李新彩 張光宇 王樹義 劉松群 邵艷波 李貞
(1.中國石油華北油田分公司工程技術部;2.中國石油大學(北京);3.CPECC華北分公司;4.中國石油華北油田分公司第一采油廠)
華北油田自1976年投入開發(fā)至今已40余年,在冀中油區(qū)建有大型聯(lián)合站23座,接轉(zhuǎn)站44座,拉油站29座。截至2017年6月底,油區(qū)內(nèi)有燃油加熱爐118臺,年燃油4.7×104t。隨著京津冀一體化的推進,環(huán)保要求越來越高,大部分加熱爐煙氣尾氣排放不符合GB 13271—2014《鍋爐大氣污染物排放標準》,嚴重污染大氣環(huán)境。為消除環(huán)境污染隱患,華北油田采取了多項舉措,從源頭治理,因地實施。進行了低含水油輸送、末端集中處理和集油工藝調(diào)整技術研究應用,降低系統(tǒng)的熱能需求,減少燃油加熱爐的使用;采用高溫采出水和清潔能源替代燃油加熱爐,滿足油田生產(chǎn)需求。主要措施有整合區(qū)域功能,調(diào)整集油方式,利用高溫采出液、采出水余熱、熱泵、CNG、LNG等作為熱源或燃料,完全替代燃油加熱爐和不達標燃氣加熱爐。
冀中油區(qū)轄五個采油廠,共有聯(lián)合站23座。原采油廠均采用分散處理模式,聯(lián)合站原油采用兩段升溫脫水處理:一段熱化學脫水和二段熱化學或電化學脫水工藝。原油含水高,熱能消耗多。部分設備存在大馬拉小車等負荷不匹配情況,站內(nèi)處理系統(tǒng)整體能耗較高。改造前兩段脫水流程圖見圖1。
圖1 改造前兩段脫水處理工藝流程圖
為解決原油集輸及處理能耗高的問題,對冀中油區(qū)聯(lián)合站進行優(yōu)化配置。原油處理工藝由兩段脫水處理改為一段脫水處理;變分散式原油處理為集中處理;低含水油輸送,末端聯(lián)合站集中處理成好油;聯(lián)合站降級為脫水站或放水站,冀中油區(qū)23座聯(lián)合站中有18座降級為放水站。改造后一段脫水流程圖見圖2。
圖2 改造后一段脫水流程圖
聯(lián)合站打破了廠級原油交接管理模式,由廠級輸送好油改為輸送低含水油,末端集中處理。提高了站場設備的運行效率,降低了原油輸送溫度,減少了站場數(shù)量和用熱需求,節(jié)約了原油處理能耗。通過區(qū)域功能整合、流程改造,站場負荷率由16%提高到80.2%。停運電脫水器、機泵等設備321臺。年減少燃油15 110 t,減少碳排放46 841 t。
長期以來,冀中油區(qū)油井基本以三管伴熱為主,雙管、單管集油為輔的集油工藝。經(jīng)過多年集油工藝優(yōu)化,冀中油區(qū)開展了多項技術研究,變?nèi)転殡p管和單管集油。大部分地面集油系統(tǒng)通過簡、短、串工藝改造,改三管伴熱集油為常溫集油,最大限度降低了站內(nèi)熱負荷需求。具體措施為:
(1)單管常溫集油:通過高產(chǎn)出液井帶動沿途低產(chǎn)出液井,以T型串接或支狀串接形式,實現(xiàn)了低產(chǎn)液井常溫集油。連接形式見圖3、圖4、圖5。
圖3 高帶低串聯(lián)示意圖
圖4 “T”形串聯(lián)示意圖
圖5 支狀串接聯(lián)示意圖
(2)單管措施集油:通過在井口通球、熱洗、加藥、電加熱或電伴熱等措施實現(xiàn)單井常溫集油或季節(jié)停伴熱集油方式,減少燃油消耗。
(3)摻水集油:采用端點摻水環(huán)狀集油方式或利舊三管伴熱管線實現(xiàn)單井摻水集油或間斷摻水集油,減少三管伴熱流程,降低熱能消耗。
(4)地面井筒一體化技術:應用復合隔熱內(nèi)襯油管技術,有效利用地層熱能,將井口溫度提高10~30 ℃,再按照對井組遠端井升溫串接低溫井的原則,從而保障整個區(qū)塊的常溫集油。
到2018年7月,冀中油區(qū)三管伴熱井由2017年底的845口降至204口,大大降低了熱能消耗,年節(jié)約燃油2 690 t,減少碳排放8 339 t。
2018年7月油井集油方式占比見表1。
表1 油井集油方式占比
任丘西部油田和留北油田共有6口高溫產(chǎn)出液井,每天可提供余熱水量 2 710 m3。利用高溫產(chǎn)出液余熱熱源為站內(nèi)外生產(chǎn)生活提供熱能,提高高溫產(chǎn)出液資源的有效利用率,最大限度停用燃油加熱爐或降低加熱爐負荷。
高陽油田高17井、高19井、雁翎油田雁25井和南馬莊油田馬 23井高溫采出液為任丘西部油田(高陽油田、西柳油田)高29站、西柳2站、西柳10站和留北油田留一聯(lián)、路三站、路27站及路15站提供生產(chǎn)生活熱源。結合站內(nèi)外工藝系統(tǒng)優(yōu)化簡化,可停用燃油加熱爐9臺,年節(jié)約燃油6 287 t,減少碳排放19 490 t。
將雁翎油田雁25井105 ℃高溫產(chǎn)出液800 m3/d輸至同口油田,為同口油田生產(chǎn)供熱。年可節(jié)約燃油2 276 t,年減少碳排放量7 056 t。
南馬莊油田馬 23井高溫產(chǎn)出液液量最高可達300 m3/d,溫度高達 88℃。通過流程改造,由高溫產(chǎn)出液為站內(nèi)生產(chǎn)生活提供熱能,替代站內(nèi)加熱爐。年節(jié)約自用油1 000 t,年減少碳排放3 100 t。
1.4.1 以氣代油
借助華北油田華港燃氣公司在冀中地區(qū)推廣氣化農(nóng)村工程建設的燃氣管網(wǎng),將燃氣管道接入附近的站場,為站內(nèi)加熱爐提供清潔燃料;在遠離燃氣管網(wǎng)的站場附近建 LNG橇裝站,滿足站內(nèi)燃料需求。截至2018年6月,冀中油區(qū)深大站、榆一站、趙60站、趙61站、趙76站等22座站場將39臺燃油加熱爐改燒天然氣。年節(jié)約燃油10 463 t,減少碳排放10 685 t。
通過套管氣回收和原油集輸系統(tǒng)密閉處理,最大限度利用伴生氣替代燃油供熱。在井口安裝自主研發(fā)的防凍堵收氣裝置,現(xiàn)場應用294口井,年增氣680×104m3。3座站場停運7臺燃油加熱爐,年節(jié)約燃油6 634 t,減少碳排放6 774 t。同時為保證加熱爐排放合格,每臺燃氣加熱爐安裝煙氣除塵裝置或更換超低氮燃燒器,實現(xiàn)煙氣尾氣排放達標。
1.4.2 熱泵技術應用
積極推廣新技術,將熱泵技術應用到油田生產(chǎn)中。王四聯(lián)和河一聯(lián)率先將豐富的回注采出水余熱資源加以利用。王四聯(lián)回注采出水2 911 m3/d,河一聯(lián)回注采出水1 683 m3/d,溫度45~50 ℃左右,利用熱泵技術將回注水熱量通過低沸點工質(zhì)吸收,轉(zhuǎn)換成高溫熱能,取代燃油加熱爐,為油田生產(chǎn)生活供熱。其中,王四聯(lián)安裝1臺1 525 kW水源吸收式熱泵機組,河一聯(lián)安裝1臺1 160 kW螺桿式熱泵機組,年節(jié)約燃油2 190 t,減少碳排放6 789 t。
在采出水較少的轉(zhuǎn)油站、拉油站安裝空氣源熱泵,將空氣熱能轉(zhuǎn)化成高溫熱能,滿足站內(nèi)伴熱需求。在晉40站、莊一站、趙36站和單井拉油站安裝了空氣源熱泵,根據(jù)站內(nèi)用熱需求確定空氣源熱泵熱負荷,滿足油罐維溫需求,取代燃油加熱爐,年節(jié)約燃油350 t,減少碳排放1 085 t。
通過一系列技術研究和應用,截至2018年6月底,冀中油區(qū)118臺燃油爐全部停止運行,徹底告別40多年的“燃油時代”。年節(jié)約燃油4.7×104t,減少二氧化碳排放11×104t。停用燃油爐、各類機泵設備 131臺,減少了 2 421×104元的年設備維修及更新費用,經(jīng)濟效益和社會效益顯著,實現(xiàn)了環(huán)保達標,為京津冀大氣污染治理做出了貢獻。多項舉措實施效果見表2。
表2 燃油替代實施效果統(tǒng)計表
華北油田通過采取各種有效措施,完成了冀中油區(qū)燃油替代,實現(xiàn)了節(jié)能降耗,杜絕了污染發(fā)生,凈化了空氣,取得了顯著效果。下一步將根據(jù)二連高寒地區(qū)油田生產(chǎn)和環(huán)境特點,選擇性的推廣使用冀中油區(qū)燃油替代取得的經(jīng)驗,完善二連油田的燃油替代工作。