丁陽(yáng),劉志敏,徐婷婷
(華電電力科學(xué)研究院有限公司,杭州 310030)
20世紀(jì)70年代,為滿(mǎn)足美國(guó)環(huán)境保護(hù)機(jī)構(gòu)提出的新源性能標(biāo)準(zhǔn)(NOx排放質(zhì)量濃度低于150 mg/m3),ABB公司設(shè)計(jì)制造了EV燃燒系統(tǒng)。隨著環(huán)保指標(biāo)的日益嚴(yán)苛,20世紀(jì)80年代后期,GE公司研制了DLN1.0燃燒系統(tǒng)[1-2],Alston公司研制了可替換DLN1.0的LEC-Ⅲ燃燒系統(tǒng)[3],可用于GE公司的B級(jí)和E級(jí)燃?xì)廨啓C(jī),2種燃燒系統(tǒng)均達(dá)到了30 mg/m3的NOx排放水平。為了適應(yīng)更嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn),GE公司與PSM公司分別推出了DLN1.0+燃燒系統(tǒng)與LEC-NextGen燃燒系統(tǒng),在原有的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上進(jìn)行了改進(jìn),增加了自動(dòng)燃燒調(diào)整系統(tǒng)[4],NOx排放質(zhì)量濃度降至20 mg/m3以下,檢修時(shí)間間隔延長(zhǎng)了1~2倍。本文對(duì)2種新型燃燒系統(tǒng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行對(duì)比分析,為新一代超低排放燃燒系統(tǒng)的設(shè)計(jì)提供參考。
DLN1.0燃燒系統(tǒng)采用同心徑向分級(jí)模式(如圖1所示),系統(tǒng)由燃燒器外殼、火焰筒、過(guò)渡段、導(dǎo)流套筒、旋流器、一級(jí)燃料噴嘴及燃燒器端蓋組合件、二級(jí)燃料噴嘴、點(diǎn)火機(jī)構(gòu)、火焰探測(cè)器、聯(lián)焰管等元件組成。
圖1 DLN1.0燃燒系統(tǒng)Fig.1 DLN1.0 combustion system
火焰筒是燃燒系統(tǒng)的核心部件,火焰筒壁面上設(shè)置一次空氣射流孔、冷卻孔和二次空氣摻混孔。文丘里組合件是燃燒系統(tǒng)中一級(jí)燃燒區(qū)和二級(jí)燃燒區(qū)的分界面,在預(yù)混狀態(tài)下,文丘里組合件下游回流區(qū)有穩(wěn)定火焰的作用[5]。
圖4 DLN1.0燃燒系統(tǒng)的4種燃燒模式Fig.4 Four combustion modes of DLN1.0 combustion system
一級(jí)燃燒區(qū)由6個(gè)彼此分隔的燃燒空間組成,每個(gè)燃燒空間都裝設(shè)有各自的旋流器和一級(jí)燃料噴嘴(如圖2所示)。二級(jí)燃燒區(qū)的燃料噴嘴組合件和旋流器裝設(shè)在中心部位(如圖3所示)。
圖2 一級(jí)燃料噴嘴Fig.2 Primary fuel nozzles
圖3 二級(jí)燃料噴嘴Fig.3 Secondary fuel nozzles
分配到每個(gè)燃燒器燃料噴嘴的燃料流量與燃燒溫度基準(zhǔn)(TTRF1)以及進(jìn)口導(dǎo)葉(IGV)溫控模式為函數(shù)關(guān)系。燃燒天然氣時(shí),依據(jù)機(jī)組負(fù)荷的不同,通過(guò)MARK Ⅵ 的Speedtronic TM控制軟件控制各個(gè)燃料噴嘴的流量和火焰所在位置,使這種燃燒系統(tǒng)有一級(jí)燃燒模式、貧-貧燃燒模式、二級(jí)燃燒模式和預(yù)混燃燒模式等4種不同的運(yùn)行模式(如圖4所示)。
DLN1.0+燃燒系統(tǒng)是GE公司為了應(yīng)對(duì)更嚴(yán)苛的排放標(biāo)準(zhǔn)和提高系統(tǒng)使用壽命而推出的DLN1.0改進(jìn)型系統(tǒng)。在保證燃料輸送系統(tǒng)不變的前提下,通過(guò)替換火焰筒、過(guò)渡段、支架、一級(jí)燃料噴嘴、二級(jí)燃料噴嘴、端蓋、導(dǎo)流襯套、聯(lián)焰管組件,增加參數(shù)修正控制系統(tǒng)(CPC)、燃燒器動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(CDM)。DLN1.0燃燒系統(tǒng)可升級(jí)為DLN1.0+燃燒系統(tǒng)。相比DLN1.0系統(tǒng),DLN1.0+系統(tǒng)從預(yù)混、材料、冷卻、涂層以及值班火焰比例調(diào)整幾個(gè)方面改進(jìn)了設(shè)計(jì)。
DLN1.0+系統(tǒng)改變了一級(jí)噴嘴旋流器孔型(如圖5所示),由長(zhǎng)圓孔改為橢圓孔,并加大了一級(jí)噴嘴的直徑,這種設(shè)計(jì)可減小旋流器孔內(nèi)的流速,減小摻混損失;一級(jí)噴嘴頭部由DLN1.0的螺紋鏈接改為螺紋-法蘭連接,并加入了L605涂層,可延長(zhǎng)噴嘴使用壽命。
圖5 一級(jí)噴嘴結(jié)構(gòu)對(duì)比Fig.5 Comparison of primary nozzle structure
DLN1.0+取消了二級(jí)噴嘴和吹掃空氣的法蘭連接段,二級(jí)噴嘴整體造型更簡(jiǎn)潔。為了維持火焰穩(wěn)定,DLN1.0二級(jí)噴嘴頭部開(kāi)設(shè)了3個(gè)直徑約1 mm的小孔,流向二級(jí)噴嘴旋流器的一部分燃料被分配到這3個(gè)小孔噴出,在二級(jí)噴嘴頭部形成值班火焰,由于溫度較高,二級(jí)噴嘴頭部經(jīng)常出現(xiàn)燒蝕現(xiàn)象。針對(duì)這個(gè)問(wèn)題,在DLN1.0+頭部增加了直徑1 mm左右的環(huán)形冷卻空氣槽,切換噴嘴的一部分冷卻空氣被分流至環(huán)形冷卻空氣槽噴出,用以冷卻二級(jí)噴嘴頭部,極大地改善了高溫?zé)g現(xiàn)象。除此之外,DLN1.0+還改進(jìn)了二級(jí)噴嘴的密封,減小了燃?xì)庑孤┑母怕?。另外,DLN1.0+二級(jí)噴嘴旋流器和值班火焰雖也共用一路燃料管路,但在流向各自噴口的路徑中設(shè)置有節(jié)流孔板,可以分別調(diào)節(jié)2個(gè)噴嘴的燃料流量,有利于控制NOx生成。二級(jí)噴嘴結(jié)構(gòu)對(duì)比如圖6所示。
圖6 二級(jí)噴嘴結(jié)構(gòu)對(duì)比Fig.6 Comparison of secondary nozzle structure
DLN1.0+改進(jìn)了火焰筒定位塊,由彈簧片式改為帶涂層的固定式定位塊,減小了高頻振動(dòng)下的金屬疲勞發(fā)生概率。摻混孔由2排改為3排,增加了軸向孔間距并減小了孔徑,降低了摻混流速,使摻混射流分布更均勻,減小了摻混損失。文丘里噴嘴喉部由近似直角改為弧形并增加了涂層,有利于減小流動(dòng)損失,增強(qiáng)文丘里段的耐熱水平。二級(jí)噴嘴旋流器由直葉片調(diào)整為弧形葉片,在出口角度不變的情況下,減小了進(jìn)口角度,減小了流經(jīng)旋流器的壓力損失?;鹧嫱仓卸蔚南♂尶兹∠?,材質(zhì)改為Nimonic-263合金,增加了強(qiáng)度和耐熱能力。DLN1.0火焰筒和過(guò)渡段之間的密封圈很容易因?yàn)楦哳l振動(dòng)而斷裂失效,DLN1.0+將單片式Hula密封改為雙片式Hula密封,增加了強(qiáng)度,減小了失效概率,如圖7所示。
圖7 DLN1.0+火焰筒結(jié)構(gòu)對(duì)比Fig.7 Comparison of DLN1.0+ flame tube structure
在過(guò)渡段組件上,DLN1.0+由插狀結(jié)構(gòu)改為榫槽結(jié)構(gòu),托架由H型改為蝠翼型結(jié)構(gòu),減小了與過(guò)渡段之間的磨損,提高了壽命。過(guò)渡段內(nèi)表面的涂層由B級(jí)改為C級(jí),C級(jí)涂層較厚,熱阻更高,降低了過(guò)渡段的溫度。用來(lái)連接過(guò)渡段與一級(jí)噴嘴透平的安裝架由分體式改為整體式,減輕了高頻振動(dòng)下的磨損。DLN1.0+取消了火焰筒中段的摻混孔,將摻混孔全部布置在過(guò)渡段,過(guò)渡段靠近進(jìn)口附近周向布置3個(gè)摻混孔,孔徑與原DLN1.0火焰筒中段開(kāi)孔相同。過(guò)渡段出口附近布置4個(gè)摻混孔,孔徑略小,交錯(cuò)排列,邊緣加工錐形導(dǎo)流槽,提升冷氣入射深度,使出口溫度更均勻,如圖8所示。
LEC-NextGen是LEC-Ⅲ的改進(jìn)型號(hào),LEC-Ⅲ燃燒系統(tǒng)可替換DLN1.0燃燒系統(tǒng),燃料控制策略以及燃燒方式并未做大的改變。LEC-Ⅲ主要對(duì)火焰筒接觸面表面重新做了硬化處理以及結(jié)構(gòu)優(yōu)化。文丘里段以及一級(jí)燃燒區(qū)壁面冷卻方式做了較大改進(jìn): DLN1.0燃燒系統(tǒng)的文丘里管采用冷卻空氣順流火焰筒軸向方向冷卻方式,冷卻空氣先進(jìn)入文丘里管入口側(cè)外壁冷卻,然后沿著文丘里管軸向外側(cè)冷卻,最后直接排入燃燒器二區(qū)出口處,這種冷卻方式容易產(chǎn)生較高的CO。LEC-Ⅲ燃燒系統(tǒng)的文丘里段采用冷卻空氣逆流火焰筒軸向方向冷卻方式(如圖9所示),在一次燃燒模式和貧-貧燃燒模式下,文丘里段前端冷卻效果沒(méi)有DLN1.0 好,而在預(yù)混燃燒模式下文丘里管后端冷卻比DLN1.0要好,并且冷卻后的空氣直接流入文丘里管入口側(cè),加速后進(jìn)入預(yù)混燃燒區(qū),由于不存在淬熄效應(yīng),因此LEC-Ⅲ燃燒系統(tǒng)CO排放要低于DLN1.0。
圖8 過(guò)渡段結(jié)構(gòu)對(duì)比Fig.8 Comparison of transition segment structure
圖9 文丘里段冷卻結(jié)構(gòu)對(duì)比Fig.9 Comparison of Venturi cooling structure
DLN1.0火焰筒采用圓形氣膜冷卻直孔,在火焰筒一區(qū)壁面有7 排圓形氣膜冷卻直孔,空氣形成的氣膜沿筒內(nèi)壁流動(dòng)。LEC-Ⅲ火焰筒采用發(fā)散冷卻氣膜,在火焰筒端頭部有5 000個(gè)帶傾角的發(fā)散冷卻孔,總的冷卻孔較多,冷卻氣膜分布更均勻?;鹧嫱怖鋮s結(jié)構(gòu)對(duì)比如圖10所示。
圖10 燃燒一區(qū)壁面冷卻結(jié)構(gòu)對(duì)比Fig.10 Comparison of No.1 combustion zone wall cooling structure
相比于DLN1.0,LEC系列最大的改動(dòng)在于二級(jí)噴嘴噴口結(jié)構(gòu)(如圖11所示)。DLN1.0的二級(jí)旋流器噴嘴位于中部的軸向6個(gè)圓柱上,每個(gè)圓柱設(shè)置有3個(gè)噴口,共計(jì)18個(gè)噴口;頭部的值班火焰噴嘴為3個(gè)具有切向速度的噴口。LEC-Ⅲ將二級(jí)旋流器噴嘴改為位于圓環(huán)上的49個(gè)噴口結(jié)構(gòu),由于噴口數(shù)量增加,提高了二級(jí)旋流器下游燃料分布的均勻度,降低了中心區(qū)火焰溫度,并把一部分吹掃空氣引入值班火焰噴口之前,值班火焰由擴(kuò)散燃燒變?yōu)轭A(yù)混燃燒,局部當(dāng)量比降低,溫度隨之降低,降低了NOx排放質(zhì)量濃度。
圖11 二級(jí)噴嘴結(jié)構(gòu)對(duì)比Fig.11 Comparison of secondary nozzle structure
LEC-NextGen進(jìn)一步將二級(jí)旋流器噴口數(shù)量增至88個(gè),值班火焰噴口數(shù)量增至25個(gè),進(jìn)一步降低了NOx排放質(zhì)量濃度(如圖12所示)。
表1是3種燃燒系統(tǒng)排放值及檢修間隔對(duì)比(ω(O2)=15%),相比于DLN1.0,DLN1.0+與LEC-NextGen大幅度降低了NOx排放質(zhì)量濃度。3種燃燒系統(tǒng)技術(shù)路線各有側(cè)重:DLN1.0+對(duì)一級(jí)噴嘴旋流器進(jìn)行了結(jié)構(gòu)優(yōu)化,對(duì)二級(jí)噴嘴的值班火焰噴口進(jìn)行了局部修改,使其變?yōu)轭A(yù)混燃燒;LEC-NextGen則大幅修改了二級(jí)噴嘴結(jié)構(gòu),包括二級(jí)噴嘴旋流器噴嘴和值班火焰噴嘴,提高了預(yù)混均勻度,實(shí)現(xiàn)了NOx的超低排放。CO排放方面DLN1.0+改善不大,這可能與文丘里段的冷卻方式有關(guān),DLN1.0+的冷卻空氣直接排入反應(yīng)區(qū)產(chǎn)生的淬熄效應(yīng)增加了CO產(chǎn)生量。LEC-NextGen采用的逆流冷卻方式不存在上述問(wèn)題,CO排放質(zhì)量濃度低于1.25 mg/m3。從廠家給出的檢修間隔來(lái)看,2種改進(jìn)型燃燒系統(tǒng)均可以達(dá)到比DLN1.0長(zhǎng)1~2倍的檢修時(shí)間間隔。
圖12 LEC-NextGen的二級(jí)旋流器噴嘴與值班噴嘴Fig.12 LEC-NextGen secondary cyclone nozzle and pilot nozzle
表1 3種燃燒系統(tǒng)排放值及檢修間隔對(duì)比Tab.1 Comparison of emission figures and maintenance intervals between 3 combustion systems
相比于DLN1.0燃燒系統(tǒng),DLN1.0+和LEC-NextGen均采用了多點(diǎn)燃料噴射,將擴(kuò)散燃燒值班噴嘴改為預(yù)混燃燒的方式,降低了局部燃燒溫度,配合自動(dòng)燃燒調(diào)整,進(jìn)一步降低了NOx質(zhì)量濃度。
DLN1.0+優(yōu)化了燃燒器內(nèi)流場(chǎng)結(jié)構(gòu),減小了流動(dòng)損失。LEC-NextGen采用的一區(qū)發(fā)散冷卻和文丘里段逆流冷卻方式對(duì)CO產(chǎn)生有較好的抑制效果。
2種燃燒系統(tǒng)均修改了固定端接觸面的結(jié)構(gòu),增強(qiáng)了抗振動(dòng)能力。
采用上述改進(jìn)設(shè)計(jì)后,DLN1.0+和LEC-NextGen的NOx排放質(zhì)量濃度不到DLN1.0燃燒系統(tǒng)的一半,檢修間隔延長(zhǎng)了1~2倍。