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        關(guān)中盆地地?zé)徙@井施工常見問題預(yù)防及處理方法探討

        2019-08-20 09:12:42陳建兵王振福
        鉆探工程 2019年7期
        關(guān)鍵詞:鉆具鉆頭鉆井液

        陳建兵, 王振福

        (陜西地礦集團(tuán)有限公司,陜西 西安 710054)

        0 引言

        關(guān)中盆地地?zé)豳Y源豐富,區(qū)域內(nèi)發(fā)育數(shù)條深大斷裂,主要有秦嶺北側(cè)山前大斷裂,余下—鐵爐子斷裂,渭河斷裂,驪山北側(cè)斷裂,臨潼—長安斷裂[1],斷裂的存在為盆地內(nèi)地?zé)崽锏男纬商峁┝吮匾臈l件,通過地下水這個載體,形成了多個帶狀熱儲和層狀熱儲[2]。區(qū)內(nèi)新生界沉積厚度最大達(dá)7000 m,從上而下依次沉積有第四系秦川群、三門組;新近系張家坡組、藍(lán)田—灞河組、高陵群;古近系白鹿塬組、紅河組、甘河組[3]。地層的埋藏厚度在各地區(qū)差異較大,盆地內(nèi)新生界埋藏淺的地區(qū)地?zé)衢_發(fā)以裂隙水為主,而盆地中心地區(qū)地?zé)衢_發(fā)以層狀熱儲為主,開發(fā)利用程度較高,開采的熱儲層有張家坡組熱儲層、藍(lán)田-灞河組熱儲層、高陵群熱儲層、白鹿塬組熱儲層[4]。

        關(guān)中盆地內(nèi)地?zé)峥辈殚_發(fā)以地?zé)徙@探的方式為主。天然出露的帶狀熱儲類型,鉆井深度一般控制在1000 m以淺;隱伏的盆地型層狀熱儲,鉆井深度目前已經(jīng)超過4000 m。地?zé)峋2捎枚_井身結(jié)構(gòu),一開為泵室段,鉆孔直徑一般為444.5 mm,二開孔徑為241.3 mm[5-6]。鉆井施工中常遇到第四系松散層坍塌、粘性土造漿、鉆頭泥包、高溫導(dǎo)致鉆井液性能惡化、鉆具落井等一系列問題(見表1)[7]。筆者對參與過的近百口地?zé)峋┕ぶ谐霈F(xiàn)的問題總結(jié)發(fā)現(xiàn),盆地內(nèi)第四系松散層坍塌問題主要出現(xiàn)在井位處于渭河及其大的支流的河漫灘的地?zé)峋┕ぶ薪^大多數(shù)都會出現(xiàn)不同程度的坍塌問題;粘性土造漿和泥包鉆頭多發(fā)生在第四系下部及新近系地層中;高溫導(dǎo)致鉆井液性能惡化問題一般發(fā)生在3000 m以深的超深高溫井施工中。

        表1 地?zé)峋?部分)施工中發(fā)生的問題及事故匯總Table 1 Summary of common problems in geothermal drilling

        1 第四系松散層坍塌的預(yù)防及處理

        盆地中第四系淺部地層比較松散,在一些河流漫灘、古河道內(nèi),沉積有較厚的松散砂層(見圖1)。鉆進(jìn)中當(dāng)鉆井液粘度低、密度小時,有些較大顆粒物不能正常攜帶出井;或者因排量過大,鉆井液長時間沖刷井內(nèi)同一位置出現(xiàn)垮塌,孔內(nèi)出現(xiàn)“大肚子”,巖屑不能正常返回,沉積井底,導(dǎo)致鉆進(jìn)速度變慢,甚至影響正常施工。

        1.1 問題及原因

        以西瑞糧油基地地?zé)峋疄槔?,開孔后地表以下5 m鉆遇較厚的松散砂層,鉆進(jìn)至30 m后,接單根時探底井底已有2~3 m的沉砂,開泵緩慢沖洗至井底繼續(xù)鉆進(jìn),以后每接一次單根,都需開泵沖砂,井底的沉淀物也越來越多,鉆井液的消耗較大,儲備量不足,只能采用清水補(bǔ)充,鉆進(jìn)井深到100 m時,井底的沉砂已經(jīng)超過了10 m,無法接單根,處理過程中還出現(xiàn)輕微埋鉆現(xiàn)象,導(dǎo)致無法施工。同樣的問題也出現(xiàn)在裕興農(nóng)業(yè)地?zé)峋┕ぶ小?/p>

        這些處于古老河床的地?zé)峋?,開孔地層以砂層為主,粘土含量極低,并含有大量的砂礫石,地層松散,滲透率極強(qiáng),鉆井液消耗量較大,如果鉆井液粘度低,會出現(xiàn)攜砂和護(hù)壁困難,井壁垮塌,地層中的砂礫石以及卵石不能被鉆井液正常攜帶到地面,滯留在井底,往往鉆進(jìn)幾十米或者近百米后,不能繼續(xù)施工,被迫停工,處理事故時間往往長達(dá)一個星期。

        圖1 松散砂層巖心及巖樣Fig.1 Cores and cutting samples in loose sand

        出現(xiàn)此類問題的原因主要有第四系松散砂層本身膠結(jié)差,易坍塌,井壁容易失穩(wěn);其次是地層孔隙度大,漏失嚴(yán)重,施工準(zhǔn)備不足,鉆井液儲備量少,發(fā)生漏失時,用清水補(bǔ)充鉆井液,導(dǎo)致性能不穩(wěn)定,粘度低,攜砂能力差;第三就是沉砂不能及時排出地面,沖砂時鉆頭在一個位置長時間停留,導(dǎo)致井壁破壞,攜砂更加困難。

        1.2 預(yù)防及處理

        在井位處于老河床,地層中沉積了較厚的砂層、砂礫石及卵石地層的地?zé)峋┕ぶ?,一定要做好表層?zhǔn)備工作,提前了解地層情況,鉆井液性能要適宜地層的需要,鉆井液儲備量要充足。

        鉆井液使用膨潤土、Hv-CMC以及純堿等材料。鉆井液性能要求高粘度,具備攜帶和懸浮巖屑的能力,同時要具有很強(qiáng)的護(hù)壁能力。鉆井液儲備量應(yīng)滿足鉆穿該地層的損失量,在鉆遇高漏失的砂礫卵石松散地層時,及時補(bǔ)充性能穩(wěn)定的鉆井液,保證施工正常進(jìn)行。

        以上措施在后期幾口井表層施工中得到了充分的驗證:灞河西岸馮家灘地?zé)峋|大村地?zé)峋乇硐?~2 m就是巨厚的砂層,厚度超過百米,幾乎沒有粘土層,地層多以砂、砂礫石、卵石為主,雖然也有井底沉砂,但提前儲備了兩倍于一開容積的鉆井液,鉆井液用膨潤土、Hv-CMC及純堿配置而成,膨潤土提前24 h進(jìn)行了預(yù)水化,鉆井液的粘度達(dá)到了35 s,施工較為順利,未出現(xiàn)坍塌問題及事故。

        地?zé)峋韺邮┕ぶ谐霈F(xiàn)坍塌問題時,較輕微時應(yīng)及時改善鉆井液性能,保證鉆井液有較高的粘度及護(hù)壁性能,防止坍塌進(jìn)一步擴(kuò)大。西瑞糧油基地地?zé)峋褪翘幚聿患皶r以及處理方法措施不當(dāng),導(dǎo)致坍塌嚴(yán)重不能正常施工,最后采取了用粘性土填井重新施工。

        2 粘性土造漿問題的預(yù)防及處理

        在鉆遇較厚的粘性土地層時,鉆井液粘度會急劇上升,固相含量增大,密度升高,含砂量變大,鉆井液性能惡化使鉆進(jìn)速度明顯降低,易發(fā)生井下復(fù)雜情況,或者引發(fā)鉆井事故。

        2.1 問題及原因

        以煜陽基地地?zé)峋疄槔?,在未鉆遇純粘土層時,鉆井液性能良好,鉆進(jìn)速度較快。該地?zé)峋@進(jìn)到200 m以深就鉆遇第四系粘土地層,粘土水化后逐漸進(jìn)入鉆井液體系,鉆井液性能發(fā)生變化(見表2),密度迅速上升至1.20 g/cm3以上,粘度達(dá)40~50 s,流動性變差;鉆進(jìn)速度明顯變慢,鉆時由1~2 min/m變?yōu)?~10 min/m;鉆井液性能急劇惡化,井壁上形成較差的厚泥皮,起下鉆時出現(xiàn)了拔活塞,鉆桿接頭上粘附較多泥餅;短起下開泵循環(huán)時,泵壓比原來高出50%以上;鉆井液成塊狀,上返困難,井口還出現(xiàn)了大量的泥條。

        表2 煜陽基地地?zé)峋@井液及鉆時變化對應(yīng)Table 2 Drilling time vs drilling fluid properties in geothermaldrilling at the Yuyang base

        還有就是在新近系地層鉆進(jìn)時,泥巖中的粘性土含量較高,容易懸浮于鉆井液中,如果鉆井液中的固相含量不及時清除凈化,也會出現(xiàn)鉆井液密度增大、粘度升高,造成鉆速下降問題,甚至出現(xiàn)吸附卡鉆事故[8]。

        粘性土造漿的主要原因是地質(zhì)原因,這類地層中粘性土含量高、純度大,而粘性土易水化,懸浮于鉆井液中。其次是人為因素,施工人員對地層資料信息了解不夠,沒有制定應(yīng)對措施,施工中生產(chǎn)責(zé)任意識差,沒有及時發(fā)現(xiàn)問題并做出處理措施。

        2.2 預(yù)防及處理

        施工前收集周邊鉆井資料,了解地層情況,對于厚度大于100 m的粘性土地層,要制定專項預(yù)案,施工中發(fā)現(xiàn)巖樣連續(xù)為粘性土,鉆井液密度、粘度變化率超過10%以上時,應(yīng)立即加密測量鉆井液性能,從1 h測量一次改為30 min一次。如果密度、粘度快速增大,立即采用以下措施:一是要加大低粘度鉆井液的補(bǔ)充量,對井內(nèi)鉆井液進(jìn)行稀釋;二是要增加鉆井液絮凝處理劑的用量,降低鉆井液中的固相含量[9];三是必要時使用離心機(jī)、除泥器等鉆井液固控設(shè)備,降低固相含量,控制好鉆井液性能。如果鉆井液密度、粘度已經(jīng)過高,處理困難,可重新配置新液,對井內(nèi)鉆井液進(jìn)行緩慢置換,直到性能基本達(dá)到鉆井需要,然后按要求進(jìn)行性能維護(hù)。

        3 坍塌埋鉆問題的預(yù)防及處理

        出現(xiàn)井壁坍塌的原因主要是地層疏松破碎,膠結(jié)程度差。有的坍塌問題出現(xiàn)在第四系松散砂層,有的出現(xiàn)在新近系中一些硬脆性地層之中;其次就是井內(nèi)壓力失衡、井壁失穩(wěn),一般當(dāng)鉆孔中的液柱壓力低于地層壓力時,就會出現(xiàn)地層坍塌,不及時處理,就會出現(xiàn)井下復(fù)雜情況甚至埋鉆事故。

        3.1 問題及原因

        以石油大學(xué)新校區(qū)、中糧興平基地及裕興農(nóng)業(yè)等地?zé)峋霈F(xiàn)的坍塌埋鉆事故為例。石油大學(xué)新校區(qū)地?zé)峋@進(jìn)至井深3600 m時,鉆遇異常高壓地層,井內(nèi)液注壓力低于地層壓力,地層中的熱水緩慢滲入,不斷稀釋鉆井液,夜班光線較差不易觀察,施工人員沒有及時發(fā)現(xiàn)這個異?,F(xiàn)象,等發(fā)現(xiàn)時鉆井液密度已經(jīng)由1.13 g/cm3變?yōu)?.08 g/cm3,停泵觀察涌水量已經(jīng)變大,在起鉆過程中井壁坍塌,上提遇阻,倒劃眼后坍塌嚴(yán)重,開泵困難,發(fā)生了塌孔埋鉆事故。

        裕興農(nóng)業(yè)地?zé)峋赉@后起鉆止600多米時突然遇阻,不能上提下放,開泵不能建立循環(huán)。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)灌漿管線出現(xiàn)阻塞,起鉆過程中泥漿沒有灌入井內(nèi),井內(nèi)液面下降過多,液柱壓力降低導(dǎo)致井壁坍塌發(fā)生埋鉆卡鉆事故。

        中糧興平基地地?zé)峋胥@原因是鉆遇漏失地層,當(dāng)鉆進(jìn)至2545 m時,突然出現(xiàn)泵壓下降現(xiàn)象,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)井口不返漿,起鉆過程中遇阻嚴(yán)重,強(qiáng)力起出5柱鉆具后,發(fā)生埋鉆事故鉆具卡死。

        地?zé)峋霈F(xiàn)坍塌埋鉆事故的原因有地質(zhì)因素和人為因素兩個方面。施工中鉆遇異常高壓地層時,地層中的熱水就會涌入井內(nèi),稀釋鉆井液,井筒壓力下降,造成井壁失穩(wěn)坍塌埋鉆;另外就是鉆遇漏失地層,井內(nèi)液面迅速下降[10],液柱壓力降低,井壁失穩(wěn),地層坍塌出現(xiàn)埋鉆事故;還有就是不按操作規(guī)程施工造成井內(nèi)液面下降,液柱壓力降低,出現(xiàn)井壁失穩(wěn)坍塌埋鉆。當(dāng)然也有出現(xiàn)上述復(fù)雜情況時,處理不及時或者措施不當(dāng)造成事故的發(fā)生。

        3.2 預(yù)防及處理

        坍塌埋鉆是一種較為惡性的鉆井事故,容易導(dǎo)致鉆孔報廢,因此要預(yù)防此類鉆井事故的發(fā)生。一般要求在鉆井前必須熟悉地質(zhì)基礎(chǔ)資料,了解是否存在異常高(低)壓地層或者裂隙易漏地層,根據(jù)情況編制專項方案,制定一系列的預(yù)案措施。鉆遇高壓地層應(yīng)準(zhǔn)備一定數(shù)量的加重劑,鉆遇低壓易漏地層應(yīng)準(zhǔn)備堵漏材料并儲備充足的鉆井液量,施工中要按照工程設(shè)計嚴(yán)格規(guī)范操作,鉆遇異常地層時注意觀察鉆井液的變化情況,出現(xiàn)異常情況按制定的預(yù)案進(jìn)行處置;另外在起鉆過程中,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程,按要求灌注鉆井液,保持井筒液柱壓力平衡。

        坍塌埋鉆初期,應(yīng)盡快建立循環(huán),盡量活動鉆具,循環(huán)出坍塌物,恢復(fù)井眼暢通。石油大學(xué)新校區(qū)地?zé)峋霈F(xiàn)坍塌埋鉆后,一直采用小泵量循環(huán),安排有經(jīng)驗的司鉆不停的活動鉆具,最終解卡,提出鉆具。采用加重劑調(diào)配鉆井液,從塌孔位置劃眼通井直至井底,成功處理了這次坍塌埋鉆事故。

        裕興農(nóng)業(yè)地?zé)峋胥@后,不能建立循環(huán),采用了倒扣套銑的方法。該井坍塌位置較淺,坍塌井段較短,最后成功處理埋鉆事故。

        中糧興平基地地?zé)峋膊捎玫箍厶足姷姆椒?,套銑了半月時間因處理成本太大放棄套銑方案,最后在井內(nèi)側(cè)鉆完井,報廢了1000多米井段。還有些井因成本原因不能處理只能報廢移井位重新施工。

        4 鉆頭泥包問題的預(yù)防及處理

        鉆頭泥包一般發(fā)生在塑性粘土泥巖地層中,粘性土水化后在鉆頭上吸附,隨著時間的推移,吸附物越來越多,直至包住鉆頭(見圖2)。鉆頭泥包后表現(xiàn)為鉆速變慢,起鉆困難,出現(xiàn)拔活塞現(xiàn)象等。

        圖2 鉆頭泥包Fig.2 Drill bit balling

        4.1 問題及原因

        咸陽文林路的文熱二號、文熱五號及涇陽縣龍泉時代新城等地?zé)峋?,施工中鉆遇新近系中新統(tǒng)高陵群一套純泥巖地層時(見圖3),出現(xiàn)了鉆速減慢現(xiàn)象,沒有及時采取處理措施,到后來鉆速越來越慢,最慢時達(dá)100 min/m以上(正常鉆速10 min/m),起出鉆頭發(fā)現(xiàn)整個鉆頭被紅色粘性土包死。另外在一些地?zé)峋韺邮┕ぶ幸灿龅搅溯^厚的粘土層,表現(xiàn)為鉆井液的粘度急劇增高,鉆速變慢,起鉆時阻力較大,起出鉆頭后都發(fā)現(xiàn)鉆頭全部泥包。

        圖3 新近系紅色泥巖巖心及巖樣 Fig.3 Cores and cutting samples of red mudstone in Neogene

        發(fā)生鉆頭泥包的地層中一般富含高嶺土、蒙脫石、伊利石、綠泥石等粘土礦物,其顆粒細(xì)小,水化后進(jìn)入鉆井液體系中,造成鉆井液固相含量升高,粘度增大,同時粘土礦物水化吸附在鉆頭上,不及時清除,就會造成鉆頭自潔能力下降,鉆頭被包住,鉆速下降。

        4.2 預(yù)防及處理

        鉆頭泥包與鉆遇地層關(guān)系極大,在施工前應(yīng)詳細(xì)了解地層情況,鉆進(jìn)過程中應(yīng)及時觀察上返的地層巖屑,如果發(fā)現(xiàn)地層變?yōu)檎承酝粱蛘承阅鄮r時,密切注意鉆井液性能的變化,控制好鉆井液的粘度,當(dāng)粘度有上升趨勢,應(yīng)立即添加聚合物等化學(xué)藥劑降低粘度,同時,加大鉆井液泵排量,將巖屑快速沖離鉆頭部位,避免包住鉆頭。

        當(dāng)判斷鉆頭出現(xiàn)輕微泥包時,可采用較高轉(zhuǎn)速結(jié)合大排量對鉆頭進(jìn)行清洗,減小鉆頭泥包程度,并每隔一段時間采取這種措施,鉆穿此類地層后,鉆頭泥包情況就會解決。如果泥包嚴(yán)重,可以起鉆清除。

        5 高溫導(dǎo)致鉆井液性能惡化問題的預(yù)防及處理

        地?zé)峋聹囟戎苯佑绊戙@井液的流變性、粘度及穩(wěn)定性[11]。關(guān)中盆地的地溫梯度一般在3 ℃/100 m以上,3000 m以深的地?zé)峋聹囟绕毡樵?00 ℃以上,鉆進(jìn)施工中在地面測量鉆井液循環(huán)溫度為60~70 ℃(見表3),低溫條件下的鉆井液體系在高溫時性能就會發(fā)生變化,導(dǎo)致出現(xiàn)井下復(fù)雜情況或者井下事故,影響鉆井施工。

        表3 部分地?zé)峋疁y井井底溫度及鉆井液地面溫度Table 3 Drilling fluid surface temperature and borehole bottomtemperature logged in some geothermal wells

        5.1 問題及原因

        文博地產(chǎn)地?zé)峋@井深度為3800 m,完鉆后進(jìn)行測井前的通井作業(yè),下鉆距離井底約50 m時,發(fā)現(xiàn)下放阻力較大,隨即開泵循環(huán),開泵較為困難,泵壓較高,井內(nèi)流出的鉆井液流動性明顯很差,測量鉆井液粘度達(dá)90 s,比正常的幾乎高出1倍。陽光小區(qū)地?zé)峋彩窃谕赉@通井時出現(xiàn)鉆井液性能惡化,循環(huán)過程中還壓漏地層,發(fā)生了吸附卡鉆事故。

        上述地?zé)峋疃却?、井下溫度高,其中文博地產(chǎn)地?zé)峋锾綔y井井底溫度128 ℃,陽光小區(qū)地?zé)峋诇囟纫苍?20 ℃以上。陽光小區(qū)地?zé)峋┕で皼]有預(yù)判到井溫對鉆井液的影響,導(dǎo)致鉆井液出現(xiàn)了輕微固化現(xiàn)象,流變性變差,粘度升高,井下出現(xiàn)了復(fù)雜情況,最終發(fā)生了卡鉆事故。

        5.2 預(yù)防及處理

        高溫下鉆井液性能發(fā)生變化,一般都是鉆井液藥品抗溫性能差造成的。不同的地區(qū)的地溫梯度差異較大,因此施工前要準(zhǔn)確預(yù)測地?zé)峋木诇囟?,采用合適的鉆井液處理藥品,目前關(guān)中盆地地?zé)峋┕ぶ锌垢邷劂@井液藥品一般使用磺化瀝青粉、磺化褐煤、磺甲基酚醛樹脂以及一些包被劑,這些藥品在高溫下能保證鉆井液的流變性,并且具有一定的防塌性能。

        井下高溫導(dǎo)致鉆井液性能惡化時,應(yīng)采用抗高溫藥品改善和調(diào)整鉆井液性能。文博地產(chǎn)地?zé)峋⒓床捎谜{(diào)整鉆井液性能的方案,向原鉆井液中分別添加0.5 t磺化褐煤及磺甲基酚醛樹脂,處理鉆井液約100 m3,緩慢循環(huán)一周后,鉆井液粘度恢復(fù)到42 s,性能趨于穩(wěn)定(見圖4)。后期測井、下套管等完井作業(yè)非常順利。陽光小區(qū)地?zé)峋霈F(xiàn)鉆井液性能惡化并導(dǎo)致卡鉆事故后,施工單位分析原因,緊急從廠家購置抗高溫鉆井液處理藥品,重新配置新鉆井液,歷時半個多月時間,成功處理卡鉆事故,井下恢復(fù)正常,后期施工順利完成。

        圖4 性能穩(wěn)定的鉆井液Fig.4 Drilling fluid with stable properties

        6 鉆具落井問題的預(yù)防及處理

        鉆具斷落是鉆井過程中經(jīng)常碰到的事故。鉆具斷落之后,如不及時處理,還會發(fā)生卡鉆事故。鉆具斷落原因一般是由于鉆具疲勞折斷、機(jī)械破壞、短路循環(huán)出現(xiàn)鉆具刺斷、扭斷鉆具等。

        6.1 問題及原因

        咸陽污水處理廠地?zé)峋谑┕ぶ秀@遇古近系漸新統(tǒng)甘河組地層,該套地層以礫巖為主,地層較為堅硬,鉆進(jìn)中頻繁出現(xiàn)跳鉆現(xiàn)象,施工中多次發(fā)現(xiàn)泵壓下降,鉆進(jìn)無進(jìn)尺,上提鉆具發(fā)現(xiàn)懸重降低,提鉆后檢查鉆具落井。該地?zé)峋┕ぶ泄舶l(fā)生鉆具落井事故5次,有鉆鋌斷落事故,有鉆桿斷落事故。周至樓觀臺地?zé)峋@遇地層也是以礫巖為主,鉆進(jìn)中跳鉆很嚴(yán)重,發(fā)生了多次鉆鋌落井事故。

        鉆具落井的主要原因是地層原因,多發(fā)生在礫巖或基巖地層(見圖5),這類地層一般硬度大,易發(fā)生跳鉆現(xiàn)象,如果鉆具組合中未安裝減震裝置,頻繁的跳鉆導(dǎo)致鉆具絲扣出現(xiàn)疲勞破壞,從而出現(xiàn)鉆具的落井事故。還有就是鉆具質(zhì)量原因,鉆具長期使用會出現(xiàn)不同程度的損傷,如果不進(jìn)行探傷置換就會埋下安全隱患,施工中遇到井下復(fù)雜情況就容易發(fā)生鉆具斷落事故。

        圖5 基巖巖心及巖樣Fig.5 Cores and cutting samples of bedrock

        6.2 預(yù)防及處理

        為了減少或者防止鉆具斷落事故,施工中要加強(qiáng)鉆具管理,定期對鉆具進(jìn)行探傷,使用中要嚴(yán)格檢查絲扣磨損情況,鉆具使用后要進(jìn)行防銹防腐蝕處理,有問題的鉆具堅決不入井使用。同時為了減少事故損失,施工現(xiàn)場要配備打撈鉆具的公錐、母錐、打撈筒等常用撈具,保證出現(xiàn)鉆具事故時能及時處理。鉆井過程中嚴(yán)格按照鉆井規(guī)程操作,防止人為原因造成鉆具扭斷、刺漏落井事故;同時施工中要認(rèn)真負(fù)責(zé),發(fā)現(xiàn)鉆具異常情況要及時判斷處理,保證第一時間發(fā)現(xiàn),第一時間處理,防止事故惡化。

        絲扣損壞的鉆具落井事故,一般采用公錐打撈,鉆具本體損壞或者內(nèi)徑變形的事故采用母錐、打撈筒處理(見圖6)。咸陽污水處理廠地?zé)峋┕がF(xiàn)場配備了公錐等打撈工具,所有的事故都是一次處理成功。周至樓觀臺地?zé)峋l(fā)生鉆具落井事故后,由于鉆進(jìn)速度較慢,施工人員沒有及時發(fā)現(xiàn),巖屑將“落魚”卡住,使用公錐打撈時,井下鉆具卡死,采用套銑筒套銑到鉆頭位置后,才將落井鉆具撈出。

        圖6 打撈筒打撈鉆具Fig.6 Fishing drilling tools with the overshot

        7 結(jié)語

        通過以上案例分析可知,關(guān)中盆地地?zé)峋@井施工問題產(chǎn)生的最主要原因為地質(zhì)原因。處于古河道的第四系砂層松散、厚度大,容易出現(xiàn)鉆井液漏失和井壁坍塌現(xiàn)象;粘土地層易水化造漿;異常壓力地層容易出現(xiàn)井內(nèi)壓力失衡;超深井井下溫度高,會導(dǎo)致鉆井液性能變化;基巖及卵礫石地層巖石硬度大,會出現(xiàn)“跳鉆”現(xiàn)象,易產(chǎn)生鉆具疲勞破壞。其次就是人為原因,施工人員責(zé)任心不強(qiáng),不按操作規(guī)程施工。井下事故的發(fā)生一般都不是單方面的原因,往往是多重原因疊加,因此,在地?zé)峋@井施工中,只有采用科學(xué)的技術(shù)和合理的工藝,嚴(yán)格按照施工規(guī)范和要求,才能減少或者避免鉆井事故的發(fā)生。

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