陳長(zhǎng)生
摘 要:本文主要介紹了采用西門子300PLC控制器作為主要控制單元,利用DP網(wǎng)絡(luò)協(xié)議建立同英威騰IPE200變頻器的網(wǎng)絡(luò)通訊,實(shí)現(xiàn)對(duì)變頻器啟停控制及電流、電壓、轉(zhuǎn)速、頻率等數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)采集,通過上位機(jī)WINCC畫面的恒壓設(shè)定操作及對(duì)系統(tǒng)工藝數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控,從而完成泉州閩光鋼鐵有限責(zé)任公司動(dòng)力廠二級(jí)泵房變頻恒壓供水系統(tǒng)的設(shè)計(jì)以及應(yīng)用。
關(guān)鍵詞:PLC;DP;變頻器;恒壓
中圖分類號(hào):TM921.51 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1671-2064(2019)11-0108-02
0 引言
泉州閩光鋼鐵有限責(zé)任公司動(dòng)力廠二級(jí)泵房是為整個(gè)公司提供生產(chǎn)和設(shè)備用水所需,因此供水壓力是否穩(wěn)定和設(shè)備能否正常運(yùn)行關(guān)系到整個(gè)公司的生產(chǎn)。而二級(jí)泵房現(xiàn)有的設(shè)備控制模式為機(jī)旁手動(dòng)控制水泵的啟停且為工頻不可調(diào)整,水泵出水壓力和流量大小的控制只能通過出口管上的手動(dòng)蝶閥調(diào)整,這種控制模式不但不利于生產(chǎn)的運(yùn)行而且增加了能耗成本。為此設(shè)計(jì)了一套既能滿足生產(chǎn)工藝要求又能節(jié)能降耗的恒壓供水系統(tǒng)。
1 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案
1.1 電機(jī)設(shè)備參數(shù)
二級(jí)泵房有水泵電機(jī)四臺(tái),其中220KW電機(jī)兩臺(tái)一用一備,編號(hào)為3#水泵電機(jī)和4#水泵電機(jī);280KW電機(jī)兩臺(tái)也是一用一備編號(hào)為1#水泵電機(jī)和2#水泵電機(jī),電氣上原采用軟啟動(dòng)器控制。
3#和4#水泵電機(jī)參數(shù):額定轉(zhuǎn)速:1490r/m,額定頻率:50HZ,額定電壓:380V,額定電流:395A,額定功率:220KW,功率因素:0.87。
1#和2#水泵電機(jī)參數(shù):額定轉(zhuǎn)速:1490r/m,額定頻率:50HZ,額定電壓:380V,額定電流:493A,額定功率:280KW,功率因素:0.9。
1.2 設(shè)計(jì)方案
(1)新增兩面變頻控制柜用于改造2#水泵電機(jī)(280KW)和3#水泵電機(jī)(220KW),同時(shí)新增兩面變頻操作箱用于機(jī)旁變頻調(diào)速控制,4#水泵電機(jī)(220KW)和1#水泵電機(jī)(280KW)則保留原有的軟啟動(dòng)器控制,但電氣控制回路增加遠(yuǎn)程PLC控制,變頻器設(shè)備選用英威騰IPE200;(2)新增五臺(tái)智能式電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,其中四臺(tái)為水泵出口電動(dòng)調(diào)節(jié)閥用于更換出口管手動(dòng)蝶閥,另一臺(tái)為水池補(bǔ)水電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,五臺(tái)電動(dòng)調(diào)節(jié)閥具備遠(yuǎn)程和就地控制功能;(3)新增一套控制系統(tǒng),控制系統(tǒng)選用西門子S7-300PLC系列,采用STEP-7 V5.5系統(tǒng)編程軟件,用于信號(hào)的采集處理和PID壓力閉環(huán)調(diào)節(jié)輸出;(4)新增一套上位機(jī)系統(tǒng),監(jiān)控畫面使用西門子WINCC 6.2軟件開發(fā),便于工藝人員的對(duì)設(shè)備監(jiān)控和操作;(5)PLC與變頻器之間采用DP網(wǎng)絡(luò)通訊以保證控制的及時(shí)性和準(zhǔn)確性[1]。
2 PLC編程及控制
2.1 PLC控制系統(tǒng)的硬件組態(tài)結(jié)構(gòu)
由于PLC同英威騰IPE200變頻器采用PROFIBUS通訊網(wǎng)絡(luò)控制,因此在硬件組態(tài)中應(yīng)先安裝英威騰IPE200變頻器的GSD文件(INVTV1.1DP.GSD),安裝好后會(huì)在目錄表中生成INVT文件夾,文件夾下含有INVT-6SE70從站。接著建立PROFIBUS網(wǎng)絡(luò),選中PROFIBUS網(wǎng)絡(luò)插入英威騰IPE200變頻器從站,接著在從站下插入通訊所需要的用戶數(shù)據(jù)這里為PPO4類型,即6個(gè)控制字[2]。硬件組態(tài)結(jié)構(gòu)見圖1所示。
2.2 設(shè)計(jì)功能
根據(jù)工藝要求設(shè)計(jì)滿足要求的控制邏輯:(1)采用FB41連續(xù)控制功能塊的PI調(diào)節(jié)功能。由于出口壓力變送器的安裝距離水泵出口較近,因此水泵轉(zhuǎn)速的變化能夠在較短時(shí)間內(nèi)引起壓力檢測(cè)點(diǎn)的變化,所以采用PI控制功能即比例和積分控制功能就能夠滿足工藝控制要求。(2)設(shè)計(jì)獨(dú)立的手動(dòng)控制和自動(dòng)控制功能。畫面增加手/自動(dòng)切換按鈕,其變量接入FB41連續(xù)控制功能塊的MAN_ON參數(shù)。切換為手動(dòng)控制時(shí),通過在畫面實(shí)時(shí)輸入頻率值從而達(dá)到改變水泵電機(jī)轉(zhuǎn)速的目的;切換為自動(dòng)控制時(shí),只需要設(shè)定水泵出口壓力就行,其中設(shè)定值來自畫面的水泵出口壓力設(shè)定,反饋值來自現(xiàn)場(chǎng)水泵出口的壓力變送器檢測(cè)值。(3)具有手/自動(dòng)無擾切換功能。當(dāng)采取手動(dòng)控制模式時(shí),程序通過實(shí)時(shí)采集出口壓力值,并把實(shí)時(shí)壓力值傳送給PID功能塊中的SP_INT(恒壓設(shè)定值);當(dāng)采取自動(dòng)控制模式時(shí),程序通過采集PID實(shí)時(shí)輸出的數(shù)值,并轉(zhuǎn)換成對(duì)應(yīng)的頻率值,傳送給PID功能塊中的MAN給定值。通過增加這部分的控制邏輯后,保證了設(shè)備在手動(dòng)與自動(dòng)之間的無擾動(dòng)切換。(4)具有通訊故障報(bào)警功能。一旦通訊中斷,系統(tǒng)就會(huì)發(fā)出聲光報(bào)警提醒操作人員把自動(dòng)模式切換成電氣手動(dòng)控制模式,盡可能的保證公司生產(chǎn)用水不受影響。(5)設(shè)計(jì)有輸出調(diào)節(jié)限幅功能。設(shè)置控制輸出的上下限:上限不超過50HZ,是為了控制調(diào)節(jié)輸出不超過設(shè)備的額定頻率50HZ;下限不低于25HZ,因?yàn)檎{(diào)節(jié)頻率過低會(huì)導(dǎo)致水泵無法出力,電機(jī)空轉(zhuǎn),影響公司生產(chǎn)用水的供應(yīng)。
2.3 連續(xù)控制功能塊FB41調(diào)試
(1)選擇合適的采樣周期時(shí)間。采樣周期時(shí)間即PID中的CYCLE越小,采樣值也就越能反映模擬量反饋值的變化情況,但是值太小不但會(huì)增加CUP運(yùn)算的工作量,同時(shí)瞬時(shí)擾動(dòng)的模擬量數(shù)值也會(huì)被采集到并參與到PID運(yùn)算調(diào)節(jié)中,導(dǎo)致調(diào)節(jié)輸出的不穩(wěn)定,因此根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際調(diào)試設(shè)定采樣周期時(shí)間為2秒。
(2)合理的設(shè)置比例增益及積分時(shí)間參數(shù)。根據(jù)調(diào)節(jié)原理:如果比例增益太小,輸出量變化就緩慢,調(diào)節(jié)時(shí)間過長(zhǎng);如果比例增益過大,系統(tǒng)容易超調(diào),產(chǎn)生振蕩,調(diào)節(jié)時(shí)間加長(zhǎng)導(dǎo)致系統(tǒng)不穩(wěn)定;而積分作用主要是消除誤差,只要有誤差存在積分就會(huì)起作用,積分時(shí)間越小,積分作用越強(qiáng),反之積分時(shí)間越大,則系統(tǒng)的滯后性也就越明顯?,F(xiàn)場(chǎng)調(diào)試時(shí),一般先把積分時(shí)間調(diào)大,慢慢嘗試調(diào)整比例增益在一個(gè)合理的數(shù)值,觀察系統(tǒng)能否穩(wěn)定,如果輸出能穩(wěn)定不會(huì)上下振蕩,則再一點(diǎn)點(diǎn)的縮小積分時(shí)間常數(shù),直到系統(tǒng)穩(wěn)定得到一個(gè)最佳的積分值,使系統(tǒng)具備穩(wěn)定性、快速性和準(zhǔn)確性。由于現(xiàn)場(chǎng)電機(jī)參數(shù)不一樣因此2#水泵電機(jī)的比例增益設(shè)為0.008,積分設(shè)為8秒,3#水泵電機(jī)的比例增益設(shè)為0.01,積分設(shè)為6秒。
(3)設(shè)置有效的死區(qū)參數(shù)。為保證變頻器不頻繁動(dòng)作調(diào)節(jié),在PID功能塊中設(shè)置了死區(qū)寬度,死區(qū)寬度均為0.025,即現(xiàn)場(chǎng)壓力值在正負(fù)偏差0.025的范圍內(nèi),PID控制器認(rèn)為無偏差,保持原有的控制輸出。
PID程序如下:
CALL “CONT_C” , “insdance_db10”
COM_RST :=
MAN_ON :=”2#變頻畫面選手動(dòng)”
PVPER_ON:=FALSE
P_SEL :=TRUE
I_SEL :=TRUE
INT_HOLD:=FALSE
I_ITL_ON:=FALSE
D_SEL :=FALSE
CYCLE :=T#2S
SP_INT :=”HMI_SET”.DB_VAR4
PV_IN :=”INPUT_AI”.DB_VAR4
PV_PER :=
MAN :=MD300
GAIN :=8.000000e-003
TI :=T#8S
TD :=
TM_LAG :=
DEADB_W :=2.500000e-002
LMN_HLM :=
LMN_LLM :=
PV_FAC :=
PV_OFF :=
LMN_FAC :=
LMN_OFF :=
I_ITLVAL:=
DISV :=
LMN :=”HMI_SET”.DB_VAR17
LMN_PER :=
QLMN_HLM:=
QLMN_LLM:=
LMN_P :=
LMN_I :=
LMN_D :=
PV :=
ER :=
3 變頻器控制設(shè)置
3.1 變頻器控制設(shè)計(jì)
變頻器控制采用手動(dòng)和自動(dòng)兩套獨(dú)立的控制模式,相同的是變頻器手動(dòng)與自動(dòng)的運(yùn)行指令通道為端子指令通道,不同的是手動(dòng)控制的頻率給定為機(jī)旁操作箱的電位器給定,而自動(dòng)控制的頻率給定為profibus通訊設(shè)定;同時(shí)在電氣回路上變頻器設(shè)置有手/自動(dòng)選擇信號(hào)輸入、啟動(dòng)信號(hào)輸入、故障信號(hào)輸出、運(yùn)行信號(hào)輸出、運(yùn)行頻率輸出及電流輸出[3]。根據(jù)要求設(shè)計(jì)變頻器電氣控制圖,如下圖2所示。
3.2 變頻器主要參數(shù)設(shè)置
P0.0=2(V/F控制)、P0.1=1(指令通道為端子)、P0.3=1(A頻率采用模擬量AI1設(shè)定)、P0.4=8(B頻率采用PROFIBUS通訊設(shè)定)、P2.0=0(異步電動(dòng)機(jī))、P2.1=280(額定功率280KW)、P2.2=50(額定頻率50HZ)、P2.3=1490(額定轉(zhuǎn)速1490RPM)、P2.4=380(電機(jī)額定電壓380V)、P2.5 =493(電機(jī)額定電流493A)、P5.02=1(S1端子功能選擇正轉(zhuǎn)運(yùn)行)、P5.03=13(S2端子功能選擇A頻率設(shè)定與B頻率設(shè)定切換)、Pd.01=4(PROFIBUS通訊地址為4)、Pd.02=1(變頻器PZD2接收字為速度給定)、Pd.13=1(變頻器PZD2發(fā)送字為運(yùn)行頻率)、Pd.14=5(變頻器PZD3發(fā)送字為輸出電流)、Pd.15=2(變頻器PZD4發(fā)送字為輸出轉(zhuǎn)速)、Pd.16=3(變頻器PZD5發(fā)送字為母線電壓)、Pd.17=9(變頻器PZD6發(fā)送字為故障代碼)。
3.3 變頻器通訊數(shù)值的程序轉(zhuǎn)換
通過設(shè)置變頻器通訊參數(shù),獲取變頻器的運(yùn)行頻率、輸出電流、輸出轉(zhuǎn)速、變頻器中間回路母線電壓、故障代碼等。頻率為通訊讀取的數(shù)值除以100即為輸出頻率實(shí)時(shí)值;通訊讀取的電流、母線電壓數(shù)值除以10即為所需要的實(shí)時(shí)電流值和母線電壓值;讀取的實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)速不需要轉(zhuǎn)換即為所需的實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)速值。通訊頻率給定值的轉(zhuǎn)換為程序的頻率設(shè)定值乘以20即為變頻器頻率設(shè)定值(因?yàn)樽冾l器內(nèi)部0到1000對(duì)應(yīng)0到50HZ)。
4 結(jié)語
二級(jí)泵房變頻恒壓供水系統(tǒng)自投入使用以來,一方面保障了公司生產(chǎn)用水的連續(xù)性和穩(wěn)定性;另一方面降低了設(shè)備的故障率,減少了檢修維護(hù)人員的工作量,同時(shí)采用恒壓控制不但減輕了生產(chǎn)人員的工作強(qiáng)度,并且在節(jié)約生產(chǎn)用電方面起到了一定的節(jié)能效果。
參考文獻(xiàn)
[1] 廖常初.S7-300/400 PLC應(yīng)用技術(shù)[M].機(jī)械工業(yè)出版社,2005.
[2] 崔堅(jiān).西門子工業(yè)網(wǎng)絡(luò)通信指南[M].機(jī)械工業(yè)出版社,2005.
[3] 劉祖潤(rùn).自動(dòng)控制原理[M].機(jī)械工業(yè)出版社,2000.