馬健國
【摘 要】新標準的出臺也為燃煤鍋爐空預(yù)器的發(fā)展帶來挑戰(zhàn),本文分析空預(yù)器的運行狀況及其堵塞的原因,也總結(jié)了空預(yù)器的堵塞時可能出現(xiàn)的現(xiàn)象以及潛在危險。分析問題后對如何減少空預(yù)機的堵塞問題做了簡單贅述,希望歸納的措施可以為其他研究者提供新的思路。
【關(guān)鍵詞】空氣預(yù)熱器;堵塞;脫硝
引言
我國社會發(fā)展離不開隨著電力能源行業(yè)的發(fā)展。目前,我國各類能源行業(yè)的鍋爐機組總量不斷增加,氮氧化物的排放量也在不斷增加,由鍋爐系統(tǒng)產(chǎn)生的廢物對環(huán)境造成的影響已經(jīng)受到社會各方的廣泛關(guān)注。在2014年7月出臺的《火電廠大氣污染物排放標準》中要求二氧化氮的排放濃度不得高于100mg/m3(以標準狀況下計算)。在部分地區(qū)已經(jīng)提出了近零排放”目標,規(guī)定相關(guān)排放企業(yè)的二氧化氮排放濃度排放濃度不得高于50mg/m3。排放標準的嚴格也要求各鍋爐系統(tǒng)的凈化設(shè)備也應(yīng)改型升級。隨著我國排放標準的提高,發(fā)電廠鍋爐均逐步通過改造升級,應(yīng)用選擇性催化還原(SCR)煙氣脫硝裝置來對尾氣進行深度處理。但伴隨廢氣中二氧化氮濃度的降低出現(xiàn)一個問題,這將使鍋爐空氣預(yù)熱器的堵塞問題進一步加重。在新標準執(zhí)行中,在新排放條件下,鍋爐空氣預(yù)熱器的堵塞問題對鍋爐系統(tǒng)整體運行時十分不利的。這不單單對鍋爐能量轉(zhuǎn)化效率產(chǎn)生影響,造成費用增加,還會影響到整體系統(tǒng)安全穩(wěn)定性。所以對鍋爐空氣預(yù)熱器的堵塞問題進行討論是必要的。
在SCR法脫硝投產(chǎn)之后,許多企業(yè)熱能鍋爐都出現(xiàn)了空預(yù)器差壓逐步增大,嚴重的還出現(xiàn)了堵塞問題。某廠使用的1000MW燃煤鍋爐的空預(yù)機為三分倉式,空預(yù)器的構(gòu)造主要由兩部分構(gòu)成:冷段和熱段1100+1100,在冷段涂有搪瓷。在它的某部分空氣便出現(xiàn)壓差逐步增大現(xiàn)象,空預(yù)器也發(fā)生堵塞問題并在分倉中發(fā)現(xiàn)黏稠狀物質(zhì),經(jīng)檢測它的主要成分為硫酸氫氨。
1空預(yù)器堵塞問題的原因
1.1原料對空預(yù)器的影響
煤礦種類的不同,其中含硫量也不同。含硫量的增加會導(dǎo)致空氣預(yù)熱器出現(xiàn)堵塞的概率增加。在某生產(chǎn)企業(yè)中,當煤中硫含量的超過0.8%時就會使空預(yù)器的壓差逐漸增大,硫含量越高,在燃燒后產(chǎn)生的硫氧化物量就越高。三氧化硫的含量會影響煙氣露點溫度。當三氧化硫的濃度增大時,煙氣露點溫度也會隨之升高。但當煙氣露點溫度高于空氣預(yù)熱器的溫度時,硫酸煙霧就會在空預(yù)器內(nèi)部液化。尾氣就會在空氣預(yù)熱器冷段凝結(jié),粘稠液體就會粘附灰塵,造成空預(yù)器堵塞現(xiàn)象發(fā)生。另一方面,當原料中灰分量增加也會讓空預(yù)器磨損結(jié)焦。
1.2運行參數(shù)設(shè)置問題
當鍋爐系統(tǒng)運行在低負荷時,它的煙氣排放濃度較低,也就是說經(jīng)過脫硝催化劑的氣體溫度低,這樣就會造成氨未處理就流走,所以硫酸氫氨的合成量提高。當機組鍋爐提高、降低負荷,開車、停車時的煤料還未充分燃燒,固體顆粒物的濃度增加,這樣非常容易時空預(yù)器積灰。但當鍋爐再次啟動,它的吹灰能力不足,吹灰蒸汽溫度較低。與此同時,蒸汽吹灰時,在前方管路有疏水存在,水會附著在空氣預(yù)熱器腔體,造成飛灰粘結(jié),導(dǎo)致堵塞。
1.3吹灰系統(tǒng)的故障或安裝問題
一旦吹灰器發(fā)生故障就會使它無法對預(yù)熱器處理,或處理效果較差。吹灰減壓閥的作用不明顯也會使吹灰附帶水蒸氣,即會使吹灰效果不明顯也會在高溫條件下導(dǎo)致積灰泥化板在空預(yù)器上,造成堵塞。當冷端換熱元件距離鍋爐空預(yù)器冷端吹灰器噴口較遠時,也會造成吹灰效果差,致使積灰無法除凈,逐漸堵塞空預(yù)器。
2空預(yù)器堵塞的現(xiàn)象及可能造成的危害
2.1空預(yù)器堵塞的現(xiàn)象
在運行過程中,空預(yù)器煙氣壓差增大現(xiàn)象時有發(fā)生,當一次風(fēng)壓、二次風(fēng)壓升高或降解呈現(xiàn)一定規(guī)律;一次風(fēng)機、送風(fēng)機、引風(fēng)機電流電壓出現(xiàn)明顯波動等現(xiàn)象出現(xiàn)時,基本可以確認空預(yù)機已經(jīng)被堵塞。
2.2空預(yù)器堵塞可能造成的危害
鍋爐空氣預(yù)熱器的堵塞問題對鍋爐系統(tǒng)整體運行時十分不利的。這不單單對鍋爐能量轉(zhuǎn)化效率產(chǎn)生影響,造成費用增加,還會影響到整體系統(tǒng)安全穩(wěn)定性。;當一次風(fēng)壓、二次風(fēng)壓形成規(guī)律性變化,這會造成電流隨之變化,送風(fēng)機喘振現(xiàn)象發(fā)生頻繁。這將造成空預(yù)器低溫腐蝕程度的擴大,當堵塞嚴重時將使鍋爐負荷增大至限值,更嚴重就會停爐檢修。
3空預(yù)器堵塞的解決辦法
3.1精選煤質(zhì)
為了控制和緩解空氣預(yù)熱器的堵塞問題,應(yīng)該適當降低原料的含硫量,這也對機組鍋爐的工作穩(wěn)定性增添保障。如果降低了煤質(zhì)的灰分,也會使空預(yù)器的堵塞問題得到改善。
3.2完善運行條件
將煙氣排放溫度控制在一定范圍之中,應(yīng)該適當將溫度保持在露點溫度以上。同時要使最低氧量滿足爐膛氧量要求,為的是減少空預(yù)器的堵塞情況。但氧量不可過高,氧量過高將導(dǎo)致三氧化硫濃度增加。煙氣含硫量越大,在腔體中產(chǎn)生的硫酸氫氨就越多。在升降負載時,要保證制粉系統(tǒng)維持在最優(yōu)狀態(tài)下。啟停制粉系統(tǒng)時,需要使一次風(fēng)溫和出口溫度溫度,增大煤粉細度,充分燃燒。以上手段將使空預(yù)器的堵塞問題減少。
3.3優(yōu)化空預(yù)器吹灰方式
機組啟、停時,機組低負荷運行時,空預(yù)器進行連續(xù)吹灰。每4-8小時,對空預(yù)器進行吹灰,吹灰蒸汽壓力和溫度要適宜。在吹灰系統(tǒng)啟動前,應(yīng)先要求,吹灰疏水溫度在一定范圍之內(nèi),管路預(yù)熱工作準備充分,使氣流不帶水汽進入空氣預(yù)熱器。當空預(yù)器阻力逐漸升高時,吹灰次數(shù)應(yīng)適當增加。運行中,重點監(jiān)視空預(yù)器差壓,出現(xiàn)空預(yù)器差壓增大時,及時投入空預(yù)器連續(xù)吹灰。
3.4吹灰系統(tǒng)的管理
機組大小修期間及每次停爐后,對空預(yù)器吹灰器槍管和槍頭噴口進行全面檢查,確保吹灰器裝置運行正常。
3.5調(diào)控氨逃逸
氨逃逸是硫酸氫氨產(chǎn)生量增多的根本。噴氨量提高,會使脫硝率提升,但也會使氨逃逸現(xiàn)象愈加嚴重,硫酸氫氨的生成量隨之增加。完善噴氨系統(tǒng),調(diào)整噴氨量來保證噴氨的均勻性,當發(fā)現(xiàn)催化劑活性降低時就應(yīng)更換催化劑。在滿足相應(yīng)標準的前提下,SCR法脫硝過程中最好減少噴氨量,從源頭使氨逃逸量減少;一旦出現(xiàn)噴氨調(diào)節(jié)異樣時需要立刻切換到手動控制。
3.6設(shè)備技術(shù)升級完善
省煤器煙氣旁路的添加會增加較低負荷運行條件中,會使SCR脫硝入口處的煙氣溫度提高。同時在使用精度更高的氨逃逸檢測設(shè)備以監(jiān)控氨逃逸量,減少硫酸氫氨的生成。對空預(yù)器結(jié)構(gòu)、材料進行改造;當出現(xiàn)空預(yù)器運行參數(shù)異常時,及時停爐維修。廣州某廠的鍋爐空預(yù)器壓差高主要原因是冷端波紋板出現(xiàn)松動,煙氣通道變窄,且冷端和熱端的波紋板波形不一致,造成冷熱端煙氣通道的同心度差,通流阻力大引起差壓增大。波紋板松動應(yīng)及時更換,繼續(xù)發(fā)展下去就有可能出現(xiàn)波紋板振動撕裂,產(chǎn)生碎片進一步堵塞通道,加劇空預(yù)器的堵塞。
4結(jié)束語
大部分國內(nèi)燃煤鍋爐中都會出現(xiàn)空預(yù)器的堵塞問題。目前沒有很好的手段避免堵塞現(xiàn)象發(fā)生,但是通過精選煤質(zhì)、完善運行條件、優(yōu)化空預(yù)器吹灰方式、吹灰系統(tǒng)的管理、調(diào)控氨逃逸、設(shè)備技術(shù)升級完善等措施可以有效減少空預(yù)器積灰堵塞問題??萍家恢痹诓粩噙M步,空預(yù)器的結(jié)構(gòu)設(shè)計會更完善,新脫硝技術(shù)性能會更好,空預(yù)器的堵塞問題會隨著技術(shù)的進步得到解決。對于已發(fā)生了空預(yù)器堵塞,我們應(yīng)采取適當措施保證堵塞不在惡化:提高排煙溫度、送風(fēng)機出口溫度,減少入爐煤含硫量、氨逃逸率等等。這些方案我們需要根據(jù)實際情況,反復(fù)的實踐、論證,不斷的改善、修正,在實際運行中驗證效果,為改善空預(yù)器堵塞問題而不斷的努力。
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