劉 偉
(延安市禾草溝煤業(yè)有限公司,陜西 延安 717399)
水力分級(jí)旋流器是選煤廠常用的一種分級(jí)濃縮設(shè)備,主要應(yīng)用在煤泥水,如精煤磁選尾礦水、中煤矸石磁選尾礦水、重介旋流器脫泥篩篩下水等的煤泥水分級(jí)濃縮環(huán)節(jié)。其分級(jí)原理是:依靠動(dòng)力設(shè)備提供的離心力,使礦粒根據(jù)自身粒徑/密度的差異實(shí)現(xiàn)分離。該設(shè)備具有占地面積小、處理量大、分級(jí)效率高的特點(diǎn)[1-2]。禾草溝選煤廠原設(shè)計(jì)選用FX500旋流器用于處理精煤磁選尾礦和中煤矸石磁選尾礦,實(shí)現(xiàn)對(duì)磁選尾礦的濃縮分級(jí),但由于該廠煤泥含量高,且煤泥中高灰細(xì)泥含量高,精煤磁選尾礦雖然經(jīng)旋流器濃縮分級(jí),但底流灰分仍高于精煤要求灰分,造成重介系統(tǒng)“背灰”。
禾草溝選煤廠為一座設(shè)計(jì)6 Mt/a的礦井型選煤廠,其選煤工藝為:無(wú)壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器混合入洗,煤泥浮選,尾煤泥壓濾,全廠洗水閉路循環(huán)。精煤磁選尾礦回收工藝流程為:磁選尾礦水經(jīng)煤泥水泵送至FX500旋流器,旋流器溢流進(jìn)入浮選系統(tǒng),底流經(jīng)弧形篩、煤泥離心機(jī)脫水脫泥后,直接作為產(chǎn)品進(jìn)入精煤(如圖1所示)。
圖1 精煤磁選尾礦回收流程示意
現(xiàn)精煤磁選尾礦回收工藝中,存在最大的問(wèn)題就是回收的粗精煤泥灰分遠(yuǎn)高于精煤產(chǎn)品要求的10.00%。磁選尾礦粒度組成分析結(jié)果見表1。由表1可以看出,精煤磁選尾礦粒度組成很細(xì),小于0.125 mm粒級(jí)產(chǎn)率達(dá)到67.90%,灰分為56.01%;而大于0.25 mm粒級(jí)的累積產(chǎn)率為12.32%,累積灰分為6.32%,可直接進(jìn)入精煤;甚至大于0.125 mm粒度級(jí)的累積灰分為7.07%,從精煤磁選尾礦粒度組成上分析,實(shí)現(xiàn)降灰的主要方式就是脫泥。
精煤磁選尾礦進(jìn)入FX500旋流器進(jìn)行濃縮分級(jí),分別采取溢流和底流進(jìn)行粒度組成分析,結(jié)果如表2、表3所示。從粒度組成上看,底流中小于0.125 mm粒度級(jí)含量為45.65%,其中,小于0.045 mm粒級(jí)的含量就達(dá)到23.32%,夾細(xì)嚴(yán)重。底流總灰分為25.10%,經(jīng)過(guò)后續(xù)弧形篩和煤泥離心機(jī)脫水脫泥后,總灰分可以達(dá)16%左右,不符合直接進(jìn)入精煤的要求。
表1 精煤磁選尾礦篩分試驗(yàn)結(jié)果
表2 FX500旋流器溢流篩分試驗(yàn)結(jié)果
表3 FX500旋流器底流篩分試驗(yàn)結(jié)果
FX500旋流器的分級(jí)效率:綜合表1、表2、表3數(shù)據(jù)計(jì)算得出,旋流器的分級(jí)效率為51%,分級(jí)效率較低,底流夾細(xì)嚴(yán)重。因此,要想解決精煤磁選尾礦灰分超標(biāo)問(wèn)題,主要方法就是提高旋流器的分級(jí)效率,減少旋流器的底流夾細(xì)情況。
分級(jí)濃縮旋流器結(jié)構(gòu)示意見圖2。
圖2 分級(jí)濃縮旋流器結(jié)構(gòu)示意
分級(jí)濃縮旋流器主要由進(jìn)料體、圓柱段、圓錐段、底流口和溢流管等幾部分組成。物料以一定的速度通過(guò)旋流器入口進(jìn)入旋流器內(nèi)部,在里面形成內(nèi)外兩個(gè)不同的旋流區(qū),礦粒根據(jù)自身粒徑的大小,分別進(jìn)入內(nèi)外兩個(gè)旋流區(qū)。其中內(nèi)旋流主要以細(xì)粒級(jí)物料為主,從上部溢流管出去,而外旋流主要以粗粒度物料為主,從底流口排出,從而實(shí)現(xiàn)物料按照粒度的差異進(jìn)行分離[7-8]。
影響旋流器分級(jí)粒度的因素較多,如入料壓力、礦漿密度、礦漿粘度、旋流器結(jié)構(gòu)等,目前對(duì)旋流器分級(jí)粒度進(jìn)行計(jì)算的數(shù)學(xué)模型均為經(jīng)驗(yàn)?zāi)P?,其中以龐學(xué)詩(shī)提出的經(jīng)驗(yàn)公式應(yīng)用最為廣泛[3]。
式中,dm為分級(jí)粒度;D為旋流器直徑;do為旋流器溢流管直徑;di為旋流器入口當(dāng)量直徑;μm為礦漿粘度;ρm為礦漿密度;Δpm為給礦壓力。
由此經(jīng)驗(yàn)公式可以得出,影響旋流器分級(jí)粒度的主要因素有旋流器直徑、旋流器入料口直徑、旋流器溢流管直徑、礦石密度、礦漿密度和粘度、給礦壓力。在這幾個(gè)影響參數(shù)中,可以直接用于變更的條件只有旋流器的結(jié)構(gòu)參數(shù)和給礦壓力,而礦石及礦漿的物理性質(zhì)無(wú)法有效改變。
結(jié)合禾草溝選煤廠現(xiàn)旋流器使用效果,計(jì)劃對(duì)旋流器結(jié)構(gòu)進(jìn)行整體變化,由FX500旋流器變?yōu)镕X800旋流器,以提高旋流器的分級(jí)粒度,減少旋流器底流夾細(xì)情況。
FX800旋流器主要技術(shù)參數(shù)如表4。
表4 FX800旋流器技術(shù)參數(shù)
FX800旋流器在禾草溝選煤廠運(yùn)行穩(wěn)定后,按照GB/T477—2008《煤炭篩分試驗(yàn)方法》,分別對(duì)其入料、溢流、底流進(jìn)行篩分試驗(yàn)分析,結(jié)果見表5~表7。
表5 FX800旋流器入料篩分試驗(yàn)結(jié)果
表6 FX800旋流器溢流篩分試驗(yàn)結(jié)果
表7 FX800旋流器底流篩分試驗(yàn)結(jié)果
由試驗(yàn)結(jié)果可以看出,F(xiàn)X800旋流器的分級(jí)效果優(yōu)于FX500旋流器。從底流夾細(xì)方面進(jìn)行對(duì)比發(fā)現(xiàn),F(xiàn)X800旋流器底流的夾細(xì)率為34.76%,F(xiàn)X500底流夾細(xì)率為45.65%,前者比后者下降了10.89%,灰分下降7.31%。
為進(jìn)一步說(shuō)明大直徑旋流器在使用效果方面優(yōu)于FX500旋流器,分別對(duì)兩種規(guī)格旋流器進(jìn)行單機(jī)檢查,對(duì)比分級(jí)指標(biāo)。
(1)分離粒度對(duì)比。對(duì)比FX500旋流器和FX800旋流器的粒度分配曲線(圖3、圖4),從曲線分離粒度d50發(fā)現(xiàn),F(xiàn)X500旋流器的分離粒度為0.06 mm,F(xiàn)X800旋流器的分離粒度為0.085 mm,說(shuō)明更換大直徑旋流器后,分離粒度提高了0.025 mm,這也是大直徑旋流器底流夾細(xì)情況優(yōu)于FX500旋流器的主要原因[5-6]。
圖3 FX500旋流器粒度分配曲線
圖4 FX800旋流器粒度分配曲線
(2)分級(jí)效率對(duì)比。按照0.125 mm計(jì)算分級(jí)效率,并進(jìn)行對(duì)比,結(jié)果如表8所示。
表8 分級(jí)效率對(duì)比
對(duì)比分級(jí)效率發(fā)現(xiàn),F(xiàn)X800旋流器的分級(jí)效率高出FX500旋流器分級(jí)效率12.84%。
在溢流跑粗方面,F(xiàn)X800旋流器低于FX500旋流器約2.59%,這就意味著使用大直徑旋流器后,溢流跑煤比例下降2.59%,按照旋流器入料量為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算,則減少跑煤1.41%。
禾草溝選煤廠選用大直徑FX800旋流器后,有效減少了底流夾細(xì),使底流灰分降低7.31%,分離粒度提升0.025 mm,分級(jí)效率提高12.84%,減少因分級(jí)效果差造成的精煤損失約1.41%。