楊國(guó)文
(中國(guó)鋁業(yè)青海分公司,青海 西寧 810108)
電解槽焙燒啟動(dòng)技術(shù)方案及策略的制定和執(zhí)行對(duì)于這個(gè)時(shí)期電解槽的電解質(zhì)成分,爐膛形狀的影響很大,并且對(duì)電解槽向正常期的過(guò)渡和槽壽命也有很大影響[1-3]。
因此,如何制定科學(xué)合理的焙燒啟動(dòng)方案以及如何及時(shí)微調(diào)整該方案及策略,對(duì)于電解槽的平穩(wěn)運(yùn)行有著很重要的作用。
某公司近年來(lái)出于降低能耗和改善指標(biāo)的目的,通過(guò)在原有電解槽的基礎(chǔ)上對(duì)槽內(nèi)襯結(jié)構(gòu)進(jìn)行改良以期取得更低的能耗指標(biāo)。這批新電解槽在參考以往同類型電解槽焙燒啟動(dòng)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,同時(shí)結(jié)合其自身設(shè)計(jì)和結(jié)構(gòu)上的特點(diǎn),制定出了符合新型槽自身特點(diǎn)的新啟動(dòng)方案,并且在運(yùn)行期間,根據(jù)電解槽表現(xiàn)出來(lái)的問(wèn)題,及時(shí)對(duì)原有方案進(jìn)行微調(diào)整,從而在焙燒啟動(dòng)過(guò)程中取得了良好的效果。
該公司原系列電解槽分為180kA和200kA 的電解槽。新型槽在設(shè)計(jì)上做了如下改進(jìn):
(1)原設(shè)計(jì)電解槽爐膛為47cm,新型槽為53cm,加深了6cm。
新型槽爐膛加深的目的是在增加槽內(nèi)物料容量的基礎(chǔ)上,增加電解槽的熱容量和熱穩(wěn)定性;通過(guò)近一年的運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)了槽況的平穩(wěn)運(yùn)行。
(2)原設(shè)計(jì)電解槽側(cè)部炭塊為10.2cm,新型槽為7.2cm。
新型槽側(cè)部炭塊設(shè)計(jì)變薄的目的是增強(qiáng)側(cè)部散熱,加速爐幫的形成,從生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量數(shù)據(jù)對(duì)比,新型槽爐幫厚度較原設(shè)計(jì)電解槽厚,且成型規(guī)整。
(3)新型槽在爐底設(shè)計(jì)上加強(qiáng)了保溫,在耐火磚層和防滲料層的厚度和材質(zhì)上進(jìn)行了優(yōu)化。
電解槽在啟動(dòng)過(guò)程中的關(guān)鍵點(diǎn)是以下三個(gè)方面:①電壓降落速度;②鋁水抬高速度;③氟鹽的添加時(shí)間。
電解槽啟動(dòng)時(shí)所灌入的電解質(zhì)和鋁液的量要根據(jù)電解槽自身的容量來(lái)計(jì)算。這些對(duì)于電解槽前期的熱平衡和物料平衡都很關(guān)鍵。其中,鋁水抬高速度更為關(guān)鍵,由于金屬的傳熱性好,使得槽內(nèi)溫度分布比較均勻,因此,合適的鋁水平使得陽(yáng)極底部和電解質(zhì)中的熱量能及時(shí)的散發(fā)出去,有利于調(diào)節(jié),降低槽溫,減弱二次反應(yīng)。事實(shí)證明,電解質(zhì)和鋁水總量越多,電解槽的熱穩(wěn)定性就越好,就越能承受諸如換極,出鋁等作業(yè)對(duì)電解槽的干擾,使得電解槽溫度和兩水平的日常偏差不會(huì)過(guò)大??紤]到新型槽的爐膛深度增加了6cm,新型槽在裝爐和啟動(dòng)時(shí)灌入的物料用量都要大于原設(shè)計(jì)電解槽,爐底保溫的加強(qiáng)也要求裝爐和啟動(dòng)時(shí)的灌入物料量均要大于原設(shè)計(jì)電解槽。
(1)在降電壓方面,從該公司以往的經(jīng)驗(yàn)看,原設(shè)計(jì)電解槽考慮到快速形成爐幫和降低啟動(dòng)期單槽能耗的原因,從啟動(dòng)初期的高電壓(一般在6.5V)降落到正常電壓3.77V,只用了15天,但是對(duì)于新型槽,為了形成高溫高分子比爐幫,為后續(xù)的生產(chǎn)運(yùn)行打下扎實(shí)的基礎(chǔ),暫時(shí)確定降電壓過(guò)程(從6.5V降到3.8V)為30天。
(2)在抬鋁水方面,原設(shè)計(jì)電解槽在啟動(dòng)過(guò)程中用15天將鋁水從最初的17cm抬高到19cm??紤]到新槽的爐底保溫性能的加強(qiáng),暫定新槽在30天內(nèi)將鋁水提高19cm,2個(gè)月內(nèi)提高至21cm。
(3)氟化鹽自動(dòng)投放時(shí)間的確定
該公司以前在工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中要求,新啟動(dòng)電解槽在運(yùn)行15天后開(kāi)始進(jìn)行氟化鹽自動(dòng)下料,從后期電解槽運(yùn)行狀態(tài)統(tǒng)計(jì),由于較早期投入氟化鹽,造成新啟動(dòng)槽爐幫形成較差,為了更好形成穩(wěn)固地電解槽爐幫,新型槽確定氟化鹽在2個(gè)月時(shí)開(kāi)始投放,并制定了降低分子比的方法。
新型槽焙燒方法仍然采用焦粒焙燒。裝爐時(shí),采用特制的焦??騺?lái)完成,并對(duì)焦粒床的設(shè)計(jì)進(jìn)行改進(jìn)(見(jiàn)圖1),焦粒床的高度偏差不能大于2mm。制定詳細(xì)的拆分流器順序和時(shí)間,以及嚴(yán)格的測(cè)量巡視制度,確保焙燒溫度基本均勻,在實(shí)際作業(yè)過(guò)程中要求電解槽內(nèi)最高點(diǎn)和最低點(diǎn)溫度的偏差不能大于20%,對(duì)于過(guò)燒點(diǎn)要及時(shí)分流和采取降溫措施。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn),良好的焙燒效果應(yīng)該是:中縫貫通,無(wú)明顯的阻擋物,中縫溫度≥850℃,槽內(nèi)有少許液態(tài)電解質(zhì),電解槽內(nèi)各個(gè)部位最高和最低溫度的偏差不能大于20%。各陽(yáng)極組陽(yáng)極電流分布偏差較小,無(wú)紅鋼爪或陽(yáng)極脫落等現(xiàn)象。
圖1 焦粒鋪設(shè)專用工具
新型槽在啟動(dòng)后25天內(nèi),電解槽基本運(yùn)行平穩(wěn),陽(yáng)極效應(yīng)在可控范圍之內(nèi),電解質(zhì)的收縮速度適中。在25天后,兩個(gè)系列分別出現(xiàn)了不同的問(wèn)題:180kA系列新型槽出現(xiàn)陽(yáng)極效應(yīng)不可控,效應(yīng)過(guò)多的問(wèn)題;以及電解質(zhì)水平偏低的問(wèn)題,每臺(tái)電解槽每天大約要補(bǔ)充約130kg的電解質(zhì),電解槽上口處在較空狀態(tài),但是新型槽電壓針振基本能控制在15mv~23mv,屬于可以接受的范圍。
新型槽啟動(dòng)后,180kA系列由于長(zhǎng)期處在低電解質(zhì)運(yùn)行狀態(tài),且陽(yáng)極效應(yīng)系數(shù)明顯不受控(突發(fā)效應(yīng)增多),經(jīng)過(guò)對(duì)焙燒啟動(dòng)方案進(jìn)行合理制定后,陽(yáng)極效應(yīng)系數(shù)呈現(xiàn)大幅下降趨勢(shì),電解槽能夠?qū)崿F(xiàn)高效平穩(wěn)運(yùn)行,經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)明顯得到改善。
結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研,對(duì)于原有的啟動(dòng)技術(shù)方案進(jìn)行微調(diào)整:
電解槽減慢降電壓的速度,電壓從啟動(dòng)初期的6.5V降落到3.82V的時(shí)間延長(zhǎng)到30天,在前期的高位電壓階段,每天的降幅不能大于30mV,在后期的15天內(nèi)每天的降幅為5mV~10mV,直至電壓降到3.82V。
在結(jié)合電解槽自身特點(diǎn)的同時(shí),在原有老槽型焙燒啟動(dòng)方案的基礎(chǔ)上進(jìn)行微調(diào)整,并在出現(xiàn)問(wèn)題的前期,采取相對(duì)應(yīng)的措施后,就能使電解槽實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的電解質(zhì)水平和鋁水平,效應(yīng)系數(shù)大大降低,電解槽實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)高效運(yùn)行。經(jīng)過(guò)近半年的運(yùn)行調(diào)整,摸索出了新型槽適應(yīng)其自身設(shè)計(jì)特點(diǎn)的工藝技術(shù)參數(shù):
表1 新型槽工藝參數(shù)
表2 新型槽技術(shù)指標(biāo)
(1)電解槽的焙燒啟動(dòng)方案要結(jié)合槽自身設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)上的特點(diǎn)進(jìn)行制定。
(2)制定電解槽焙燒啟動(dòng)的關(guān)鍵是合理的電壓降落速度、鋁水抬高速度、氟鹽的添加時(shí)間。
(3)針對(duì)180kA電解槽結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,對(duì)降電壓的速度由原來(lái)的15天延長(zhǎng)為30天,鋁水平在30天內(nèi)從17cm抬高到19cm,氟化鹽2個(gè)月時(shí)開(kāi)始投放。
(4)通過(guò)焙燒啟動(dòng)的優(yōu)化,電解槽后期爐膛規(guī)整,電流效率達(dá)到了92.5%,原鋁液直流電耗低于1200kwh/t_Al。