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        山東招遠(yuǎn)水旺莊3000 m科學(xué)鉆探孔事故預(yù)防技術(shù)及管控效果

        2019-08-20 09:09:36蘇厚斌馬曉鵬鄭尊岐孫永軍商振華
        鉆探工程 2019年7期
        關(guān)鍵詞:孔壁鉆桿鉆頭

        蘇厚斌, 馬曉鵬, 鄭尊岐, 孫永軍, 商振華

        (1.山東省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局第六地質(zhì)大隊(duì),山東 威海 264200;2.山東省地礦局深部金礦勘查評(píng)價(jià)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,山東 招遠(yuǎn) 265400;3.黃永堂技能大師工作室,山東 招遠(yuǎn) 265400)

        0 引言

        水旺莊3000 m科學(xué)鉆探項(xiàng)目是山東省2018年度38個(gè)省級(jí)地質(zhì)勘查項(xiàng)目之一,旨在充分收集以往地質(zhì)、礦產(chǎn)、物化探等資料的基礎(chǔ)上,綜合分析研究成礦地質(zhì)條件,選定有利地段進(jìn)行鉆探,查明深部礦帶特征,估算礦體資源儲(chǔ)量。該項(xiàng)目實(shí)物工作量3000 m直孔一個(gè),孔號(hào)ZK3401,預(yù)計(jì)2020年6月底前提交成果報(bào)告并獲金礦產(chǎn)地一處。響應(yīng)國(guó)家提倡的“三深一土”向深部進(jìn)軍的號(hào)召,首次將招平斷裂控礦延深至-2800 m。

        根據(jù)設(shè)計(jì),對(duì)本孔可能遇到的3個(gè)構(gòu)造破碎帶,即欒家河斷裂帶、破頭青斷裂帶、招平斷裂帶,做出預(yù)案并進(jìn)行技術(shù)交底,提出“預(yù)防為主,防治結(jié)合”的總體思想。

        1 技術(shù)方案和措施

        根據(jù)以往該區(qū)18個(gè)2000 m以深鉆孔經(jīng)驗(yàn)以及ZK3401鉆孔存在的3個(gè)主要斷裂帶地質(zhì)資料,制定科學(xué)可行的施工方案,并通過專家論證,確保安全、高效地完成本次科鉆任務(wù)。

        1.1 鉆孔結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

        ZK3401鉆孔依據(jù)以往地質(zhì)資料存在的斷裂帶以及施工深度,該鉆孔采用四開結(jié)構(gòu)[1-6],實(shí)際鉆孔結(jié)構(gòu)如圖1所示。

        圖1 ZK3401孔實(shí)際鉆孔結(jié)構(gòu)Fig.1 Schematic diagram of the borehole structure

        1.2 施工過程

        第一階段:2018年8月19日開鉆,用?150 mm硬質(zhì)合金鉆頭施工至8 m,下入?146 mm孔口管,隔離第四系風(fēng)化地層,防止孔口坍塌。

        第二階段:8月20日-9月21日,用?122 mm鉆頭,繩索取心鉆具鉆進(jìn)至979.40 m,下入?114 mm技術(shù)套管[7],隔離欒家河斷裂構(gòu)造帶,確保下一階段順利進(jìn)行。

        第三階段:9月22日-11月17日,采用?98 mm鉆頭,繩索取心鉆具鉆進(jìn)至2113.96 m,下入?91 mm鉆桿+?89 mm技術(shù)套管,隔離破頭青斷裂構(gòu)造帶。采用鉆桿+套管模式,因?yàn)殂@孔過深,如果單純使用?89 mm技術(shù)套管,套管絲扣處薄弱,無法承受套管自重的拉伸力而易造成跑鉆事故。

        第四階段:11月18日開始直至終孔,采用?77 mm鉆頭,繩索取心鉆具鉆至3000.58 m終孔,該階段的招平斷裂主帶位于2850 m左右,采取沖洗液護(hù)壁,2900 m地溫為83 ℃,沖洗液選用抗高溫高粘降失水型配方,循環(huán)返出沖洗液性能指標(biāo)為:pH值8~10,粘度30~35 s,濾失量6~12 mL/30 min,密度1.12~1.15 g/cm3,固相含量1.0%,含砂量≤0.6%,塑性粘度12 mPa·s,靜切力2~4 Pa,動(dòng)切力2~3 Pa。該階段施工,鉆孔彎曲嚴(yán)重,孔壁摩擦阻力大,易與孔壁產(chǎn)生吸附作用,第三階段施工至2113.96 m時(shí)下入的技術(shù)套管減小摩擦阻力,保障了該階段的順利施工。

        1.3 鉆進(jìn)參數(shù)選擇

        深部鉆探的特點(diǎn)是,鉆桿彎曲度大,受到的拉力、壓力、扭力、摩擦力復(fù)雜,動(dòng)力輸出難以控制,如果操作不當(dāng),易發(fā)生孔內(nèi)事故。為滿足深部施工要求,對(duì)沖洗液性能要求比較高,要求沖洗液能平衡地層壓力,保持孔壁穩(wěn)定,對(duì)巖屑攜帶能力強(qiáng),因此,沖洗液粘度相應(yīng)增大,使沖洗液與孔壁的摩擦力增加,從而造成泵壓高,受泥漿泵額定泵壓上限限制,只能通過減小泵量來降低泵壓。綜上條件,本次施工選擇低轉(zhuǎn)速、低泵量鉆進(jìn),具體鉆進(jìn)參數(shù)見表1。

        表1 ZK3401孔鉆進(jìn)參數(shù)的選擇Table 1 Drilling parameters of ZK3401 Hole

        2 預(yù)防事故舉措

        在深部鉆探施工的過程中,事故預(yù)防分為直接預(yù)防和間接預(yù)防,直接預(yù)防即護(hù)壁技術(shù)預(yù)防,包括套管及沖洗液護(hù)壁;間接預(yù)防即從提高效率、精細(xì)管理方面預(yù)防。孔深超過2000 m以后,輔助時(shí)間所占比例明顯增高,通過對(duì)鉆具、鉆頭及擴(kuò)孔器的選取,取心鉆進(jìn)參數(shù)的調(diào)整和改進(jìn)等方式,有效地縮短輔助時(shí)間將會(huì)降低孔內(nèi)事故率、提質(zhì)增效。

        2.1 鉆頭擴(kuò)孔器的選用

        經(jīng)過對(duì)水旺莊地區(qū)鉆頭、擴(kuò)孔器使用情況調(diào)研,該孔主要選用由山東省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查局第六地質(zhì)大隊(duì)(以下簡(jiǎn)稱山東地礦六隊(duì))自主研發(fā)的深鉆鉆頭、擴(kuò)孔器(見圖2),鉆頭為孕鑲整體燒結(jié)型[8],其壽命明顯優(yōu)于其他品牌,?122、98、77 mm鉆頭最高壽命分別達(dá)到162、146、77 m,期間使用A品牌?98 mm鉆頭3個(gè),平均壽命31.25 m,B品牌?77 mm鉆頭4個(gè),平均壽命28.60 m。鉆頭壽命的延長(zhǎng),減輕了頻繁提下鉆對(duì)不穩(wěn)定地層孔壁的破壞,有利于孔壁形成致密性泥皮,大幅度降低輔助時(shí)間,對(duì)事故起到了關(guān)鍵性預(yù)防。鉆頭使用情況見表2。

        圖2 使用過的鉆頭擴(kuò)孔器Fig.2 Used reaming shells

        口徑/mm鉆頭數(shù)量/個(gè)總進(jìn)尺/m平均進(jìn)尺/m最高進(jìn)尺/m1221698061.251629819113459.75146771788652.1277

        2.2 減少內(nèi)管到位時(shí)間

        2200 m以淺時(shí),送取心內(nèi)管的方式為大泵量快速傳送法,達(dá)到減少輔助時(shí)間,但要遇到破碎強(qiáng)漏地層時(shí),則不宜采用大泵量傳送法,為避免沖洗液的浪費(fèi)以及對(duì)不穩(wěn)定地層的沖刷,送內(nèi)管時(shí)采用較小泵量。鉆至2200 m以深后,檢測(cè)不到內(nèi)管到位的聲音,只能選擇用打撈器試探來確定內(nèi)管是否到位,這樣送內(nèi)管時(shí)間大幅延長(zhǎng),并且在長(zhǎng)時(shí)間不轉(zhuǎn)車情況下,孔底巖屑沉淀,易于孔壁吸附造成憋車現(xiàn)象。因此,我們采取的解決措施一是加長(zhǎng)加重內(nèi)管總成,二是外接加重器,以增加下落速度,從而節(jié)約時(shí)間,降低孔內(nèi)事故發(fā)生的概率。

        2.3 提高提鉆效率

        在場(chǎng)地允許范圍內(nèi)選用山東地礦六隊(duì)自制的A19.5 m鉆塔,將提鉆立根9 m增至15 m,減少擰卸鉆桿次數(shù)。3000 m深鉆孔提下鉆一次,需擰卸提心器800余次[9],操作者仰頭作業(yè)、視力受限,勞動(dòng)強(qiáng)度大,效率低且易造成安全事故。針對(duì)這個(gè)問題,我們?cè)趯?shí)際施工中安裝提鉆影像(見圖3),清晰直觀地顯示工作臺(tái)上的情況,達(dá)到了安全高效的目的,也大大降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,降低了事故發(fā)生的可能性。

        圖3 提下鉆影像Fig.3 Image of tripping the drilling string

        2.4 精細(xì)化管理

        對(duì)科鉆現(xiàn)場(chǎng)、項(xiàng)目部、設(shè)備、人員實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理,實(shí)行周例會(huì)制度。推行3S管理、設(shè)備TMP管理[10]。技術(shù)手段控制進(jìn)度具體措施如下:

        (1)詳實(shí)編寫施工設(shè)計(jì),根據(jù)地質(zhì)資料及本礦區(qū)以往鉆探經(jīng)驗(yàn),設(shè)計(jì)合理鉆孔結(jié)構(gòu)。對(duì)項(xiàng)目人員進(jìn)行技術(shù)交底,全面培訓(xùn)。本孔將鉆遇3個(gè)破碎帶,采取措施是提前預(yù)防,將沖洗液調(diào)制合適的參數(shù),快速穿過下入套管。

        (2)采用先進(jìn)的上下聯(lián)動(dòng)一體化設(shè)備,實(shí)現(xiàn)上下可視化操作,大大減少了提下鉆輔助時(shí)間。

        (3)采用山東地礦六隊(duì)自主研制的鉆頭,極大地延長(zhǎng)了提下鉆間隔。

        (4)定期組織技術(shù)培訓(xùn),交流生產(chǎn)中遇到的問題,進(jìn)一步統(tǒng)一思想。

        (5)采用先進(jìn)的沖洗液體系,并有泥漿專家現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。

        (6)采用先進(jìn)的設(shè)備TPM管理制度,設(shè)備定期有專人負(fù)責(zé)保養(yǎng)、維修。

        (7)相關(guān)人員每周上報(bào)物資使用計(jì)劃,特事特批,急需物資保證1 h送達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。

        成立技術(shù)攻關(guān)小組,技術(shù)交底常態(tài)化日?;?圖4),對(duì)鉆孔形成有效管控機(jī)制,科學(xué)制定可行性預(yù)防方案。配備專職沖洗液工程師(圖5),時(shí)刻監(jiān)測(cè)沖洗液質(zhì)量和性能,根據(jù)地層、含砂量等情況進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)整。

        圖4 日常技術(shù)交流Fig.4 Daily technical communication

        圖5 沖洗液性能測(cè)試Fig.5 Drilling fluid test

        設(shè)備檢修制度化,防止設(shè)備故障對(duì)孔內(nèi)帶來的負(fù)面作用,對(duì)出現(xiàn)問題及時(shí)改進(jìn)修正。由于鉆進(jìn)方式為減壓鉆進(jìn),液壓油泵處于一直工作狀態(tài),在2600 m以深由于高溫出現(xiàn)油路控制失效,造成卡盤打不開等現(xiàn)象,為解決此問題,采取了增長(zhǎng)油路進(jìn)行水冷降溫措施(圖6)。

        圖6 加長(zhǎng)油路水冷降溫Fig.6 Extended oil circuit for cooling

        在此階段因鉆桿自重大造成夾持器卡瓦夾扁鉆桿的現(xiàn)象,鉆桿損傷是孔內(nèi)事故的最大隱患,也會(huì)使繩索取心路徑受阻。必須加大卡瓦與鉆桿的接觸面積來分散夾持力的作用以解決此問題(圖7)。

        圖7 與鉆桿接觸面積增大的卡瓦Fig.7 Slips with the increased contact area with the drill pipe

        3 事故分析與處理

        本鉆孔在施工過程中發(fā)生多次孔內(nèi)事故,在此就破頭青斷裂縮徑事故和2620 m吸附卡鉆事故處理方法進(jìn)行探討。

        3.1 破頭青斷裂構(gòu)造帶事故

        在2280 m以深鉆遇破頭青斷裂構(gòu)造(圖8),厚度為37 m,在2362 m處穿過該斷裂帶45 m提鉆換鉆頭,下至2284 m出現(xiàn)下鉆受阻,上下掃孔3次,受阻情況未能改善,該孔段出現(xiàn)縮徑坍塌,返水量1/3,影響施工正常進(jìn)行。

        圖8 破頭青斷裂帶取出的巖心Fig.8 Cores from the Potouqing fracture zone

        針對(duì)以上情況,先采用沖洗液護(hù)壁,通過提高沖洗液密度,增加護(hù)壁材料進(jìn)行循環(huán)護(hù)壁,未改善縮徑卡鉆情況,方案失敗。后進(jìn)行水泥封孔來固化穩(wěn)定孔壁[11-12],第一次封孔為常規(guī)水泥封孔,封孔孔段2260~2362 m,由于受地溫影響(2300 m處60 ℃、2600 m處72 ℃、2900 m處83 ℃),水泥未能硬化,處理失敗。綜合分析失敗原因,進(jìn)行第二次水泥封孔,在原水灰比的基礎(chǔ)上加入抗高溫抗鹽材料進(jìn)行封孔,此次封孔成功(參見圖9),該孔段漏水問題得到解決,直至終孔該孔段未發(fā)生任何影響生產(chǎn)的情況。

        圖9 透孔巖屑(上)和水泥(下)Fig.9 Cuttings (top) and cement (bottom)from drilling out the cement plug

        3.2 吸附卡鉆事故

        2019年2月4日22∶55,鉆機(jī)憋車回車,出現(xiàn)卡鉆現(xiàn)象。項(xiàng)目技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)分析、制定方案、綜合分析驗(yàn)證,認(rèn)為此次事故原因是2600 m處鉆孔彎曲度高(參見圖10),等待3 h進(jìn)行鉆機(jī)維修,此過程沖洗液處于循環(huán)狀態(tài),鉆具處于靜止?fàn)顟B(tài),沖洗液循環(huán)過程中回路未全部開放,單側(cè)擠壓巖屑,與孔壁形成吸附,造成卡鉆[13-15]。

        針對(duì)以上情況,項(xiàng)目組立即做出回應(yīng),檢查繃?yán)K、設(shè)備、卷揚(yáng)鋼絲繩,不能轉(zhuǎn)車,進(jìn)行強(qiáng)力提拔,上下活動(dòng)解卡提鉆,經(jīng)過3 h強(qiáng)力竄動(dòng),鉆桿正常提升。由于停待時(shí)間長(zhǎng),竄動(dòng)過程中巖屑進(jìn)入鉆具,水路堵塞,鉆桿內(nèi)灌滿泥漿,為避免抽塌孔壁,必須緩慢提鉆,并進(jìn)行回灌,經(jīng)過32 h鉆具提出孔口,事故解除。

        圖10鉆孔傾斜剖面圖
        Fig.10Profile of the inclined boreholes

        深孔鉆遇此類事故,切記不能盲目轉(zhuǎn)車,以免操作不當(dāng)扭斷鉆桿,形成二次事故。

        4 成效

        通過科學(xué)的預(yù)防機(jī)制,精細(xì)的標(biāo)準(zhǔn)管理以及有效的后勤保障等措施,本科學(xué)鉆探項(xiàng)目施工提前4個(gè)月完工(參見圖11)。經(jīng)過同該地區(qū)以往施工2000 m以深鉆孔資料比較(見表3~5),施工效率明顯提高。

        圖11 ZK3401孔施工進(jìn)度圖Fig.11 Progress map of ZK3401 hole drilling

        表4 水旺莊ZK3401鉆孔(孔徑98 mm)施工進(jìn)度Table 4 Shuiwangzhuang ZK3401 drilling (diameter 98mm) drilling schedule

        表5 水旺莊ZK3401鉆孔總體施工進(jìn)度Table 5 Overall drilling schedule of Shuiwangzhuang ZK3401 borehole

        5 結(jié)語

        “山東省招遠(yuǎn)市水旺莊-李家莊大型金礦床深部及外圍金礦調(diào)查評(píng)價(jià)”項(xiàng)目經(jīng)專家評(píng)定野外驗(yàn)收得分93分,為優(yōu)秀級(jí)?!八f3000 m科鉆項(xiàng)目進(jìn)度管控及優(yōu)化”課題被山東省勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)地礦專業(yè)委員會(huì)評(píng)為2019年度山東省地礦局優(yōu)秀QC成果二等獎(jiǎng)。

        施工全過程通過標(biāo)準(zhǔn)化管理、預(yù)案制定,未發(fā)生責(zé)任性生產(chǎn)事故以及安全事故,孔內(nèi)事故得到有效應(yīng)對(duì),全孔事故處理時(shí)間控制在40 d內(nèi),處理效果良好,實(shí)現(xiàn)了高效、高質(zhì)量施工,在小口徑繩索取心巖金鉆探中同口徑、同孔深全國(guó)效率第一,積累了深部鉆孔的施工經(jīng)驗(yàn),達(dá)到了預(yù)期的科研目的及經(jīng)濟(jì)效益。

        通過本項(xiàng)目,首次將招平斷裂的勘查深度推進(jìn)至3000 m以深,對(duì)招平斷裂3000 m深處的構(gòu)造蝕變情況進(jìn)行了調(diào)查,證明招平斷裂在3000 m深度仍賦存金礦體,為區(qū)域上深部找礦提供了可借鑒的地質(zhì)依據(jù)。

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