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        提高振動篩排除草酸鹽產(chǎn)量生產(chǎn)實踐

        2019-08-06 11:29:50廖智勇
        中小企業(yè)管理與科技 2019年18期
        關(guān)鍵詞:不銹鋼絲草酸鹽污水泵

        廖智勇

        (中國鋁業(yè)廣西分公司,廣西 平果531400)

        1 引言

        圖1 振動篩排除草酸鹽流程圖

        在拜耳法氧化鋁生產(chǎn)過程中,由于鋁土礦中通常含有少量有機(jī)物,部分有機(jī)物逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橐兹艿牟菟猁}等低分子有機(jī)物,并在流程中循環(huán)積累,濃度較高時,會對晶種分解、母液蒸發(fā)等工序產(chǎn)生較大的不利影響。某氧化鋁廠分解工序采用一段法種分分解工藝,在生產(chǎn)實踐過程中發(fā)現(xiàn)分解料漿中存在少量從鋁酸鈉溶液中析出來的球形草酸鈉顆粒,對于氧化鋁粒度控制沒有發(fā)現(xiàn)不利,這對于降低溶液中草酸鹽含量,減輕對生產(chǎn)的不利影響有利。但這些球形草酸鈉顆粒在分解過程中逐漸長大并循環(huán)積累,若不及時排除,部分會通過分級機(jī)進(jìn)入平盤過濾和氧化鋁焙燒爐,影響產(chǎn)品鈉含量和外觀質(zhì)量,部分會在分解末槽槽底積攢,嚴(yán)重時會壓死攪拌。并且若不及時排除,在生產(chǎn)條件發(fā)生變化時可能出現(xiàn)返溶。為盡可能控制分解槽料漿中較低的球形草酸鹽含量,采用了安裝在分解槽下的振動篩接受分解末槽槽底來料,通過其篩分作用,球形草酸鹽被篩分出來后單獨存放,剩余料漿重新返回生產(chǎn)系統(tǒng)的草酸鹽排除方式。

        實際生產(chǎn)過程中,因礦石有機(jī)物含量波動,以及分解條件不可避免發(fā)生波動等原因,草酸鹽析出量也在不同時期有所變化。由于振動篩經(jīng)常出現(xiàn)篩網(wǎng)結(jié)疤、污水槽冒槽、進(jìn)料不足等原因?qū)е抡駝雍Y排除草酸鹽產(chǎn)量不足,振動篩產(chǎn)能較高時通常也僅有0.3t/h,導(dǎo)致草酸鹽析出量較多時排除不及時,對生產(chǎn)造成較大不利影響。因此,有效提高振動篩產(chǎn)能勢在必行。

        2 振動篩排除草酸鹽產(chǎn)能低的主要原因

        第一,振動篩篩網(wǎng)設(shè)計不合理。原篩網(wǎng)有三層,上下兩層為壓緊網(wǎng),中間層為0.2mm不銹鋼絲徑的1×1mm的方格過濾網(wǎng)。上層壓緊網(wǎng)上易堆積草酸鹽,堵塞網(wǎng)面,致使振動篩進(jìn)料量不能調(diào)大,低的時候只有約20m3/h,明顯低于大于80m3/h的正常進(jìn)料量,導(dǎo)致振動篩產(chǎn)能有時嚴(yán)重不足。

        第二,污水泵能力不足。原設(shè)計污水泵Q=100m3/h,H=30.8m,電機(jī)37kW,通過實際觀察發(fā)現(xiàn),料漿密度超過1.6t/m3時,污水泵流量開始出現(xiàn)不足,并且極易超負(fù)荷跳停,只能被迫降低振動篩進(jìn)料量或進(jìn)料固含,此時振動篩進(jìn)料中的草酸鹽變少,草酸鹽產(chǎn)量降低。

        第三,進(jìn)料位置不合適。平底分解槽直徑為14m,原振動篩進(jìn)料閥安裝在距槽底0.5m高的槽壁上,由于分解槽攪拌和物料特性,槽壁閥前方約有0.8m高結(jié)疤,分解槽底槳附近的料漿中的草酸鹽難以進(jìn)入振動篩被排除干凈,同時也導(dǎo)致分解料漿中草酸鹽仍較多,但較難通過振動篩被排除。

        3 提高振動篩產(chǎn)能的改進(jìn)措施

        當(dāng)前氧化鋁市場競爭激烈,大家都在想方設(shè)法降低生產(chǎn)成本。因此,在較低投入的條件下,提高振動篩產(chǎn)能并滿足生產(chǎn)需求的措施成為首選。

        第一,針對振動篩篩網(wǎng)選型不合理的問題,對篩網(wǎng)進(jìn)行了重新選型,最終確定了以0.5mm不銹鋼絲編成的1×1mm方格的篩網(wǎng)。篩網(wǎng)兩側(cè)用扁鐵包邊,并將側(cè)邊折疊成300,安裝時,用安裝在振動篩側(cè)壁的角鋼拉近篩網(wǎng)。

        第二,針對污水泵能力不足的問題,經(jīng)過實際測量和理論計算,對污水泵重新進(jìn)行了選型,選擇Q=100m3/h,H=34m,電機(jī)45kW。

        第三,針對進(jìn)料位置不合適的問題,在距分解槽底0.5m高的位置安裝長桿閥,長桿閥的閥桿長1.5m。此時閥頭處于分解槽料漿的最低處,閥頭附近的草酸鹽富集,從此處向振動篩供料,能盡可能多地排除草酸鹽。

        4 改造后的效果

        第一,振動篩篩網(wǎng)換型后,篩網(wǎng)基本不再出現(xiàn)結(jié)疤堵塞網(wǎng)孔,草酸鹽在篩面上順暢進(jìn)入接料斗,振動篩進(jìn)料量能持續(xù)達(dá)到污水泵輸送最大流量。由于篩網(wǎng)不銹鋼絲徑變粗,篩網(wǎng)也不容易出現(xiàn)破損。污水泵流量能達(dá)到100m3/h,不再出現(xiàn)因負(fù)荷過大而頻繁跳?;虮黄冉档驼駝雍Y進(jìn)料量的現(xiàn)象。分解槽底的草酸鹽被排除得更為徹底,肉眼觀察富集草酸鹽的分解料漿中草酸鹽含量明顯減少。

        第二,經(jīng)過統(tǒng)計對比,改造后相對于改造前,振動篩產(chǎn)量提高了2倍,最高產(chǎn)能達(dá)到1t/h,已能滿足及時排除草酸鹽的生產(chǎn)需求。

        5 目前草酸鹽排除方式存在的不足

        第一,振動篩篩下料漿自流入污水槽,需通過污水泵送往溢流槽,再通過溢流泵送往分解末槽,并且振動篩進(jìn)料通常還要添加分解母液稀釋才能保證進(jìn)料管、篩分效果以及污水泵穩(wěn)定運(yùn)行。經(jīng)估算,為保證草酸鹽不致于對產(chǎn)品外觀質(zhì)量和分解槽穩(wěn)定運(yùn)行造成明顯不利影響,振動篩運(yùn)轉(zhuǎn)率需達(dá)到20%以上,一條生產(chǎn)線運(yùn)行振動篩,僅料漿輸送消耗的電費(fèi)每年就近10萬元,相關(guān)設(shè)備的檢修維護(hù)費(fèi)用也相應(yīng)增加[1]。

        第二,由于流程涉及的相關(guān)設(shè)備較多,以及振動篩進(jìn)料中常有大塊結(jié)疤堵塞進(jìn)料閥,操作人員需消耗較多精力和時間進(jìn)行操作調(diào)整,才能保證振動篩高產(chǎn)。

        第三,分解槽下污水泵原設(shè)計是作為接收分解槽放料、料漿泵和管道放料、雨水并外送功能。開振動篩時,污水泵流量有時不能滿足要求,此時振動篩需被迫停開。

        6 進(jìn)一步優(yōu)化草酸鹽排除方式的建議

        第一,先用回轉(zhuǎn)篩取代振動篩對分解槽料漿進(jìn)行篩分試驗,若篩分效果好,則將回轉(zhuǎn)篩安裝在分解末槽槽頂,將現(xiàn)有小循環(huán)泵出口料漿分一部分進(jìn)回轉(zhuǎn)篩(視情況可添加少量供分級機(jī)用的分解母液),篩下料漿直接進(jìn)分解末槽,篩上草酸鹽通過溜管落至分解槽下,在分解槽下用料斗接住草酸鹽,漏斗滿后轉(zhuǎn)送至草酸鹽堆場。

        第二,采用此排除方式,若分解料漿中草酸鹽排除量達(dá)到生產(chǎn)要求,可降低電耗和設(shè)備檢修維護(hù)費(fèi)用,并且可減輕操作人員勞動強(qiáng)度。

        7 結(jié)語

        通過對振動篩進(jìn)料方式、振動篩篩網(wǎng)、污水泵進(jìn)行改造后,振動篩排除草酸鹽的產(chǎn)量明顯提高,已能完全滿足生產(chǎn)需求。但現(xiàn)有排除方式仍存在運(yùn)行維護(hù)成本偏高和操作勞動強(qiáng)度偏大、污水泵被占用的問題,將回轉(zhuǎn)篩安裝在分解槽頂作為從分解料漿篩分出草酸鹽的方式值得嘗試。

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