張 巖,劉 浩,竇 巖
(天華化工機械及自動化研究設(shè)計院有限公司,甘肅 蘭州 730060)
目前我國褐煤預(yù)測資源量約1 903億t,占全國煤炭預(yù)測資源量的41.18%,主要分布在內(nèi)蒙古、云南、東北等地。褐煤具有含水量高(20%~50%)、熱值低、揮發(fā)分高、熱穩(wěn)定性差及易自燃等特點,難以運輸、儲存和銷售。采用粉煤蒸汽管回轉(zhuǎn)干燥系統(tǒng),降低褐煤的含水量,可直接降低褐煤的運輸成本、建設(shè)和運行成本,同時也可降低以褐煤為原料的發(fā)電或煤化工項目的成本[1]。
粉煤蒸汽管回轉(zhuǎn)干燥系統(tǒng)工藝流程見圖1。
圖1 粉煤蒸汽管回轉(zhuǎn)干燥系統(tǒng)工藝流程示意
如圖1所示,經(jīng)由原煤倉、計量膠帶、入口輸送設(shè)備均勻加入到蒸汽管回轉(zhuǎn)干燥機內(nèi)的濕粉煤,與干燥機內(nèi)布置的通有蒸汽的換熱管充分接觸干燥,物料中的水分在不斷蒸發(fā),同時物料從干燥機入口向出口方向運動,在到達干燥機出口時成為所需干燥產(chǎn)品,再經(jīng)輸送設(shè)備送至產(chǎn)品倉。
從干燥機尾部排出的載氣(主要作用是將干燥蒸發(fā)的水蒸汽攜帶出來,降低尾氣露點溫度)、水蒸汽及粉煤粉塵被引風機抽吸到袋式過濾器內(nèi)進行氣固分離,凈化后的尾氣排放。
蒸汽從蒸汽管回轉(zhuǎn)干燥機旋轉(zhuǎn)接頭進入干燥機,通過干燥機汽室分配到干燥機蒸汽管內(nèi),在此與管外的物料進行換熱后冷凝,冷凝液通過自身重力自流至凝液儲罐中緩沖貯存,然后通過凝液泵(經(jīng)過載氣加熱器后)進入凝液回收系統(tǒng)。
印尼某電廠由于燃用高水分褐煤,采用蒸汽管回轉(zhuǎn)干燥機對褐煤進行預(yù)干燥。系統(tǒng)自投運以來,原煤預(yù)干燥系統(tǒng)正常運行,進煤量總和為340~380 t/h,干燥后煤量為260~285 t/h;干燥后的煤質(zhì)和產(chǎn)量滿足鍋爐制粉系統(tǒng)要求及電廠用煤需求。干燥系統(tǒng)的連續(xù)穩(wěn)定運行,成為該電廠節(jié)能降耗運行保障的關(guān)鍵因素。
在項目調(diào)試初期,因原煤水分大(高達55%~60%),易粘接、架橋、堵塞,造成干燥單元輸煤系統(tǒng)設(shè)備故障頻發(fā),干燥系統(tǒng)長久不能連續(xù)運行(堵塞部位主要集中在濕煤倉下部錐段、干燥機入口斜板溜槽式進料箱、出口密閉膠帶機及出口刮板機)。后經(jīng)多次對干燥單元輸煤系統(tǒng)輔機設(shè)備的改造,形成一套故障率低、配置合理的輸煤輔機系統(tǒng)。
原系統(tǒng)配置:濕煤倉——雙曲線煤斗——稱重給煤機——斜板溜槽式進料箱——蒸汽管干燥機——密閉膠帶輸送機——出口埋刮板輸送機——膠帶輸送機。
改造后的系統(tǒng)配置:濕煤倉——煤倉旋轉(zhuǎn)清堵器——稱重給煤機——螺旋給料機——蒸汽管干燥機——Ⅰ級螺旋輸送機——Ⅱ級螺旋輸送機——膠帶輸送機。
原濕煤倉下部錐段為雙曲線料斗,材質(zhì)為不銹鋼。在使用過程中,由于來料原煤水分大,煤質(zhì)松散,在雙曲線料斗處發(fā)生架橋堵塞,并且粘接在倉壁上。曾經(jīng)在此部位加裝過空氣炮及電伴熱,效果均不理想。錐段一旦堵塞,原煤無法進入下游設(shè)備,系統(tǒng)必須停機,進行人工疏通。
經(jīng)過多方調(diào)研考察,采取在濕煤倉下部增設(shè)旋轉(zhuǎn)清堵器的方法,通過旋轉(zhuǎn)清堵器的自轉(zhuǎn),破壞煤與倉內(nèi)壁之間的粘結(jié)力,阻止架橋的發(fā)生,解決了堵煤問題。
煤倉旋轉(zhuǎn)清堵器的工作原理:如圖2所示,清堵器由上、中、下3部分組成,上、下為靜止倉部分,中間為旋轉(zhuǎn)倉(即清堵)部分。旋轉(zhuǎn)清堵器是將原煤倉下面出料段由靜止狀態(tài)改為轉(zhuǎn)動倉體,并在自身的上部靜止倉部分安裝輔助刮板,工作時中間倉體由電機減速機驅(qū)動轉(zhuǎn)動,原煤與旋轉(zhuǎn)倉體形成相對運動,使得煤與倉內(nèi)壁之間的粘結(jié)力被破壞;同時在輔助刮板的作用下,原煤與旋轉(zhuǎn)倉體內(nèi)壁之間形成一個全面積的分離區(qū),煤流與倉壁無法形成穩(wěn)定的結(jié)拱,從而達到防堵目的[2]。
煤倉旋轉(zhuǎn)清堵器安裝在煤倉底部縮頸段,主要解決由于煤倉縮頸引起的堵煤問題。旋轉(zhuǎn)清堵器一般高度設(shè)計為2 000~3 000 mm,由于僅需要克服清堵器旋轉(zhuǎn)的阻力,因此功率消耗小,正常工況下,功率僅需7.5 kW,運行維護成本小。
圖2 煤倉旋轉(zhuǎn)清堵器三維模型
干燥機入口原進料箱為斜板溜槽式,物料完全依靠自重滑入干燥機筒體內(nèi),當煤量過大時,斜板入料速度有限,原煤在此處堆積,無法進入干燥機內(nèi)部,積滿后的原煤還會向上游返料,堵塞上游設(shè)備。采用螺旋給料機取代原有的斜板溜槽式進料箱,強制送料,解決了該處的阻塞問題。
螺旋給料機是一種強制連續(xù)輸送設(shè)備,它利用帶有螺旋葉片的旋轉(zhuǎn)軸在密閉料槽內(nèi)的旋轉(zhuǎn)運動,將由進料口加入的物料沿輸送槽向出料口方向強制輸送。螺旋輸送機作為成熟的工業(yè)設(shè)備,廣泛用于各種行業(yè)粉狀、粒狀和小塊物料的輸送。
干燥機出口Ⅰ級輸送設(shè)備為密閉膠帶輸送機,由于在完全密閉的機殼內(nèi)工作,受工況溫度影響大,干燥機出料口汽固兩相溫度約100 ℃,膠帶在伴有蒸汽的工況下長時間工作,會發(fā)生變形,從而導致膠帶跑偏,設(shè)備跳機。運行期間只能依靠人工調(diào)整膠帶跑偏,并反復更換膠帶,無法滿足長周期運行。
干燥機出口Ⅱ級輸送設(shè)備也為刮板機,干燥后的煤炭在輸送過程中繼續(xù)向外蒸發(fā)水分,粘度增大,極易在刮板鏈條下板結(jié)(見圖3);板結(jié)煤層硬度高,且與刮板形成光滑的結(jié)合面,刮板運行時無法破開板結(jié)煤層。隨著煤層加厚,刮板鏈條上浮,鏈條繃緊,輸送阻力增大,電機負載增大,日常運行時,每2~3 d必須停機沖洗,否則會發(fā)生刮板跳鏈斷鏈的故障(見圖4),致使干燥機系統(tǒng)停運。
圖3 埋刮板輸送機底部板結(jié)
為了解決上述問題,將干燥機出口Ⅰ、Ⅱ級輸送設(shè)備改為螺旋輸送機,這樣不但避免了高溫膠帶變形,而且螺旋葉片可破開板結(jié)煤層,不存內(nèi)壁粘煤、斷鏈的問題,設(shè)備可長周期運行。
輸送設(shè)備作為干燥系統(tǒng)的主要附屬設(shè)備,其工作狀況直接影響到系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。在未改造前,干燥系統(tǒng)存在多處瓶頸,致使某些設(shè)備故障檢修率居高不下,增加了檢修成本;還造成電廠整個制煤系統(tǒng)頻繁停機,鍋爐原料供給不及時,增加了運行成本。通過更新改造,干燥系統(tǒng)實現(xiàn)了連續(xù)運轉(zhuǎn),擺脫了因設(shè)備清理維護而經(jīng)常停機的困境,保證了電廠鍋爐運行的用煤量,降低了設(shè)備維護及檢修頻率,節(jié)約了運行成本。