張文軍,馬洪璽,張 猛
(上海藍(lán)科石化環(huán)保科技股份有限公司,上海 201803)
硫磺回收裝置(Sulfur Recovery Unit,以下簡(jiǎn)稱SRU)是以煉油企業(yè)各裝置副產(chǎn)的酸性氣為原料,采用高溫燃燒氧化和催化轉(zhuǎn)化(二級(jí)克勞斯工藝),將酸性氣中的硫化氫轉(zhuǎn)化為單質(zhì)硫回收的裝置。經(jīng)過(guò)多年的持續(xù)技術(shù)進(jìn)步和工藝優(yōu)化[1-4],目前SRU 的硫回收率已達(dá)99.9%以上,外排尾氣中SO2含量已經(jīng)降到500mg/m3(折合氧含量3%,干基,下同)以下,部分裝置甚至達(dá)到200mg/m3以下。但仍無(wú)法滿足2015 年頒布的國(guó)家大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB31570-2015),SO2質(zhì)量濃度小于的100mg/m3排放限值要求,需要進(jìn)行尾氣脫硫改造。
SRU 尾氣與常規(guī)煙氣不同,氣量小,工況復(fù)雜。除了正常運(yùn)行工況外,還存在SRU 開(kāi)停車時(shí)的高硫濃度、高水含量(超過(guò)25%)的開(kāi)停車工況。部分裝置由于建成時(shí)間早,已接近臨界年限,運(yùn)行穩(wěn)定性差,即使正常工況下,尾氣污染物濃度及組成也會(huì)有較大波動(dòng)。脫硫改造的難度大于常規(guī)煙氣脫硫。
本文旨在分享上海石化兩套SRU 尾氣脫硫改造和運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)、分析遇到的問(wèn)題和解決方案,為業(yè)內(nèi)硫磺尾氣脫硫改造提供參考。
上海石化4#煉油聯(lián)合裝置有兩套SRU:2#SRU 和3#SRU。兩套裝置均采用二級(jí)克勞斯(空氣燃燒)+高溫加氫還原+溶劑吸收+尾氣焚燒工藝路線。改造前,兩套裝置尾氣焚燒爐排出的煙氣中SO2平均含量大于200mg/m3(干基,氧含量3%)。
2#SRU 設(shè)計(jì)能力7.2 萬(wàn)噸/年,投產(chǎn)于2000年,臨近超期服役,運(yùn)行穩(wěn)定性差,開(kāi)停工工況出現(xiàn)頻率高,正常工況尾氣中硫含量波動(dòng)大。裝置區(qū)域內(nèi)用地緊張,區(qū)域外無(wú)地可用。
3#硫磺裝置設(shè)計(jì)能力10 萬(wàn)噸/年,投產(chǎn)于2007 年。運(yùn)行情況優(yōu)于2#硫磺裝置,但也同樣面臨區(qū)域內(nèi)用地緊張,區(qū)域外無(wú)地可用的難題。
根據(jù)兩套SRU 現(xiàn)場(chǎng)特點(diǎn),脫硫改造技術(shù)選擇占地面積小,脫硫效率高的LK-EGC 雙循環(huán)脫硫技術(shù),脫硫劑采用NaOH。脫硫廢液直接排入污水處理廠,裝置內(nèi)不設(shè)廢水氧化。
LK-EGC 雙循環(huán)脫硫工藝技術(shù)是上海藍(lán)科環(huán)保針對(duì)SRU 尾氣脫硫發(fā)開(kāi)的噴淋吸收技術(shù)。該術(shù)的特點(diǎn)有:1)不同濃度噴淋液的兩級(jí)循環(huán),一級(jí)循環(huán)為15%的高鹽濃度吸收液,二級(jí)循環(huán)為低鹽濃度吸收液(正常工況濃度小于1%、開(kāi)停車工況濃度小于5%),適用于深度脫硫、減少煙氣中的鹽夾帶。2)噴淋粒徑從塔釜向上逐漸增加,氣液傳質(zhì)效率高,除霧效果好。3)開(kāi)停車與正常操作狀態(tài)分開(kāi),降低正常工況能耗。4)冷熱煙氣換熱,減少水耗,消除白煙。
兩套SRU 的脫硫改造流程(LK-EGC 雙循環(huán)技術(shù))示意如圖1 所示。
圖1 雙循環(huán)噴淋脫硫裝置流程示意圖Fig.1 Flow diagram of double-cycle spray desulfurization unit
高溫硫磺尾氣首先通過(guò)熱管式換熱器與凈化后尾氣換熱降溫后進(jìn)入脫硫塔,急冷降溫后進(jìn)入一級(jí)吸收區(qū),與高效霧化的一級(jí)噴淋液逆流接觸,尾氣中的SO2被漿液吸收。噴淋漿液的pH值控制在7±0.5 范圍內(nèi),避免CO2的競(jìng)爭(zhēng)吸收。
脫硫后尾氣通過(guò)升氣管進(jìn)入二級(jí)吸收區(qū),升氣管上端的帽罩避免噴淋液進(jìn)入升氣管,尾氣與二級(jí)噴淋液逆流接觸,尾氣中夾帶的高濃度漿液被洗脫,微量SO2被深度凈化。凈化尾氣通過(guò)除霧器除去夾帶的游離水后,進(jìn)入換熱器與高溫?zé)煔鈸Q熱升溫后排入煙囪。
開(kāi)停車工況時(shí),啟動(dòng)事故噴淋,同時(shí)向二級(jí)噴淋液注堿,控制二級(jí)噴淋液的pH 值維持在7±0.5,鹽濃度控制在5%以下,以降低二級(jí)噴淋液的表面張力,提高氣液傳質(zhì)效率,和酸堿中和效率,達(dá)到深度脫硫的目的。
2.1.1 凈化尾氣CEMS 測(cè)試異常
3#硫磺尾氣脫硫改造裝置于2017 年6 月底建成一次開(kāi)車成功。2#硫磺裝置脫硫改造裝置2017 年9 月底建成,在2017 年11 月1 號(hào)~11 月5 號(hào)完成SRU 開(kāi)車工況后,11 月5 號(hào)下午,關(guān)閉事故循環(huán)泵,運(yùn)行正常工況脫硫,關(guān)閉事故循環(huán)泵1h 后,CEMS 形式硫含量超標(biāo)排放,經(jīng)多方面排查,仍沒(méi)有找到原因,CEMS 離線切出。調(diào)查硫含量超標(biāo)原因。
為排查分析誤差,采用手持式(電極法)現(xiàn)場(chǎng)分析,外送庫(kù)倫法總硫分析,外送其他CEMS分析。結(jié)果如下:
雖然有CO 干擾,但手持式(電極法)現(xiàn)場(chǎng)分析[5-6],數(shù)據(jù)低于CEMS;外送其他裝置CEMS分析,與本裝置CEMS 分析結(jié)果相同。外送庫(kù)倫法總硫分析,堿洗塔入口和出口均低于現(xiàn)場(chǎng)CEMS 數(shù)據(jù),具體數(shù)據(jù)如下:
從庫(kù)倫法總硫分析結(jié)果可知(表1),凈化尾氣中SO2實(shí)際并未超標(biāo),推測(cè)是其他因素干擾了分析結(jié)果。
2.1.2 CEMS 異常原因與解決
CEMS 的分析原理是非分散性紅外光譜,SO2[7]的特征吸收峰在1300cm-1左右,而CH4[8]的1300cm-1處也存在吸收峰,而目前CEMS 處理器中并沒(méi)有甲烷檢測(cè)與扣除模塊,如果尾氣中存在甲烷,CEMS 會(huì)將甲烷誤讀成SO2,輸出超高分析結(jié)果。
表1 庫(kù)倫法尾氣總硫分析結(jié)果Tab.1 Analysis of Total Sulfur in Tail Gas by Coulomb Method
為驗(yàn)證甲烷對(duì)CEMS 的真實(shí)效果,將甲烷與空氣混合(不含SO2)樣品,進(jìn)行CEMS 分析,輸出結(jié)果為SO2超出CEMS 測(cè)試量程,證明甲烷確實(shí)對(duì)CEMS 的SO2分析結(jié)果存在干擾。
對(duì)2#SRU 尾氣取樣分析,發(fā)現(xiàn)不同的尾氣樣品,其甲烷含量高達(dá)400~1000 mg/m3。
采用甲烷標(biāo)樣扣除方式,同時(shí)對(duì)比庫(kù)倫分析結(jié)果,對(duì)CEMS 進(jìn)行校核,重新上線,分析結(jié)果正常。2#裝置正常運(yùn)行后,凈化尾氣SO2含量小于30mg/m3。
之所以會(huì)出現(xiàn)甲烷等輕烴組分,主要是因?yàn)?#SRU 接近超期服役,尾氣焚燒爐內(nèi)溫度場(chǎng)不均勻,燃燒不完全,導(dǎo)致尾氣中的甲烷殘留。
2#SRU 的脫硫裝置開(kāi)車CEMS 記錄如圖2 所示。
圖2 2#SRU 脫硫裝置開(kāi)車CEMS 記錄Fig.2 CEMS Record of Start-up of 2#SRU Desulfurization Unit
兩套脫硫裝置開(kāi)車成功后已經(jīng)運(yùn)行2 年時(shí)間,期間2#SRU 檢修,又經(jīng)歷過(guò)2 次開(kāi)停車工況。由于二級(jí)噴淋脫鹽效果好,裝置運(yùn)行兩年時(shí)間,未發(fā)生換熱器壓降升高顯現(xiàn),兩套裝置的壓降均維持在3kPa 以下。消白煙達(dá)到預(yù)期效果。兩套裝置正常工況、開(kāi)停車工況尾氣均能達(dá)標(biāo)排放。表2 為兩套裝置的運(yùn)行與設(shè)計(jì)參數(shù)對(duì)比表。
從表2 看出,兩套裝置均能全工況達(dá)標(biāo)排放;進(jìn)口尾氣設(shè)計(jì)參數(shù)與實(shí)際入口尾氣參數(shù)有偏差大;正常工況下,兩套裝置的水耗量偏高。
1) 尾氣設(shè)計(jì)參數(shù)偏差
尾氣設(shè)計(jì)參數(shù)來(lái)自于SRU 的設(shè)計(jì)文件中物流數(shù)據(jù)表,但裝置經(jīng)過(guò)多次整改,實(shí)際尾氣參數(shù)已發(fā)生較大的變化。兩套脫硫裝置的設(shè)計(jì)氣量偏大,實(shí)際運(yùn)行負(fù)荷小于80%。硫含量設(shè)計(jì)輸入是定值,但實(shí)際硫含量則在一定范圍內(nèi)波動(dòng),最大值接近設(shè)計(jì)值的2 倍;3#SRU 脫硫裝置煙氣溫度低于設(shè)計(jì)值80℃,導(dǎo)致外排煙氣溫度低于設(shè)計(jì)值,增加了煙囪露點(diǎn)腐蝕的風(fēng)險(xiǎn)。
表2 脫硫裝置設(shè)計(jì)與運(yùn)行參數(shù)Tab.2 Design and operation parameters of desulfurization unit
2)水耗量偏高
2#裝置的實(shí)際水耗量是設(shè)計(jì)水耗量的2 倍,3#裝置的水耗量是設(shè)計(jì)量的1.5 倍。對(duì)裝置進(jìn)行排查后發(fā)現(xiàn),由于漿液循環(huán)泵機(jī)封密封漏水,硫磺尾氣量小,水耗量小,所以機(jī)封漏水對(duì)裝置水耗量影響明顯。
1)2#、3#裝置正常工況達(dá)到超凈排放標(biāo)準(zhǔn),開(kāi)停工況脫硫達(dá)標(biāo),壓降穩(wěn)定。開(kāi)停車工況、正常工況循環(huán)噴淋分開(kāi)設(shè)置,裝置脫硫效率、裝置能耗在同期運(yùn)行的裝置中均處于領(lǐng)先水平。
2)硫磺尾氣工況復(fù)雜,硫磺尾氣設(shè)計(jì)輸入準(zhǔn)確性難度大。建議以后確定設(shè)計(jì)輸入時(shí),將硫磺物流數(shù)據(jù)表中尾氣物流數(shù)據(jù)與為期一年的實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)相結(jié)合,確定較為準(zhǔn)確的尾氣設(shè)計(jì)參數(shù),減少設(shè)計(jì)偏差。
3)對(duì)于運(yùn)行年限較長(zhǎng)的硫磺裝置,尾氣焚燒爐存在燃燒不完全的問(wèn)題,煙氣中夾帶輕烴組分,會(huì)導(dǎo)致CEMS 分析誤差。所以,遇到硫超標(biāo)的情況時(shí),要排除煙氣組分干擾因素。
4)考慮到正常工況,脫硫廢水產(chǎn)出量少,本項(xiàng)目采用廢水直接外排進(jìn)污水處理,未設(shè)裝置內(nèi)氧化單元,但在實(shí)際運(yùn)行中,由于2#SRU 裝置開(kāi)停工發(fā)生頻率高,導(dǎo)致大流量脫硫高鹽濃度廢水頻繁沖擊污水處理系統(tǒng)。對(duì)于運(yùn)行穩(wěn)定性較差的硫磺裝置在進(jìn)行脫硫改造時(shí),建議設(shè)置廢水氧化單元,減少對(duì)全廠廢水處理裝置的沖擊。