段立輝,韓寶成,王玉雷
(山東泰山鋼鐵集團有限公司,山東 萊蕪271100)
在敞開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)中,冷卻水是重復(fù)循環(huán)使用的,冷卻水在通過冷卻塔降溫時會不斷被蒸發(fā)掉,水蒸發(fā)過程不帶走鹽分,蒸發(fā)的結(jié)果是循環(huán)系統(tǒng)水量的不斷減少、含鹽量和各種離子濃度的不斷增加。為了維持循環(huán)系統(tǒng)水量、含鹽量和各種離子濃度的穩(wěn)定,通常的做法是補充新水并排出一定量的循環(huán)水[1],排出的循環(huán)水送往污水處理廠進行生物降解、絮凝沉淀和離子脫鹽處理,處理合格的水再次回收利用。而除了污水處理廠處理排水實現(xiàn)循環(huán)水零排放的處理方式以外,還有設(shè)備處理與藥劑處理相結(jié)合和單純的藥劑處理的方式,同樣可實現(xiàn)循環(huán)水零排放。山東泰山熱有限公司燒結(jié)余熱發(fā)電機組為12 MW低溫低壓、單缸、補汽凝汽式汽輪發(fā)電機組,冷卻塔采用機械通風冷卻塔。2018年10月26日通過投加藥劑的處理方式對燒結(jié)余熱發(fā)電機組循環(huán)冷卻系統(tǒng)實施零排放。
當不考慮外界因素,任由循環(huán)冷卻水循環(huán)使用,僅通過補充新水維持循環(huán)冷卻系統(tǒng)水量而不做排污處理時,循環(huán)系統(tǒng)中含鹽量和各種離子濃度會不斷濃縮增加。當循環(huán)系統(tǒng)補水帶入的鹽量與風吹損失和滲漏損失帶走的鹽量相等時,循環(huán)系統(tǒng)的含鹽量不再增加并達到平衡。通過投加緩蝕劑、阻垢劑、絮凝劑、殺菌劑和粘泥剝離劑,生產(chǎn)系統(tǒng)換熱部位換熱效果滿足生產(chǎn)需要(即結(jié)垢控制在允許范圍內(nèi)),管道、設(shè)備腐蝕率在國標范圍內(nèi),即通過藥劑處理實現(xiàn)了循環(huán)水的零排放。
3.1.1 堿度控制
在敞開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)中,重碳酸鹽的濃度隨著蒸發(fā)濃縮而增加,當其濃度達到飽和狀態(tài)時,易在換熱設(shè)備傳熱表面形成沉淀,化學反應(yīng)式為:
碳酸鈣、氫氧化鎂、硫酸鈣等難溶化合物,當其陰、陽離子濃度的乘積超過其本身溶度積時,會生成沉淀沉積在傳熱表面上,而沉積物的形成是陰離子、陽離子共同作用的結(jié)果,當降低其中一方面的因素,其結(jié)垢傾向也隨之降低,化學反應(yīng)式為:
由上面的化學方程式可知,加酸降低了水中的堿度,而水中部分碳酸鹽硬度轉(zhuǎn)變?yōu)榉翘妓猁}硬度。為避免生成CaSO4垢,一般要求[Ca2+]×[SO42-]<500 000 mg/L,一旦生成CaSO4垢,受硫酸鈣化學性質(zhì)的影響,不容易對其進行清洗去除。所以循環(huán)冷卻系統(tǒng)采用加鹽酸的方式來降低循環(huán)水堿度,但是,加鹽酸調(diào)節(jié)堿度會向系統(tǒng)中帶入Cl-,增加了管道設(shè)備發(fā)生點蝕的傾向。
3.1.2 結(jié)垢、腐蝕控制
通過向循環(huán)冷卻系統(tǒng)加入鹽酸,控制循環(huán)水pH值7.0~8.0,甲基橙堿度控制在2.0 mmol/L左右,同時配合使用阻垢劑,達到抑制結(jié)晶體定向成長、增加成垢化合物的溶解度的目的,從而防止鈣、鎂離子碳酸鹽垢的形成。由于循環(huán)冷卻系統(tǒng)加入鹽酸帶入氯離子且循環(huán)水pH值相對較低,同時由于循環(huán)冷卻水不斷蒸發(fā)濃縮,水中的含鹽量很高,這三方面因素均大大增加了腐蝕控制難度,需要向循環(huán)水中加入高效緩蝕劑,而緩蝕劑中有針對性的加入防止點蝕的緩蝕劑。
3.1.3 濁度控制
受補充水濁度和周圍環(huán)境的影響,加之循環(huán)系統(tǒng)的旁濾過濾器效果差,循環(huán)水濁度一直較高,實施零排放前循環(huán)水濁度就在40 NTU左右;零排放實施后采用粘泥剝離劑與絮凝劑相結(jié)合的方式,通過投加絮凝劑降低循環(huán)水濁度,粘泥剝離劑剝離系統(tǒng)黏泥并防止絮凝沉淀物沉積在凝汽器、冷油器等換熱裝置的換熱面。2019年3月份對燒結(jié)余熱發(fā)電機組進行停機檢修,打開凝汽器、冷油器等換熱設(shè)備,發(fā)現(xiàn)換熱管內(nèi)壁被一層黏泥覆蓋,但換熱管內(nèi)壁并無水垢沉積。
3.1.4 微生物控制
燒結(jié)余熱發(fā)電機組在對微生物控制過程中,始終保持粘泥剝離劑在50~100 mg/L的有效濃度內(nèi),除了對系統(tǒng)黏泥的剝離作用外,同樣起到一定程度的殺菌滅藻作用。根據(jù)系統(tǒng)中藻類的生長情況,投加氧化性殺菌劑(如二氯異氰尿酸鈉)進一步進行殺菌滅藻處理。
在對循環(huán)冷卻水系統(tǒng)實施零排放后,循環(huán)水各項電導(dǎo)率由原來的2 500 uS/cm左右上升到16 000 uS/cm左右,氯離子由原來的300 mg/L左右上升到4 000 mg/L左右,電導(dǎo)率和氯離子變化曲線如圖1所示。pH值由原來的8.9左右下降到略高于7.0,甲基橙堿度由原來的6.0 mmol/L左右下降至2.0 mmol/L左右,pH值和堿度變化曲線如圖2所示。硬度由原來的10 mmol/L左右上升到65 mmol/L左右,硬度變化曲線如圖3所示。
圖1 電導(dǎo)率和氯離子變化曲線
3.3.1 換熱設(shè)備結(jié)垢監(jiān)控
對于發(fā)電機組來說,一旦換熱設(shè)備發(fā)生結(jié)垢或污泥沉積,凝汽器真空、端差、排煙溫度、循環(huán)水進出口溫度等參數(shù)將會產(chǎn)生變化,具體的表現(xiàn)為凝汽器真空降低、端差升高、排煙溫度升高、循環(huán)水進出口溫差升高。在相同工況下負荷降低,各項參數(shù)的變化是同步發(fā)生的,但是以上參數(shù)的升高或降低不能全部確認為是結(jié)垢引起,對燒結(jié)余熱發(fā)電這類的余熱機組來說,上游工藝波動引起的煙氣等工況變化、環(huán)境溫度、設(shè)備及物料的泄漏均可造成上述參數(shù)的波動,需要綜合考慮。在零排放實施過程中,將真空、端差列入重點監(jiān)控范圍,機組負荷>10 MW時,要求夏季(5—9月)真空≥-86 kPa、冬季(1—4月、10—12月)真空≥-88 kPa;機組負荷>6 MW時,夏季(5—9月)端差≤10℃,冬季(1—4月、10—12月)端差≤9℃。
圖2 pH值和堿度變化曲線
圖3 硬度變化曲線
3.3.2 系統(tǒng)腐蝕監(jiān)控
系統(tǒng)腐蝕率的大小直接關(guān)系到管道設(shè)備的使用壽命和機組的運行安全,是必須監(jiān)控的重要指標。在GB 50050—2007《工業(yè)循環(huán)冷卻水設(shè)計規(guī)范》中對腐蝕速率做了明確規(guī)定,其中碳鋼設(shè)備傳熱面水側(cè)腐蝕速率應(yīng)<0.075 mm/a,銅合金和不銹鋼設(shè)備傳熱面水側(cè)腐蝕速率應(yīng)<0.005 mm/a。為達到對系統(tǒng)腐蝕率準確監(jiān)測的目的,在燒結(jié)余熱發(fā)電機組循環(huán)水冷油器管道上安裝掛片取樣器1組,其中掛入碳鋼掛片2個、不銹鋼掛片2個、銅掛片2個,在循環(huán)水池入口水流通暢位置掛入碳鋼掛片、不銹鋼掛片、銅掛片各1個,7 d對掛片進行稱重計算各材質(zhì)掛片腐蝕率,腐蝕率能夠控制在《工業(yè)循環(huán)冷卻水設(shè)計規(guī)范》規(guī)定范圍內(nèi)。
3.4.1 換熱設(shè)備污泥沉積嚴重
在對燒結(jié)余熱發(fā)電機組實施循環(huán)水零排放之前,每年對凝汽器等換熱設(shè)備清洗3~4次,每次停機檢修拆開凝汽器等換熱設(shè)備,均發(fā)現(xiàn)有污泥沉積在換熱設(shè)備管束內(nèi),而零排放的實施加劇了污泥的沉積,造成凝汽器真空的降低,真空最低時降至-80 kPa,機組效率明顯下降,在此期間對機組進行了在線酸洗,但效果不理想,利用停機檢修對凝汽器等換熱設(shè)備進行清淤后,機組真空升至-90 kPa。
3.4.2 藥劑投加、指標監(jiān)控需要專人負責
在循環(huán)水零排放實施過程中需要加鹽酸調(diào)節(jié)堿度、pH,需要嚴格控制鹽酸的加入量,一旦鹽酸加多勢必造成循環(huán)水呈酸性,造成設(shè)備腐蝕;同時要確保緩蝕劑、阻垢劑的足量加入,保證系統(tǒng)中緩蝕劑和阻垢劑在有效濃度內(nèi),需要精確加藥計量;另外,還需要確保化驗密度和精度,以便于數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析。因此,需要設(shè)置1~2人對零排放的實施專門管理。
3.4.3 化驗監(jiān)督要求高、精度差
零排放實施后,pH值略高于7,化驗室pH計還作日常鍋爐水汽化驗(pH值9~11),pH值大范圍波動,而電極反應(yīng)遲緩,造成化驗精度降低;循環(huán)水氯根、硬度高,采用稀釋法對其進行化驗,取樣為5~10 ml,化驗結(jié)果誤差大、精度低。
通過藥劑處理實現(xiàn)循環(huán)水零排放,主要是通過控制堿度并輔助阻垢劑來防止換熱設(shè)備結(jié)垢,通過投加緩蝕劑防止管道設(shè)備腐蝕。通過對燒結(jié)余熱發(fā)電零排放實施后的運行情況分析,系統(tǒng)腐蝕和結(jié)垢能夠滿足標準要求,但是由于循環(huán)水中懸浮物高,旁濾過濾效果差,污泥沉積凝汽器等換熱設(shè)備造成機組效率下降。因此,當藥劑處理進行循環(huán)水零排放時,除了對系統(tǒng)腐蝕、結(jié)垢嚴加控制外,還需要對循環(huán)水濁度加以控制。