李 江
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大尹格莊金礦采場溜井破壞原因分析及修復研究
李 江
(招金礦業(yè)股份有限公司大尹格莊金礦,山東 招遠市 265414)
針對大尹格莊金礦采場溜井的垮塌破壞情況,進行了調查分析;根據(jù)巷道及溜井位置建立計算模型,對采場溜井破壞情況進行數(shù)值分析,分析溜井圍巖的最大位移、塑性區(qū)、應力特征和破壞程度,研究了大尹格莊金礦6901采場溜井的破壞機理。總結出圍巖穩(wěn)定性、沖擊摩擦和爆破震動是造成溜井破壞的主要原因。根據(jù)現(xiàn)場具體情況和數(shù)值模擬結果,確定溜井改造修復方案,采取了對垮塌井筒封閉處理,施工一斜溜道與原先溜井貫通,同時對斜溜道井壁進行混凝土和錳鋼板支護加固。5年多的使用實踐證明,工程應用效果良好。
采場溜井;溜井垮塌;數(shù)值模擬;溜井改造
招金礦業(yè)股份有限大尹格金礦是國家“七五”期間建設的5座大型黃金礦山之一,是典型的“深、大、貧、難”型礦床,具有礦體埋藏深、礦石儲量大、含金品位低和礦體形態(tài)變化復雜難采的綜合特點。
大尹格莊金礦?290 m水平的6901溜礦井,是該礦一個重要的采場溜井。此溜礦井主溜井長為219 m,支溜井長度為42 m,總長度261 m,13個開口,服務4個中段,7個工作采場,日均出礦量1000~1500 t。經(jīng)過近10年大流量、高負荷的卸礦沖擊,溜井放礦口上方井壁產(chǎn)生嚴重磨損,并發(fā)生破壞垮塌,嚴重制約?290 m水平上部采場的生產(chǎn)。因此,調查分析6901采場溜井的圍巖穩(wěn)定性、使用現(xiàn)狀及破壞原因,研究該溜井的優(yōu)化改造方案及溜井加強支護措施,對保證上部采場的正常生產(chǎn)經(jīng)營具有十分重要的意義。
針對6901溜井的破壞原因,對溜井的圍巖穩(wěn)定性和使用現(xiàn)狀進行了調查分析,該溜井破壞主要原因概括有以下幾點:
(1) 圍巖穩(wěn)固性較差。圍巖穩(wěn)固性是影響溜井穩(wěn)定的主要因素和造成溜井垮塌的內在原因,完整而強度高的圍巖對溜井的使用壽命有很重大影響[1?4]。6901溜井圍巖屬于構造蝕變巖穩(wěn)固帶,完整性較好,巖體質量中等。但由于?290 m水平井筒位置節(jié)理裂隙較發(fā)育,同時溜井與?290 m水平運輸巷道相交叉,導致應力集中,圍巖松動圈也會相互交叉,造成井壁承載能力降低,使得整體巖體處于不穩(wěn)定狀態(tài)。
(2) 沖擊摩擦。文獻[5?6]分析研究了卸載礦石產(chǎn)生的沖擊力和摩擦力對溜井破壞的影響,認為沖擊摩擦對溜井的穩(wěn)定性具有很大的影響。現(xiàn)場調查發(fā)現(xiàn),6901溜井當初設計未進行支護,并且放礦口處的礦石沖擊作用點沒有重點支護。當卸載礦石產(chǎn)生的沖擊力和摩擦力作用于穩(wěn)定性較差的井壁時,造成溜井擴大,當擴大到一定程度時,溜井井壁失穩(wěn),出現(xiàn)片幫垮塌現(xiàn)象。
(3) 爆破震動。由于上部采場礦石塊度大,二次爆破大塊不積極,且溜井格柵利用不當,使得大塊度礦石鏟運至6901溜井中,造成?290 m水平溜井漏斗口處經(jīng)常堵塞,平均每天6~7次用炸藥處理溜井堵塞,因此溜井放礦口處遭到爆破作用的強烈沖擊,使溜井在漏斗口處塌方嚴重(見圖1)。
圖1 6901溜井破壞現(xiàn)場
針對6901溜井的破壞進行了數(shù)值模擬分析,建立簡化模型,采用彈塑性本構關系,屈服準則為Mohr-Coulomb準則,現(xiàn)場調查的巖體力學參數(shù)如表1。不考慮礦石磨損沖擊與爆破震動對溜井的影響,分析在靜力條件下溜井圍巖的應力狀態(tài)、位移變形和圍巖破壞程度。
表1 計算模型巖體力學參數(shù)
(1) 圍巖變形分析。由圖2可知,6901溜井井壁圍巖變形不明顯,圍巖處于穩(wěn)定狀態(tài),而在溜井放礦漏斗口上方圍巖變形較大,最大位移為1.40 mm。由此可見,隨著溜井的長時間使用,產(chǎn)生沖擊摩擦和爆破震動,會使此處圍巖的變形逐漸增大,易發(fā)生冒落。
(2) 圍巖破壞程度分析。由圖3可發(fā)現(xiàn)巷道和井筒幫壁塑性破壞明顯,尤其漏斗上方井筒15 m內圍巖破壞貫通。運用文獻[7]定義的破壞接近度對6901溜井圍巖進行評價,基本為開挖擾動區(qū),底板及拱肩圍巖局部處于開挖損傷區(qū),總體圍巖穩(wěn)定性良好;而溜井放礦口上方10 m范圍內的井壁圍巖則為開挖損傷區(qū)及破壞區(qū),圍巖破壞程度由內向外逐漸減弱。
圖2 6901溜井的圍巖變形云圖
圖3 6901溜井的圍巖穩(wěn)定性云圖
(3) 圍巖應力分析。由圖4和圖5可知,施工溜井后,應力將重新分布,溜井井壁整體上未出現(xiàn)應力集中區(qū)域,僅巷道底角處局部出現(xiàn)應力集中,約2.3 MPa。圖4表明,溜井井壁圍巖易產(chǎn)生拉應力,因承受較大拉應力易導致片幫破壞,需要對漏斗上方井壁圍巖進行加固支護。
圖4 6901溜井的圍巖最小主應力云圖
圖5 6901溜井的圍巖最大主應力云圖
通過數(shù)值模擬結果,6901溜井漏斗上方圍巖穩(wěn)定性較差,這與現(xiàn)場調查結果相吻合。調查發(fā)現(xiàn):溜井漏斗上方15 m范圍內的井壁是卸載礦石沖擊摩擦最頻繁的位置,加之此段溜井經(jīng)常因處理溜井堵塞而產(chǎn)生強烈爆破震動,進一步加大井壁圍巖損傷區(qū)域。當卸載礦石產(chǎn)生的沖擊力和摩擦力作用于圍巖破壞接近度FAI>1的井壁時,使得未有保護措施的溜井井壁喪失穩(wěn)定,出現(xiàn)片幫垮塌。
為了采場的出礦要求,需要對6901溜井進行修復,經(jīng)初步計算如果重新施工一個采場集中溜井,需要施工30 m平巷,上返220 m天井,工期需要55 d左右,工程費用大約為25.4萬元,嚴重影響正常生產(chǎn)。因此,需要對原有溜井進行重新優(yōu)化支護改造并加固支護,以便快速解決上部采場出礦問題。經(jīng)現(xiàn)場分析調查研究,初步確定兩種溜井修復方案:
方案一,不施工其它工程,直接對原先損壞的井壁進行修復改造。
方案二,在溜井漏斗周圍重新施工一條斜溜道,與原先溜礦井貫通,對破損區(qū)域進行灌漿封閉。
因原先溜井已使用年限較長,溜井底部經(jīng)礦石沖擊后,井壁空間較大且松動破碎,若對原先井壁直接加固修復,需要對垮塌空間及破碎圍巖注漿加固,所需充填料較多;并且由于澆灌井壁與圍巖硬度不均勻,當井壁受到礦石的沖擊時,更容易發(fā)生破壞,修復后的使用壽命難以保證。綜合以上分析,選用方案二(見圖6)。
圖6 6901溜井改造方案
為了保證溜井修復期間的作業(yè)安全,首先將上部的卸礦口進行臨時封閉。使用工字鋼、錨桿、木材等對原先漏斗口位置進行永久封閉,然后將破損空間使用廢石充填。在距原漏斗口附近施工一個斜溜道與原溜井貫通,要求斜溜道開口位置圍巖穩(wěn)固,節(jié)理裂隙不發(fā)育。由圖3知,溜井圍巖松動圈約0.8 m,避免斜溜道開口與原先漏斗口產(chǎn)生交叉松動圈,因此與原先漏斗口間隔5 m的位置施工傾角55°的17 m斜溜道。
與溜井貫通后,對斜溜道進行加強支護,選擇抗沖擊和耐磨性能好的支護材料。工程實踐表明錳鋼板與混凝土作為加固體支護井壁,具有較高的抗沖擊性和抗磨擦性,能直接承受礦塊的沖擊與磨擦[8]。因此,利用錳鋼板與混凝土加固斜溜道井壁,并且在貫通處設置緩沖層,減弱卸載礦石沖擊封閉區(qū)域的影響,而后重新架設放礦漏斗。
改造后的礦石溜井經(jīng)過30個月的使用,運行狀況良好,使得上部4個中段的礦石溜放運輸順利進行,是一次成功的溜井修復工程。
(1) 對6901溜井的垮塌現(xiàn)象進行了現(xiàn)場調查與數(shù)值模擬分析,開挖后的溜井未進行支護加固措施,數(shù)值模擬結果顯示漏斗口上方井壁圍巖處于開挖損傷區(qū)及破壞區(qū),穩(wěn)定性較差,在卸載礦石的沖擊磨損和爆破震動長時間的共同影響下,井壁圍巖片幫、塌落,造成溜井垮冒。
(2) 現(xiàn)場分析調查研究了溜井的修復改造方案,對垮塌井筒進行封閉處理,確定另施工一斜溜道與原先溜井貫通,并對斜溜道井壁采用混凝土和錳鋼板支護加固,使井壁支護層與圍巖形成共同承載體。
(3) 加強對采場溜井的使用管理,采場大塊礦石需要二次爆破破碎方可卸載到有格柵裝置的溜井內。同時,經(jīng)常對溜井井壁進行檢查,發(fā)現(xiàn)破壞,及時進行維護。
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(2018-07-18)
李 江(1980—),男,山東招遠人,工程師,主要從事黃金礦山采礦技術及管理工作。