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        超超臨界鍋爐水冷壁垂簾管斷裂原因分析

        2019-06-29 10:36:04宮偉基王勇剛
        中國(guó)科技縱橫 2019年11期

        宮偉基 王勇剛

        摘 要:針對(duì)某廠超超臨界鍋爐水冷壁垂簾管斷裂后的失效管段,進(jìn)行了宏觀、硬度、金相及電鏡分析,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)情況,分析爆管斷裂原因,并提出處理措施。

        關(guān)鍵詞:超超臨界;垂簾管;斷裂

        中圖分類號(hào):TK223.31 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1671-2064(2019)11-0173-02

        0 引言

        某廠一號(hào)機(jī)組為670MW超超臨界燃煤汽輪發(fā)電機(jī)組,鍋爐為超超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行螺旋管圈直流爐,單爐膛、一次再熱、平衡通風(fēng)、半露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)Π型鍋爐。

        鍋爐額定蒸汽出口壓力29.3MPa,過(guò)熱蒸汽出口主蒸汽溫度605℃,最大連續(xù)蒸發(fā)量1968t/h,最終鍋爐的最大連續(xù)蒸發(fā)量(B-MCR)與汽輪機(jī)的VWO工況相匹配。

        1 事故經(jīng)過(guò)

        1.1 事前工況

        某年10月25日該廠一號(hào)機(jī)組試運(yùn)調(diào)試期間,5時(shí)30分,該機(jī)組有功負(fù)荷500MW,B、C、D、E、F制粉系統(tǒng)運(yùn)行,送風(fēng)機(jī)、汽動(dòng)引風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行,汽動(dòng)給水泵運(yùn)行。

        運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)爐管泄漏檢測(cè)系統(tǒng)多點(diǎn)報(bào)警,就地檢查發(fā)現(xiàn)鍋爐爐膛內(nèi)有明顯泄漏聲,鍋爐63米前墻人孔門處聲音最大,工作人員判斷為爐管泄漏。請(qǐng)示省調(diào)批準(zhǔn)降參數(shù)停機(jī),依次停止F、E、D、C、B制粉系統(tǒng),滑降汽壓至9.8Mpa,7時(shí)42分鍋爐熄火。

        1.2 檢查情況

        停爐冷卻后,自鍋爐63.5米處人孔門進(jìn)入爐膛。檢查發(fā)現(xiàn),后水垂簾管自爐左至爐右第19排,自爐前向后數(shù)第3根斷裂,斷裂位置在廠家焊口上部約400mm處呈爆裂形狀斷裂如圖1、圖2所示,同排左右兩側(cè)管路變形脫離定位卡,自爐左的流體定位管亦脫離定位卡。

        取樣管段表面存在輕微氧化現(xiàn)象,爆口母材有缺失,壁厚減薄不明顯,如圖3所示。

        2 檢驗(yàn)情況

        2.1 光譜檢驗(yàn)

        對(duì)斷管的上下段及焊縫進(jìn)行光譜分析,符合材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求(水冷壁垂簾管材質(zhì):12Cr1MoVG,規(guī)格:φ35×6.2mm)。

        2.2 內(nèi)窺鏡檢查

        使用內(nèi)窺鏡對(duì)泄漏的水冷壁垂簾管內(nèi)部檢查,未發(fā)現(xiàn)異物。

        2.3 厚度測(cè)量

        對(duì)周圍其它管子進(jìn)行超聲測(cè)厚,最低值為5.8mm,一般為6.0mm左右,符合要求。

        2.4 管子蠕變測(cè)量

        使用游標(biāo)卡尺對(duì)周圍懷疑的管子進(jìn)行蠕變測(cè)量,最大值為35.74mm。滿足DL/T 438—2016《火力發(fā)電廠金屬技術(shù)監(jiān)督規(guī)程》9.3.19條“低合金鋼管外徑蠕變應(yīng)變不大于2.5%”的要求。

        2.5 硬度檢測(cè)

        對(duì)割取的管樣采用里氏硬度計(jì)進(jìn)行硬度檢測(cè),硬度值如表1所示。符合DL/T 438—2016《火力發(fā)電廠金屬技術(shù)監(jiān)督規(guī)程》要求的“HB135-195”。(因管段無(wú)法固定,實(shí)際測(cè)量存在偏差,一般測(cè)量值較實(shí)際偏低。)

        2.6 現(xiàn)場(chǎng)覆膜金相分析

        共做三個(gè)部位,如圖4中a、b、c共3點(diǎn)母材進(jìn)行金相檢驗(yàn)。組織均為貝氏體+鐵素體,按照DL/T773-2016《火電廠用12Cr1MoV鋼球化評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》球化評(píng)級(jí)為2~2.5級(jí),屬于正常組織。

        a、b兩點(diǎn)金相組織分別如圖5、圖6所示。

        2.7 電鏡分析

        對(duì)斷管取樣,委托西安熱工院監(jiān)督部進(jìn)行掃描電鏡分析,如圖7、圖8所示。內(nèi)外壁均存在裂紋源顯示,瞬斷區(qū)韌窩明顯。

        3 分析與討論

        (1)垂簾管位于折焰角后部,沿水平煙道垂直布置??紤]部件結(jié)構(gòu)情況,垂簾管存在上下拉伸受力,該管斷裂部位為原始母材管段;斷口為脆性斷裂。

        鍋爐運(yùn)行中定位裝置或夾持結(jié)構(gòu)不當(dāng),使管子產(chǎn)生高頻次的震動(dòng),在該部位易形成高周機(jī)械疲勞,其斷裂特征為沿管子橫斷開裂。電鏡分析管材存在內(nèi)外裂紋源,符合疲勞破壞的特征。

        管材可能存在的原始缺陷也是導(dǎo)致爆管的誘因之一。

        (2)施工中可能存在的強(qiáng)力對(duì)口,造成管排內(nèi)各管受力不均,爆破管受拉伸力較大。

        (3)由于表面有輕微氧化皮,考慮到運(yùn)行時(shí)間較短,不能完全排除異物阻塞造成過(guò)熱的可能。內(nèi)窺鏡延伸檢查管內(nèi)無(wú)異物,不排除異物已隨爆口排出。

        4 處理措施

        (1)對(duì)泄漏的垂簾管自變形嚴(yán)重處向下約9米管段進(jìn)行更換,換管全部焊口射線檢測(cè)合格。(2)對(duì)泄漏的垂簾管屏內(nèi)兩根變形出列管以及定位管進(jìn)行整理歸位。(3)對(duì)泄漏點(diǎn)附近吹掃范圍內(nèi)的管道進(jìn)行全面測(cè)厚、脹粗排查,未見異常超標(biāo)現(xiàn)象。(4)考慮該管為受拉斷裂,對(duì)該管上部聯(lián)箱接管座焊縫進(jìn)行檢查未見異常。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 蔡文河,嚴(yán)蘇星.電站重要金屬部件的失效及其監(jiān)督[M].北京:中國(guó)電力出版社,2011.

        [2] 國(guó)家能源局.火電廠用12Cr1MoV鋼球化評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn):DL/T 773-2016[S].中國(guó)電力出版社,2016.

        [3] 王兆民,程義.某電廠水冷壁管斷裂失效分析[J].質(zhì)量控制與失效分析.2017,53(10):757-760.

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