索忠偉
(中國(guó)石油化工股份有限公司石油工程技術(shù)研究院,北京 100101)
旋沖鉆井技術(shù)是當(dāng)前解決硬巖鉆進(jìn)難題最有效的方法之一,采用該技術(shù),可使油氣田勘探鉆井平均鉆進(jìn)效率提高20%~100%,在硬地層效果更為顯著,鉆井成本下降20%~50%[1-2]。
旋沖鉆井技術(shù)的主要載體是能夠產(chǎn)生高頻動(dòng)載的液動(dòng)沖擊器,在常規(guī)回轉(zhuǎn)鉆井的基礎(chǔ)上,增加沖擊作用,加速井底巖石的破碎,進(jìn)而提高破巖效率[3-5]。射流式?jīng)_擊器是液動(dòng)沖擊器的一種,在垂直井中應(yīng)用已取得了良好的提速效果,并已開(kāi)始逐步得到推廣應(yīng)用。在水平井中應(yīng)用其工作壽命和提速效果還需進(jìn)一步開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)驗(yàn)證。
射流式?jīng)_擊器工作原理[3-5]如圖1所示。當(dāng)高壓流體流經(jīng)射流元件時(shí),從射流元件噴嘴A噴出,基于射流附壁原理從射流元件噴嘴高速噴出后隨機(jī)附壁射流元件的左側(cè)或右側(cè),假如射流先附壁于右側(cè),高速附壁射流由輸出道E進(jìn)入活塞缸體上腔H,推動(dòng)活塞I與活塞連接的沖錘K一起下行,直到撞擊到砧子M端面,產(chǎn)生對(duì)砧子的沖擊。砧子將沖擊力以應(yīng)力波的形式傳遞到鉆頭L,完成一次沖擊作用。增加鉆頭對(duì)井底巖石的破碎效率,提高機(jī)械鉆速。
A-噴嘴出口;B-左控制孔;C-右控制孔;D-左信號(hào)道入口(左輸出道);E-右信號(hào)道入口(右輸出道);F-左排空道;G-右排空道;H-活塞上腔;I-活塞;J-活塞下腔;K-沖錘;M-砧子;L-鉆頭
圖1射流式?jīng)_擊器工作原理示意圖
Fig.1Schematic diagram of the efflux-hammer working principle
當(dāng)沖錘與砧子撞擊同時(shí),活塞停止運(yùn)動(dòng),沖錘撞擊砧子反彈瞬間上腔形成水擊壓力,水擊壓力信號(hào)通過(guò)信號(hào)道口E反饋到控制孔C出口,迫使射流切換附壁于左側(cè)。高速附壁射流由輸出道D沿缸體外側(cè)通道進(jìn)入缸體下腔J,然后推動(dòng)活塞向上作回程運(yùn)動(dòng)。當(dāng)活塞運(yùn)動(dòng)到上死點(diǎn)位置時(shí),缸體下腔J產(chǎn)生激增水壓,水壓信號(hào)通過(guò)左側(cè)信號(hào)道入口D傳遞到控制孔B處,迫使射流切換附壁。周而復(fù)始,實(shí)現(xiàn)高頻動(dòng)載沖擊。缸體上、下腔排出的流體和未進(jìn)入腔體推動(dòng)活塞運(yùn)動(dòng)的流體則通過(guò)F、G排空道排出,經(jīng)缸體外側(cè)排空道、過(guò)流接頭及砧子流道流入到井底。
由于沖擊器沖擊作用造成井底巖石應(yīng)力集中,井底巖石在高頻動(dòng)載下塑性降低,脆性增加,更容易產(chǎn)生破裂裂紋,裂紋的產(chǎn)生,大幅度減小了破巖所需的扭矩,有利于PDC鉆頭切削破巖,隨著沖擊的作用增大,裂紋發(fā)育,產(chǎn)生體積破碎坑,加速破巖效率,提高機(jī)械鉆速。
(1)井下作業(yè)安全可靠,即便不工作也不必起鉆,可按常規(guī)鉆井繼續(xù)鉆進(jìn)。
(2)性能參數(shù)具有較大的調(diào)整范圍,不會(huì)影響井下動(dòng)力鉆具和測(cè)量?jī)x器配合使用[10-12]。
(3)在與MWD/LWD配合應(yīng)用時(shí),不會(huì)影響其信號(hào)傳遞[13-14]。
(4)在鉆具組合中,其位置可與鉆頭直接配合,也可置于動(dòng)力鉆具的上部[15]。
試驗(yàn)在KHA1-63井進(jìn)行,當(dāng)完成該井設(shè)計(jì)井深3632 m后,現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)分2趟鉆進(jìn)行。
綜合考慮螺桿和旋沖鉆井的特點(diǎn),優(yōu)選出旋沖鉆井參數(shù),見(jiàn)表1。
表1 試驗(yàn)井段旋沖鉆井參數(shù)設(shè)計(jì)Table 1 Rotary-percussive drilling design parameters for the test well section
第一套鉆具試驗(yàn)井段為3632~3651 m。純鉆時(shí)間9 h,進(jìn)尺19 m,平均機(jī)械鉆速2.1 m/h。使用常規(guī)旋轉(zhuǎn)鉆井在該區(qū)塊水平井段花崗巖地層鉆進(jìn),平均機(jī)械鉆速1.5 m/h,使用旋沖鉆井,相比常規(guī)旋轉(zhuǎn)鉆井提速效果顯著。
第二套鉆具試驗(yàn)井段為3651~3700 m。試驗(yàn)采用了沖擊器與螺桿組合,純鉆時(shí)間15.5 h,進(jìn)尺49 m,平均機(jī)械鉆速3.2 m/h。其中,在工具有效工作井段3651~3662 m,進(jìn)尺11 m,純鉆時(shí)間2.2 h,平均機(jī)械鉆速5 m/h。表2列舉了在KHA1-63井8in井眼中,采用射流式?jīng)_擊器鉆進(jìn)與未采用射流式?jīng)_擊器鉆進(jìn)機(jī)械鉆速對(duì)比情況。
從表2可見(jiàn),在同時(shí)使用沖擊器加螺桿情況下,當(dāng)沖擊器正常工作時(shí)平均機(jī)械鉆速為5.0 m/h,相比上部井段(1~5)使用螺桿,機(jī)械鉆速較最快鉆速(3.8m/h)提高了32%。較上部井段使用同型號(hào)鉆頭(MXL-55DXO)使用螺桿最快機(jī)械鉆速(2.5 m/h)提高了1倍??梢?jiàn)沖擊器與螺桿配合使用具有顯著的提速效果。
表2 與相鄰井段鉆速對(duì)比情況Table 2 ROP comparison with adjacent well sections
雖然2套射流式?jīng)_擊器在水平井段試驗(yàn)中有效提高了機(jī)械鉆速,但共同存在井下工作壽命短的問(wèn)題。在現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用后對(duì)沖擊器進(jìn)行了拆檢分析,認(rèn)為造成沖擊器工作時(shí)間短的原因是缸體失效,即在缸體內(nèi)壁流道一側(cè)出現(xiàn)了斷裂。為了查找出問(wèn)題的原因,對(duì)缸體進(jìn)行了材料綜合性能分析,并對(duì)斷塊進(jìn)行了強(qiáng)度分析。
對(duì)使用后發(fā)生斷裂的HHD缸體(試樣一)和H13缸體(試樣二)進(jìn)行了綜合分析。對(duì)比分析2試樣的材料化學(xué)成分、拉伸性能、沖擊性能、硬度、非金屬夾雜物、金相組織和晶粒度,對(duì)斷裂的HHD缸體試樣進(jìn)行斷口分析和滲層厚度檢測(cè)。
取H13和HHD兩種不同材料樣塊,進(jìn)行材料化學(xué)成分分析,結(jié)果見(jiàn)表3。
表3 材料化學(xué)成分分析結(jié)果 wt%
從表3可見(jiàn),HHD缸體和H13缸體的化學(xué)成分有較大的差異,HHD缸體材料中Cr、Si、Mo、V的含量明顯低于H13缸體,并且添加了稀土元素Ce進(jìn)行改性。
采用EDS分析結(jié)果表明,缸體使用HHD材料存在Ce的硫化錳夾雜和稀土氧化物夾雜。缸體采用HHD材料,其內(nèi)表面滲氮層深度為0.12 mm。缸體內(nèi)壁和外壁有明顯的鑄造缺陷,其內(nèi)壁存在滲氮層剝落現(xiàn)象,并在內(nèi)壁產(chǎn)生了幾處裂紋。
H13缸體材料中的非金屬夾雜物數(shù)量比較少,大都呈點(diǎn)狀,尺寸較小,EDS分析顯示,主要是氧化物、硫化物及釩的碳氮化物。材料基體組織為回火索氏體+少量共析碳化物,晶粒度5.0級(jí)。也存在枝晶狀偏析,但沒(méi)有HHD缸體嚴(yán)重,如圖2所示。凹坑內(nèi)的腐蝕產(chǎn)物中可檢測(cè)到很高的S。材料中也存在較多鑄造疏松缺陷,個(gè)別缺陷尺寸較大,肉眼依稀可見(jiàn)。
沖擊和拉伸試驗(yàn)結(jié)果表明,HHD缸體的材料強(qiáng)度遠(yuǎn)低于H13,2種材料的塑性和韌性均很低。測(cè)試結(jié)果見(jiàn)表4和表5。
表4 拉伸性能測(cè)試結(jié)果Table 4 Tensile test results
表5 室溫沖擊試驗(yàn)結(jié)果 KV2/J
測(cè)試結(jié)果見(jiàn)表6。
表6 維氏硬度測(cè)試結(jié)果 HV1
由表6可見(jiàn),HHD缸體滲氮處理后的表面硬度在1000 HV1以上,基體材料的平均硬度為510 HV1;H13缸體材料的基體硬度略高于HHD缸體,平均為528 HV1。
分析結(jié)果表明:
(1)HHD缸體材料基體組織的塑性和韌性都很差,硬度較高,達(dá)HRC50;缸體內(nèi)表面滲氮層的平均深度約為0.12 mm,基體為回火索氏體組織,晶粒度為9.5級(jí),有明顯的枝晶偏析,存在較多鑄造疏松;材料中含有較多的點(diǎn)狀含稀土Ce的夾雜物和硫化錳夾雜物,個(gè)別含稀土夾雜物尺寸較大,達(dá)到30 μm;缸體屬于多源腐蝕疲勞斷裂,裂紋起源于缸體內(nèi)表面腐蝕坑和露出表面的鑄造疏松缺陷;內(nèi)表面腐蝕坑內(nèi)分析出有含硫腐蝕產(chǎn)物。
注:凹坑內(nèi)的腐蝕產(chǎn)物中可檢測(cè)到很高的S
圖2腐蝕點(diǎn)微觀形貌和能譜分析
Fig.2Microscopic morphology and energy spectrum analysis of corrosion points
(2)H13缸體:基體材料的塑性和韌性較差,硬度很高,達(dá)HRC51;材料的基體組織為回火索氏體+少量共析碳化物,晶粒度5.0級(jí),枝晶偏析不明顯,存在大量鑄造疏松缺陷;材料中非金屬夾雜物數(shù)量不多,主要是氧化物、硫化物及釩的碳氮化物,尺寸較小。
綜上分析,缸體在鑄造的過(guò)程中存在著0.5 mm的誤差,缸體設(shè)計(jì)內(nèi)壁為5 mm,加工壁厚4.5 mm,強(qiáng)度降低;熱處理硬度過(guò)高,缸體設(shè)計(jì)硬度為HRC48,實(shí)際熱處理硬度為HRC59,硬度提高材料脆性增強(qiáng),韌性降低;加工工藝中退刀槽便于加工,但使內(nèi)壁根部厚度減薄1 mm,增加了應(yīng)力集中,降低了內(nèi)壁強(qiáng)度。
通過(guò)設(shè)計(jì)一種水平井用沖擊器沖擊力傳遞機(jī)構(gòu),能夠使沖擊器在水平井中工作時(shí)減小活塞與活塞缸、活塞桿與壓蓋、沖錘與外管等運(yùn)動(dòng)副之間的摩擦磨損,更有效地傳遞沖擊能量,提高沖擊器井下工作壽命;沖錘在外管內(nèi)通過(guò)花鍵配合運(yùn)動(dòng),摩阻小,機(jī)構(gòu)可靠性高。圖3為水平井沖擊器結(jié)構(gòu)示意圖。
1-射流元件;2-活塞缸 3-外缸;4-活塞;5-活塞壓蓋;6-中接頭;7-沖錘 8-外管;9-沖錘花鍵;10-外管花鍵環(huán);11-砧子
圖3水平井用沖擊器結(jié)構(gòu)示意圖
Fig.3Structural sketch of the fluid powered hammer for horizontal wells
此外,改進(jìn)鑄造材料,選擇鑄造性能更好的H13作為缸體的鑄造材料。改進(jìn)鑄造工藝,針對(duì)現(xiàn)在缸體鑄造成品率低,存在鑄造缺陷的情況,提出改進(jìn)鑄造工藝和檢驗(yàn)手段的具體措施,消除加工誤差。沖擊器改進(jìn)后在國(guó)內(nèi)水平井段進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用,其工作壽命達(dá)125 h。
(1)射流式?jīng)_擊器在KHA1-63井的試驗(yàn)結(jié)果證明其在水平井段具有顯著提速效果。
(2)缸體過(guò)早失效制約了射流式?jīng)_擊器在水平井段的進(jìn)一步推廣應(yīng)用。
(3)導(dǎo)致缸體失效的關(guān)鍵因素為材料性能和材料缺陷。
(4)通過(guò)沖擊器結(jié)構(gòu)改進(jìn)設(shè)計(jì)、加工材料及工藝優(yōu)化,可解決沖擊器水平井過(guò)早失效的問(wèn)題。