韓 斌
(神華黃驊港務(wù)公司,河北滄州 061113)
取料機(jī)是用于散料碼頭裝船時(shí)使用的大型散料機(jī)械,主要由大車行走機(jī)構(gòu)、臂架俯仰機(jī)構(gòu)、斗輪機(jī)構(gòu)、懸皮機(jī)構(gòu)、回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)、電氣控制系統(tǒng)及輔助機(jī)構(gòu)等機(jī)構(gòu)組成。其中,斗輪機(jī)構(gòu)包括斗輪及斗輪驅(qū)動(dòng)裝置,斗輪驅(qū)動(dòng)裝置可分為機(jī)械傳動(dòng)和液壓傳動(dòng)2種形式。黃驊港四期R12斗輪取料機(jī)斗輪機(jī)構(gòu)驅(qū)動(dòng)裝置是由赫格隆公司設(shè)計(jì)生產(chǎn)的整套液壓系統(tǒng)解決方案,由2臺(tái)液壓主泵和1臺(tái)低速大扭矩液壓馬達(dá)組成驅(qū)動(dòng)裝置直接驅(qū)動(dòng)斗輪旋轉(zhuǎn)。
R12斗輪取料機(jī)在作業(yè)過(guò)程中出現(xiàn)3#泵補(bǔ)油壓力低故障報(bào)警,此報(bào)警造成斗輪液壓系統(tǒng)停機(jī)。R12斗輪取料機(jī)斗輪液壓系統(tǒng)采用閉式系統(tǒng),由2臺(tái)SP355液壓泵并聯(lián)同時(shí)驅(qū)動(dòng)斗輪部位的低速大扭矩液壓馬達(dá)(圖1)。
R12斗輪取料機(jī)在啟動(dòng)之初Spider控制器發(fā)出3#主泵補(bǔ)油壓力低報(bào)警故障,系統(tǒng)停機(jī)。此時(shí)主泵電機(jī)剛剛運(yùn)行,控制斜盤控制活塞移動(dòng)的比例電磁閥還未動(dòng)作,主泵斜盤角度未變,主泵無(wú)輸出。3#主泵補(bǔ)油壓力低警報(bào)由圖1中3#主泵19.039壓力繼電器輸出。從R12取料機(jī)斗輪液壓站Spider控制器中可以直接看到,1#主泵補(bǔ)油壓力為1.4 MPa,3#主泵補(bǔ)油壓力為0.8 MPa。
R12斗輪取料機(jī)液壓系統(tǒng)由赫格隆公司設(shè)計(jì),采用閉式液壓系統(tǒng)。1#和3#兩臺(tái)SP355主泵并聯(lián)后同時(shí)驅(qū)動(dòng)斗輪處低速大扭矩馬達(dá),2臺(tái)泵的供油管路通過(guò)設(shè)置在泵出口處的集流閥塊合流后向馬達(dá)供油。SP355主泵內(nèi)部集成補(bǔ)油泵標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格為80 cm3。主泵2個(gè)先導(dǎo)溢流閥通過(guò)壓力限制防止主泵因壓力過(guò)高而損壞,A口側(cè)、B口側(cè)均分配有溢流閥,通過(guò)將高壓油溢流至低壓側(cè)來(lái)提供保護(hù)(圖1中2),此先導(dǎo)溢流閥的調(diào)整壓力為39 MPa。圖1中4為控制壓力溢流閥,其調(diào)整壓力為3 MPa,主要作用是在系統(tǒng)建立起壓力之前為主泵斜盤控制活塞換向提供一個(gè)穩(wěn)定的壓力油源,保障斜盤控制活塞順利動(dòng)作。當(dāng)斜盤擺動(dòng)完成,主泵系統(tǒng)壓力建立起來(lái)之后,工作壓力超過(guò)補(bǔ)油泵壓力,則斜盤控制壓力通過(guò)工作高壓進(jìn)行控制。與此同時(shí),工作壓力的提高將導(dǎo)致控制壓力溢流閥4泄壓,補(bǔ)油泵壓力降至補(bǔ)油壓力溢流閥1設(shè)定壓力,油壓力溢流閥1設(shè)定壓力為1.5 MPa。補(bǔ)油泵輸出的液壓油用于主泵系統(tǒng)沖洗,置換做完功的高溫液壓油進(jìn)行冷卻。
圖1 取料機(jī)斗輪液壓系統(tǒng)工作原理
由圖1可知,R12取料機(jī)斗輪液壓系統(tǒng)主泵各自單獨(dú)集成1臺(tái)補(bǔ)油泵,2臺(tái)主泵的補(bǔ)油系統(tǒng)相互獨(dú)立。通過(guò)以上故障現(xiàn)象分析原因:
(1)3#主泵補(bǔ)油壓力溢流閥1損壞。3#泵補(bǔ)油泵輸出的液壓油經(jīng)過(guò)損壞的補(bǔ)油壓力溢流閥1、過(guò)濾器13.049及散熱器10.004后回到油箱,補(bǔ)油泵輸出的液壓油不能在補(bǔ)油壓力溢流閥1處建立起有效壓力壓力。
(2)3#主泵內(nèi)部集成補(bǔ)油泵損壞,集成補(bǔ)油泵無(wú)輸出。3#主泵補(bǔ)油泵損壞,導(dǎo)致補(bǔ)油泵無(wú)液壓油輸出,造成補(bǔ)油壓力溢流閥1處不能建立起有效壓力。
針對(duì)上述第一項(xiàng)故障原因,首先對(duì)3#主泵補(bǔ)油壓力溢流閥1進(jìn)行壓力調(diào)整,并在調(diào)整過(guò)程中觀察Spider控制器中1#主泵補(bǔ)油壓力變化情況,在3#主泵調(diào)整補(bǔ)油壓力溢流閥1調(diào)整彈簧過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)Spider控制器顯示壓力并無(wú)明顯變化。懷疑3#主泵補(bǔ)油壓力溢流閥損壞,將此溢流閥拆開(kāi)后發(fā)現(xiàn)閥套輕微磨損,彈簧等其余部分均正常。為保險(xiǎn)起見(jiàn)更換新補(bǔ)油溢流閥,更換新溢流閥后啟動(dòng)斗輪液壓系統(tǒng),故障依舊,3#主泵補(bǔ)油壓力也沒(méi)有變化。由此斷定,3#主泵補(bǔ)油壓力低報(bào)警故障不是由補(bǔ)油壓力溢流閥1引起,3#主泵補(bǔ)油壓力溢流閥并未損壞。
針對(duì)3#主泵內(nèi)部集成補(bǔ)油泵是否損壞判斷分兩步進(jìn)行:
(1)檢查沖洗回路回油過(guò)濾器。首先拆解沖洗回路過(guò)濾器13.073,檢查過(guò)濾器濾芯中是否存在雜質(zhì)。將13.073過(guò)濾器拆開(kāi)后肉眼觀察過(guò)濾器濾芯,未發(fā)現(xiàn)明顯雜質(zhì)。
(2)用壓力表檢測(cè)3#主泵各個(gè)測(cè)壓點(diǎn)壓力。關(guān)閉主回路A口、B口截止閥,使主回路關(guān)閉。在Spider控制器中就地啟動(dòng)主泵,并將速度信號(hào)通過(guò)操作面板按鈕設(shè)置成0,使主泵零排量輸出。用壓力表檢測(cè)3#主泵各個(gè)測(cè)壓點(diǎn)的壓力。測(cè)試結(jié)果為:02.166測(cè)壓點(diǎn)壓力為2.2 MPa;02.164測(cè)壓點(diǎn)壓力為0.8 MPa;19.035測(cè)壓點(diǎn)壓力為0.25 MPa;B口壓力02.162測(cè)壓點(diǎn)壓力為0.8 MPa;A口壓力02.160測(cè)壓點(diǎn)壓力為2.1 MPa。
從以上測(cè)壓點(diǎn)測(cè)試的壓力情況,經(jīng)過(guò)分析可得出如下結(jié)論:①3#主泵集成補(bǔ)油泵能正常工作,并未損壞。3#主泵集成補(bǔ)油泵出口測(cè)壓點(diǎn)02.166測(cè)試壓力為2.2 MPa,證明此集成補(bǔ)油泵能輸出2.2 MPa壓力油,能正常工作。②分析3#主泵集成補(bǔ)油泵排出液壓油流向。經(jīng)查看主泵樣本資料可知355標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的主泵其集成補(bǔ)油泵標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格為80 cm3,排量為118 L/min。集成補(bǔ)油泵排出的液壓油并未通過(guò)3#主泵補(bǔ)油溢流閥返回油箱,而是通過(guò)其他油路返回油箱。
通過(guò)分析原理圖可知,R12取料機(jī)斗輪液壓系統(tǒng)為閉式系統(tǒng),2臺(tái)主泵同時(shí)向液壓馬達(dá)供油,主泵內(nèi)部集成補(bǔ)油泵相互獨(dú)立,補(bǔ)油油路互不聯(lián)通。檢查現(xiàn)場(chǎng)管路,R12取料機(jī)液壓系統(tǒng)2臺(tái)液壓主泵由兩進(jìn)兩出4根管路通過(guò)閥塊合流成一進(jìn)一出2根管路與馬達(dá)聯(lián)通。在靠近馬達(dá)端A、B兩根管路各安裝1個(gè)截止閥。實(shí)際上關(guān)閉截止閥后,1#和3#主泵油口并沒(méi)有被截止,1#主泵與3#主泵的A口、B口通過(guò)泵出口的合流閥塊相互聯(lián)通。3#主泵補(bǔ)油壓力異常故障可能由1#主泵的故障引起。
2臺(tái)主泵相互聯(lián)通的地方只有主管路A口、B口在泵出口處的合流閥處聯(lián)通。3#主泵集成補(bǔ)油泵與1#主泵油路聯(lián)通只能通過(guò)1#主泵沖洗閥。查閱赫格隆液壓泵樣本資料得知:只有主泵A口、B口壓差>2.2 MPa時(shí),沖洗閥才能動(dòng)作[4]。從以上壓力測(cè)試結(jié)果來(lái)看,A口、B口壓差為1.3 MPa,<2.2 MPa。過(guò)低的壓差并不能引起1#主泵沖洗閥閥芯換位,只有在1#主泵沖洗閥出現(xiàn)閥芯卡死、閥芯對(duì)中彈簧損壞等情況下能導(dǎo)致閥芯不在中位,處于開(kāi)啟狀態(tài)。
(1)首先拆解1#主泵補(bǔ)油溢流閥進(jìn)行檢查。1#主泵補(bǔ)油溢流閥拆卸后在補(bǔ)油溢流閥閥套內(nèi)部發(fā)現(xiàn)多塊形狀不規(guī)則的白色塑料塊,最大長(zhǎng)度約10 mm,經(jīng)分析此種物質(zhì)為聚四氟乙烯(此種材料在液壓系統(tǒng)中常作為密封材料使用)。補(bǔ)油溢流閥閥套及閥芯狀態(tài)良好。由此可斷定1#主泵補(bǔ)油溢流閥被聚四氟乙烯塊卡死,一直處于打開(kāi)狀態(tài)。
(2)繼續(xù)拆解檢查1#主泵沖洗閥。1#主泵沖洗閥左側(cè)絲堵拆開(kāi)后,檢查發(fā)現(xiàn)1#主泵沖洗閥閥芯被卡死不能移動(dòng)。拆卸右側(cè)絲堵后,抽出沖洗閥閥芯發(fā)現(xiàn),沖洗閥閥芯密封環(huán)處被大塊聚四氟乙烯卡死,造成1#主泵沖洗閥閥芯卡死在一側(cè),一直處于打開(kāi)狀態(tài)。
(3)檢查、分析聚四氟乙烯來(lái)源。經(jīng)查看液壓泵、液壓馬達(dá)樣本資料及向廠家咨詢,液壓泵、液壓馬達(dá)內(nèi)部使用材料均未涉及聚四氟乙烯材質(zhì);檢查液壓管路及郵箱也未發(fā)現(xiàn)使用聚四氟乙烯材料的地方。唯一可能使用聚四氟乙烯材料進(jìn)行密封的位置就是馬達(dá)前端安裝的主管路截止閥。
(4)對(duì)A口、B口2根主管路截止閥進(jìn)行拆解,發(fā)現(xiàn)此截止球閥使用了聚四氟乙烯作為密封材料。A管路截止球閥一側(cè)聚四氟乙烯密封材料已經(jīng)缺失近1/2。
(1)更換2臺(tái)主泵及馬達(dá)。由于1#泵內(nèi)部已經(jīng)被截止閥密封材料聚四氟乙烯污染,且無(wú)法斷定1#和3#主泵、馬達(dá)內(nèi)部及管路內(nèi)是否還遺留聚四氟乙烯污染物,小顆粒污染物易堵塞液壓泵、液壓馬達(dá)內(nèi)部節(jié)流孔,造成故障、損壞液壓泵及液壓馬達(dá)。對(duì)2臺(tái)主泵及液壓馬達(dá)進(jìn)行整體更換。被污染的2臺(tái)主泵及液壓馬達(dá)送至專業(yè)檢修廠家進(jìn)行拆解、清洗。
(2)清洗液壓站管路、閥塊。將整個(gè)液壓站整體拆至車間,在車間內(nèi)部對(duì)液壓站內(nèi)部所有管路、閥塊及2#輔助泵進(jìn)行拆解、清洗。所有管路、閥塊用清洗劑清洗,并用高壓空氣進(jìn)行吹空。清洗完畢的液壓站安裝至R12取料機(jī)原安裝位置。
(3)拆除損壞的截止閥。為防止截止閥繼續(xù)損壞,污染液壓系統(tǒng),拆除馬達(dá)前端2只截止閥。在未找到截止閥聚四氟乙烯密封損壞原因之前,該截止閥不能進(jìn)行恢復(fù)。
(4)沖洗液壓系統(tǒng)主管路。利用主泵對(duì)主管路、馬達(dá)沖洗管路進(jìn)行沖洗,在2臺(tái)主泵A口、B口各接一個(gè)5m的高壓過(guò)濾器,防止管路內(nèi)的雜質(zhì)進(jìn)入液壓泵內(nèi),注意過(guò)濾器選擇與主泵排量相匹配的過(guò)濾器;回油管路安裝一個(gè)5m過(guò)濾器,預(yù)防污染物由回油管路進(jìn)入油箱;在馬達(dá)入口處將主管路利用閥塊進(jìn)行A口與B口短接,馬達(dá)沖洗管路D口、F口利用閥塊進(jìn)行短接,使主泵排出的液壓油在管路內(nèi)部進(jìn)行循環(huán)。沖洗時(shí)將主泵排量設(shè)置成最大的沖洗時(shí)間2 h[3],總沖洗時(shí)間8 h。
(5)斗輪液壓站沖洗完畢后,將液壓管路恢復(fù)原狀。新液壓泵殼體內(nèi)加注滿液壓油后進(jìn)行就地啟動(dòng)試車,在Spider控制器將速度信號(hào)通過(guò)操作面板按鈕設(shè)置成0,使主泵零排量輸出。Spider控制器中查看1#主泵、3#主泵補(bǔ)油壓力,均穩(wěn)定在1.5 MPa左右。從遠(yuǎn)程啟動(dòng)液壓泵及斗輪,各部分運(yùn)行正常,故障排除。
在高壓、大流量液壓系統(tǒng)中,液壓管路內(nèi)流體的流速是一個(gè)重要參數(shù),直接影響流體的流動(dòng)狀態(tài)(不論是層流還是紊流)、能量損失以及管道、閥件對(duì)流體的阻力等。為保證液壓系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行,流體在管路內(nèi)的流速要盡可能的低,流動(dòng)狀態(tài)最好處于層流狀態(tài)。查閱油管設(shè)計(jì)手冊(cè)、教科書中給出了流體在液壓管道流速的推薦值,一般情況下壓力管路流速:當(dāng)壓力p205 MPa時(shí),取流速時(shí),取;p10 MPa 時(shí),取。這里取最大流速為 6 m/s,回油管路最大流速。對(duì)于橡膠軟管,允許的最大流速為5.0 m/s[1]。
(1)計(jì)算R12取料機(jī)斗輪液壓系統(tǒng)主管路油管流速。
R12斗輪液壓站主泵型號(hào)為SP355SR-V-EP,電機(jī)轉(zhuǎn)速為1485 r/min時(shí)主泵最大排量為529 L/min。2臺(tái)主泵合流后排量Q=1058 L/min。
從以上計(jì)算結(jié)果可知,現(xiàn)有液壓主管路內(nèi)液壓油流速已經(jīng)超出液壓設(shè)計(jì)手冊(cè)推薦值的62.5%,不符合設(shè)計(jì)要求,應(yīng)對(duì)液壓主管路進(jìn)行改造,降低主管路內(nèi)液壓油流速。
式中l(wèi)——直管長(zhǎng)度,m
v——流速,m/s
d——管路內(nèi)徑,m
從以上計(jì)算結(jié)果可知,在取料機(jī)取料過(guò)程中沿程壓力損失為1.25 MPa,功率損失為22 kW,損失較大。此部分損失功率全部轉(zhuǎn)換為熱能進(jìn)入系統(tǒng)。在夏季易造成液壓系統(tǒng)油溫異常升高,造成高溫停機(jī),且液壓油溫度過(guò)高使液壓油潤(rùn)滑性能下降,增加液壓泵、馬達(dá)磨損;加速密封件、液壓油老化,增加運(yùn)行成本。
3#主泵集成補(bǔ)油泵正常情況下油路流向?yàn)椋杭裳a(bǔ)油泵寅控制制壓力溢流閥4背壓?jiǎn)蜗蜷y補(bǔ)油溢流閥13#泵回油過(guò)濾器9散熱器油箱。主泵在0排量的狀態(tài)下,19.035測(cè)壓點(diǎn)壓力應(yīng)為1.5 MPa左右。由于1#主泵補(bǔ)油溢流閥1和沖洗閥同時(shí)被卡死,1#主泵沖洗閥不能在對(duì)中彈簧的作用下對(duì)中,處于常開(kāi)狀態(tài)。此時(shí)3#主泵集成補(bǔ)油泵的油路流向?yàn)椋?#主泵集成補(bǔ)油泵3#主泵控制壓力溢流閥43#主泵B口沖洗單向閥B口合流閥塊1#主泵沖洗閥1#主泵補(bǔ)油溢流閥11#主泵回油過(guò)濾器9散熱器油箱。3#主泵集成補(bǔ)油泵排除的液壓油全部通過(guò)1#主泵補(bǔ)油溢流閥流回油箱,造成1#主泵補(bǔ)油溢流閥1處無(wú)壓力。
雖然1#主泵補(bǔ)油溢流閥1被聚四氟乙烯密封材料卡死,由于1#和3#主泵集成補(bǔ)油泵排除的液壓油同時(shí)通過(guò)1#主泵補(bǔ)油溢流閥1返回油箱,至使通過(guò)1#主泵補(bǔ)油溢流閥1的流量增加1倍,形成1.3 MPa左右的壓差。此種原因造成Spider控制器報(bào)警為3#主泵補(bǔ)油壓力低的假象。
(1)R12取料機(jī)斗輪液壓系統(tǒng)主管路設(shè)計(jì)不合理。2臺(tái)液壓泵A口、B口合流后,一進(jìn)一出2根主管路導(dǎo)致主管路液壓油流速過(guò)高,損壞截止閥聚四氟乙烯密封,造成較大沿程壓力損失及系統(tǒng)發(fā)熱,易造成系統(tǒng)振動(dòng)、降低液壓油、泵、馬達(dá)使用壽命。
(2)主管路截止閥安裝位置不合理。主管路截止閥安裝在馬達(dá)前端,且截止閥操作手柄并未水平安裝。在關(guān)閉截止閥時(shí),造成1#主泵A口、B口油口通過(guò)合流閥塊相互聯(lián)通,不能形成相互獨(dú)立的單元,對(duì)故障判斷影響較大。現(xiàn)場(chǎng)安裝造成截止閥操作手柄傾斜安裝,截止閥操作手柄在振動(dòng)、重力綜合作用下容易帶動(dòng)閥芯旋轉(zhuǎn),造成截止閥處于半開(kāi)狀態(tài)。
(3)主管路截止閥無(wú)狀態(tài)監(jiān)測(cè)裝置。主管路截止閥手柄在振動(dòng)、重力作用下處于半開(kāi)狀態(tài)時(shí),而不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)。主管路截止閥處于半開(kāi)狀態(tài)使主管路液阻增大、損壞截止閥、污染液壓系統(tǒng);且主管路液阻增大造成較大的液壓泵功率損失,不利于節(jié)能環(huán)保。
(1)重新設(shè)計(jì)液壓系統(tǒng)主管路,降低主管路內(nèi)液壓油流速。根據(jù)上述計(jì)算結(jié)果,再增加2根相同規(guī)格液壓主管路,使主管路為兩進(jìn)兩出,規(guī)格為606的液壓管,液壓油流速可降低50%達(dá)到4.875 m/s,完全符合設(shè)計(jì)手冊(cè)相關(guān)要求。
(2)改造液壓系統(tǒng)主管路截止閥位置。將主管路截止閥安裝在液壓泵出口和流閥塊之前。每臺(tái)泵A口、B口應(yīng)分別設(shè)計(jì)安裝一只截止閥,在關(guān)閉截止閥的狀態(tài)下1#和3#主泵油路互相截止,形成相互獨(dú)立的液壓?jiǎn)卧?,互不影響有助于故障判斷?/p>
(3)主管路截止閥應(yīng)水平安裝,設(shè)計(jì)安裝截止閥開(kāi)、關(guān)狀態(tài)監(jiān)測(cè)開(kāi)關(guān),時(shí)刻監(jiān)控截止閥開(kāi)、關(guān)狀態(tài),避免截止閥處于半開(kāi)狀態(tài)而不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)。并對(duì)截止閥操作手柄進(jìn)行改造,設(shè)計(jì)自鎖裝置,避免手柄在震動(dòng)等不可控外力的作用下自動(dòng)變位。
以R12取料機(jī)斗輪雙泵供油、閉式液壓系統(tǒng)的典型故障為切入點(diǎn),進(jìn)而對(duì)R12取料機(jī)斗輪液壓系統(tǒng)整體進(jìn)行深入分析,找出此液壓系統(tǒng)在設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)安裝、管路設(shè)計(jì)鋪設(shè)等方面存在的不足,并提出解決方案。為相似系統(tǒng)設(shè)計(jì)、管路鋪設(shè)、現(xiàn)場(chǎng)改造等方面提供借鑒意義。