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        2號機組引風(fēng)機改造可行性研究

        2019-08-22 09:53:52楊東輝
        卷宗 2019年19期
        關(guān)鍵詞:脫硝脫硫電除塵

        楊東輝

        摘 要:元電公司計劃對#2鍋爐加裝脫硝設(shè)備,并對除塵器、脫硫系統(tǒng)等進行改造,為實現(xiàn)最大程度上的節(jié)能降耗,故計劃在改造中,實施引風(fēng)機和增壓風(fēng)機二合一改造。

        關(guān)鍵詞:引風(fēng)機;脫硝;電除塵;脫硫;二合一

        1 前言

        元電公司#2機組為600MW燃煤發(fā)電機組,鍋爐是與600MW汽輪發(fā)電機配套的亞臨界、一次上升、中間再熱直流鍋爐,為德國斯坦繆勒公司設(shè)計和制造,鍋爐型式為本生直流鍋爐。機組配置二臺風(fēng)罩回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器,四臺四電場電氣除塵器,兩臺離心式引風(fēng)機,兩臺軸流式增壓風(fēng)機。

        隨著國家節(jié)能降耗政策的深入落實,元電公司計劃對#2鍋爐加裝脫硝設(shè)備,并對除塵器、脫硫系統(tǒng)等進行技術(shù)改造,為實現(xiàn)最大程度上的節(jié)能降耗,故電廠計劃在脫硝、電除塵器、脫硫改造中,實施引風(fēng)機和增壓風(fēng)機二合一改造。

        2 熱態(tài)試驗

        元電公司委托西安院對#2鍋爐的引風(fēng)機進行熱態(tài)試驗。試驗期間590MW負荷機組蒸發(fā)量1812.8t/h已經(jīng)與機組現(xiàn)在的設(shè)計蒸發(fā)量1814.25t/h基本相同,試驗實測的引風(fēng)機進氣平均風(fēng)量為619.9m3/s,實測風(fēng)機壓力為3004Pa。

        3 環(huán)保改造后現(xiàn)有引風(fēng)機運行情況分析

        為了響應(yīng)國家環(huán)保政策要求,電廠計劃對#2爐加裝脫硝裝置,并對除塵器及脫硫系統(tǒng)進行改造。

        根據(jù)與改造設(shè)計單位溝通后確認:脫銷改造完成后,對于機組煙風(fēng)系統(tǒng)而言,在BMCR工況下,總煙氣量基本無變化,而煙氣系統(tǒng)阻力將增加1200Pa左右;電除塵器改為電袋復(fù)合式除塵器后,煙風(fēng)系統(tǒng)需增加約1000Pa左右的阻力;脫硫增容改造完成后將會使脫硫系統(tǒng)阻力增加約650Pa左右。

        通過對比性能曲線,可以看出現(xiàn)有#2爐引風(fēng)機在脫硝改造完成后,風(fēng)機雖然能夠滿足機組BMCR工況及其他工況運行要求,但在機組BMCR工況下,風(fēng)機運行點已非常接近最大出力點,風(fēng)機已無壓力裕量可言。故,從保證引風(fēng)機帶負荷能力(滿負荷、夏季工況、單臺機組帶負荷能力等)及安全運行角度考慮,#2爐在進行環(huán)保改造的同時需對原引風(fēng)機進行配套改造。

        4 風(fēng)機二合一可行性研究

        #2爐脫硫系統(tǒng)沒有煙氣換熱器(即GGH),故脫硫系統(tǒng)阻力情況較為穩(wěn)定,考慮到現(xiàn)有引風(fēng)機、增壓風(fēng)機運行效率偏低,計劃在進行環(huán)保改造過程中。對現(xiàn)有引風(fēng)機、增壓風(fēng)機實施二合一增容改造。

        4.1 選型參數(shù)確定

        4.1.1 風(fēng)量參數(shù)的確定

        在試驗最大工況機組負荷為590MW,其對應(yīng)鍋爐蒸發(fā)量為1812.8t/h,實測引風(fēng)機平均風(fēng)量為:619.9m3/s。鍋爐設(shè)計的額定蒸發(fā)量為1814.25t/h,鍋爐改造后設(shè)計的額定蒸發(fā)量為1832t/h,按照設(shè)計煤種核算到1832t/h額定蒸發(fā)量時引風(fēng)機平均流量為620.4m3/s,因此可將此工況對應(yīng)的實測風(fēng)量為機組最大工況時對應(yīng)的引風(fēng)機流量值。因此,單臺引風(fēng)機在BMCR工況下風(fēng)量按照628.3m3/s設(shè)計。

        考慮到空氣預(yù)熱器漏風(fēng)率在兩臺空預(yù)器更新后將有大幅下降、管道漏風(fēng)等情況,取10%的風(fēng)量裕量,作為引風(fēng)機新的TB點設(shè)計風(fēng)量,故:628.3*1.1=691.1m3/s。另外,考慮到實測時入爐煤與以后2號鍋爐入爐煤存在一定差異及其他不可預(yù)測的短時間鍋爐漏風(fēng)情況,風(fēng)機最終TB點設(shè)計風(fēng)量取為:700.0m3/s。

        4.1.2 風(fēng)壓參數(shù)的確定

        試驗最大工況時,實測的平均壓力3004.4Pa(設(shè)計密度條件下),進行修正后,實測風(fēng)機平均風(fēng)壓為3382.0Pa(對應(yīng)進氣平均密度為0.8092kg/m3)機組環(huán)保改造完成后,煙風(fēng)系統(tǒng)增加總計約2200Pa左右的阻力,則,風(fēng)機所要達到的壓頭為:3382+2200=5582.0Pa。若風(fēng)機實施二合一改造,新風(fēng)機還需承擔(dān)脫硫系統(tǒng)阻力,實測增壓風(fēng)機BMCR工況下風(fēng)壓為2377Pa。另外,脫硫系統(tǒng)需進行增容改造,改造完成后在BMCR工況下需增加650Pa左右的阻力。那么,風(fēng)機二合一改造后,風(fēng)機所需壓頭為:5582+2377+650=8609.0Pa??紤]到煤質(zhì)變化、空預(yù)器漏風(fēng)等情況,風(fēng)壓選取20%的裕量,則風(fēng)機設(shè)計風(fēng)壓為:8609.0×1.20=9900.4Pa。圓整后,取為9900.0Pa。

        4.1.3 電機功率

        按照上述風(fēng)量和風(fēng)壓進行計算,那么所需電機功率為:

        kW(0.97為壓縮修正系數(shù)),由于風(fēng)量和風(fēng)

        壓都選取了一定的裕量,故,電機選取5%的安全裕量,圓整后,電機額定功率為:8400kW。

        現(xiàn)有#2爐引風(fēng)機電機額定功率為4000kW,故,上述改造完成后現(xiàn)有風(fēng)機電機需更換。

        4.2 改造方案研究

        按照確定出的風(fēng)機選型參數(shù)進行計算后,要滿足脫硝、電除塵器、脫硫及風(fēng)機二合一運行要求,只能將其整體更換為軸流式風(fēng)機,風(fēng)機比轉(zhuǎn)速已超出離心風(fēng)機選型范圍。

        經(jīng)過選型計算,能夠滿足要求只有雙級動葉調(diào)節(jié)軸流風(fēng)機(若選靜調(diào)風(fēng)機,則葉輪直徑要達到3.5m,轉(zhuǎn)速要求為990r/min。在如此大的葉輪直徑和高轉(zhuǎn)速條件下,風(fēng)機葉輪及軸系強度無法保證),風(fēng)機型號為:HU27450-22G。采用該型雙級動葉調(diào)節(jié)風(fēng)機能夠滿足脫硝、電袋式除塵器、脫硫、二合一改造后運行要求,風(fēng)機各工況運行點效率較高,且均遠離失速線,風(fēng)機能夠安全穩(wěn)定運行。

        4.3 風(fēng)機二合一改造實施對象討論

        通過上文分析可見,要實現(xiàn)風(fēng)機二合一改造,最優(yōu)改造方案是采用雙級動葉調(diào)節(jié)軸流式引風(fēng)機。就電廠實際情況而言,通過對比可以得出,若取消引風(fēng)機,對增壓風(fēng)機實施改造來實現(xiàn)風(fēng)機二合一,則其工程量和施工量最小,所需改動設(shè)備、土建、管網(wǎng)工作最少,費用較低。

        5 結(jié)論

        現(xiàn)有引風(fēng)機無法滿足脫硝改造、電除塵器及脫硫改造后運行要求,必須對其進行配套增容改造。綜合各種改造方案,從改造方案施工量、投資情況、機組安全性角度多方面考慮,在實施脫硝、電除塵器、脫硫改造時,對#2爐引風(fēng)機、增壓風(fēng)機實施二合一改造,改造后選擇雙級動葉調(diào)節(jié)軸流風(fēng)機,采取對增壓風(fēng)機實施改造,取消引風(fēng)機方案。

        參考文獻

        [1]董琨,謝建文,周克毅.電站鍋爐風(fēng)機能耗偏高的原因與節(jié)能改造方案的分析[J].華電技術(shù),2013(3).

        [2]張明智.電站鍋爐能耗損失及節(jié)能技術(shù)措施分析[J].中國新技術(shù)新產(chǎn)品,2016(14):133-134.

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