黃 健,梅 勇,王 朋,張樹峰,盧 娜
(1.河南省信陽市鲇魚山水庫管理局,河南 商城465300;2.河南鄭大水利科技有限公司,河南 鄭州 450001;3.新華水力發(fā)電有限公司,河南 洛寧471700;4.鄭州大學(xué)水利與環(huán)境學(xué)院,河南 鄭州450001)
對于小型水電站,在其運(yùn)行過程中會(huì)受到電磁、機(jī)械、水力等多方面因素的影響[1],從而出現(xiàn)不同形式的振動(dòng)、擺度等現(xiàn)象。水輪機(jī)振動(dòng)所造成的危害很大,不僅會(huì)造成自身結(jié)構(gòu)的損壞,還會(huì)影響到電力系統(tǒng)的穩(wěn)定,甚至對運(yùn)行人員的生命安全造成威脅[2]。
水輪機(jī)振動(dòng)、擺度是反應(yīng)機(jī)組運(yùn)行狀況好壞的一個(gè)重要參數(shù),它取決于機(jī)組設(shè)計(jì)、制造水平和安裝質(zhì)量[3]。通過監(jiān)測大軸擺度,可以判斷機(jī)組的運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定性能。通常機(jī)組在不同工況下的大軸擺度是保持在一定范圍內(nèi)的,如果擺度超標(biāo),機(jī)組運(yùn)行不穩(wěn)定,便存在安全隱患,因此,當(dāng)發(fā)現(xiàn)機(jī)組擺度超標(biāo)時(shí),應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況,對擺度超標(biāo)的原因進(jìn)行綜合分析,選取合適的措施及時(shí)進(jìn)行處理。
位于黃河一級(jí)支流洛河干流上的某渠道引水式水電站,于2014年完成了增效擴(kuò)容技術(shù)改造,目前電站裝機(jī)3臺(tái),總?cè)萘繛?6500kW(6500kW+2×5000kW)。該電站機(jī)組為立軸懸吊式混流機(jī)組,其推力軸承主要承擔(dān)軸向力,上下導(dǎo)軸承承擔(dān)徑向力,水輪機(jī)導(dǎo)軸承為鎢金分塊瓦可調(diào)式結(jié)構(gòu),主要采用稀油潤滑,設(shè)計(jì)雙邊瓦間隙和為0.25~0.35mm。
水輪發(fā)電機(jī)組主要技術(shù)參數(shù)如表1所示。
表1 水輪發(fā)電機(jī)組主要技術(shù)參數(shù)表
該電站自1993年建成投產(chǎn)以來,在多次檢修時(shí)均發(fā)現(xiàn)機(jī)組緊固部件并無松動(dòng),但上導(dǎo)瓦間隙變大。在3臺(tái)水輪發(fā)電機(jī)組中,3號(hào)機(jī)組的情況尤為嚴(yán)重。自1998年大修后3號(hào)機(jī)組上導(dǎo)軸承處擺度值在各機(jī)組同工況下最大,期間多次匯同專家查找原因、配重以及盤車處理,均未能有效解決問題。
通過對3號(hào)機(jī)組進(jìn)行技術(shù)改造,對大軸進(jìn)行加工處理,改造后各項(xiàng)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)均正常,其中上導(dǎo)擺度-X方向不大于0.20mm,-Y方向不大于0.19mm。改造完成后3號(hào)機(jī)組長時(shí)間保持正常運(yùn)行。但是在近期監(jiān)測到3號(hào)機(jī)組的上導(dǎo)擺度值突然變大,最大值達(dá)到了0.40mm,超過了設(shè)計(jì)要求的雙邊瓦間隙和值(0.25~0.35mm);同時(shí)監(jiān)測發(fā)現(xiàn)機(jī)組振動(dòng)值有增大的趨勢,嚴(yán)重影響了機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行?;诖?,對機(jī)組推力機(jī)架和頂蓋的振動(dòng)值進(jìn)行全面測試,測試結(jié)果如表2所示。
表2 3號(hào)機(jī)組試驗(yàn)各測點(diǎn)振動(dòng)速度均方根值 單位:mm/s
運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測是提高機(jī)組運(yùn)行安全性、可靠性,降低維護(hù)成本,提高經(jīng)濟(jì)效益的重要途徑[4]。通過監(jiān)測發(fā)現(xiàn):當(dāng)3號(hào)機(jī)組的有功處于3.6MW至空載區(qū)間時(shí),各導(dǎo)瓦瓦溫正常,且水導(dǎo)擺度值滿足設(shè)計(jì)要求的不大于0.40mm,但是其上導(dǎo)擺度值偏大大(設(shè)計(jì)要求不應(yīng)超過0.36mm),同時(shí)在-X和-Y方向的最大擺度值分別達(dá)到了0.35mm和0.60mm。機(jī)組穩(wěn)定性試驗(yàn)表明,除上導(dǎo)擺度以外,機(jī)組其他各部位監(jiān)測數(shù)據(jù)均滿足相關(guān)要求,對機(jī)組進(jìn)行加勵(lì)磁試驗(yàn),加勵(lì)后機(jī)組上導(dǎo)在-Y方向上的擺度值由原來的0.46mm增大至0.59mm。
發(fā)電機(jī)機(jī)械部分連接松動(dòng)是造成機(jī)組擺度超標(biāo)常見的原因之一。實(shí)際情況是,發(fā)電機(jī)有時(shí)候會(huì)轉(zhuǎn)動(dòng)異常,固定部分組合連接螺栓松動(dòng)或者結(jié)構(gòu)性變形,破壞了機(jī)組的原有平衡和正常約束力,導(dǎo)致機(jī)組運(yùn)行狀態(tài)不穩(wěn)定,結(jié)果擺動(dòng)幅度加大。在這種情況下,我們對發(fā)電機(jī)多個(gè)部位(包括定轉(zhuǎn)子組合螺栓、磁極鍵、大軸連接螺栓、磁軛鍵、推力頭切向鍵、上機(jī)架構(gòu)架及千斤頂?shù)龋┻M(jìn)行盤查,均未發(fā)現(xiàn)松動(dòng)、開焊、變形、斷裂等異?,F(xiàn)象。
排除發(fā)電機(jī)機(jī)械部分連接松動(dòng)后,對上導(dǎo)軸承進(jìn)行分解和檢查。經(jīng)測量發(fā)現(xiàn),上導(dǎo)瓦間隙值與檢修前原始間隙值存在較大差異,且各上導(dǎo)瓦間隙均有明顯增大的現(xiàn)象。通過對比檢修前后上導(dǎo)瓦間隙(如圖1所示,圖中1~6為上導(dǎo)瓦瓦號(hào),○外部數(shù)字為各上導(dǎo)瓦間隙值,單位0.01mm):雙邊最大間隙出現(xiàn)在2號(hào)、5號(hào)瓦處,已由上次大修給定設(shè)計(jì)間隙和的0.25mm增值0.65mm。
圖1 檢修前后上導(dǎo)瓦間隙對比示意圖(左:檢修前,右:檢修后)
通過修改抗重螺栓給進(jìn)量,間接確保了上導(dǎo)瓦間隙及其與軸領(lǐng)相隔的長度,為了保證間隙值不變,修改之后使用限位鎖定機(jī)構(gòu)把抗重螺栓鎖死,最后對抗重螺栓鎖緊程度和上導(dǎo)軸承機(jī)械結(jié)構(gòu)進(jìn)行查驗(yàn),并未出現(xiàn)不正常松動(dòng)的情況。
水電站機(jī)組受制造、安裝等影響,可能會(huì)造成機(jī)組轉(zhuǎn)動(dòng)部分重量不完全對稱,從而造成機(jī)組大軸擺度或者機(jī)架振動(dòng)增大,使機(jī)組運(yùn)行狀態(tài)惡化,各項(xiàng)大軸擺度、機(jī)架振動(dòng)超標(biāo)。水輪發(fā)電機(jī)組的振動(dòng)大多由于轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡引起,進(jìn)行轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡試驗(yàn)是水輪發(fā)電機(jī)組啟動(dòng)試驗(yàn)的重要內(nèi)容[5]。針對3號(hào)機(jī)組存在的動(dòng)平衡問題,最有效的解決方法就是對機(jī)組進(jìn)行動(dòng)平衡試驗(yàn),同時(shí)通過對機(jī)組轉(zhuǎn)動(dòng)部分配重加以解決。
(1)測試依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合機(jī)組具體參數(shù),率定機(jī)組運(yùn)行限值如下頁表3所示。
(2)實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備
成立試驗(yàn)組織機(jī)構(gòu),明確各方責(zé)任;準(zhǔn)備機(jī)組試驗(yàn)所需資料及方案,確定試驗(yàn)中的聯(lián)絡(luò)方式,落實(shí)試驗(yàn)日期和時(shí)間;參與試驗(yàn)的有關(guān)各方聯(lián)系妥當(dāng),試驗(yàn)人員到場;試驗(yàn)設(shè)備及儀器運(yùn)至現(xiàn)場,開箱檢查、設(shè)備完好無損、精度滿足試驗(yàn)要求;被測試機(jī)組的機(jī)、電、水三部分均正常,具備開機(jī)試驗(yàn)條件,做好異常情況的保護(hù)措施。
表3 機(jī)組測試參數(shù)穩(wěn)定性限值表
選定的試驗(yàn)主要儀器設(shè)備有:TTS332水機(jī)綜合測試分析儀,測量精度0.5%;ZA211100電渦流位移傳感器;MLS-9W型振動(dòng)位移傳感器。
(3)試驗(yàn)測點(diǎn)布置
測點(diǎn)的選擇和布置是有效獲取機(jī)組振動(dòng)信息的重要環(huán)節(jié),將直接影響振動(dòng)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和可靠性[6]。本次試驗(yàn)測點(diǎn)的布置主要包括大軸擺度測點(diǎn)、振動(dòng)測點(diǎn)和勵(lì)磁、負(fù)荷電壓測點(diǎn)。
大軸擺度測點(diǎn)的布置:上導(dǎo)擺度測點(diǎn)(+X、+Y方向各1個(gè)):傳感器支架固定在上導(dǎo)上部法蘭上;下導(dǎo)(法蘭)擺度測點(diǎn)(+X、+Y方向各1個(gè)):傳感器支架固定在下導(dǎo)油槽蓋板上;水導(dǎo)擺度測點(diǎn)(+X、+Y方向各1個(gè)):傳感器支架固定在水導(dǎo)油槽蓋板上;大軸擺度鍵相測點(diǎn):傳感器支架固定在水導(dǎo)油槽蓋板上(與水導(dǎo)+Y擺度測點(diǎn)共用1個(gè)支架,兩點(diǎn)垂直距離15mm)。
振動(dòng)測點(diǎn)的布置:上機(jī)架水平方向(+X、+Y方向各1個(gè)):傳感器直接安裝在上機(jī)架支臂上;定子基座水平方向(+X、+Y方向各1個(gè)):傳感器直接安裝定子基座外壁上;定子機(jī)座垂直方向(+Y方向):傳感器直接安裝定子基座外壁上。
勵(lì)磁、負(fù)荷電壓測點(diǎn):勵(lì)磁電壓、負(fù)荷信號(hào)采用人工記錄。
(4)試驗(yàn)步驟
Step1,試驗(yàn)準(zhǔn)備:試驗(yàn)電源及工作臺(tái)就位,傳感器及定位鍵相片安裝調(diào)校完畢,申請開機(jī)試驗(yàn)。
Step2,空轉(zhuǎn)運(yùn)行:空轉(zhuǎn)運(yùn)行30min,測試并記錄開機(jī)過程及運(yùn)行穩(wěn)定后的機(jī)組各測點(diǎn)信號(hào)。
Step3,變轉(zhuǎn)速試驗(yàn):以60%ne→80%ne→100%ne為工況順序,并保持各工況穩(wěn)定運(yùn)行。首先保持電機(jī)轉(zhuǎn)子勵(lì)磁不變,機(jī)組以不同轉(zhuǎn)速運(yùn)行穩(wěn)定5min后,測量機(jī)組各部位的振動(dòng)和大軸擺度。變轉(zhuǎn)速試驗(yàn)可以查清機(jī)械因素(動(dòng)不平衡)對機(jī)組的影響。
Step4,變勵(lì)磁試驗(yàn):保持機(jī)組在額定轉(zhuǎn)速工況下運(yùn)行,對勵(lì)磁電流進(jìn)行調(diào)整,穩(wěn)定運(yùn)行5min,測量對應(yīng)的勵(lì)磁電壓,勵(lì)磁電流可以取發(fā)電機(jī)空載額定電壓對應(yīng)的勵(lì)磁電流的0~100%。變勵(lì)磁試驗(yàn)可以查明電磁因素(電磁不平衡)對機(jī)組的影響。
Step5,變負(fù)荷試驗(yàn):機(jī)組從并網(wǎng)后0MW運(yùn)行開始,負(fù)荷每增加1MW為一測次,逐步增至測試水頭下最大負(fù)荷。每工況穩(wěn)定運(yùn)行5min。變負(fù)荷試驗(yàn)通過保持機(jī)組在額定轉(zhuǎn)速或者是額定勵(lì)磁工況下穩(wěn)定運(yùn)行,以便于分析水力因素對機(jī)組穩(wěn)定性能的影響。
3.4.1 試驗(yàn)結(jié)果
3號(hào)機(jī)組完成動(dòng)平衡試驗(yàn)后,在機(jī)組配重處理前分別對3號(hào)機(jī)組進(jìn)行了變轉(zhuǎn)速、變勵(lì)磁、變負(fù)荷測試,3號(hào)機(jī)組各工況下測點(diǎn)試驗(yàn)結(jié)果如表4和表5所示。
表4 3號(hào)機(jī)組大軸擺度值測試結(jié)果 單位:μm
表5 3號(hào)機(jī)組振動(dòng)值測試結(jié)果 單位:μm
3.4.2 機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定性分析
(1)機(jī)組在空載、額定勵(lì)磁以及帶負(fù)荷運(yùn)行工況下機(jī)組大軸擺度較大,上導(dǎo)、下導(dǎo)以及水導(dǎo)擺度均超標(biāo),特別是Y方向擺度較大;上機(jī)架在水平方向的振動(dòng)值小于在70μm;當(dāng)負(fù)荷小于4MW時(shí),機(jī)組上機(jī)架在垂直方向的振動(dòng)值,以及定子機(jī)座在水平和垂直方向的振動(dòng)值均小于20μm。
(2)根據(jù)變轉(zhuǎn)速測試結(jié)果,機(jī)組基本不存在動(dòng)平衡問題。為了進(jìn)一步驗(yàn)證動(dòng)平衡問題,在計(jì)算出可能存在動(dòng)平衡的方位(圖2)試加一個(gè)較?。?.5kg)配重塊,在轉(zhuǎn)子上部距離旋轉(zhuǎn)中心0.7m風(fēng)扇葉輪內(nèi)沿,根據(jù)加上配重塊后額定轉(zhuǎn)速空轉(zhuǎn)各測點(diǎn)振動(dòng)、擺度測試結(jié)果(表6),引起機(jī)組擺度、振動(dòng)增加,因此該機(jī)組不存在動(dòng)平衡問題,將該配重塊取消。
圖2 3號(hào)機(jī)組試重位置示意圖
表6 3號(hào)機(jī)組試重0.5kg振動(dòng)、擺度測試結(jié)果 單位:μm
(3)根據(jù)變勵(lì)磁試驗(yàn)結(jié)果,機(jī)組不存在明顯的磁拉力,加上勵(lì)磁后對機(jī)組有約束力,運(yùn)行穩(wěn)定性有好轉(zhuǎn),大軸擺度、機(jī)架振動(dòng)有所改善。
(4)機(jī)組負(fù)荷從0~4.0MW機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定性基本無明顯變化,只有在4.3MW擺度、振動(dòng)約有增加,帶負(fù)荷后對機(jī)組穩(wěn)定性影響不大。
(5)機(jī)組在轉(zhuǎn)速較低工況下大軸擺度也較大,并且X、Y向2個(gè)方向上的擺度值相差較多,軸心軌跡不規(guī)則。分析認(rèn)為是目前大軸旋轉(zhuǎn)中心有偏移,不在旋轉(zhuǎn)中心,上、下、水導(dǎo)軸承不同心。根據(jù)機(jī)組的的情況,水導(dǎo)軸承有偏磨,存在與大軸間隙不均勻,軸瓦間隙較大,對大軸徑向約束作用不夠。
動(dòng)平衡試驗(yàn)中分別完成了3號(hào)機(jī)組變轉(zhuǎn)速、帶勵(lì)磁、變負(fù)荷的擺度和振動(dòng)測試,依據(jù)相關(guān)國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對所測試點(diǎn)進(jìn)行了評價(jià),分析了機(jī)組動(dòng)平衡問題,3號(hào)機(jī)組不存在明顯的動(dòng)平衡問題和磁拉力不平衡問題。
分析認(rèn)為3號(hào)機(jī)組目前主要是由于機(jī)組旋轉(zhuǎn)中心偏移、上下水導(dǎo)不同心造成運(yùn)行中大軸有傾斜,大軸擺度較大,建議對3號(hào)機(jī)組水導(dǎo)瓦進(jìn)行檢查處理,重新調(diào)整上下水導(dǎo)瓦間隙,檢查同心度,確保機(jī)組旋轉(zhuǎn)中心同心、大軸不傾斜。
根據(jù)上述理論分析和試驗(yàn)結(jié)果,對水導(dǎo)軸瓦進(jìn)行復(fù)核,在處理擺度超標(biāo)缺陷過程中,更換新的水導(dǎo)軸瓦重新研磨,將上導(dǎo)瓦放置于運(yùn)行瓦位,重新調(diào)整間隙,如圖3所示。
圖3 檢修前水導(dǎo)瓦間隙與更換水導(dǎo)瓦后間隙示意圖
水導(dǎo)瓦檢修后對機(jī)組進(jìn)行穩(wěn)定性測試試驗(yàn),試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表7:
表7 3號(hào)機(jī)組檢修后擺度測定結(jié)果
由試驗(yàn)數(shù)據(jù)可知:在不同工況下機(jī)組在-X和-Y方向的擺度值均小于設(shè)計(jì)規(guī)范要求的0.15mm,機(jī)組運(yùn)行正常,驗(yàn)證了上述處理措施是合適的,達(dá)到了良好的處理效果。
根據(jù)上述技術(shù)措施對機(jī)組擺度超標(biāo)問題進(jìn)行處理后,機(jī)組至今保持穩(wěn)定運(yùn)行,未發(fā)生擺度超標(biāo)現(xiàn)象。由此證明,針對3號(hào)機(jī)組擺度超標(biāo)的原因分析準(zhǔn)確到位,處理措施合理有效,解決了機(jī)組擺度超標(biāo)的問題。3號(hào)水輪機(jī)水導(dǎo)軸承經(jīng)過長期運(yùn)行磨損接近標(biāo)準(zhǔn)最大限值時(shí),會(huì)造成機(jī)組擺度逐漸增大現(xiàn)象,因水導(dǎo)軸承是原動(dòng)機(jī)控制第一道環(huán)節(jié),與盤車時(shí)控制點(diǎn)相反,在調(diào)整間隙時(shí)一定要引起重視。建議對于同類小型混流式機(jī)組在運(yùn)行過程中出現(xiàn)擺度超標(biāo)現(xiàn)象時(shí),可以參照本文提出的原因分析思路進(jìn)行系統(tǒng)分析,尤其機(jī)組經(jīng)過長期運(yùn)行,存在磨損、變形等問題,在檢修中應(yīng)嚴(yán)格按照國家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,盡力控制指標(biāo)下線,確保機(jī)組檢修質(zhì)量。