亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        卷取機旋轉(zhuǎn)油缸損壞原因分析及設計優(yōu)化

        2019-09-05 09:18:02張俊峰
        重型機械 2019年4期
        關(guān)鍵詞:芯軸活塞桿斷口

        張俊峰

        (寶鋼工程技術(shù)集團有限公司,上海 201900 )

        0 前言

        寶鋼股份某熱拉伸平整機組(FCL機組)于2018年9月底熱負荷試車成功進入試生產(chǎn)階段,工藝技術(shù)由寶鋼自主集成。出口段雙卷取,設置有1#2#卷取機,其中旋轉(zhuǎn)油缸成套供貨商為奧地利某公司,機組試生產(chǎn)3個月后,生產(chǎn)方提出質(zhì)量異議,2#卷取機旋轉(zhuǎn)油缸活塞桿頭部斷裂,斷口特征為受到大應力作用的一次性脆性斷裂,現(xiàn)場立即由設備方成立問題應急處理小組,通過對硅鋼一期至三期類似機組進行橫向比對,同樣位置的旋轉(zhuǎn)油缸,另外三條機組使用過程中未遇到類似問題,通過對國內(nèi)同行某鋼廠FCL機組使用跟蹤情況也未發(fā)現(xiàn)類似問題。

        1 機組生產(chǎn)能力及故障

        原料為環(huán)形爐退火料(厚度0.15~0.30 mm,寬度900~1270 mm),成品取向硅鋼NSGO(厚度0.15~0.30 mm,寬度900~1270 mm),最大抗拉強度450 N/mm2,機組主要工藝包括清洗、烘干、切邊、酸洗、涂層和退火、激光刻痕等,設計年產(chǎn)能力10萬噸。2#卷取機旋轉(zhuǎn)油缸活塞桿頭部斷裂如圖1所示,斷口宏觀檢查:兩個配對斷口呈現(xiàn)杯錐狀,斷口表面較為粗糙,斷口上存在裂紋快速擴展的撕裂棱,斷口表面一圈存在較多微小的從表面向內(nèi)擴展的裂紋擴展臺階,但是未見明顯的裂紋擴展區(qū)域,90%的斷口為瞬斷區(qū),斷口宏觀檢查如圖2所示。同時對1#卷取機旋轉(zhuǎn)油缸相同部位進行檢查,表面著色探傷有裂紋。

        圖1 卷取機活塞桿頭部斷裂

        圖2 斷口宏觀檢查

        2 卷取機旋轉(zhuǎn)油缸結(jié)構(gòu)及工作原理

        卷取機旋轉(zhuǎn)油缸的基本結(jié)構(gòu)如圖3所示,旋轉(zhuǎn)油缸主要用于卷取機芯軸的漲縮從而達到穿帶和卸卷的目標,主要由伸縮油缸、旋轉(zhuǎn)給油器、磁尺編碼器以及配套的液壓軟管等組成。工作原理:助卷模式下,由程序設定磁尺編碼器行程,當卷取機扇型板真圓狀態(tài)下(Ф468 mm),橡膠套筒外徑達到Ф508 mm,皮帶助卷器處于投入狀態(tài),此時可以進行穿帶。卸卷模式下,旋轉(zhuǎn)油缸無桿腔進油,芯軸收縮到最小值(Ф428 mm),相應的橡膠套筒外徑縮小至Ф468 mm,可以完成手動或者自動模式下的卸卷。由助卷模式及卸卷模式來看,助卷模式直到機組建張運行時,旋轉(zhuǎn)油缸有桿腔始終處于給油狀態(tài),活塞桿頭部始終受拉應力,一旦達到或者超過材質(zhì)的抗拉強度,就有斷裂的可能。卸卷模式下,旋轉(zhuǎn)油缸無桿腔處于給油狀態(tài),活塞桿頭部受壓應力,此時斷裂的可能性極小。

        圖3 卷取機旋轉(zhuǎn)油缸的基本結(jié)構(gòu)

        3 卷取機旋轉(zhuǎn)油缸活塞桿斷裂原因分析

        圖4為斷裂的活塞桿(此活塞桿為旋轉(zhuǎn)油缸與芯軸拉桿結(jié)合部位)原設計結(jié)構(gòu)示意圖,外形尺寸規(guī)格如圖,材質(zhì)為C45E,執(zhí)行標準EN10083-1,原材料相當于國內(nèi)的45#鋼正火處理。斷口宏觀形貌圖如圖5所示,兩個配對斷口呈現(xiàn)杯錐狀,斷口表面較粗糙,斷口上存在裂紋快速擴散的撕裂棱,斷口表面一圈存在較多微小的從表面向內(nèi)擴展的裂紋擴展臺階,但是未見明顯的裂紋擴展區(qū)域,90%的斷口為瞬斷區(qū),斷口特征為受到大應力作用的一次性脆性斷裂。

        圖4 斷裂的活塞桿結(jié)構(gòu)示意圖

        圖5 斷裂件宏觀形貌圖

        3.1 金屬材料理化分析

        由于懷疑活塞桿材料不能達到設計要求,所以及時將斷裂的活塞桿送到具有國家級檢測資質(zhì)的專業(yè)檢測機構(gòu)進行了理化檢測,檢測報告結(jié)論如下:

        (1)硬度測試。斷口處從表面到芯部硬度值無明顯差異,硬度值范圍在147~157 HBW;

        (2)力學性能。斷口下取樣的沖擊試驗常溫沖擊功在3.9~4.3 J,該材料的沖擊韌性較差;屈服強度σp≤235 MPa,極限抗拉強度σm≤526 MPa,低于設計標準值;

        (3)金相檢測。材料中存在較多的非金屬氧化、硫化等非金屬夾雜物,如圖6所示,斷口處與機體組織相同,組織為:粗片狀珠光體+大塊狀鐵素體,局部鐵素體呈現(xiàn)網(wǎng)狀、針狀分布,如圖7所示,組織具有鑄態(tài)特征,未經(jīng)調(diào)質(zhì)等熱處理;

        圖6 復合夾雜物形貌100×

        圖7 斷口處金相組織形貌200×

        3.2 小組技術(shù)討論

        故障處理小組通過頭腦風暴,列出了一系列可能造成活塞桿斷裂的有關(guān)因素,驗證過程如下:

        (1)活塞桿安裝與芯軸拉桿同心度超差,(模擬圖如圖8所示,造成活塞桿法蘭處在芯軸膨脹時受力不均,正反作用力下產(chǎn)生疲勞斷裂。現(xiàn)場驗證:通過對連接罩打百分表,測試跳動在設計范圍之內(nèi),此原因排除;

        圖8 活塞桿與芯軸拉桿同心度超差模擬圖

        (2)芯軸膨脹壓力過大,超過了設計理論值14 MPa,造成芯軸膨脹時候活塞桿過載。現(xiàn)場驗證,出口液壓系統(tǒng)自帶壓力變送和安全卸荷功能,系統(tǒng)壓力從來沒有高于設計壓力14 MPa,此原因排除;

        (3)活塞桿自身的材質(zhì)沖擊功和抗拉強度達不到設計值,而設計值又不能滿足現(xiàn)場使用工況,造成了疲勞斷裂。理論驗證,經(jīng)兩次有限元分析,一次是按照設計標準條件下,對活塞桿施加14 MPa液壓力,一次是按照理化檢測實際值條件下,對活塞桿施加14 MPa液壓力,兩次得到的活塞桿端部的薄弱點的安全系數(shù)分別是0.30和0.26。顯然這會給使用帶來巨大的安全隱患。

        3.3 有限元應力分析

        (1)活塞桿采用45#鋼,正火處理。使用AUTODESK有限元分析軟件,采用如表1的參數(shù)進行靜態(tài)應力分析,得到設計值狀態(tài)下的安全系數(shù),顯示活塞桿端部倒角處的安全系數(shù)值為0.30,圖9所示為設計值狀態(tài)下有限元分析。

        表1 活塞桿設計理論參數(shù)

        圖9 設計值狀態(tài)下有限元分析

        (2)使用AUTODESK有限元分析軟件,采用如表2的參數(shù)進行靜態(tài)應力分析,得到理化檢測實際值狀態(tài)下的安全系數(shù),顯示活塞桿端部倒角處的安全系數(shù)值為0.26,如圖10所示理化檢測值狀態(tài)下有限元分析。

        表2 活塞桿理化檢測實際參數(shù)

        圖10 理化檢測值狀態(tài)下有限元分析

        3.4 旋轉(zhuǎn)油缸活塞桿斷裂原因

        旋轉(zhuǎn)油缸廠家在旋轉(zhuǎn)油缸活塞桿設計和材料選型中產(chǎn)生了兩處失誤。

        (1)活塞桿與芯軸拉桿結(jié)合處倒角容易造成應力集中,從多次的有限元分析中可以明顯看到,此處的安全系數(shù)往往最低;

        (2)材質(zhì)選型時采用C45E+H+N正火的棒材(棒材直徑Ф310 mm),二次加工后活塞桿最小處加工到直徑Ф80 mm,按照國內(nèi)生產(chǎn)工藝,此時應該對粗加工后的棒材做調(diào)質(zhì)等熱處理,但是廠家未做相應的熱處理(始終未能夠提供正式的熱處理報告),且廠家提供的原材料棒材材質(zhì)報告值明顯與現(xiàn)場實物金屬理化檢測值存在差距,如表3所示。

        表3 各項參數(shù)報告值

        旋轉(zhuǎn)油缸在使用過程中,不可避免的發(fā)生了活塞桿斷裂事故,此旋轉(zhuǎn)油缸供貨商應當負有主要責任。

        4 旋轉(zhuǎn)油缸后續(xù)改進措施

        結(jié)合現(xiàn)場使用工況,采取改進措施:

        (1)旋轉(zhuǎn)油缸活塞桿進行改進,采用材質(zhì)42CrMo4+QT,原先芯軸膨脹時的應力集中點倒角由R1修改為R8,與之配套的聯(lián)軸器倒角做相應的調(diào)整,要求具體參數(shù)如圖11所示;

        (2)優(yōu)化卷取機芯軸膨脹時候的液壓壓力,參考以往硅鋼同類機組,芯軸膨脹壓力設定為10 MPa,優(yōu)化后的卷取機芯軸膨脹情況進行了有限元分析,使用安全系數(shù)不低于1.37,如圖12所示,證明新設計的活塞桿是安全可靠的。

        圖11 改進后的活塞桿結(jié)構(gòu)圖

        圖12 改進后的活塞桿有限元分析

        改進措施完成后,新設計的旋轉(zhuǎn)油缸活塞桿由國內(nèi)某油缸廠完成制作,替換掉原損壞的1#2#卷取機旋轉(zhuǎn)油缸活塞桿,并經(jīng)過試壓和裝機調(diào)試完成。經(jīng)過后續(xù)5個多月的生產(chǎn)跟蹤,F(xiàn)CL機組出口卷取機生產(chǎn)狀況良好,再也沒有發(fā)生同類的旋轉(zhuǎn)油缸故障。

        5 結(jié) 論

        開卷機及卷取機的旋轉(zhuǎn)油缸,是冷軋及硅鋼處理線入出口段的關(guān)鍵設備,旋轉(zhuǎn)油缸的使用情況直接關(guān)系到機組生產(chǎn)是否順利,目前國內(nèi)鋼廠多選擇進口旋轉(zhuǎn)油缸如GAT、格力樂、漢斯、密特斯、杜博林等廠家的及國內(nèi)幾個廠家的旋轉(zhuǎn)油缸,質(zhì)量上參差不齊。在設計過程中,應充分考慮旋轉(zhuǎn)油缸的使用工況和活塞桿材質(zhì)的變化、旋轉(zhuǎn)接頭密封形式、接口的尺寸、熱處理的方式等,恰當?shù)剡M行選擇。通常情況下,對于活塞桿直徑較大的,至少選擇45#鍛鋼+調(diào)質(zhì)處理,如果對于旋轉(zhuǎn)油缸采購成本沒有嚴格控制可以選擇42CrMo4+QT,對于旋轉(zhuǎn)油缸制造廠家,要求其必須提供所有的熱處理報告和材質(zhì)合格報告。設計角度來看,通過不斷地改進和優(yōu)化旋轉(zhuǎn)油缸,其在冷軋?zhí)幚砭€中,將發(fā)揮越來越重要的作用。

        猜你喜歡
        芯軸活塞桿斷口
        42CrMo4鋼斷口藍化效果的影響因素
        BOG壓縮機活塞桿的優(yōu)化
        126 kV三斷口串聯(lián)真空斷路器電容和斷口分壓的量化研究
        寧夏電力(2022年1期)2022-04-29 03:49:18
        Microstructure and crystallographic evolution of ruthenium powder during biaxial vacuum hot pressing at different temperatures
        貴金屬(2021年1期)2021-07-26 00:39:14
        關(guān)于電機轉(zhuǎn)子芯軸加工工藝改進方法
        基于活塞桿沉降位移信號的活塞桿斷裂故障診斷方法的研究
        流體機械(2017年9期)2017-02-06 05:13:58
        開槽帶孔凸臺的推出機構(gòu)設計
        提高熱連軋卷取芯軸作業(yè)率途徑的探討
        基于ADINA的大型隔膜泵活塞桿的優(yōu)化設計
        氫壓縮機活塞桿斷裂分析
        精品少妇人妻久久免费| 国产香蕉尹人在线观看视频| 久久韩国漫画无删减漫画歪歪漫画| 久久HEZYO色综合| 粉嫩人妻91精品视色在线看| 中文字幕亚洲精品高清| 日本久久精品中文字幕| 成年美女黄的视频网站| 国产成人无码一区二区在线观看| 精品欧美一区二区在线观看| 噜噜噜色97| 狂插美女流出白浆视频在线观看| 免费观看18禁无遮挡真人网站| 亚洲欧洲日产国码无码久久99| 国产成人国产在线观看| 女同同成片av免费观看| 丁香五月缴情在线| 国产亚洲精品美女久久久| 99久久精品国产一区二区蜜芽 | 亚洲av日韩av综合| 狠狠狠狠狠综合视频| 国产av一级二级三级| 国内揄拍国内精品少妇| 俄罗斯老熟妇色xxxx| 亚洲精品成AV无在线观看| 免费黄网站一区二区三区| 欧美伦费免费全部午夜最新| 无码国模国产在线观看| 国产一区二区三区小说| 国产精品午夜高潮呻吟久久av| 国产无遮挡aaa片爽爽| 少妇内射高潮福利炮| 久久久久无码中文字幕| 中文字幕有码人妻在线| 4399理论片午午伦夜理片| 国产国拍亚洲精品午夜不卡17| 一区二区精品天堂亚洲av| 国产精品美女久久久久av福利| 91精品手机国产在线能| 亚洲香蕉久久一区二区| 色综合久久久无码中文字幕|