王凱
【摘 要】電加熱爐是催化劑制備過(guò)程中的重要設(shè)備,硅膠活化完成后冷卻時(shí)間太長(zhǎng)。通過(guò)設(shè)備改造,增加強(qiáng)制冷卻風(fēng)機(jī),結(jié)合電氣儀表控制改進(jìn)與規(guī)范設(shè)備操作等措施,提高冷卻效果、減少冷卻時(shí)間、減少排放,保護(hù)設(shè)備,提高生產(chǎn)效率與節(jié)省氮?dú)狻?/p>
【關(guān)鍵詞】電加熱爐;催化劑;強(qiáng)制冷卻;減少排放
一、前言
上海立得催化劑有限公司硅膠單元共有4臺(tái)電加熱爐用于催化劑主要原料—硅膠的制備,由電加熱絲利用熱輻射原理對(duì)爐體進(jìn)行升溫,給硅膠提供脫水、脫羥基的作業(yè)環(huán)境。該設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行決定了硅膠活化效果及活化批次進(jìn)而影響催化劑產(chǎn)量及質(zhì)量。長(zhǎng)期以來(lái),該設(shè)備硅膠活化結(jié)束后冷卻時(shí)間太長(zhǎng),耗費(fèi)大量流化氮?dú)?,既?yán)重影響硅膠活化產(chǎn)量,又不利于企業(yè)節(jié)能降耗。2018年通過(guò)對(duì)上述幾臺(tái)設(shè)備進(jìn)行檢修,充分考慮設(shè)備風(fēng)冷效果及開(kāi)孔位置,利用強(qiáng)冷風(fēng)機(jī)、電氣儀表控制方法等技術(shù)改造,同時(shí)加大崗位設(shè)備巡檢等措施,逐步降低冷卻時(shí)間,穩(wěn)定設(shè)備運(yùn)行。
二、電加熱爐使用中存在的問(wèn)題
電加熱爐的加熱方式為熱輻射加熱,按批次生產(chǎn),加熱結(jié)束后采用自然冷卻的方式進(jìn)行冷卻。冷卻過(guò)程中需保持最低流化氣量,冷卻時(shí)間在氣溫12攝氏度的環(huán)境下需要冷卻24小時(shí),以C-2002活化爐為例,需保持24小時(shí)最低流化氣量160標(biāo)立/小時(shí),冷卻需求約3噸液氮,排放后的氮?dú)馀欧胖脸崴欧?,排放量較大,且浪費(fèi)大量的氮?dú)?、并加劇儀表和設(shè)備的損耗。
三、電加熱爐的問(wèn)題治理
(一)技術(shù)改造原理
本次技術(shù)改造利用氣體對(duì)流進(jìn)行冷卻,對(duì)流傳熱是指不同溫度的流體質(zhì)點(diǎn)在運(yùn)動(dòng)中的熱量傳遞。由于引起流體運(yùn)動(dòng)的原因不同,對(duì)流分為自然對(duì)流和強(qiáng)制對(duì)流。若由于運(yùn)動(dòng)是因流體內(nèi)部各處溫度不同引起局部密度差異所致,則稱為自然對(duì)流。由于水泵、風(fēng)機(jī)或其它外力作用引起流體運(yùn)動(dòng),則稱為強(qiáng)制對(duì)流。但實(shí)際上,熱對(duì)流的同時(shí),流體各部分之間還存在著導(dǎo)熱,而形成一種復(fù)雜的熱量傳遞過(guò)程。
活化爐冷卻初步設(shè)想:
初步設(shè)想采用自然冷卻的方式進(jìn)行冷卻,利用熱能向上釋放的原則,當(dāng)活化爐自然冷卻到350℃時(shí)后采用自然對(duì)流冷卻,試驗(yàn)后效果較差,冷卻時(shí)間由原來(lái)的24小時(shí)降低至16小時(shí),未滿足工藝要求。
后面進(jìn)行二次改造,采用高壓渦旋風(fēng)機(jī)以300立方/小時(shí)的環(huán)境風(fēng)以20KPA的風(fēng)壓強(qiáng)制壓入冷卻加熱片進(jìn)行強(qiáng)制對(duì)流冷卻,同樣利用熱能向上釋放的原則,當(dāng)活化爐自然冷卻到350℃時(shí)后采用強(qiáng)制對(duì)流冷卻。
(二)設(shè)備增加通風(fēng)孔
在電加熱爐設(shè)備本體底部增開(kāi)DN50孔洞,用于強(qiáng)制冷卻風(fēng)機(jī)的安裝。設(shè)備頂部開(kāi)孔完善冷卻氮?dú)獾牧骰Ч?/p>
(三)技術(shù)改造使用效果
試驗(yàn)后效果理想,冷卻時(shí)間由原來(lái)的28小時(shí)降低至9.5小時(shí),基本滿足工藝生產(chǎn)要求。
對(duì)比2017年10月15日期間活化后冷卻的歷史趨勢(shì)與2018年10月的活化冷卻趨勢(shì)做比較,可以發(fā)現(xiàn)2018年經(jīng)過(guò)活化冷卻改進(jìn)后的冷卻時(shí)間減少明顯。冷卻效果達(dá)標(biāo)。
(四)技術(shù)改造后的效益對(duì)比
以E-2003活化爐活化一批8-6-8-6的生產(chǎn)為例:
通過(guò)改造前后對(duì)比,改造前后每批次大約可以直接節(jié)省2670元,以每年活化約100批次計(jì)算約可以節(jié)約27萬(wàn)元左右。同時(shí)由于冷卻時(shí)間的縮短,既提高了生產(chǎn)效率,也降低了生產(chǎn)排放量,同時(shí)減少儀表閥門等部件的工作時(shí)間。
四、存在的問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)
1.快速的冷卻可能會(huì)造成產(chǎn)品質(zhì)量的波動(dòng)。
2.當(dāng)活化爐停止后自然冷卻至350℃時(shí)后采用空氣冷卻可能會(huì)造成爐絲氧化,減少爐絲的使用壽命,陶瓷螺釘因急冷而導(dǎo)致螺釘破損等故障。
3.空氣冷卻時(shí)大量的空氣通過(guò)風(fēng)機(jī)被灌入加熱層,而空氣中可能存在水份或可燃?xì)怏w,存在安全隱患。
4.由于加裝進(jìn)風(fēng)管,所有破壞了原有的保溫結(jié)構(gòu),保溫效果不如改造前,故當(dāng)爐體在運(yùn)行時(shí)對(duì)比原有的用電量可能有所增加。
五、結(jié)論
本文通過(guò)對(duì)電加熱爐冷卻方式的技術(shù)改造,提高冷卻效果、減少冷卻時(shí)間、減少排放,保護(hù)設(shè)備,提高生產(chǎn)效率與節(jié)省氮?dú)?,幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排、降本增效的目的。
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