劉 杰,張小飛
(長沙有色冶金設(shè)計研究院有限公司,湖南 長沙 410019)
箕斗井場地位于寶嶺向斜南翼,其間一逆斷層F38穿過,走向與寶嶺向斜一致,傾角為75°~80°。揭露地層主要為第四系坡殘積層(Qdl+el)上古生界石炭系下統(tǒng)壺天群(C1sh)、測水組(C1C)、梓門橋組(C1z),井筒在施工至標(biāo)高+292m、+208m、+104m、-240m、-250m、-296m、-365m位置出現(xiàn)了不同程度的涌水(最大涌水量180m3/h),進(jìn)行了十一次工作面的預(yù)注漿,井筒落底后,由于井筒涌水量較大,在標(biāo)高-326.4m~+269.6m段進(jìn)行了壁后注漿,最終實測井筒涌水量為4.33m3/h。本文以-250m工作面注漿為例說明化學(xué)漿液在礦井掘進(jìn)中的應(yīng)用。
井筒穿過此段礦層主要為砂巖、白云巖、灰?guī)r,巖性特征見表1:
表1 箕斗井-240m注漿段巖性描述表
據(jù)工勘資料顯示,白云巖、灰?guī)r為主要的含水層,且溶洞、裂隙、斷層發(fā)育,導(dǎo)水性強(qiáng),是地表水與地下水直接聯(lián)系對施工影響較大。觀測鉆孔的簡易抽水試驗顯示,-246.94m~-248.52m段斷層破碎帶是導(dǎo)致井筒內(nèi)涌水增加的主要原因。
因工勘報告表明-246.94m~-248.52m處有一斷層破碎帶,井筒掘進(jìn)至-237.6m時停止掘進(jìn),在井底澆筑止?jié){墊對下部井筒進(jìn)行超前探水及工作面注漿,注漿高度為60m。經(jīng)過多次掃孔注漿發(fā)現(xiàn),涌水量呈現(xiàn)水量小壓力大的特點,漿液注入量小,注漿效果差。經(jīng)分析巖層孔隙較小,采用普通水泥漿液和水泥-水玻璃漿液難以滿足堵水的需要。
脲醛樹脂類漿材作為化學(xué)封堵劑在礦井填堵、加固等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用[1],與水泥類漿材相比,其具有凝膠體強(qiáng)度高,漿液為流動性、滲透性好,凝膠時間可任意控制和調(diào)節(jié),與巖體相互粘結(jié)性強(qiáng),脈狀滲透面狀或扇狀擴(kuò)散為主,價格低廉(相對其余化學(xué)漿液)的優(yōu)點,在水泥水玻璃漿材未取得預(yù)期效果的基礎(chǔ)上可以起到良好的作用。
該段井筒前期已進(jìn)行過預(yù)注漿,但由于長期反復(fù)注漿探水導(dǎo)致原有止?jié){墊破損嚴(yán)重,無法達(dá)到封水效果。為保證注漿效果,確保安全通過該段含水層,確定鋪設(shè)新的止?jié){墊,實施以下方案。
濾水層埋設(shè)兩排Φ50mm×3.5mm注漿管,接長3.5m,待后期對濾水層進(jìn)行注漿加固。濾水層上面應(yīng)保持平整,并鋪設(shè)一層防水雨布,以避免止?jié){墊澆筑時混凝土砂漿填充導(dǎo)致濾水層失效。
設(shè)置1個集水濾水桶(Φ500mm,高3.5m),桶體底部與原有止?jié){墊采用法蘭連接,桶體靠底部200mm段加工若干Φ30mm濾水孔,桶體上口采用法蘭片形悶蓋加墊片用螺栓固定;采用潛水泵,將濾水桶內(nèi)的工作面涌水排至井口。
止?jié){墊選用平底型止?jié){墊,注漿終壓為12MPa,混凝土強(qiáng)度等級為C30。
依據(jù)《建井工程手冊》(第四卷)中相關(guān)規(guī)定計算:
式中:Bn—止?jié){墊厚度,m;P0—注漿終壓,MPa;r—井筒半徑,m;[σ]—混凝土允許抗壓強(qiáng)度,MPa;fc—28d混凝土極限抗壓強(qiáng)度值,MPa;K—安全系數(shù),一般為2~3;
安全系數(shù)取為2,經(jīng)計算止?jié){墊厚度為3m;考慮止?jié){墊下部設(shè)有濾水層0.5m厚,注漿密實后可與止?jié){墊聯(lián)合承載,故止?jié){墊厚度按3m設(shè)計。止?jié){墊需要與礦井壁緊密連接,澆筑前應(yīng)對已成型井壁進(jìn)行打毛處理,并用高壓清水進(jìn)行沖洗。澆筑期間應(yīng)及時排除工作面積水。止?jié){墊澆筑好應(yīng)養(yǎng)護(hù)7天方能進(jìn)行鉆孔施工。
止?jié){墊養(yǎng)護(hù)好后實施濾水層注漿及止?jié){墊接縫注漿,注漿材料選用水泥漿和水泥~水玻璃雙液漿。
注漿設(shè)計主要要確定注漿材料、注漿壓力、有效擴(kuò)散半徑、漿液配比、注漿孔布置、預(yù)期效果等。
(1)漿液的選擇。該段礦井巖性中普通水泥漿可注性較差,有效擴(kuò)散半徑小,因此采用改性脲醛樹脂化學(xué)漿進(jìn)行灌注為主,如具備水泥漿灌注條件,則盡量采用水泥漿。選用鄒平縣魯明樹脂廠生產(chǎn)的MJ-1型改性脲醛樹脂。
(2)漿液配比。改性脲醛樹脂的配方按漿液初凝時間3min~5min,終凝時間15min~20min,凝膠時間主要受控于脲醛樹脂(A液)與酸性固化劑(B液)的體積比,需要采用注漿泵按照一定的比例(A:B=3:1~4:1)進(jìn)行注漿。注漿過程中可以根據(jù)漿液在注漿體內(nèi)滲透擴(kuò)散情況及時調(diào)節(jié)比例以控制漿液的凝膠時間。
(3)注漿孔參數(shù)。鑒于本段井筒地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,礦石破碎、涌水量大、裂隙發(fā)育且縱橫交錯連通,注漿孔深度為60m,設(shè)16個,布置沿距既有井壁內(nèi)側(cè)0.3m環(huán)向布置,布孔圈徑為3.9m,孔間距0.6m。施工時先施工單號孔,后實施雙號孔,雙號孔兼做檢查孔作用。待16個孔注漿鉆孔施工完成后,再在距井筒中心1m處實施兩個檢查孔,用以檢查注漿效果并作補(bǔ)充注漿。注漿孔外插角6°~7°,可滿足注漿孔孔底距荒徑3.0m要求。
(4)預(yù)期注漿效果。堵水率85%~90%,檢查孔殘余水量小于1m3/h。
本次注漿時間45d,這一階段共鉆孔掃孔2120m,消耗水泥11.65t,水玻璃6920kg,脲醛樹脂漿液A液92.425t,B液350kg,確保了每個注漿孔深度都達(dá)到了60m。經(jīng)檢查孔檢查發(fā)現(xiàn),涌水量在1m3/h以下,達(dá)到了設(shè)計要求。注漿結(jié)束后進(jìn)行掘砌施工揭露注漿段巖層裂隙非常發(fā)育,裂隙中充填注漿結(jié)石體,未見明顯出水點。
礦井掘進(jìn)中對于處理水壓高裂隙小的巖層,在普通水泥漿和水泥~水玻璃漿液無法滿足注漿效果時,應(yīng)及時調(diào)采用安全可靠的化學(xué)漿液,如本例中改性脲醛樹脂材料,可以保證注漿效果,保證施工安全,縮短礦井的建設(shè)工期。