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        過(guò)盈清管球國(guó)產(chǎn)化新技術(shù)在清管作業(yè)中的應(yīng)用

        2019-08-07 09:33:14
        石油化工設(shè)備 2019年4期
        關(guān)鍵詞:清管過(guò)盈量甘醇

        (中海石油(中國(guó))有限公司 崖城作業(yè)公司, 廣東 深圳 518067)

        目前,有關(guān)海底管道清管作業(yè)過(guò)程中[1],管內(nèi)外輸流量較大情況下非過(guò)盈使用的清管球的研究理論和成果較多。而有關(guān)氣田開(kāi)發(fā)后期,外輸流量銳減情況下清管球尤其是過(guò)盈使用清管球的研究甚少。隨著氣田產(chǎn)能下降,海底管道外輸氣量銳減,在低外輸氣量工況下,清管球非過(guò)盈使用會(huì)產(chǎn)生旁通現(xiàn)象,清管球在海底管道中的運(yùn)動(dòng)無(wú)法形成有效的向前運(yùn)行推動(dòng)力。因此有必要對(duì)清管球外徑相對(duì)于油氣混輸管道內(nèi)徑過(guò)盈使用的清管球作業(yè)進(jìn)行研究[2]。

        由清管球在海底管道的受力分析可知[3],清管球運(yùn)動(dòng)的關(guān)鍵影響因素為清管球上、下游的壓差。當(dāng)管內(nèi)外輸氣量超低時(shí),清管球的上、下游壓差受清管球本身、管壁密封性和摩擦阻力的影響很大,因此需要從這3個(gè)方面尋求解決辦法[3]。以南海某氣田正在使用的美國(guó)進(jìn)口Maloney[4]清管球?yàn)檠芯繉?duì)象,按照廠家說(shuō)明,采用過(guò)盈配合使用的方法實(shí)現(xiàn)密封性。但新Maloney清管球在加注三甘醇后達(dá)到相對(duì)管道內(nèi)徑2%過(guò)盈量并在超低流量下使用時(shí),有不少清管球發(fā)生破裂,造成清管作業(yè)中清管球延時(shí)到達(dá)甚至收不到球。隨著時(shí)間延長(zhǎng),引起凝析油過(guò)多積累在管道里[5],段塞流體積過(guò)大,有可能引發(fā)接收終端停產(chǎn),下游供氣中斷,更有甚者會(huì)造成終端段塞流捕集器液泛或溢流[6-7]。

        1 Maloney清管球注入三甘醇過(guò)盈2%使用分析

        未注入三甘醇時(shí)新Maloney清管球的外徑為325 mm,注入三甘醇后清管球滿載時(shí)的外徑為335 mm,而海底管道內(nèi)徑為337 mm,清管球滿載時(shí)相對(duì)管道內(nèi)徑非過(guò)盈量為-0.6%,清管球外徑明顯小于管道內(nèi)徑,無(wú)法形成有效密封,從而造成清管旁通[8]。在出現(xiàn)清管旁通的情況下,低外輸量運(yùn)行時(shí)清管球很容易滯留在海底管道內(nèi)[7]。為此,按照Maloney廠家使用說(shuō)明,將清管球充三甘醇至外徑344 mm,達(dá)到相對(duì)管道內(nèi)徑2%過(guò)盈量使用。2016-12-25清管作業(yè)結(jié)束取出清管球時(shí),發(fā)現(xiàn)有些清管球合縫線處破裂,有些清管球非合縫線處有較深劃痕。對(duì)其中從合縫線處破裂的清管球進(jìn)行解剖,發(fā)現(xiàn)裂縫很深且已和內(nèi)部三甘醇腔室貫通,見(jiàn)圖1。

        圖1 合縫線處破裂的2%過(guò)盈量Maloney清管球內(nèi)部狀況

        從清管作業(yè)角度看,破裂球不利于清管作業(yè),有可能導(dǎo)致清管球滯留在海底管道中,增加清管作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)清管球無(wú)法重復(fù)利用,增加了成本。初步分析是注入三甘醇后達(dá)到2%的過(guò)度膨脹或者清管球本身的制作質(zhì)量缺陷造成清管球破裂,需進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)。

        2 未注三甘醇2%過(guò)盈量國(guó)產(chǎn)清管球改進(jìn)試驗(yàn)

        2.1 測(cè)試試驗(yàn)

        Maloney清管球未注入三甘醇時(shí)外徑325 mm,注入三甘醇后外徑達(dá)到344 mm。分析認(rèn)為Maloney清管球的過(guò)盈使用是為了保持密封配合性能[9-11],但卻引起了材料過(guò)度膨脹,疲勞受損,超出了清管球自身材料所允許的承受范圍。為了排除相對(duì)管道內(nèi)徑2%過(guò)盈量引起的過(guò)度膨脹,特別引入了國(guó)內(nèi)某廠家制作國(guó)產(chǎn)清管球過(guò)程中在未注醇,即空載時(shí)球體外徑過(guò)盈量2%、管徑為344 mm的做法。國(guó)產(chǎn)清管球注入三甘醇前后外徑均為344 mm,使用時(shí)注滿三甘醇排出球體內(nèi)空氣,球體內(nèi)保持微正壓進(jìn)行測(cè)試試驗(yàn)[12]。

        在2016-12-14試驗(yàn)中,由于國(guó)產(chǎn)清管球注入三甘醇的注入點(diǎn)閥芯(單向閥)密封不嚴(yán),導(dǎo)致天然氣進(jìn)入清管球內(nèi)三甘醇液相腔室,取出清管球時(shí)清管球膨脹較多,尺寸較大,表面凹凸不平,有較深劃痕(圖2),但均未破裂。清管球泄壓時(shí)放出天然氣氣體、凝析油以及三甘醇。

        圖2 國(guó)產(chǎn)清管球表面有較多劃痕和變形

        2016-12-17多次對(duì)清管球外徑進(jìn)行測(cè)量,得出國(guó)產(chǎn)清管球泄壓前外徑為360 mm,泄壓后外徑為339 mm,相差21 mm,膨脹率過(guò)大。而Maloney清管球泄壓前后外徑最大相差4.62 mm,最小相差0.8 mm。與Maloney清管球相比,盡管國(guó)產(chǎn)清管球膨脹率很大,但沒(méi)有脹破,可認(rèn)為國(guó)產(chǎn)清管球在膨脹后抵抗破裂能力更強(qiáng)。此外,通球時(shí)能夠在預(yù)定時(shí)間收到國(guó)產(chǎn)清管球。

        對(duì)國(guó)產(chǎn)清管球存在的膨脹進(jìn)氣問(wèn)題,經(jīng)分析和現(xiàn)場(chǎng)查詢,認(rèn)為是球體上的注醇閥芯密封損壞造成的。因此,在國(guó)產(chǎn)清管球使用前需更換上Maloney廠家的注三甘醇閥芯。

        2.2 通球試驗(yàn)

        2.2.1低硬度清管球

        清管球的主要材料為聚氨酯,其硬度相對(duì)海底鋼制管道很小。如果清管球的硬度較高,在管道內(nèi)運(yùn)行時(shí)就容易與管道內(nèi)壁磨損[13],摩擦生熱而產(chǎn)生凹凸不平的變形及劃痕損傷。如果將清管球硬度減小[12],其運(yùn)動(dòng)時(shí)就更容易產(chǎn)生彈性變形,可以減少因球面和管道內(nèi)壁摩擦引起磨損而產(chǎn)生的劃痕及凹凸變形。經(jīng)過(guò)和清管球國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠家溝通,改變了清管球材料組分配比,將清管球硬度從原來(lái)的邵氏硬度85 HA調(diào)整到71 HA。2017-03-06通球試驗(yàn)后在終端取出4只低硬度國(guó)產(chǎn)清管球,3只狀態(tài)相對(duì)較好,1只有較淺劃痕,可以重復(fù)利用。

        2.2.2整體壓制無(wú)縫清管球

        Maloney清管球從合縫線處開(kāi)裂的現(xiàn)象說(shuō)明清管球的合縫線是運(yùn)行過(guò)程中的薄弱環(huán)節(jié),因此在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠家的配合下,將國(guó)產(chǎn)清管球制作工藝改為整體壓制[14],徹底杜絕了合縫線處粘接不牢引發(fā)破裂的問(wèn)題。2017-08-19通球試驗(yàn)后在終端取出6只整體壓制無(wú)縫國(guó)產(chǎn)清管球,全部狀況較好,可以二次回收利用。

        3 國(guó)產(chǎn)2%過(guò)盈量清管球應(yīng)用效果

        以南海某氣田為例,對(duì)Maloney清管球和國(guó)產(chǎn)清管球進(jìn)行了多次清管試驗(yàn)。Maloney清管球在清管作業(yè)結(jié)束收到后頻繁出現(xiàn)破裂,已不能保障低流量下清管作業(yè)的順利進(jìn)行。國(guó)產(chǎn)清管球測(cè)試成功后,自2017-09-22~2017-12-31在該氣田共計(jì)清管16輪次,取出的16只清管球全部狀況良好,無(wú)一破裂,可以二次重復(fù)利用。國(guó)產(chǎn)清管球在該氣田清管作業(yè)中一直沿用至今,實(shí)現(xiàn)了清管球國(guó)產(chǎn)化,現(xiàn)場(chǎng)使用效果良好。

        Maloney清管球已經(jīng)不能完全滿足生產(chǎn)需要。如果繼續(xù)使用,則需要提高海底管道輸氣量以滿足通球條件??紤]最苛刻的情況,每次終端收球時(shí)需放空約113 267.2 m3/d天然氣,每年排放天然氣損失約1 000萬(wàn)元。

        采用國(guó)產(chǎn)新型清管球可打破國(guó)外技術(shù)壟斷,且國(guó)產(chǎn)清管球價(jià)格相對(duì)較低,每只成本僅為進(jìn)口清管球成本的39%,可以實(shí)現(xiàn)二次利用,其采辦周期短,具有較高的推廣應(yīng)用價(jià)值和顯著的經(jīng)濟(jì)效益。

        4 結(jié)語(yǔ)

        清管球與海底管道的公差和配合標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際應(yīng)用不盡相同,以及聚氨酯材料加工制造工藝的發(fā)展變化[15],給清管球密封配合以及運(yùn)行帶來(lái)挑戰(zhàn)。通過(guò)研究進(jìn)口Maloney清管球在南海某氣田的運(yùn)行參數(shù)以及出現(xiàn)的實(shí)際問(wèn)題,將原本非過(guò)盈配合使用的Maloney清管球改為適應(yīng)氣田開(kāi)發(fā)后期海底管道低流量下運(yùn)行的未注醇時(shí)2%過(guò)盈量的國(guó)產(chǎn)化清管球[16],同時(shí)改變清管球材料配比,降低清管球硬度,對(duì)清管球?qū)嵭姓w壓制,保證密封性的同時(shí)降低了摩擦阻力,從而實(shí)現(xiàn)清管球正常向前運(yùn)動(dòng),保障了清管作業(yè)的有效運(yùn)行。對(duì)于清管球閥芯需要改進(jìn)等問(wèn)題,需要行業(yè)同仁和國(guó)內(nèi)制造廠家攜手合作,推動(dòng)設(shè)備設(shè)施的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。

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