(國網(wǎng)成都供電公司,四川 成都 610041)
電力變壓器作為電力系統(tǒng)中的樞紐設(shè)備,連接著電網(wǎng)、發(fā)電廠、用戶,在電網(wǎng)中起著電能轉(zhuǎn)換的重要作用,其運行狀態(tài)直接關(guān)系電網(wǎng)的平穩(wěn)運行。電力變壓器在運行過程中,由于高峰低谷時輸送容量不同會造成電壓幅值波動,為解決這一問題,采用有載分接開關(guān)實現(xiàn)變壓器的可變變比供電。有載調(diào)壓電力變壓器現(xiàn)在已普遍運用于各變電站中,其基本原理就是在保證不中斷負載電流的情況下,實現(xiàn)變壓器繞組分接頭的切換,從而改變繞組的匝數(shù)即變壓器的電壓比,最終實現(xiàn)調(diào)壓的目的。隨著電能質(zhì)量要求的不斷提高,有載調(diào)壓變壓器調(diào)整電壓頻率和累積電壓調(diào)節(jié)的頻率增加,這就使得有載分接開關(guān)故障率不斷提高。由于有載開關(guān)作為變壓器中的運動部件,它的工作狀態(tài)將直接影響變壓器的運行。根據(jù)運行數(shù)據(jù)統(tǒng)計,有載分接開關(guān)故障導(dǎo)致變壓器故障占變壓器事故總數(shù)的40%以上,因此針對由有載開關(guān)故障導(dǎo)致變壓器運行故障的典型案例分析具有十分重要的意義。下面基于一起由110 kV 變電站主變壓器有載分接開關(guān)的切換開關(guān)故障引起的變壓器本體重瓦斯跳閘故障的案例,結(jié)合繼保動作、錄波、化學、高壓試驗和返廠吊罩檢查情況,對故障經(jīng)過、故障原因及大修方案進行了分析,并提出針對性的建議和預(yù)控措施。
圖1所示為雙電阻有載調(diào)壓開關(guān)的切換過程。其中圖1(a)為開始切換前的狀態(tài),此時分接開關(guān)接在分接觸頭1上;圖1(b)為切換開始時,開關(guān)的滑動觸頭向分接觸頭2移動,開關(guān)通過過渡電阻R1與分接觸頭1相連;圖1(c)為滑動觸頭滑動到與1′、2′相連,滑動觸頭通過R1、R2分別與觸頭1、2相接;圖1(d)為開關(guān)通過電阻R2與分接觸頭2相連;圖1(e)所示為切換完成狀態(tài),此時滑動觸頭與分接觸頭2連上,開關(guān)完全切到了分接觸頭2上。
圖1 有載分接開關(guān)工作順序
因此從整個切換過程中電阻值的變化就能測定開關(guān)的工作順序是否正確。從切換過程中三相的過渡電阻值隨時間的變化曲線R-t,可獲得過渡時間、過渡電阻、三相同期性等參數(shù)。由切換開關(guān)的動作原理可知,切換開關(guān)在切換過程中,串入回路的電阻值隨時間有規(guī)律地改變,將這一變化以圖形方式記錄下來,并與標準波形進行比較,就可以判斷出切換開關(guān)的動作是否正常。
110 kV某變電站110 kV為內(nèi)橋式接線且僅有單進線,由某支線181斷路器供110 kVⅠ母及1號主變壓器,經(jīng)110 kV內(nèi)橋130斷路器供110 kV Ⅱ母,110 kV Ⅰ、Ⅱ段母線并列運行。10 kV為單母線分段接線,事故前分裂運行。
110 kV某變電站1號主變壓器型號為SFZ10-50000/110,2012年9月曾返廠大修更換繞組,2016年2月進行預(yù)試維護,對有載切換開關(guān)進行吊檢,發(fā)現(xiàn)其缸體存在漏油現(xiàn)象。2017年12月進行現(xiàn)場大修,從檢修人孔進入處理有載切換開關(guān)滲漏問題。
有載開關(guān)型號為MIII600-72.5/C-10193W,過渡電阻為3.2 Ω,出廠時間為2008年7月,故障發(fā)生時,累積調(diào)擋11 434次。變壓器銘牌如表1所示。
表1 變壓器銘牌參數(shù)
2018年4月14日06:47,110 kV 1號主變壓器非電量保護本體重瓦斯動作跳開110 kV某支線181斷路器、110 kV分段130斷路器、1號主變壓器901斷路器。1號主變壓器本體輕瓦斯未動作,電量保護均未啟動,差動高低后備保護均未動作,全站失壓。
故障發(fā)生后,對事故變壓器開展繼保、檢修、高壓、化學等檢查及診斷試驗。
結(jié)合非電量保護裝置、監(jiān)控后臺、故障錄波器等裝置報告,得到以下故障信息。
1號主變壓器跳閘前,保護裝置未見啟動,且所有保護均未動作,保護電壓未見明顯降低,故排除1號主變壓器外部故障的可能。10 kV備自投由于兩段母線電壓消失,正常放電不動作。結(jié)合本體重瓦斯跳閘,懷疑其內(nèi)部存在故障。
主變壓器外觀無異常,本體瓦斯繼電器內(nèi)部無氣體,主變壓器各處均無放電及滲漏油痕跡且油位正?!,F(xiàn)場傳動調(diào)試瓦斯信號正確。110 kV 0相升高座能放出少量氣體。有載擋位停在5、6擋之間,查看主變壓器監(jiān)控后臺信息,4月13日21:45主變壓器從7擋調(diào)至6擋,4月14日主變壓器跳閘時正在從6擋調(diào)至5擋?,F(xiàn)場檢查擋位圈數(shù)時,從6擋調(diào)往5擋的方向進行調(diào)擋,發(fā)現(xiàn)經(jīng)過11圈選擇分接開關(guān)動靜觸頭閉合(簡稱選合),再過7圈指示盤刻度5擋到位。該型號的有載分接斷路器的選擇及切換順序為12±1圈時選擇開關(guān)動靜觸頭分離(簡稱選分),24±1圈選合,27-28圈單雙擋位切換,33圈動作完成到位。由此可以分析選擇開關(guān)在選分剛剛結(jié)束時因失去操作電源而停止,此時選擇開關(guān)圈數(shù)如圖2所示。
表2 油色譜分析結(jié)果 單位:μL/L
圖2 有載圈數(shù)檢查
3.3.1 油化試驗
從主變壓器中部及下部兩個取樣口取樣,發(fā)現(xiàn)中部(靠油枕側(cè))油樣特征氣體含量遠小于下部(靠有載側(cè)),因此判斷放電位置在變壓器下部(靠有載側(cè))。
化驗人員對該主變壓器本體油樣進行油中溶解氣體色譜分析,結(jié)果如表 2 。 根據(jù)油樣分析結(jié)果,油樣中中部C2H2含量12.7 μL/L,下部C2H2含量為 665.4 μL/L , 超過狀態(tài)檢修試驗規(guī)程要求值(不大于 5 μL/L ),其他氣體含量也有增長。計算油中氣體三比值編碼為“1、0、2”,初步判斷存在放電故障;由于中部油樣特征氣體含量遠小于下部,因此判斷放電位置在變壓器下部。但進一步定位故障點和故障過程還應(yīng)結(jié)合高壓試驗和返廠吊罩檢查驗證分析。
3.3.2 高壓試驗
高壓診斷試驗結(jié)果如下:1)短路阻抗、繞組變形、主體絕緣、低電壓空載試驗結(jié)果均合格;2)繞組直流電阻和有載分接開關(guān)切換時間和動作順序試驗結(jié)果不合格,試驗結(jié)果分別如表3至表5所示。
由繞組直流電阻試驗結(jié)果可以看出:1)在單數(shù)擋位時,相間不平衡度均在1%以下,滿足要求;2)在雙數(shù)擋時,C相直流電阻比A、B相高100 mΩ以上,相間不平衡度均在20%以上,試驗結(jié)果不合格??梢酝茰y,C相雙數(shù)擋位選擇開關(guān)抽頭或者有載切換開關(guān)主抽頭接觸不良,甚至有灼傷。如表5所示,在直流電阻測試過程中,換擋時發(fā)現(xiàn)切換開關(guān)不動作。綜上所述,初步懷疑可能是由于有載分接開關(guān)中切換開關(guān)的單/雙切換存在故障。
3.3.3 返廠吊罩檢查
為了驗證分析結(jié)論,將1號主變壓器返回變壓器廠進行吊罩檢查。
表3 高壓繞組直流電阻試驗結(jié)果
表4 低壓線圈直流電阻試驗結(jié)果
1)切換開關(guān)檢查:發(fā)現(xiàn)切換開關(guān)絕緣筒連接處內(nèi)側(cè)均壓環(huán)由于螺栓松動脫落至槍機處,對槍機下滑塊造成卡澀。如圖3所示,圓形框內(nèi)為均壓環(huán)實際位置,方框內(nèi)為均壓環(huán)該在位置。
檢查切換開關(guān)桶底,發(fā)現(xiàn)外側(cè)均壓環(huán)及螺帽落至桶底,但未找到對應(yīng)平墊。同時在桶底還發(fā)現(xiàn)有一個多余的螺帽,將切換開關(guān)解體后發(fā)現(xiàn)這是A相過渡觸頭的固定螺栓上脫落的螺帽,如圖4所示。
表5 分接開關(guān)選擇及切換動作時序
備注:“不動作”指切換開關(guān)沒有動作時啪的一聲響。
圖3 均壓環(huán)脫落卡住槍機
圖4 切換開關(guān)內(nèi)部螺栓脫落
2)選擇開關(guān)檢查:在選擇開關(guān)7擋A、B、C三相動、靜觸頭處均有明顯的拉弧痕跡,其中C相尤其嚴重,如圖5所示。
3)接觸電阻試驗:在均壓環(huán)取出和放回時,分別對切換開關(guān)進行主觸頭接觸電阻試驗,其結(jié)果分別如表6、表7所示。
表6、表7的試驗結(jié)果表明:均壓環(huán)脫落造成機構(gòu)卡澀,使得單數(shù)擋對應(yīng)的主觸頭接觸電阻為正常情況下的4~20倍,雙數(shù)擋回路不通;機構(gòu)卡澀時,使得切換開關(guān)無法切換至雙數(shù)擋,而底部的極性選擇開關(guān)正常動作且屬于帶負荷動作,會產(chǎn)生觸頭電弧燒蝕。吊罩發(fā)現(xiàn)選擇開關(guān)最下面的C相7擋觸頭確實存在明顯的燒蝕痕跡,與油化試驗報告指出的中部油樣特征氣體含量遠小于下部的結(jié)果相吻合。
圖5 拉弧痕跡
主觸頭A上A下B上B下C上C下單數(shù)擋阻值/μΩ401468322477444462雙數(shù)擋阻值/μΩ367432427434466457
表7 主觸頭接觸電阻測試(均壓環(huán)放回原位置,機構(gòu)卡澀)
4)回路電阻測試:對選擇開關(guān)和本體繞組分別單獨進行了回路電阻測試,試驗結(jié)果均合格,說明繞組并未受到影響,這與現(xiàn)場所做高壓試驗結(jié)果一致。
綜上所述,本次主變壓器事故是由有載切換開關(guān)均壓螺栓脫落,造成機構(gòu)卡澀引起。其事故發(fā)生過程推演如下。
在4月13日21:45擋位由7擋向6擋切換時,切換開關(guān)因下落的均壓環(huán)卡住槍機下滑塊,未能由“雙”切換到“單”,雖然擋位盤已顯示為6擋,但電氣上仍然通過選擇開關(guān)的7擋及切換開關(guān)的單極導(dǎo)流,選擇切換過程如圖6所示。
當由6擋向5擋切換時,首先選擇開關(guān)單數(shù)動觸頭由7擋向5擋轉(zhuǎn)動,因切換開關(guān)卡在單數(shù)極不能切換,故選擇開關(guān)帶電流拉開導(dǎo)致拉弧放電。
圖6 選擇切換過程
有載分接開關(guān)內(nèi)部機械零件及電動機構(gòu)電氣元件繁多,連接復(fù)雜。盡管產(chǎn)品在設(shè)計和制造時,對容易松動和故障的零部件采取了可靠的防振動、防松動及防脫落措施,如采用一次性防松動螺栓螺母。但在投入現(xiàn)場運行后,由于有載切換開關(guān)頻繁動作,長時間運行的積累效應(yīng)必將會導(dǎo)致螺栓螺母松動。這就需要檢修人員定期對螺絲進行檢查。
但由于對有載開關(guān)的內(nèi)部檢查需要吊罩,且需要主變壓器停電配合,因此通常只有在主變壓器進行大修時才可對有載切換開關(guān)進行檢查。這給定期檢查內(nèi)部螺栓是否松動帶來了困難,可以通過在線檢測技術(shù)的應(yīng)用加以解決。另外,為保證有載開關(guān)在頻繁調(diào)擋時的可靠性,必須嚴格把控有載開關(guān)質(zhì)量,并嚴格開展檢修工作。
當變壓器有載分接開關(guān)動作次數(shù)、運行時間臨近廠家規(guī)定值時,應(yīng)提前制定檢修方案和計劃對有載分接開關(guān)進行吊檢大修。檢查檢修過程中,應(yīng)重點檢驗螺栓、螺母和線夾緊固情況。觸頭是易磨損的部件,應(yīng)做好觸頭磨損記錄,隨時關(guān)注磨損程度,磨損嚴重的應(yīng)及時更換。