閆治帆
中國人民解放軍第四七二三工廠 河北邯鄲 056800
某型發(fā)動機防喘系統(tǒng)由定壓活門和防喘執(zhí)行裝置組成。該系統(tǒng)安裝在主燃油系統(tǒng)中,以實現(xiàn)在防喘執(zhí)行裝置的電磁鐵接到脈沖切油電信號時,對發(fā)動機主燃燒室的供油進行脈沖切油,以消除發(fā)動機喘陣或過熱狀態(tài)。如果防喘執(zhí)行裝置出現(xiàn)故障,就會對發(fā)動機性能造成影響。
某型發(fā)動機附件防喘執(zhí)行裝置在進行聯(lián)鎖活門重新供油曲線試驗時,發(fā)現(xiàn)聯(lián)鎖活門在切油后,重新供油時間出現(xiàn)0.2s的延遲現(xiàn)象,具體曲線見圖1、圖2。試驗要求為防喘執(zhí)行裝置聯(lián)鎖活門應在0.4s-0.6s內(nèi)重新供油。
圖1 故障曲線
圖2 試驗要求曲線
圖3 (防喘執(zhí)行裝置的結(jié)構(gòu)圖)
防喘執(zhí)行裝置結(jié)構(gòu)圖見圖3。防喘執(zhí)行裝置的主、副油路進口與主燃油泵—調(diào)節(jié)器的主、副油路出口相接,防喘執(zhí)行裝置的主、副油路出口通向主燃燒室噴嘴。防喘執(zhí)行裝置所使用的定壓油由主燃油泵定壓活門提供。當推力電磁鐵未通電情況下,防喘執(zhí)行裝置的控制活門在最右端,由主泵提供的定壓油經(jīng)過防喘執(zhí)行裝置的控制活門、聯(lián)鎖活門、斷油活門后,直接回燃油總管里,相當于主燃油泵—調(diào)節(jié)器與燃油總管之間的燃油通道;當推力電磁鐵通電情況下,防喘執(zhí)行裝置的控制活門在最左端,由主泵提供的定壓油經(jīng)過防喘執(zhí)行裝置的控制活門、聯(lián)鎖活門、斷油活門后,切斷燃油通往燃油總管里,這樣就做到了發(fā)動機主燃燒室燃油總管的供油全部被切斷;當推力電磁鐵斷電時,防喘執(zhí)行裝置的控制活門在最右端,防喘執(zhí)行裝置又恢復到原始工作狀態(tài)[1]。
經(jīng)檢查,標校試驗器的標準件已接近有效期,故首先檢查標準件的合格性,因為標準件的性能直接關(guān)系到試驗器的準確性,所以,標準件的合格性也是造成試驗器錄取防喘執(zhí)行裝置聯(lián)鎖活門性能不合格的因素之一。
該試驗器主要分為兩部分,一部分是主燃油泵試驗部分,該部分主要有油箱、泵、調(diào)節(jié)閥、油濾等液壓元件組成,試驗主燃油泵的流量、壓力、轉(zhuǎn)速及時間等性能;另一部分是防喘執(zhí)行裝置的性能采集部分,該部分試驗主要由壓力變送器、采集軟件等組成,主要試驗防喘執(zhí)行裝置的壓力、反應時間等性能。
如果試驗器的某一個部件,比如油濾、電氣系統(tǒng)、計算機采集系統(tǒng)、壓力變送器、管路等某一個部件出現(xiàn)故障,都會是試驗器錄取防喘執(zhí)行裝置聯(lián)鎖活門性能不合格的因素。
上述影響因素具體表現(xiàn)如下:
(1)壓力變送器因素:如果壓力變送器采集信號精度降低,造成信號轉(zhuǎn)換準確度降低,也會影響防喘執(zhí)行裝置聯(lián)鎖活門切油時間;
(2)電氣系統(tǒng)和計算機因素:如果電氣系統(tǒng)和計算機系統(tǒng)出現(xiàn)故障,如采集卡失效、固態(tài)繼電器失效、接地線松動、電源功率損耗變大等現(xiàn)象,系統(tǒng)采集信號不準確都會對防喘執(zhí)行裝置聯(lián)鎖活門切油時間造成影響;
(3)管路因素:如果管路存在變徑或是損壞,就會對流量或壓力造成較大損失,根據(jù)防喘執(zhí)行裝置工作原理,也會對防喘執(zhí)行裝置聯(lián)鎖活門切油時間試驗造成影響。
(4)油濾因素:如果油濾堵塞必然造成系統(tǒng)壓力變化,從而對防喘執(zhí)行裝置進口壓力降低,進而影響防喘執(zhí)行裝置聯(lián)鎖活門切油時間;
根據(jù)防喘執(zhí)行裝置原理可知,防喘執(zhí)行裝置的進口壓力和流量由主燃油泵的定壓口提供,防喘執(zhí)行裝置要求聯(lián)鎖活門在0.4s-0.6s內(nèi)重新供油,如果濾芯堵塞,防喘執(zhí)行裝置聯(lián)鎖活門在瞬間重新供油時間出現(xiàn)延誤現(xiàn)象,造成試驗不合格。
(1)將防喘執(zhí)行裝置標準件返回承制廠進行重新校準后,重新校準試驗器,發(fā)現(xiàn)試驗器除防喘執(zhí)行裝置聯(lián)鎖活門性能不合格外,其余性能均合格,此措施排除標準件因素;
(2)根據(jù)試驗器組成特點及防喘執(zhí)行裝置性能采集系統(tǒng)特點,先排除防喘執(zhí)行裝置的采集系統(tǒng)故障,如壓力變送器、計算機系統(tǒng)和電氣系統(tǒng);再者排除工裝因素,因為根據(jù)防喘執(zhí)行裝置結(jié)構(gòu)特點,如果防喘執(zhí)行裝置進口壓力流量改變,也是影響產(chǎn)品性能因素;最后排除主燃油泵性能試驗器液壓系統(tǒng)因素,主要檢查油濾等部件是否存在異?,F(xiàn)象。①對與防喘執(zhí)行裝置試驗有關(guān)的壓力變送器進行檢查校準,發(fā)現(xiàn)試驗器除防喘執(zhí)行裝置聯(lián)鎖活門性能不合格外,其余性能均合格,此措施排除壓力變送器故障因素;②對試驗器電氣系統(tǒng)和計算機采集系統(tǒng)進行了全面檢查,主要措施有改變防喘執(zhí)行裝置電磁閥的電源功率、更換固態(tài)繼電器、更換采集卡、檢查接地線、緊固在電箱所有接線端子等電氣部件,發(fā)現(xiàn)試驗器除防喘執(zhí)行裝置聯(lián)鎖活門性能不合格外,其余性能均合格,此措施排除電氣系統(tǒng)和計算機采集系統(tǒng)故障因素;③重新設計工裝和管路(主要是主燃油泵定壓活門與防喘執(zhí)行裝置連接的工裝和管路),因為主泵與防喘執(zhí)行裝置進口相連接的管路存在較多變徑,如果管道壓力出現(xiàn)變化,造成防喘執(zhí)行裝置進口壓力減少,也會影響聯(lián)鎖活門重新供油的因素。在重新設計工裝接頭和連接管路后,結(jié)果顯示防喘執(zhí)行裝置聯(lián)鎖活門重新供油時間仍然滯后0.18s,此措施排除工裝和管路變徑因素;④檢查主燃油泵試驗部分的油濾,用超聲波進行振動清洗,有臟物出現(xiàn),在更換細油濾后,進行試驗,防喘執(zhí)行裝置聯(lián)鎖活門性能試驗器合格,故試驗器故障得以排除。
油濾在液壓系統(tǒng)中起過濾雜質(zhì),該系統(tǒng)濾芯是由2個5μm的金屬濾芯和2個10μm的紙質(zhì)濾芯組成的。由于細油濾的濾芯存在堵塞,造成主燃油泵流量不足,致使在反應時間上出現(xiàn)延遲,從而對防喘執(zhí)行裝置的聯(lián)鎖活門響應時間出現(xiàn)滯后現(xiàn)象。但為什么不會對主燃油泵試驗的性能造成影響,主要原因是主燃油泵某工序的流量,更換油濾前后的數(shù)值為583L/h和605L/h[工藝要求為(600±20)L/h],由此可見,油濾的更換對主燃油泵的試驗性能是有一定的影響的,整體流量值有有變化,但是變化量是在工藝要求范圍內(nèi),所以不會使主燃油泵試驗不合格,僅僅使防喘執(zhí)行裝置的聯(lián)鎖活門響應滯后。
通過此次故障分析可知,試驗器各部分元器件在工作一段時間,均應對試驗器其他各部件進行檢查,特別是濾油器和管道,防止出現(xiàn)堵塞而影響試驗器性能[1]。