù)装逍纬煞€(wěn)定的一個(gè)整體,對(duì)兩幫實(shí)現(xiàn)全長(zhǎng)錨固可以防止兩幫產(chǎn)生位移,控制變形,提高承載能力。
(2)布置U 型鋼支架,圍巖與支架間用背板背實(shí),以提高承載能力,U 型鋼支架能夠有效分散頂板中部出現(xiàn)的應(yīng)力集中現(xiàn)象,防止離層,同時(shí)對(duì)于控制兩側(cè)圍巖變形具有積極作用。
(3)施加高預(yù)緊力,在注漿加固的基礎(chǔ)上,對(duì)錨索(桿)等構(gòu)件施加高預(yù)緊力,提高主動(dòng)支護(hù)效果,抵抗圍巖變形。
(4)超挖底板,對(duì)底板采用注漿錨索進(jìn)行支護(hù),每排錨索采用槽鋼進(jìn)行連接,共同抵抗底板變形。
支護(hù)參數(shù)如下:
頂板兩側(cè)中空注漿錨桿采用Ф25mm、3000mm規(guī)格,傾斜30°布置,排距為800mm。底腳注漿錨桿規(guī)格同上,傾斜45°布置。每斷面4 根。
頂板注漿錨索采用Ф22mm、6500mm 規(guī)格,間排距為1400mm×1400mm,每排之間用槽鋼進(jìn)行連接;巷道兩側(cè)注漿錨索規(guī)格同上,布置于兩側(cè)每?jī)膳佩^桿之間,間距1400mm;底板超挖300mm 布置注漿錨索,間排距為1200mm×1200mm,每排注漿錨索采用槽鋼進(jìn)行連接,混凝土回填,保證錨索不露頭。每斷面7 根。
U 型鋼支架排距為1200mm,支護(hù)穩(wěn)固后采用噴漿進(jìn)行處理。具體設(shè)計(jì)方案如圖2 所示。
圖2 改進(jìn)后支護(hù)方案
對(duì)采用改進(jìn)后的支護(hù)方案進(jìn)行檢驗(yàn),設(shè)置斷面監(jiān)測(cè),觀測(cè)圍巖表面變形量情況,如圖3 所示。
圖3 圍巖變形曲線
通過圖3 可以發(fā)現(xiàn),圍巖在初期變形量較大,隨時(shí)間推移,變形量趨緩,直至穩(wěn)定。頂板下沉量最大達(dá)到121mm,底臌量最大為143mm,兩幫移近量最大為251mm,分別較原支護(hù)方案下降了79.2%、78.8%和79.7%,取得了良好效果。
分析圖3,可得:
(1)由于注漿錨索(桿)的全長(zhǎng)錨固,提高了圍巖整體承載能力,巷道在掘進(jìn)20d 內(nèi),圍巖變形呈現(xiàn)快速增加后趨緩直至穩(wěn)定的特征,至觀測(cè)第60d 時(shí),圍巖基本不再發(fā)生形變;另外注漿錨索通過槽鋼進(jìn)行連接,能夠?qū)崿F(xiàn)應(yīng)力有效轉(zhuǎn)移,防止局部應(yīng)力集中的出現(xiàn)。
(2)U 型鋼支架的布置,結(jié)合頂板注漿錨索支護(hù)對(duì)于頂板巖梁中部發(fā)生彎曲變形以及離層均能夠有效控制,對(duì)于分散頂板集中應(yīng)力,并且抵抗圍巖變形,固結(jié)破碎頂板,形成整體穩(wěn)定具有重要作用。
(3)圍巖變形量得到有效控制,說明改進(jìn)后的技術(shù)方案在主動(dòng)承載能力的發(fā)揮上能夠得到有效實(shí)施,使得圍巖應(yīng)力重新分布,圍巖變形趨于平緩。
(1)原支護(hù)方案下無法有效發(fā)揮主動(dòng)支護(hù)的優(yōu)勢(shì),出現(xiàn)變形速度較快、變形量較大、錨桿斷裂、托盤脫落、網(wǎng)兜等現(xiàn)象。主要在于圍巖所處應(yīng)力場(chǎng)條件復(fù)雜、底板易膨脹變形、圍巖整體承載能力較低、護(hù)表面積小以及斷面尺寸較大等原因。
(2)改進(jìn)后的支護(hù)方案提出針對(duì)性措施:一方面通過將普通錨索(桿)替換為注漿錨索(桿)實(shí)現(xiàn)全長(zhǎng)錨固,縮小間排距;另一方面采用U 型鋼支架聯(lián)合支護(hù)的方法,共同抵抗圍巖變形;最后通過底板布置注漿錨索,有效控制底臌量,實(shí)現(xiàn)圍巖變形量的控制。
(3)通過設(shè)計(jì)全斷面高強(qiáng)錨注+U 型鋼支架聯(lián)合支護(hù)的方案,現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)表明:改進(jìn)后的支護(hù)方案頂板下沉量、底臌量、兩幫移近量分別較原支護(hù)方案下降了79.2%、78.8%和79.7%,對(duì)于安全生產(chǎn)具有重要意義。