辛亮
(沈陽化工研究院設(shè)計工程有限公司,遼寧沈陽 110021)
我國啤酒行業(yè)從20世紀90年代開始迅速發(fā)展,但其不斷發(fā)展帶來的除了經(jīng)濟收益外還有廢水和污染物的大量排放。據(jù)相關(guān)調(diào)查,2007年全國啤酒行業(yè)產(chǎn)生廢水的排放量約為3.5億立方米,占全國工業(yè)廢水排放總量的1.6%,啤酒廢水中COD年排放量約為3.8萬立方米,占全國工業(yè)廢水中COD排放總量的0.8%。在啤酒生產(chǎn)過程中,不同工藝會產(chǎn)生不同的廢水種類,其中,巴氏滅菌廢水是指啤酒生產(chǎn)工藝中噴淋式巴氏滅菌工序中產(chǎn)生的廢水,其耗水量較大,約占啤酒生產(chǎn)總耗水量的30%左右,水溫最高可達50~60 ℃,且含有一些嗜熱微生物,COD在80~200 mg/L,屬輕度污染廢水,同時由于爆瓶等原因,巴氏滅菌廢水中含有一定的啤酒和玻璃碎渣等有機污染物。如果巴氏滅菌廢水直接排放,會對后續(xù)污水處理系統(tǒng)造成一定的熱沖擊負荷,破壞活性污泥系統(tǒng)[1]。
移動床生物膜反應(yīng)器工藝是20世紀80年代中期新開發(fā)和應(yīng)用的一種高效的污水處理技術(shù),特點是將懸浮生長活性污泥法和附著生長的生物膜法相結(jié)合[2]。污水連續(xù)經(jīng)過移動床生物膜反應(yīng)器內(nèi)的懸浮填料并逐漸在填料內(nèi)外表面形成生物膜,通過生物膜上的微生物作用,使污水得到凈化。填料在反應(yīng)器內(nèi)混合液回旋翻轉(zhuǎn)的作用下自由移動;對于好氧反應(yīng)器,通過曝氣使填料移動;對于厭氧反應(yīng)器,則是依靠機械攪拌。與一般填料不同的是,懸浮填料能與污水頻繁多次接觸,并可隨混合液的流動而流動并相互充分混合接觸,因此大幅度提高污水的處理效果[3][4]。
本文針對啤酒滅菌廢水中存在嗜熱微生物、有機污染物以及輕度污染等特點,采用移動床生物膜反應(yīng)器凈化處理技術(shù)對其進行處理。通過對移動床生物膜反應(yīng)器處理啤酒滅菌廢水的研究,以期達到為啤酒清潔生產(chǎn)提供技術(shù)支持、為膜生物反應(yīng)器實際應(yīng)用提供理論依據(jù)的目的。
試驗所采用的試驗裝置如圖1所示。
圖1 試驗裝置示意圖
試驗采用人工配制模擬廢水,按照COD∶N∶P=100∶5∶1的比例配制,以工業(yè)葡萄糖為基質(zhì),分別以氯化銨和磷酸二氫鉀作為氮源和磷源,并投加少量的微量元素。試驗用水水質(zhì)情況如表1所示。
表1 試驗廢水水質(zhì)
本階段試驗在溫度為(37±1)℃、HRT約為10 h、pH 為 7.8±0.2、MLSS 約為 5 000 mg/L、好氧池停留時間 HRT=10 h,缺氧池停留時間 HRT=3 h,內(nèi)回流r=100%的情況下[5],研究了移動床生物膜反應(yīng)器內(nèi)COD、NH4+-N的變化。
移動床生物膜反應(yīng)器工藝對有機污染物的去除主要是依靠曝氣池內(nèi)的曝氣和水流的提升作用使載體處于流化狀態(tài),進而形成懸浮生長的活性污泥和附著生長的生物膜,這就使得移動床生物膜使用了整個反應(yīng)器空間,充分發(fā)揮附著相和懸浮相生物兩者的優(yōu)越性,使之揚長避短,相互補充,保證了移動床生物膜反應(yīng)器工藝對有機污染物的去除效果。
移動床生物膜反應(yīng)器對COD的去除效果如圖2所示。從圖2可以看出,系統(tǒng)運行初期,反應(yīng)器的COD處理效果不夠穩(wěn)定,之后隨著試驗的進行,出水COD濃度逐漸下降,試驗開始15 d后,出水中COD濃度基本達到穩(wěn)定狀態(tài),穩(wěn)定在17.1 mg/L左右,這主要是因為:系統(tǒng)運行初期,反應(yīng)器內(nèi)的污泥濃度較低,有機負荷較大,處理效果差,COD濃度較高,隨著試驗的進行,污泥濃度逐漸升高,有機負荷下降,處理效果變好并趨于穩(wěn)定。大約在48 d時,反應(yīng)器的出水COD濃度略有上升,這可能是因為此時進水中的養(yǎng)料相對不足,部分微生物進入內(nèi)源呼吸期,導(dǎo)致出水COD濃度略有上升。整個試驗過程中,反應(yīng)器的出水COD均低于30mg/L,尤其是在穩(wěn)定運行期間,出水COD濃度分別為14.4 mg/L左右,遠遠低于《再生水水質(zhì)標準》(SL368-2006)中再生水回用于工業(yè)用水洗滌用水COD 60 mg/L的要求,達到了很高的處理水平。
圖2 反應(yīng)器COD去除效果
移動床生物膜反應(yīng)器工藝對NH4+-N的去除主要通過亞硝化細菌和硝化細菌的硝化作用實現(xiàn)的。由于采用新型懸浮填料,硝化細菌在填料上大量繁殖,從而保證了硝化反應(yīng)的順利進行[6]。
反應(yīng)器的NH4+-N去除效果如圖3所示。從圖3可以看出,系統(tǒng)運行初期,反應(yīng)器對NH4+-N的處理效果不夠穩(wěn)定,且去除率較低,這主要是因為試驗初期,生物膜還未形成,反應(yīng)器中的硝化細菌和亞硝化細菌的數(shù)量較少,硝化能力和亞硝化能力較低。之后隨著試驗的進行,出水NH4+-N的濃度逐漸下降,試驗開始 19 d,出水 NH4+-N才基本達到穩(wěn)定,NH4+-N濃度穩(wěn)定在0.78 mg/L左右,這主要是因為是生物膜形成后,反應(yīng)器內(nèi)硝化細菌和亞硝化細菌逐漸增多,硝化效果隨著污泥濃度的增加而逐漸增強。試驗開始 42 d 后,NH4+-N濃度開始逐漸升高。整個試驗過程中,反應(yīng)器出水NH4+-N濃度為0.66 mg/L左右,同樣達到了較高的處理水平。
圖3 反應(yīng)器NH4+-N去除效果
移動床生物膜反應(yīng)器工藝兼具傳統(tǒng)流化床和生物接觸氧化法兩者的優(yōu)點,是一種新型高效的污水處理方法。本文通過對移動床生物膜反應(yīng)器處理啤酒滅菌廢水開展研究,研究表明,系統(tǒng)運行初期,反應(yīng)器的COD和氨氮的處理效果均不夠穩(wěn)定,之后隨著試驗的進行,出水COD濃度和氨氮濃度逐漸下降,試驗開始15 d后,出水中COD濃度基本達到穩(wěn)定狀態(tài),穩(wěn)定在17.1 mg/L左右;19 d后,出水NH4+-N才基本達到穩(wěn)定,穩(wěn)定在0.78 mg/L左右。整個試驗過程中,反應(yīng)器的出水COD和出水氨氮均保持在較低水平,表明移動床生物膜反應(yīng)器工藝對用于啤酒滅菌廢水的處理取得了很好的處理效果,值得廣泛推廣應(yīng)用。