張啟亮,李傲挺,文武
(1.中交上海航道裝備工業(yè)有限公司;2.交通運(yùn)輸部長(zhǎng)江口航道管理局,上海 200000)
傳動(dòng)軸作為工程應(yīng)用中重要的組成部件,在工作中起到動(dòng)力輸出的關(guān)鍵性作用,傳動(dòng)軸的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和加工安裝質(zhì)量,與整個(gè)工作系統(tǒng)能否正常運(yùn)轉(zhuǎn)息息相關(guān)。近年來,對(duì)各種形式傳動(dòng)軸失效現(xiàn)象的研究引起了廣泛關(guān)注。泥駁是航道疏浚作業(yè)中裝運(yùn)挖泥船所挖泥沙的重要船只,而泥門裝置是泥駁最重要的結(jié)構(gòu)部件之一。泥門傳動(dòng)軸的斷裂失效,直接影響泥駁的安全穩(wěn)定工作。本文以長(zhǎng)江口某泥駁泥門裝置上的傳動(dòng)軸在安裝調(diào)試和施工作業(yè)中發(fā)生的斷裂情況為例,展開系統(tǒng)性分析,總結(jié)斷裂失效的原因并提出改進(jìn)方案,以期對(duì)泥駁泥門傳動(dòng)軸的設(shè)計(jì)加工提供理論指導(dǎo)。
該泥駁泥門傳動(dòng)軸裝置及斷裂失效部位示意圖如圖1所示。圖中泥門本體外形尺寸為1950×4050mm,自重約4.5t,泥門關(guān)閉狀態(tài)時(shí),泥門本體與傳動(dòng)油缸軸線夾角為28°。在安裝調(diào)試與施工作業(yè)中,該泥門傳動(dòng)軸發(fā)生斷裂失效的部位位于靠油缸側(cè)的連接耳板位置。該耳板的外圓直徑為290mm,銷孔直徑為200mm,耳板厚度為45mm,所用鋼材為1Cr17Ni2鋼。
(1)對(duì)泥門傳動(dòng)軸斷裂處耳板進(jìn)行受力分析,當(dāng)傳動(dòng)軸被頂住不動(dòng)時(shí),耳板被油缸硬拉,如圖2所示,耳孔受單向拉力F作用,A—A截面為耳孔的危險(xiǎn)截面。
圖1 泥門傳動(dòng)軸裝置及斷裂失效部位示意圖
圖2 泥門傳動(dòng)軸斷裂耳板受力分析圖
在斷裂泥門傳動(dòng)軸耳孔上取拉伸試樣、沖擊試樣和硬度試樣,進(jìn)行力學(xué)性能檢測(cè)。拉伸試樣和沖擊試樣斷口形貌見圖3。發(fā)現(xiàn)拉伸試樣的斷口很平齊,拉伸過程中沒有明顯屈服即發(fā)生斷裂。
表1 傳動(dòng)軸斷裂耳板鋼力學(xué)性能測(cè)試結(jié)果
圖4 泥門關(guān)閉狀態(tài)受力分析
圖3 傳動(dòng)軸斷裂耳板拉伸和沖擊試樣的宏觀形貌
斷裂耳板鋼材的力學(xué)性能測(cè)試結(jié)果如表1所示??芍摬?Cr17Ni2的實(shí)測(cè)極限應(yīng)力為:。因此。根據(jù)《起重機(jī)設(shè)計(jì)手冊(cè)》吊鉤組的校核,該計(jì)算公式比較保守并包含了較大的安全系數(shù)。因此,該處耳板鋼材選材在力學(xué)角度可以滿足設(shè)計(jì)規(guī)范要求,但在不正常工況時(shí)也可能發(fā)生損壞。
(2)對(duì)泥門關(guān)閉狀態(tài)且泥駁滿載時(shí)對(duì)泥門本體進(jìn)行受力分析,如圖4所示。泥門所受的力有:向下的有效泥柱力G1、泥門自重G2和方向向上的浮力G3、泥門油缸力F。四種力的計(jì)算如下式所示:
有效泥柱力:G1=有效泥柱面積A×有效泥柱高度H×泥柱密度
泥門自重:G2=4.5t
浮力:G3=有效泥門面積A×水壓力P
泥門油缸力:
此時(shí),泥門油缸為受壓狀態(tài),油缸參數(shù)280/160—900,對(duì)應(yīng)油壓約為10.5MPa。傳動(dòng)軸各處耳板也是受壓狀態(tài),且受力很小。因此在正常工況下,泥門傳動(dòng)軸的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)也能滿足強(qiáng)度要求。
泥門傳動(dòng)軸斷口位置未見明顯的塑性變形,表現(xiàn)為脆性斷裂特征。耳孔裂紋最早萌生在焊接處,裂紋源區(qū)斷口形貌以沿晶為主,裂紋在焊縫中也是以沿晶方式擴(kuò)展,而且焊縫處的顯微組織為焊接淬硬的馬氏體組織,可以判斷裂紋是由于焊接產(chǎn)生的冷裂紋。
在斷裂耳板上取樣進(jìn)行化學(xué)成分分析,結(jié)果如表2所示。
表2 鋼材化學(xué)成分分析結(jié)果
垂直于斷口截取剖面試樣,經(jīng)鑲嵌、磨拋、化學(xué)侵蝕后,置于顯微鏡下觀察,發(fā)現(xiàn)金相顯微組織存在較多的網(wǎng)狀分布的鐵素體,和沿晶分布的碳化物。1Cr17Ni2在350~550℃區(qū)間會(huì)產(chǎn)生該碳化物。在這個(gè)溫度范圍內(nèi),淬火馬氏體將析出碳化鉻,固溶體因析出碳化鉻而引起局部區(qū)域貧鉻,從而導(dǎo)致耐腐蝕性下降。此外在這個(gè)溫度范圍內(nèi),還會(huì)出現(xiàn)脆性。
傳動(dòng)軸耳孔材料1Cr17Ni2鋼雖是馬氏體不銹鋼中強(qiáng)度與韌性搭配較好的鋼種之一,但由于其含碳量高,焊接工藝要求較高。因?yàn)楹附邮且粋€(gè)快速加熱與快速冷卻的不平衡冶金過程,焊縫及焊接熱影響區(qū)焊后的組織為硬而脆的馬氏體,硬脆傾向大。當(dāng)焊接接頭的氫含量較高時(shí),很容易導(dǎo)致冷裂紋的產(chǎn)生。并且由于它的成分特點(diǎn),當(dāng)冷卻速度較小時(shí),熔合區(qū)及焊縫金屬會(huì)形成粗大鐵素體及沿晶析出碳化物,使焊接接頭的塑韌性顯著降低。所以該材料焊接性能差,焊接時(shí)產(chǎn)生了冷裂紋,導(dǎo)致耳孔脆斷失效。
為了探究泥駁泥門傳動(dòng)軸的斷裂原因,本文對(duì)泥門傳動(dòng)軸斷裂位置進(jìn)行了受力分析和斷口分析。結(jié)果發(fā)現(xiàn),泥門傳動(dòng)軸耳板斷裂處是受力薄弱點(diǎn),雖鋼材選材安全系數(shù)滿足設(shè)計(jì)規(guī)范,但在工況異常時(shí)容易損壞。在傳動(dòng)軸加工焊接工藝過程中所造成的焊接冷裂紋,是造成部分泥門傳動(dòng)軸失效的主要原因。