嚴(yán)小銳
【摘 要】本文以國產(chǎn)包裝機ZB45的下游機硬條包裝機為研究對象,介紹了其CH補包器工作原理,通過對控制方式的改變,即使用歐姆龍PLC實現(xiàn)CH補包器的自動控制功能,解決了夠買外掛輔助裝置的困難,并且降低了由補包器造成的缺包風(fēng)險,杜絕了補包器造成的小包玻紙擦花缺陷。
【關(guān)鍵詞】硬條包裝機;CH補包器;PLC
ZB45、ZB25是我廠的包裝機主力機型,其系統(tǒng)的穩(wěn)定性在業(yè)內(nèi)得到了廣泛認(rèn)可。在對質(zhì)量的保障上,小包透包機缺陷煙包的剔除是必不可少的功能,為不影響下游機的正常運行,則需要通過CH添加煙庫對剔除煙包進行補包功能。
一、工作原理
CH補包器(圖1)是包裝機的重要組成部分,它主要由導(dǎo)軌、導(dǎo)向輪等組成。導(dǎo)軌通過連接板,螺釘和銷釘組成煙包補償庫,導(dǎo)軌下方裝有導(dǎo)向輪,在導(dǎo)向輪的上方,導(dǎo)軌上還裝有光電開關(guān)。輸出轉(zhuǎn)盤通過分隔模塊帶動煙包逆時針間歇旋轉(zhuǎn)即將達到IV工位時,模塊內(nèi)煙包先被導(dǎo)向輪輕微下壓,使煙包順利通過補包器。當(dāng)上游機檢測到散玻、玻紙偏移、拉帶丟失、拉帶偏移等質(zhì)量缺陷煙包后,該質(zhì)量缺陷煙包將會在轉(zhuǎn)盤III工位被剔除,當(dāng)轉(zhuǎn)盤分隔模塊間的空工位到達補包器下方時,補包器內(nèi)儲存的合格煙包依靠自身重力落入空工位自動補滿,保證YB65A條盒包裝機的煙包輸入通道上不缺煙包。
二、補包器存在的問題
現(xiàn)有包裝設(shè)備部分采用的是重力補煙的方式,另外部分采用的是通過外掛輔助設(shè)備控制電磁閥從而氣缸動作的方式來實現(xiàn)添加煙,即不補煙時,氣缸推動擋板從兩側(cè)夾住補煙器煙庫中的煙包,補煙時,氣缸拉開擋板,讓煙包依靠重力掉落補煙。前種方式結(jié)構(gòu)簡單,但會產(chǎn)生擦花缺陷,在消費者對產(chǎn)品質(zhì)量要求越來越高的情況下,此種方式已經(jīng)過時,急需改進,消除缺陷。后種方式雖然解決了煙包擦花的問題,但集成度不高,且不具備補包功能失效后的報警功能,在功能失效后,機器正常運轉(zhuǎn),在下游機就會有缺包的現(xiàn)象發(fā)生,產(chǎn)生巨大的質(zhì)量隱患。
三、改進方法
(一)改進思路
針對以上問題,為提高產(chǎn)品質(zhì)量,解決質(zhì)量隱患,并進一步節(jié)約成本,本文決定使用PLC控制方式來解決:(1)對現(xiàn)存CH補包器的工作原理,以及其運作情況進行了分析,并理清了其中的邏輯關(guān)系。(2)將外掛輔助設(shè)備的所有控制部分寫入PLC并添加報警停機功能。(3)對各線路安裝設(shè)計進行討論驗證,要求必須安全、有效。(4)對設(shè)計的程序進行模擬驗證,成功后上機實驗。
(二)方案實施
1.邏輯關(guān)系
如圖2所示,CH補包器的作用主要是在上游產(chǎn)生的不合格煙包進行剔除之后進行的一個補包動作,所以首先是要檢測到是否有剔除煙包,既檢測到工位III出現(xiàn)空缺的情況,在檢測到工位III空缺之后,在工位IV再次對空缺進行檢測,若空缺再次得證,那么控制補煙器補煙,補煙之后再次對工位IV是否補煙成功進行驗證,若驗證失敗,則停機,并報警顯示。
2.PLC程序編寫
使用了歐姆龍PLC對CH補包器的控制程序進行了編寫,部分程序如下:
3.上機實驗
在對PLC程序模擬驗證成功后,相繼進行了上機實驗。2018年10月20日,在5#包裝機進行了此次的改造實驗工作。安裝完成后,將三種補包方式進行功能驗證及對比實驗,結(jié)果如下:
四、總結(jié)
此次改進圓滿完成,達到了預(yù)期的目標(biāo),不但解決了因補煙器設(shè)計問題造成的小包透明紙擦花缺陷,還對現(xiàn)有的補包器控制系統(tǒng)進行了創(chuàng)新改進,改變了控制方式,豐富了控制功能。
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