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        發(fā)動(dòng)機(jī)空調(diào)壓縮機(jī)支架改進(jìn)

        2019-07-24 02:33:14董紅亮
        商品與質(zhì)量 2019年16期
        關(guān)鍵詞:壓氣機(jī)壓縮機(jī)模態(tài)

        董紅亮

        濰柴動(dòng)力股份有限公司 山東濰坊 261061

        1 空調(diào)壓縮機(jī)支架的兩種結(jié)構(gòu)

        1.1 “固定支架調(diào)節(jié)架”結(jié)構(gòu)

        “固定托架的空調(diào)壓縮機(jī)支架調(diào)整框架”結(jié)構(gòu)通常是安裝在引擎,縱向和橫向運(yùn)動(dòng)的調(diào)整框架調(diào)整固定支架的長(zhǎng)孔,從而調(diào)整驅(qū)動(dòng)帶的緊張?jiān)撝Ъ艿膬?yōu)點(diǎn)是膠帶張力大,且空調(diào)壓縮機(jī)的位置始終處于水平狀態(tài)。缺點(diǎn)是成本較高,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,占用空間較大,調(diào)節(jié)帶松緊笨重,不方便使用、檢查和修復(fù)。

        1.2 可旋轉(zhuǎn)支架結(jié)構(gòu)

        可旋轉(zhuǎn)支架,用于安裝在加載器上。與“固定支架調(diào)整架”結(jié)構(gòu)相比,可旋轉(zhuǎn)支架結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,驅(qū)動(dòng)帶驅(qū)動(dòng)力調(diào)整方便,占用空間小[1]。

        2 空調(diào)壓縮機(jī)支架結(jié)構(gòu)改進(jìn)及優(yōu)化分析

        2.1 壓縮機(jī)及支架避頻設(shè)計(jì)

        壓縮機(jī)支架的避振是目前設(shè)計(jì)的主要方法,發(fā)動(dòng)機(jī)頻率公式為:F=[(n×Z/2)×i]/60

        其中n-發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速,Z-發(fā)動(dòng)機(jī)汽缸數(shù),i-諧波次數(shù)

        例如,發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速范圍(750-5500)r/min,4缸發(fā)動(dòng)機(jī)。發(fā)動(dòng)機(jī)基本頻率范圍:(25- 200)Hz。為有效避免壓縮機(jī)頻率和支架模態(tài)頻率f≥1.414×f,壓縮機(jī)和支架頻率均大于283Hz能有效避免頻率。

        對(duì)于某型號(hào),在3檔全油門工況下,噪音峰值為3200rpm。在分析了213Hz發(fā)動(dòng)機(jī)的四階頻率后,對(duì)206Hz時(shí)的壓氣機(jī)支架模態(tài)頻率進(jìn)行了測(cè)試,沒(méi)有有效地避免壓氣機(jī)支架頻率和發(fā)動(dòng)機(jī)激勵(lì)頻率。對(duì)壓縮機(jī)支架進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì)。

        優(yōu)化的主要解決方案是在原有的壓氣機(jī)支架上增加一個(gè)定點(diǎn)升降壓氣機(jī)模態(tài)。

        通過(guò)分析,將壓氣機(jī)支架模態(tài)與原模態(tài)進(jìn)行了改進(jìn),壓氣機(jī)支架模態(tài)由216Hz提高到267Hz。(由于發(fā)動(dòng)機(jī)安裝點(diǎn)的限制,壓縮機(jī)支架不能提升到>280Hz)。試驗(yàn)支架半約束模式(無(wú)空壓機(jī)安裝),空壓機(jī)附件系統(tǒng)結(jié)構(gòu)模態(tài)

        與原支架系統(tǒng)相比,全新支架系統(tǒng)的諧振頻率稍有提升,但是效果絕不顯著。全新舊支架系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)號(hào)召于(200-250)Hz。新型支架系統(tǒng)(242Hz)的結(jié)構(gòu)響應(yīng)會(huì)對(duì)于噪聲性能造成好轉(zhuǎn)沖擊,這和車輛噪聲測(cè)試結(jié)果相同,減少了駕駛室噪聲。

        2.2 空調(diào)管路對(duì)壓縮機(jī)及支架的減振

        壓縮機(jī)以及支架透過(guò)幾條傳送路徑傳至車身,一條壓縮機(jī)以及支架→發(fā)動(dòng)機(jī)懸置→車身→振蕩、噪聲,另一條,壓縮機(jī)以及支架→管路固定點(diǎn)→車身→振蕩、噪聲,壓縮機(jī)以及支架→管路→收縮閥→HVAC→振蕩、噪聲。透過(guò)對(duì)于傳動(dòng)路徑的分析推斷,沖擊壓氣機(jī)以及支架振蕩的因素包含發(fā)動(dòng)機(jī)懸吊、空調(diào)管路隔振、空調(diào)管路于傳動(dòng)路徑之上的減振。對(duì)于上述問(wèn)題,空調(diào)管路優(yōu)化方案為:

        收縮閥出口鄰近的空調(diào)硬管部分變成軟管部分,傳輸機(jī)座的振動(dòng)傳送遭管道衰減。透過(guò)對(duì)于空調(diào)管路的優(yōu)化,使3200rpm四階頻率明顯降低,客觀評(píng)價(jià)符合要求。

        2.3 壓縮機(jī)-支架-壓縮機(jī)匹配優(yōu)化

        通過(guò)以上兩項(xiàng)措施,壓縮機(jī)和托架系統(tǒng)造成的共振基本上獲得了克服,但是并且沒(méi)從根本上克服。去除壓氣機(jī)支架可克服壓氣機(jī)支架自源頭造成的諧振。與此同時(shí),因?yàn)闆](méi)單獨(dú)的壓氣機(jī)支架,減少了成本。無(wú)對(duì)于整車展開了振動(dòng)、噪聲與舒適性試驗(yàn)。測(cè)試壓縮機(jī)加裝于整車之上,模式為330Hz>280Hz,符合整車對(duì)于壓縮機(jī)以及支架系統(tǒng)的模態(tài)要求。于同一車型之上,替換、改進(jìn)左右零件,并且展開3速全油門加快測(cè)試。

        ①噪聲對(duì)照:優(yōu)化之后的壓縮機(jī)以及鋁制油底殼之后,3WOT工況,相對(duì)原車型設(shè)計(jì),全臺(tái)轉(zhuǎn)速之內(nèi)亦暴雨(2-4)dB(A),3200轉(zhuǎn)峰值處上升6dB左右,汽車的振動(dòng)、噪聲和舒適性提升效果顯著;②振蕩號(hào)召對(duì)照:優(yōu)化之后設(shè)計(jì)師于3200轉(zhuǎn)振動(dòng)峰值消亡[2]。

        圖1 優(yōu)化前后瀑布圖對(duì)比

        通過(guò)圖1的瀑布圖可以更直觀地看到。速全油門加快工況,改進(jìn)設(shè)計(jì),222HZ、665HZ、753HZ共振帶全部消亡,汽車的振動(dòng)、噪聲與舒適性音質(zhì)顯著提升。透過(guò)對(duì)于該方案的優(yōu)化設(shè)計(jì),從根本上徹底解決了壓縮機(jī)與支架系統(tǒng)予整車造成的振動(dòng)問(wèn)題。除此之外,去除了壓氣機(jī)支架,使用定位孔,增加了支架裝配誤差導(dǎo)致的誤差,減少了皮帶非常噪聲的風(fēng)險(xiǎn),減少了整車于成本方面的成本,獲得了不錯(cuò)的經(jīng)濟(jì)效益。

        3 壓縮機(jī)支架建模、模態(tài)仿真分析

        3.1 有限元模型建立

        根據(jù)CAD模型,透過(guò)Hyperworks軟件對(duì)于原空調(diào)壓氣機(jī)支架系統(tǒng)展開CAE分析,使用一階模態(tài)防止了共振問(wèn)題,對(duì)于壓氣機(jī)支架系統(tǒng)的減振起到了關(guān)鍵作用。于Hyperworks之中,透過(guò)網(wǎng)格細(xì)分、表述材料特性與組件間的連接建立有限元模型。模型對(duì)象是汽車空調(diào)壓縮機(jī)支架系統(tǒng)。把壓縮機(jī)支架模型引入超網(wǎng)格軟件,使用四面體單元展開網(wǎng)格細(xì)分。借以提升測(cè)量精度,考量到模型的整體尺寸,把網(wǎng)格尺寸設(shè)立作為3mm。單元總數(shù)作為37,393,節(jié)點(diǎn)總數(shù)為10687。細(xì)分糟糕的網(wǎng)格經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)之后,整體jacobian作為0.75,整體warpage作為15,最為小vol-skew為0.91,最為小尺寸作為7mm,符合網(wǎng)格質(zhì)量要求。

        3.2 壓縮機(jī)支架模態(tài)仿真分析

        利用Hyper works- Opti struct軟件對(duì)于所建立的支撐系統(tǒng)有限元模型展開模態(tài)分析。這里,借以和模態(tài)試驗(yàn)展開比較,只取了模態(tài)比較高的后幾個(gè)固有頻率。早期狀態(tài)螺栓總成的一階模態(tài)有限元計(jì)算結(jié)果如圖7所示。

        圖2 原狀態(tài)空調(diào)壓縮機(jī)支架前2階固有頻率及振型

        從圖2的仿真結(jié)果可以看出,壓氣機(jī)支架系統(tǒng)的一階固有頻率為130Hz,于126Hz的頻率響應(yīng)試驗(yàn)下略低于整車固有頻率。這是因?yàn)槟B(tài)阻尼對(duì)于整車試驗(yàn)的影響;二階模態(tài)支架總成具備顯著的y向彎曲傾向,這也許是因?yàn)槠鋣往剛度缺乏導(dǎo)致的。除此之外,試驗(yàn)與模擬結(jié)果的一階固有頻率皆大于3%,更進(jìn)一步證明了調(diào)試工況之下空調(diào)的壓縮性能。如果機(jī)器運(yùn)行時(shí),因?yàn)閴嚎s機(jī)支承系統(tǒng)的低階固有頻率這么高,難以和發(fā)動(dòng)機(jī)的高階鼓舞造成共振,導(dǎo)致車之內(nèi)噪聲。改由機(jī)器造成的輻射噪聲會(huì)減少車輛的振動(dòng)、噪聲與舒適性[3]。

        4 結(jié)語(yǔ)

        本文對(duì)于空調(diào)壓縮機(jī)以及支架對(duì)于整車的影響展開了系統(tǒng)測(cè)試研究:(1)對(duì)壓縮機(jī)螺栓單獨(dú)的系統(tǒng),壓縮機(jī)和支架模態(tài)頻率>283Hz可構(gòu)建避頻設(shè)計(jì);(2)模態(tài)達(dá)絕不到設(shè)計(jì)要求的壓縮機(jī)與支架,減少了和空調(diào)管路的隔振,減振角度增大了諧振頻率。(3)中止單獨(dú)的壓氣機(jī)支架方案,可自源頭之上去除因?yàn)閴簹鈾C(jī)螺栓引發(fā)的諧振頻率、安裝精度與部件。該結(jié)構(gòu)具備顯著的成本優(yōu)勢(shì),具備不錯(cuò)的借鑒與推廣效果。

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