包小燕
(中煤科工集團 北京華宇工程有限公司,河南 平頂山 467002)
選煤廠的精煤產(chǎn)品一般由三部分組成:重介質(zhì)選精煤、浮選精煤和粗精煤。近年來一些選煤廠入選原煤含煤泥量越來越大[1],粗精煤灰分居高不下,造成重介質(zhì)選精煤、浮選精煤背灰,影響了產(chǎn)品質(zhì)量和精煤產(chǎn)率的提升。因此,有效降低粗精煤灰分,是大多數(shù)選煤廠亟待解決的問題。目前,高頻疊篩在粗煤泥回收環(huán)節(jié)的應(yīng)用越來越多,在多個選煤廠成功實現(xiàn)了粗精煤泥的精細分級和高效降灰。筆者以安徽方園塑膠有限公司生產(chǎn)的高頻疊篩(FY-HVS-1500型)為例,闡述其結(jié)構(gòu)和工作原理,并結(jié)合案例,介紹其在多個選煤廠在粗精煤截粗、脫水、脫泥以及降灰等方面的實際應(yīng)用情況。
方園FY-HVS-1500型高頻疊篩是一種借助于篩面高頻振動力和物料重力實現(xiàn)按物料粒度分級的機械設(shè)備,其結(jié)構(gòu)主要由分料器、喂料器、上下篩框、高頻振動電機、篩上產(chǎn)品收集料斗、篩下產(chǎn)品收集槽、框架及支撐平臺等部分組成。篩機的工作原理見圖1。其主要特征及優(yōu)勢有以下幾點。
圖1 FY-HVS-1500型高頻疊篩工作原理示意
(1)采用方園公司自主研發(fā)的高開孔率聚氨酯精細篩網(wǎng)(FY-SIEVE型),開孔率高達32%以上,處理能力大;篩孔采用錐孔設(shè)計,利于物料通過,不易堵孔,可實現(xiàn)對細粒級物料的高效分級;其分級粒度為0.3~0.074 mm[2],分級效率可達70%~80%。另外,F(xiàn)Y-SIEVE型聚氨酯精細篩網(wǎng)采用整體成型技術(shù)一次成型,采用高強纖維增加強度,不會出現(xiàn)整體開裂現(xiàn)象,提高了篩網(wǎng)的抗張強度及使用壽命。
篩機配置了低電耗的強力雙激振電機、浮動式篩框和全封閉式振動器。經(jīng)浮動抗剪切橡膠彈簧傳遞給固定篩框的動負荷僅為5%~10%,即振動力的90%以上全部轉(zhuǎn)化為篩分振動力[3],因此適合于細粒級物料的高效分級。
(2)篩機參振部件全部采用哈克釘拉鉚,保證了設(shè)備運轉(zhuǎn)的可靠性。
(3)高頻振動電機為原裝進口Italvibras電機,使用壽命長達42 000 h,保證了篩機運轉(zhuǎn)的穩(wěn)定性。
(4)篩機所有金屬部件均采用噴砂—聚脲工藝進行防腐處理,對受到物料長期沖刷的關(guān)鍵部件采用耐納特膠板進行耐磨防護處理。
山東新巨龍能源有限公司選煤廠入選的煤種以肥煤和1/3焦煤為主,是目前國內(nèi)寶貴的煉焦煤資源。按照對稀缺煤種保護性開發(fā)的要求,選煤廠在工藝選擇時以精煤最大產(chǎn)率原則為出發(fā)點和立足點,選煤工藝采用毛煤動篩排矸、原煤有壓兩產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器主再選、煤泥浮選、尾煤濃縮壓濾的聯(lián)合流程[4]。在精煤磁選尾礦回收環(huán)節(jié),于2013年進行技術(shù)改造,采用3臺方園5層高頻疊篩用于粗精煤分級旋流器底流的脫水、降灰。表1為5層高頻疊篩入料的篩分試驗數(shù)據(jù)。
根據(jù)表1篩分試驗數(shù)據(jù),將0.5 mm篩縫的弧形篩更換為5層高頻疊篩,通過采用不同孔徑篩網(wǎng)對比試驗,發(fā)現(xiàn)對于該廠粗精煤,采用孔徑0.32 mm的篩網(wǎng)降灰時效果最佳,可實現(xiàn)經(jīng)濟效益最大化。5層高頻疊篩篩上物料篩分試驗結(jié)果見表2。
表1 5層高頻疊篩入料篩分試驗結(jié)果
表2 5層高頻疊篩篩上物料粒度組成
通過表1和表2可以得出:5層高頻疊篩入料中0.32 mm以下粒級的綜合產(chǎn)率為34.12%,入料灰分為16.61%;經(jīng)過篩孔為0.32 mm的高頻疊篩篩分后,篩上物中0.32 mm以下粒級含量降至20.70%,較篩分前降低13.43%;篩上物灰分10.91%,較篩分前降低5.7%。上述試驗數(shù)據(jù)表明,篩孔為0.32 mm的高頻疊篩在新巨龍選煤廠截粗、脫泥、降灰方面效果顯著。
淮北選煤廠于2010年進行技術(shù)改造,采用原煤三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器—煤泥浮選聯(lián)合生產(chǎn)工藝及“2+2”煤泥水處理流程(即精煤泥二次浮選兩段脫水、尾煤泥二次濃縮兩段脫水)。對于重介質(zhì)選精煤磁選尾礦和中煤磁選尾礦的脫水回收,采用傳統(tǒng)振動弧形篩加立式離心機的組合脫水工藝[5];對于尾煤泥(浮選尾煤、粉中煤篩下水)利用沉降離心機脫水回收并入中煤(見圖2)。
圖2 淮北選煤廠改造前臥式沉降離心脫水機回收粗煤泥工藝
在實際生產(chǎn)中,這兩種脫水工藝存在以下不足:① 弧形篩易竄料,導(dǎo)致篩分效率降低,同時影響離心機脫水效率;② 弧形篩篩板頻繁調(diào)頭、篩板使用壽命短、工作量大、更換不方便,維護費用高;③ 沉降過濾機能耗較高,粗煤泥回收收益與電耗成本倒掛。為了在工藝上對上述問題進行優(yōu)化,經(jīng)調(diào)研,淮北選煤廠最終選擇利用安徽方園的5層高頻疊篩處理精煤、中煤磁選機尾礦。圖3所示為改造后的工藝流程。
圖3 淮北選煤廠采用高頻疊篩改造后的粗煤泥回收工藝
采用5層高頻疊篩后的效果分析:
(1)高頻疊篩對磁選尾礦的降灰作用。工藝改造后,利用5層高頻疊篩(0.32 mm、0.23 mm和0.18 mm 3種孔徑篩網(wǎng))回收粗精煤的篩分試驗數(shù)據(jù)見表3,從表中可以看出,入料灰分均在18%以上。經(jīng)過篩分后,篩上物灰分均降至12%以下,說明高頻疊篩在回收粗精煤時,降低了精煤磁選尾礦的灰分。篩上物料進入離心機脫水后,能夠進一步有效控制粗精煤的灰分,可使最終精煤對粗精煤“背灰”現(xiàn)象大幅減少,有利于控制重介質(zhì)和浮選指標(biāo),特別是可以提高精煤產(chǎn)率。
表3 5層高頻疊篩的篩分檢查試驗
(2)高頻疊篩對細粒煤的截粗效果明顯。為了驗證5層高頻疊篩對細粒煤的截粗效果,對該設(shè)備的篩分效果進行跟蹤試驗,引取粉中煤篩下水進入0.32 mm篩網(wǎng)的5層高頻疊篩進行試驗,結(jié)果見表4。
從表4可以看出,5層高頻疊篩能夠?qū)崿F(xiàn)按篩網(wǎng)快速分離物料,篩下物濃度較入料濃度大幅下降,說明該設(shè)備在篩分細粒級物料時,截粗、降灰作用明顯。
淮北選煤廠應(yīng)用高頻疊篩后,既優(yōu)化了工藝,又大幅減少了浮選精煤的比例,提高了精煤產(chǎn)量,取得了可觀的經(jīng)濟效益。 另一方面,因停用了2臺回收粗煤泥的臥式沉降離心脫水機及相應(yīng)的入料泵,每年減少了大量電耗。
表4 5層高頻疊篩截粗試驗數(shù)據(jù)
伊泰集團凱達選煤廠(動力煤)利用方園5層高頻疊篩,從煤泥水中回收產(chǎn)品取得預(yù)期效果。表5所示為濃縮機底流壓濾后的煤泥篩分試驗數(shù)據(jù)。結(jié)合凱達選煤廠的煤泥篩分試驗報告,因小于0.075 mm的高灰細泥含量高達66.77%,濾餅發(fā)熱量約6 897 J/g,即使煤泥干燥處理后也難以銷售,既影響選煤效益,又增加環(huán)保壓力。
表5 凱達選煤廠濃縮機底流壓濾煤泥篩分試驗結(jié)果
表6所示為工藝調(diào)整后采用方園高頻篩的煤泥試驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計。根據(jù)表5的篩分試驗數(shù)據(jù),配套的高頻疊篩為0.1 mm篩網(wǎng)。1號濃縮機物料不添加絮凝劑,底流作為高頻疊篩入料,溢流添加絮凝劑進入3號濃縮機。高頻疊篩篩上物料壓濾干燥后成為產(chǎn)品銷售;3號濃縮機底流經(jīng)壓濾后直接外排。從表6可以看到,高頻疊篩篩上物料灰分比入料降低10.66%,發(fā)熱量比入料提高1 994 J/g,取得了很好的效果。
表6 凱達選煤廠工藝調(diào)整后濃縮機底流及高頻疊篩煤泥試驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計
高頻疊篩在3座選煤廠的成功應(yīng)用,說明了該設(shè)備能夠減少高灰細泥對洗選產(chǎn)品的污染[6],使全廠最終洗選產(chǎn)品灰分或發(fā)熱量達到要求;同時,還可降低選煤廠藥耗、電耗等,提高了選煤廠經(jīng)濟效益,促進了粗煤泥降灰工藝的發(fā)展,對粗煤泥分選工藝的選擇有一定指導(dǎo)意義。