劉梅梅 張引弟 薛鵬 邱伊婕
長(zhǎng)江大學(xué)石油工程學(xué)院
目前,國(guó)內(nèi)各地紛紛加大“煤改氣”力度,為了彌補(bǔ)管道氣供應(yīng)不足的問(wèn)題,必將大量進(jìn)口LNG[1],LNG工業(yè)得到迅速發(fā)展。LNG是由天然氣深度脫水脫碳低溫液化而成,在利用過(guò)程中需要再次氣化。由于LNG與環(huán)境之間存在極大的溫差,氣化過(guò)程將會(huì)釋放出大量的冷能,冷能利用已經(jīng)成為人們研究的熱點(diǎn)[2-3]。LNG冷能用于液化CO2和制取干冰是一種重要的利用方式。CO2用途非常廣泛,可以將其注入到天然氣水合物的儲(chǔ)層中置換CH4[4],達(dá)到開(kāi)采CH4和封存CO2的雙重目的。利用LNG冷能液化CO2具有可觀的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益,人們?yōu)榇诉M(jìn)行了廣泛深入的研究。
Chen[5]和Zhang[6]研究了以CO2為工質(zhì)回收工業(yè)余熱的朗肯循環(huán),得到動(dòng)力循環(huán)的輸出功和火用效率均較高。黃美斌[7]以燃?xì)廨啓C(jī)排放的尾氣為熱源,構(gòu)造了一套LNG冷能用于CO2跨臨界朗肯循環(huán)和CO2液化回收的流程,分析了溫差對(duì)換熱器火用效率的影響和最高溫度、壓力對(duì)循環(huán)特性的影響。熊永強(qiáng)[8]將LNG冷能集成應(yīng)用于空氣分離制氧和CO2近零排放動(dòng)力循環(huán)的CO2捕集,動(dòng)力循環(huán)火用效率提高至55.9%。之后,熊永強(qiáng)[9]又在上述循環(huán)的基礎(chǔ)之上耦合了一套以天然氣為介質(zhì)的朗肯循環(huán),以更好地利用深冷LNG蘊(yùn)含的冷火用,整個(gè)動(dòng)力循環(huán)的火用效率達(dá)到了57.9%。Zhao[10]等研究了以LNG作為冷源、廢氣作為熱源雙級(jí)有機(jī)朗肯循環(huán)?;诨鹩梅治龇椒ㄑ芯苛薒NG再氣化壓力和CO2捕獲壓力對(duì)系統(tǒng)性能的影響,并且對(duì)系統(tǒng)的火用損失、火用效率和凈功輸出進(jìn)行了研究。
熊永強(qiáng)提出的耦合流程集成度高,工藝復(fù)雜,占地面積廣,綜合造價(jià)高,操作難度大,適用于大型的LNG接收站的冷能利用項(xiàng)目。朗肯循環(huán)工藝流程簡(jiǎn)單,綜合造價(jià)較低,方便后期維護(hù)和穩(wěn)定運(yùn)行,特別適合中小型規(guī)模的LNG氣化站的冷能利用過(guò)程[11],但是常規(guī)朗肯循環(huán)系統(tǒng)的火用效率較低。黃美斌和Zhao對(duì)朗肯循環(huán)進(jìn)行了改進(jìn),但是兩人研究的CO2液化壓力均低于三相點(diǎn)壓力,CO2在降溫液化過(guò)程中會(huì)發(fā)生凝華生成干冰堵塞管道,降低了實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。針對(duì)這些問(wèn)題,本文采用CO2作為循環(huán)工質(zhì),提出了兩種LNG冷能用于朗肯循環(huán)和CO2液化一體化工藝流程。流程1在常規(guī)朗肯循環(huán)的基礎(chǔ)上增加了再熱循環(huán)和回?zé)嵫h(huán);流程2在保證預(yù)冷和液化CO2所需冷能不變的情況下,在流程1基礎(chǔ)上集成了氮?dú)庖夯到y(tǒng),目的是降低蒸發(fā)器內(nèi)冷熱物流的品位差,提高蒸發(fā)器的火用效率。朗肯循環(huán)產(chǎn)生的電能用于站內(nèi)供電,富余部分外輸。液氮產(chǎn)品用于預(yù)冷站內(nèi)設(shè)備或是外售,提高氣化站收益。
圖1和圖2中L1—NG表示LNG的氣化過(guò)程,LNG 經(jīng)泵P-1加壓至1040 kPa后依次經(jīng)過(guò)換熱器HEX-1、HEX-3、HEX-4、HEX-5完全氣化,溫度為15 ℃可直接外輸。通過(guò)空冷器AC-100控制其出口物流(C4)溫度來(lái)調(diào)節(jié)NG溫度。C1—LCO2表示工業(yè)廢氣(廢氣為燃?xì)廨啓C(jī)尾氣,考慮為純氧燃燒,廢氣中水蒸氣和CO2的物質(zhì)的量比為2∶1)的液化過(guò)程,廢氣通過(guò)換熱器E-1、E-2和空冷器換熱后進(jìn)入分離器V-1,再經(jīng)HEX-5冷卻至0 ℃(避免廢氣中水冷卻結(jié)冰堵塞管道),然后進(jìn)入分離器V-2,分離出CO2氣體和水,CO2經(jīng)過(guò)兩級(jí)壓縮至530 kPa后在換熱器HEX-3中液化。圖2中N1—LN4表示氮?dú)庖夯^(guò)程,由供氮系統(tǒng)生產(chǎn)的氮?dú)饨?jīng)換熱器HEX-2預(yù)冷后經(jīng)壓縮機(jī)K-1升壓后進(jìn)入換熱器HEX-1液化。R1—R8表示工質(zhì)CO2的朗肯循環(huán)發(fā)電過(guò)程,循環(huán)工質(zhì)R1增壓經(jīng)回?zé)崞鱄EX-2預(yù)熱后在蒸發(fā)器E-1內(nèi)吸收熱量完全氣化,經(jīng)過(guò)一級(jí)膨脹機(jī)T-1膨脹做功,再通過(guò)再熱器E-2吸熱經(jīng)二級(jí)膨脹機(jī)T-2膨脹做功,最后經(jīng)換熱器HEX-2和HEX-1冷凝液化,完成一個(gè)循環(huán)。
該系統(tǒng)將LNG冷能利用和分離CO2結(jié)合在一起,避免了單獨(dú)分離CO2所帶來(lái)的額外能耗。采用了空冷器對(duì)廢氣初步冷卻,廢氣中的水部分液化后通過(guò)分離器分離出來(lái),再進(jìn)入換熱器HEX-5,可以降低換熱器的熱負(fù)荷。將壓縮機(jī)串聯(lián)并采用級(jí)間冷卻,降低了CO2的壓縮能耗。在系統(tǒng)中添加了回?zé)崞鱄EX-2,降低了工質(zhì)和廢氣之間的品位差,達(dá)到提升系統(tǒng)效率的作用。流程2在保證能夠預(yù)冷和液化CO2的前提下,結(jié)合了氮?dú)庖夯到y(tǒng),以便更好地利用LNG高品位的深冷,提高系統(tǒng)的火用效率。所得到的液氮產(chǎn)品可以用來(lái)預(yù)冷站內(nèi)設(shè)備或是外售,增加氣化站利潤(rùn)。
系統(tǒng)凈功定義為:
Wnet=WT1+WT2-WK1-WK2-WK3-WP1-WP2
(1)
單位LNG所輸出的凈功及系統(tǒng)比功定義為:
w=Wnet/mLNG
(2)
產(chǎn)品CO2的液化率,即單位質(zhì)量的LNG液化CO2的質(zhì)量:
YC=mC/mLNG
(3)
對(duì)于換熱器的火用效率表示為:
EXhot=qm,hot(exhot,in-exhot,out)
(4)
EXcold=qm,cold(excold,out-excold,in)
(5)
ex=h-h0-T0(s-s0)
(6)
(7)
對(duì)于泵的火用效率表示為:
(8)
對(duì)于壓縮機(jī)的火用效率表示為:
(9)
對(duì)于膨脹機(jī)的火用效率表示為:
(10)
對(duì)于系統(tǒng)的火用效率表示為:
(11)
式中:T0為標(biāo)況下溫度,293.15 K;h,h0分別為物流和標(biāo)況下物流的焓,kJ/kg;s,s0分別為物流和標(biāo)況下物流的熵,kJ/(kg · K);qm為物流的質(zhì)量流量,kg/h;EXin、EXout為進(jìn)出設(shè)備的火用流,kJ/h;WP為泵的輸入功,kJ/h;WK為壓縮機(jī)的輸入功,kJ/h;WT為膨脹機(jī)的輸出功,kJ/h;ηex為火用效率,%。
火用計(jì)算的參考狀態(tài)設(shè)定為T0= 293.15 K和p0= 101.325 kPa。對(duì)工況進(jìn)行火用分析,有效能輸入包括LNG冷火用、廢氣所含火用、氮?dú)馑鹩眉氨煤蛪嚎s機(jī)所輸入的電能。有效能輸出包括外輸天然氣所含火用、液態(tài)CO2和液氮所含火用、朗肯循環(huán)系統(tǒng)的膨脹功。系統(tǒng)中各設(shè)備的火用損失如圖3和圖4所示。由于傳熱過(guò)程中的溫差,換熱器內(nèi)的主要火用損失占流程火用損失絕大部分(流程1為68.17%,流程2為67.88%)。泵、壓縮機(jī)和膨脹機(jī)中存在的火用損失(流程1為5.33%,流程2為5.36%)是由于過(guò)程的不可逆性。分離器火用損失占比分別為0.40%和0.33%,這是因?yàn)榉蛛x出的水帶走的部分有效能沒(méi)有被利用??绽淦骰鹩脫p失占比分別為26.12%和26.42%,廢氣在空冷器換熱時(shí)被空氣帶走的熱量沒(méi)有被利用,造成了大量火用損失。在冬季可以換用管式換熱器與水進(jìn)行換熱對(duì)站內(nèi)進(jìn)行供暖,由此降低流程的火用損失。
本文采用Aspen HYSYS 軟件進(jìn)行模擬,狀態(tài)方程選用PR方程。LNG組成的摩爾分?jǐn)?shù)分別為CH490.38%、C2H65.37%、C3H64.04%和N20.21%。供氮系統(tǒng)提供氣態(tài)氮?dú)饨M成的摩爾分?jǐn)?shù)為N299.5%、O20.5%[12]。換熱設(shè)備的壓降為10 kPa,換熱條件下最小換熱溫差大于3 ℃,對(duì)數(shù)平均溫差大于10 ℃。膨脹機(jī)和壓縮機(jī)等熵效率為90%,泵的等熵效率為80%[7]。工業(yè)廢氣采用燃?xì)廨啓C(jī)尾氣,假設(shè)燃?xì)廨啓C(jī)為純氧燃燒,其中水蒸氣和CO2的物質(zhì)的量比為2∶1。為了避免CO2凝華生成干冰,液化壓力保持在三相點(diǎn)壓力(517.8 kPa)以上,溫度選擇在-56.6 ℃以上[13]。工藝流程參數(shù)和性能參數(shù)見(jiàn)表1、表2和表3。
表1 工藝流程1關(guān)鍵參數(shù)Table 1 Key parameters of process 1物流p/kPat/℃qm/(kg·h-1)物流p/kPat/℃qm/(kg·h-1)L1150-162.003200C92208.501928L31030-114.203200LCO2520-55.491928NG100015.003200R1130-83.263500C1140600.003500R215 000-78.293500C2130238.503500R314 990-26.693500C3120160.403500R414 980267.003500C511551.542027R5110053.223500C61050.002027R61090168.503500C71050.001928R8140-75.003500
表2 工藝流程2關(guān)鍵參數(shù)Table 2 Key parameters of process 2物流p/kPat/℃qm/(kg·h-1)物流p/kPat/℃qm/(kg·h-1)L1150-162.003200R1130-83.263500L31030-112.603200R215 000-78.293500NG100015.003200R314 990-23.363500C1140600.003500R414 980269.403500C2130240.903500R61090170.803500C3120162.503500R8140-75.003500C511548.382011N170025.00160C71050.001928N2690-75.00160C92208.501928N3225015.46160LCO2520-55.491928LN42240-155.40160
表3 性能參數(shù)Table 3 Performance parametersP-1泵功率/kWP-2泵功率/kWK-1壓縮機(jī)功率/kWK-2壓縮機(jī)功率/kWK-3壓縮機(jī)功率/kW透平T-1輸出功/kW流程12.1514.32-26.1530.22166.80流程22.1514.324.0326.1530.22167.90透平T-2輸出功輸出功/kW凈功/kW比功/(kJ·(kg LNG)-1)產(chǎn)品液化率/(kg·(kg LNG)-1)火用效率/%流程1117.40211.30237.700.6049.70流程2118.10209.10235.200.6049.80
表4 現(xiàn)有技術(shù)方案的工藝及性能參數(shù)Table 4 Process and performance parameters of existing technical schemes工藝流程發(fā)電方式比功/(kJ·(kg LNG)-1)CO2液化壓力/kPaCO2液化率/(kg·(kg LNG)-1)LNG氣化壓力/MPa工質(zhì)最高壓力/MPa廢氣最高溫度/℃火用效率/%黃美斌工藝[7]朗肯循環(huán)式284.74101.500.2731563036.33流程1朗肯循環(huán)式237.70520.000.6011560049.70流程2朗肯循環(huán)式235.20520.000.6011560049.80
表4 給出了本文流程及其他技術(shù)方案工藝和性能參數(shù)。與黃美斌提出的流程相比,本文流程比功低,CO2液化率和火用效率高。這主要是因?yàn)?,黃美斌選取CO2常壓液化,無(wú)需壓縮機(jī)增壓,節(jié)省了能耗,但是忽略CO2常壓液化會(huì)凝華生成干冰堵塞管道的事實(shí),本文CO2增壓消耗了大量功耗,導(dǎo)致比功降低;另一方面是本文的CO2液化率較高,LNG釋放的冷能用于發(fā)電的比重減少,進(jìn)而造成比功較低。
假設(shè)氣化站廢氣的組成性質(zhì)不變,則廢氣溫度、循環(huán)工質(zhì)壓力和流量是影響朗肯循環(huán)性能的重要因素。以下考察這些因素對(duì)系統(tǒng)比功W、火用效率ηex的影響。
2.2.1 廢氣溫度和循環(huán)工質(zhì)壓力對(duì)系統(tǒng)性能的影響
由圖5和圖6可知,流程1和流程2比功和火用效率具有相同的變化趨勢(shì):隨著循環(huán)工質(zhì)壓力和廢氣溫度的增加而增加。隨著膨脹機(jī)進(jìn)口氣體溫度和壓力的增大,膨脹功增加,比功相應(yīng)增加;二次膨脹后的氣態(tài)工質(zhì)溫度也隨之升高,液態(tài)工質(zhì)在換熱器HEX-2中吸收更多熱量,與廢氣之間品位差減小,蒸發(fā)器E-1的換熱性能增強(qiáng),火用效率增大。因?yàn)榱鞒?中氮?dú)庠鰤阂夯馁M(fèi)了部分電能,導(dǎo)致比功降低。液態(tài)循環(huán)工質(zhì)在換熱器HEX-2中吸收回?zé)岷笥治樟说獨(dú)忸A(yù)冷所釋放的熱量,循環(huán)工質(zhì)的溫度進(jìn)一步升高,與廢氣之間品位差進(jìn)一步減小,蒸發(fā)器E-1的換熱性能增強(qiáng),火用效率增大。隨著廢氣溫度的升高,流程2火用效率相較于流程1增加的幅度變大。由圖7可以看出,流程2相較于流程1火用效率增大的程度與氮?dú)獾馁|(zhì)量流量有關(guān),隨氮?dú)赓|(zhì)量流量的增大而增大。氮?dú)獾馁|(zhì)量流量為400 kg/h時(shí),火用效率為49.96%。
2.2.2 循環(huán)工質(zhì)流量對(duì)系統(tǒng)性能的影響
由圖8可知,循環(huán)工質(zhì)流量與流程比功成正相關(guān)關(guān)系,隨著循環(huán)工質(zhì)流量的增加比功先是呈直線增加,直到流量達(dá)到3500 kg/h,比功的增速開(kāi)始減緩。流程1和流程2的比功變化趨勢(shì)相同,兩者相差2.5 kJ/kg 左右。由于廢氣流量不變,且廢氣在換熱器HEX-5預(yù)冷后的溫度相同(均為0 ℃),經(jīng)分離器V-2分離出的富CO2氣體質(zhì)量流量相同,因此CO2的液化率不變,為0.60 kg/kg LNG。流程火用效率隨工質(zhì)流量的增加先升高后降低。工質(zhì)流量在與廢氣流量(3500 kg/h)相等時(shí),流程1和流程2的火用效率達(dá)到最大值,分別為49.70%和49.80%。這表明盲目增加循環(huán)工質(zhì)流量并不能改善流程性能。隨著工質(zhì)流量的增加,流程2與流程1火用效率差距越來(lái)越大,說(shuō)明工質(zhì)流量較大時(shí),流程2性能更優(yōu)。
某中型LNG氣化站氣源來(lái)自中原油田濮陽(yáng)LNG液化廠,向周邊陶瓷廠供應(yīng)生產(chǎn)用氣,日供氣能力為12×104m3。周邊陶瓷廠內(nèi)熱風(fēng)爐廢氣以CO2和水蒸氣為主[14],以廢氣為熱源與氣化站LNG冷能進(jìn)行集成利用,年運(yùn)行時(shí)間按8000 h計(jì)算。模擬計(jì)算得:流程1每年可外輸供電203×104kW·h,可得到液化CO21.85×104t/a;流程2每年可外輸供電201×104kW·h,可得到液化CO21.85×104t/a,液氮1280 t/a。電價(jià)按0.5元/ (kW·h),液態(tài)CO2按100元/t,液氮按500元/t進(jìn)行計(jì)算,則流程1和流程2年度節(jié)能減排效益分別為286.50萬(wàn)元和349.50萬(wàn)元,經(jīng)濟(jì)效益良好。
(1) 提出了兩種LNG冷能用于朗肯循環(huán)發(fā)電和CO2液化回收流程,對(duì)流程進(jìn)行模擬和性能分析,得到流程1和流程2 火用效率最高分別可達(dá)到49.70%和49.80%,對(duì)應(yīng)的比功為237.70 kJ/kg LNG和235.20 kJ/kg LNG,CO2的液化率為0.60 kg/kg LNG;對(duì)火用損失進(jìn)行分析,換熱器火用損失分別為68.17%和67.88%。
(2) 基于火用分析方法,研究了廢氣最高溫度、工質(zhì)壓力和流量對(duì)流程比功和火用效率的影響。研究表明:比功和火用效率隨著廢氣溫度和循環(huán)壓力的增加而增加,流程1比功高于流程2,火用效率低于流程2;循環(huán)工質(zhì)流量與比功呈正相關(guān)關(guān)系,火用效率隨工質(zhì)流量的增加先升高后降低,最優(yōu)工質(zhì)流量為3500 kg/h。
(3) 對(duì)某氣化站進(jìn)行了模擬研究,得到流程1和流程2年度節(jié)能減排效益分別為286.50萬(wàn)元和349. 50萬(wàn)元,經(jīng)濟(jì)效益良好。