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        電爐煙道系統(tǒng)離線修復(fù)及在線更換技術(shù)研究

        2019-08-06 03:00:26李偉
        中國設(shè)備工程 2019年13期
        關(guān)鍵詞:四孔電爐焊條

        李偉

        (山東鋼鐵萊鋼集團(tuán)設(shè)備檢修中心,山東 萊蕪 271104)

        1 背景介紹

        特鋼50T 電爐4 孔煙道、移動煙道、直煙道系統(tǒng)是電爐余熱回收系統(tǒng)的重要組成部件,承擔(dān)電爐余熱煙氣引至電爐余熱系統(tǒng)。

        因煙氣溫度持續(xù)在900 ~1050℃左右,并長期受到火焰烘烤,頻繁出現(xiàn)煙道漏水、開裂等故障,更換較困難,每次耗時約5 人7h,占用人力物力較多,制約整體檢修效率。

        電爐移動煙道更換較頻繁,約每年更換12 個,下線的煙道多是管件彎頭處出現(xiàn)裂痕,使用普通焊接技術(shù)焊接較困難。檢修部組織專業(yè)人員進(jìn)行研究,對煙道部件進(jìn)行整體更換,確保焊接質(zhì)量,提高煙道使用壽命。

        2 實施計劃

        2.1 方案編制

        檢修部組織人員進(jìn)行具體施工方案編制,先后組織特鋼事業(yè)部、檢修管理科、技術(shù)骨干進(jìn)行多次研討改造方案,對方案進(jìn)行多次修訂,確保項目安全順利開展實施。

        2.2 工器具準(zhǔn)備

        提前完成電爐煙道專用工器具,專用吊裝工具,測量工具設(shè)計與準(zhǔn)備。檢修部技術(shù)人員與生產(chǎn)單位相關(guān)人員進(jìn)行協(xié)調(diào)研討,在對所有檢修項目進(jìn)行研討同時,對檢修用專業(yè)工器具,吊裝工具、測量工具等都進(jìn)行了詳細(xì)的整理準(zhǔn)備,為項目的開展提供了有利的保證。

        2.3 電氣焊培訓(xùn)

        圖1 檢修部培訓(xùn)現(xiàn)場

        檢修部針對當(dāng)前檢修部人員的電氣焊知識相對較為缺少的情況,開展了電氣焊專業(yè)知識培訓(xùn),提高檢修部相關(guān)電氣焊專業(yè)技術(shù)力量,為檢修部項目開展及以后的檢修工作提供有利幫助(圖1)。

        2.4 電爐移動煙道離線修復(fù)

        針對原電爐煙道裂紋嚴(yán)重情況,首先,煙道主體材質(zhì)為Q235A, 成分:C:0.14 ~0.22,Si:<0.30,Mn:0.30 ~0.65,S:<0.050,其余不記,抗拉強度要求高,故對其焊條要求較高。其次,煙道整體鋼結(jié)構(gòu)焊接部位多,且鋼管較厚,焊接工藝需慎重選擇,根據(jù)當(dāng)前檢修部焊接設(shè)備及現(xiàn)場情況,為更好地提高焊接效率及焊接質(zhì)量,故選取焊機為二氧化碳?xì)怏w保護(hù)焊(簡稱二保焊)與交流焊機共同使用,同時為避免焊接引起的焊接變形情況,采取間斷焊接,對稱焊接等焊接工藝。因現(xiàn)場條件有限,故采取時效法應(yīng)力消除,同時對部分位置進(jìn)行加固,保證無變形情況。

        焊條選擇方面,因煙道鋼管承受拉應(yīng)力較大,現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的裂紋多為拉裂,故在焊接過程中不宜選用較為普通的J422焊條,應(yīng)采用特種焊條φ4mm,J506 型,成分見表1,506 型焊條是一種低氫鉀型焊條,它是一種堿性焊條,可以焊接結(jié)構(gòu)鋼材及典型的Q235 等鋼材,其抗拉強度相對于J422 型等普通焊條大得多,所以一般焊接受力較大或受動載荷的鋼結(jié)構(gòu)焊接中。同時在冷焊第一遍后可采取二保焊大面積對稱焊接,同時注意焊接前焊絲加熱,以保證焊接質(zhì)量穩(wěn)定。

        表1 J506 焊條成分表

        普通鋼板焊接采用先交流焊機間斷焊接打底后,利用二保焊進(jìn)行連續(xù)對稱焊接,保證焊接強度的同時,既能提高焊接質(zhì)量,又能較好地提高焊接效率。

        2.5 煙道在線更換技術(shù)

        電爐移動煙道更換基本流程如下。

        (1)先將移動煙道小車開出,通知泵房停泵,泄壓,掛牌,并告知主控人員。

        (2)拆除移動煙道循環(huán)水管,防護(hù)后置于移動小車南側(cè);移動煙道掛好鋼絲繩;氣割拆除移動煙道與支架各連接點;行車起鉤試吊,平衡后吊至電爐北側(cè)平臺下。

        圖2 煙道水管拆除

        圖3 煙道吊裝中

        (3)移動煙道吊至合適安裝位,焊接于支架上;爐體搖平,移動小車開至煉鋼時工位,將移動煙道與彎煙道、直煙道對接,如對接間隙過大,則將煙道掛好鋼絲繩后,氣割拆除支架,調(diào)整支架位置直到找到合適位置后,將移動煙道支架焊接移動小車上,并對各焊接點拉筋焊接;安裝煙道冷卻水管道;根據(jù)移動煙道與直煙道之間間隙大小,制作并焊接移動煙道下側(cè)裙板。

        圖4 煙道安裝至支架

        圖5 煙道水管安裝

        2.6 電爐四孔煙道改造

        因電爐原使用的爐蓋四孔彎煙道外沿,是用鋼板焊接的,隨著局部溫度的升高,該處鋼板熔化變形。同時由于四孔煙道內(nèi)壁上焊有掛渣釘,造成內(nèi)部積渣嚴(yán)重,易粘渣堵塞,形成煙氣排除阻力,煙氣難以排出,同時清理積渣的難度大,使四孔堵塞嚴(yán)重,降低了抽氣的效果。

        移動斜煙道接口高出爐蓋四孔煙道出口約260mm 的距離,不在同一水平面,造成冷風(fēng)吸入煙道的量大,同時對進(jìn)風(fēng)口附近的鋼板形成較明顯沖擊,造成冷熱交替,易出現(xiàn)裂紋,所以檢修部技術(shù)人員通過與生產(chǎn)單位相關(guān)人員進(jìn)行協(xié)商對四孔煙道進(jìn)行必要改造:

        (1)將四孔煙道外沿的鋼板去掉,在四孔煙道上部外側(cè)增加單邊寬140mm 的水冷環(huán)管,提高了煙道使用壽命,同時增大了煙道對接接觸面積,阻止冷風(fēng)進(jìn)入,有利于提高煙氣利用率,節(jié)約了原材料消耗成本。

        (2)將大爐蓋四孔煙道孔徑增大200mm,爐蓋連接孔向北側(cè)擴(kuò)大200mm,滿足瞬時煙氣外排的需求,有效減少了電爐煙氣及火焰自爐中心區(qū)處排出,使耐火爐蓋使用壽命提高,電極氧化程度減緩。

        (3)將大爐蓋四孔煙道內(nèi)壁掛渣釘去除,在內(nèi)表面涂抹一層抗氧化劑,減少四孔積渣現(xiàn)象而不影響煙道使用壽命,減少了煙氣外排阻力,相當(dāng)于增加了瞬時煙氣排放量,同時降低了清渣的勞動強度和工作時間。

        (4)將移動斜煙道高度縮短260mm,使之與四孔煙道出口匹配,降低了煙道調(diào)整對接難度,提高了整個冶煉過程中的密封性,阻止冷風(fēng)進(jìn)入和煙氣外溢,提高了沉降室溫度的升高,滿足了蒸汽需求。

        2.7 電爐移動煙道與四孔煙道更換快速對正

        電爐四孔煙道在更換時需要對其進(jìn)行重新找正,每次都要耗時約2h,而且多出現(xiàn)四孔煙道與移動煙道對不齊的情況,造成煙道口漏火,進(jìn)風(fēng)等情況,一是影響余熱系統(tǒng)穩(wěn)定性,二是對移動煙道及四孔煙道均造成一定的損害,嚴(yán)重影響煙道的使用壽命。

        特鋼檢修部技術(shù)人員與生產(chǎn)單位點檢人員聯(lián)合商議,對四孔煙道定位系統(tǒng)進(jìn)行重新優(yōu)化,在四孔煙道下部加大定位板,同時在爐蓋上方安設(shè)3 個定位銷,大大提高了四孔煙道的定位精度和更換效率,受到生產(chǎn)單位一致好評。

        3 實施效果

        電爐移動煙道離線修復(fù)、在線更換技術(shù)及四孔煙道改造研究與應(yīng)用項目實施后,主要從以下幾個方面發(fā)生效益。

        3.1 直接經(jīng)濟(jì)效益

        備件成本節(jié)約效益A:移動煙道利用率大大提高,由每年更換12 個備件變?yōu)楝F(xiàn)在每3 個月更換1 個煙道,按每件8.5 萬元計算,每年節(jié)約的備件成本效益

        A=8.5 萬元×(12-4)=68 萬元

        檢修力量節(jié)約效益B:項目實施前,移動煙道每年更換12 次,每次需要7 人5 小時,實施后每年更換4 次,需要5人4h,按人工費75 元/h 計算,每年節(jié)約的維修人工成本

        B=12 次×7 人×5h×75 元/h-4 次×5 人×4h×75 元/h=25500 元

        綜上所述,項目實施以后,年可直接節(jié)約費用為:

        M=A+B =68 萬元+2.55 萬元=70.55 萬元。

        3.2 間接經(jīng)濟(jì)效益

        (1)增加了區(qū)域除塵效果,改善了工作環(huán)境,有明顯的環(huán)保效果。

        (2)在四孔煙道定位系統(tǒng)改造后,提高了四孔煙道定位精度和檢修質(zhì)量,同時降低了檢修人員勞動強度。

        綜上所述,經(jīng)過項目實施后,特鋼檢修部在煙道焊補修復(fù)技術(shù)儲備方面有了較大提高,為以后特鋼檢修部拓寬市場提供了有利基礎(chǔ)。

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