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        微細(xì)粒浮選精煤絮凝脫水試驗研究

        2019-06-24 06:13:26王亞健張嘉云花曉中王鵬輝徐宏祥
        煤炭加工與綜合利用 2019年3期
        關(guān)鍵詞:煤漿清液精煤

        王亞健,趙 翔,張嘉云,申 杰,杜 軍,花曉中,王鵬輝,徐宏祥,黃 根

        (1.山西潞安集團(tuán) 余吾煤業(yè)有限責(zé)任公司,山西 長治 064100;2.中國礦業(yè)大學(xué)(北京)化環(huán)學(xué)院 礦山與城市固廢資源化工程研究中心,北京 100083)

        浮選精煤脫水是選煤廠煤泥水處理的一個重要工藝環(huán)節(jié),其合理與否直接影響全廠的工藝系統(tǒng)、分選效率及周圍環(huán)境。隨著原煤開采機(jī)械化程度的提高,選煤廠入選原煤中小于0.5 mm粒級煤泥含量不斷增加,浮選精煤粒度也越來越細(xì),給細(xì)粒精煤脫水帶來了困難[1-3]。

        目前,選煤廠浮選精煤通常采用精煤壓濾機(jī)和加壓過濾機(jī)脫水,濾布孔徑一般為160~200目,由于浮選精煤中微細(xì)顆粒含量增多,產(chǎn)品水分往往偏高且不穩(wěn)定,從而導(dǎo)致總精煤水分較高[4];并且微細(xì)顆粒在壓濾過程中透過濾布進(jìn)入濾液,造成大量浮選精煤損失。同時含微細(xì)顆粒較多的濾液進(jìn)入煤泥濃縮池,造成煤泥量增加,也造成濃縮池中煤泥顆粒沉降壓濾困難,使得煤泥灰分升高。這些問題都會給選煤廠造成經(jīng)濟(jì)損失,增加運(yùn)營成本。因此減少微細(xì)粒浮選精煤的損失對于選煤企業(yè)意義重大。

        為了減少微細(xì)粒浮選精煤的損失,本文提出浮選精煤絮凝壓濾工藝,即采用高分子絮凝劑和凝聚劑作用于浮選精煤絮凝沉降過程,研究絮凝劑種類及用量、凝聚劑種類及用量對浮選精煤絮凝沉降效果的影響,探索浮選精煤絮凝壓濾工藝的脫水效果。

        1 試 驗

        1.1 試驗材料和試劑

        浮選精煤煤樣取自山西長治市屯留縣余吾選煤廠,測得煤樣總灰分為7.32%,通過浮選精煤的X-射線衍射(XRD)分析(如圖1)表明,煤中主要含無機(jī)物高嶺石、部分黃鐵礦和石英。煤樣粒度分析見表1。

        由表1可以看出,隨著粒度的減小,各粒級產(chǎn)率逐漸增加,其中細(xì)粒級(小于0.074 mm)顆粒占主導(dǎo),含量高達(dá)71.75%;并且隨著粒度的減小,各粒級的灰分呈現(xiàn)先降低后增加的趨勢,表明煤質(zhì)均勻性差,微細(xì)粒級的煤含量較多且灰分較高,對后續(xù)的浮選精煤壓濾脫水工藝影響較大。

        圖1 煤樣X-射線衍射(XRD)圖譜

        粒度/mm產(chǎn)率/%灰分/%0.5~0.39.967.420.3~0.253.487.210.25~0.12515.726.520.074~0.12522.646.630.045~0.07423.716.72<0.04524.499.04合計100.007.32

        試驗所用的化學(xué)試劑為氯化鈣(CaCl2)、明礬、聚合氯化鋁(PAC)、陰離子型絮凝劑(分子量分別為1 000萬、600萬和300萬)、陽離子型絮凝劑(陽離子度分別為20%、30%)。以上試劑均為化學(xué)純,試驗用水均為去離子水。

        將CaCl2、明礬、PAC配制成濃度為5%的溶液,陰離子型絮凝劑、陽離子型絮凝劑配制成濃度為0.1‰的溶液,各100 mL,備用。

        1.2 絮凝劑類型對浮選精煤絮凝沉降效果的影響試驗

        取5個250 mL具塞量筒,分別稱取37.5 g煤樣放入量筒,加入去離子水,配制成150 g/L的浮選精煤溶液,充分潤濕后,分別加入不同類型的絮凝劑4 mL;在沉降時間30 s、60 s、90 s、120 s、150 s、180 s、210 s、300 s和600 s時,記錄沉降界面高度;并在沉降時間5 min、10 min、30 min和60 min時取出上清液樣品,利用濁度計(WZS-186型,下同)測試樣品濁度。

        1.3 絮凝劑用量對浮選精煤絮凝沉降效果的影響試驗

        在確定了最佳絮凝劑種類后,取5個250 mL具塞量筒,分別稱取37.5 g煤樣放入量筒,加入去離子水,配制成150 g/L的浮選精煤溶液,充分潤濕后,分別加入不同用量的絮凝劑,在沉降時間 30 s、60 s、90 s、120 s、150 s、180 s、210 s、300 s和600 s時,記錄沉降界面高度,并在沉降時間5 min、10 min、30 min和60 min時取出上清液樣品,利用濁度計測試樣品濁度。

        1.4 凝聚劑類型對浮選精煤絮凝沉降效果的影響試驗

        取若干個250 mL具塞量筒,分別稱取37.5 g煤樣放入量筒,加入去離子水,配制成150 g/L的浮選精煤溶液,充分潤濕后,分別加入不同類型的凝聚劑,投加量均為800 mg/L。由于凝聚劑對溶液沉降速度影響較小,在前期試驗中三種絮凝劑沉降界面的高度基本無差別,因而試驗主要通過溶液濁度的變化來評價凝聚劑效果。在沉降時間5 min、10 min、30 min和60 min時取出上清液樣品,利用濁度計測試樣品濁度。

        1.5 凝聚劑用量對浮選精煤絮凝沉降效果的影響試驗

        在確定最佳凝聚劑種類后,取5個250 mL具塞量筒,分別稱取37.5 g煤樣放入量筒,加入去離子水,配制成150 g/L的浮選精煤溶液,充分潤濕后,分別加入不同用量的凝聚劑,在沉降時間5 min、10 min、30 min和60 min時取出上清液樣品,利用濁度計測試樣品濁度。

        1.6 絮凝劑和凝聚劑協(xié)同作用對浮選精煤絮凝效果的影響

        在最佳的絮凝劑和凝聚劑類型和用量條件下,取1個250 mL具塞量筒,稱取37.5 g煤樣放入其中,加入去離子水,配制成150 g/L的浮選精煤溶液,充分潤濕后,加入凝聚劑和絮凝劑,在沉降時間5 min、10 min、30 min和60 min時取出上清液樣品,利用濁度計測試樣品濁度。

        1.7 浮選精煤絮凝壓濾脫水試驗

        在絮凝劑和凝聚劑的最優(yōu)種類和最佳用量條件下,進(jìn)行浮選精煤絮凝壓濾脫水試驗。取2個900 mL燒杯,分別稱取100 g煤樣放入杯中,加入去離子水,配制成500 mL浮選精煤溶液,充分潤濕后,在1號燒杯中加入前期實驗結(jié)果中最佳用量的凝聚劑和絮凝劑,2號燒杯中不加藥劑。設(shè)置相同壓濾條件進(jìn)行壓濾試驗,對比二者濾餅水分和濾液濃度。

        2 試驗結(jié)果與討論

        2.1 絮凝劑類型對浮選精煤絮凝沉降效果的影響

        2.1.1 絮凝劑種類對浮選精煤絮凝沉降界面高度的影響

        絮凝劑類型對浮選精煤絮凝沉降界面高度的影響如圖2所示。

        圖2 不同絮凝劑種類與沉降界面高度之間的關(guān)系

        從圖2可以看出,在相同時間(0~300 s)內(nèi),浮選精煤絮凝沉降界面下降速度最快的是分子量為1 000萬的陰離子型絮凝劑,其次是陽離子度為30%的陽離子型絮凝劑;而分子量600萬、300萬以及陽離子度為20%的絮凝劑效果較差,且這3種絮凝劑的效果相近。在沉降時間達(dá)到600 s時,所有絮凝劑各自作用后的煤漿最后沉積物高度相近,為6~8 cm。

        2.1.2 絮凝劑類型對浮選精煤絮凝沉降后上清液濁度的影響

        絮凝劑類型對上清液濁度影響試驗結(jié)果如圖3所示。

        圖3 絮凝劑種類與煤漿上清液濁度的關(guān)系

        從圖3可以看出,在浮選精煤溶液中加入絮凝劑后,隨著時間的增長,煤漿上清液濁度逐漸降低。在相同時間內(nèi)效果最好的為分子量1 000萬的陰離子型絮凝劑,其次為陽離子度為30%的陽離子型絮凝劑,其他絮凝劑的效果均不理想。這是因為分子量大的絮凝劑擁有更長的分子鏈,含有更多的基團(tuán),陰離子絮凝劑在煤粒表面為環(huán)式或尾式吸附,易于在煤粒間產(chǎn)生架橋作用,能夠在分子鏈上粘連更多的微細(xì)煤炭顆粒,并且對煤粒表面的雙電層有壓縮作用,易于形成更大、更緊實的絮團(tuán),使得煤漿絮凝沉降更快,煤漿上清液中固體含量減少,濁度更低[6-7];陽離子型絮凝劑的分子鏈上含有陽離子,而煤炭顆粒在水中表面呈負(fù)電性,陽離子能中和這些顆粒表面的負(fù)電性,減少顆粒表面斥力,有利于顆粒聚集和絮凝。在絮凝作用初期,陽離子型絮凝劑中的陽離子能夠更快的中和煤顆粒表面電荷,促進(jìn)煤顆粒的聚集和絮凝,使得陽離子型絮凝劑在初期降低濁度的效果比陰離子型絮凝劑更好。但是陽離子型絮凝劑的分子量相較于陰離子型絮凝劑相差懸殊,較難形成大而緊實的絮團(tuán),沉降速度慢,同時較短的分子鏈對微細(xì)顆粒的吸附能力較弱,使得煤漿上清液中微細(xì)顆粒含量增多,濁度增加[8]。

        綜合考慮沉降速度和上清液濁度的試驗結(jié)果,確定最佳絮凝劑為分子量1 000萬的陰離子型絮凝劑。

        2.2 絮凝劑用量對浮選精煤絮凝沉降速度的影響

        絮凝劑用量對浮選精煤絮凝沉降界面高度的影響試驗結(jié)果如圖4所示。

        圖4 絮凝劑用量與沉降界面高度的關(guān)系

        從圖4可以看出,隨著絮凝劑用量的增加,煤漿沉降速度先增大后減小。當(dāng)絮凝用量為1.6 mg/L時,沉降速度達(dá)到最大。這主要是當(dāng)絮凝劑用量不足時,絮凝體為絮團(tuán)和自由體,絮體粒徑較小,導(dǎo)致沉降速度緩慢;隨著用量的逐漸增加,絮體結(jié)構(gòu)變得緊實,煤漿中自由體減少,絮團(tuán)體積逐漸變大,沉降速度加快;當(dāng)絮凝劑用量超過最佳用量后,結(jié)構(gòu)上未飽和的支鏈相互排斥、擁擠而向空間伸展,導(dǎo)致絮體的孔隙率增大,含水率升高,在膠體顆粒周圍形成水化外殼,使得絮凝沉降效果惡化,沉降速度下降[9-10]。

        2.3 凝聚劑類型對浮選精煤絮凝沉降上清液濁度的影響

        凝聚劑類型對浮選精煤絮凝沉降上清液濁度的影響試驗結(jié)果如圖5所示。

        圖5 凝聚劑種類與上清液濁度的關(guān)系

        從圖5可以看出,在相同凝聚劑用量和相同沉降時間的條件下,對上清液濁度影響最大的是氯化鈣和明礬,且沉降效果比較相近;而PAC的效果最差。因此,根據(jù)實驗結(jié)果排除凝聚劑PAC,后續(xù)考察氯化鈣和明礬兩種凝聚劑用量對上清液濁度的影響。

        2.4 凝聚劑用量對浮選精煤絮凝沉降上清液濁度的影響

        明礬和氯化鈣的用量對煤漿上清液濁度的影響如圖6所示。從圖6可以看出,在相同沉降時間下,上清液濁度隨著氯化鈣用量的增加先降低后增加。其中凝聚劑最佳用量為600 mg/L,濁度最低能夠達(dá)到119 NTU。在相同沉降時間下,隨著明礬用量的增加,煤漿上清液濁度先降低后增加,其中明礬最佳用量為400 mg/L,濁度最低能夠達(dá)到118.2 NTU。其作用原理為:當(dāng)凝聚劑用量較少時,凝聚劑壓縮雙電層的效果較弱,ζ電位降低較為緩慢,故此時凝聚劑效果較差;隨著凝聚劑用量的增加,凝聚劑壓縮雙電層能力逐漸增強(qiáng),ζ電位快速降低,凝聚劑效果逐漸變好,上清液中微細(xì)顆粒減少,濁度降低[11]。當(dāng)凝聚劑使用過量時,會使得煤漿中的煤顆粒再次帶電,顆粒之間產(chǎn)生靜電斥力,降低顆粒凝聚概率,從而使得凝聚劑效果反而變差[12]。綜合兩種凝聚劑對上清液濁度的影響以及用量條件試驗結(jié)果,確定最佳凝聚劑為明礬。

        圖6 凝聚劑用量與上清液濁度的關(guān)系

        2.5 絮凝劑和凝聚劑協(xié)同作用對浮選精煤絮凝沉降效果的影響

        絮凝劑和凝聚劑協(xié)同作用時對浮選精煤絮凝效果的影響如圖7所示。

        圖7 絮凝劑和凝聚劑共同作用時的濁度變化

        從圖7可知,在分子量1 000萬陰離子型絮凝劑和明礬的共同作用下,浮選精煤溶液的上清液濁度隨時間的增加而逐漸降低,濁度最低能夠達(dá)到16.81 NTU,相較于絮凝劑或者凝聚劑單獨(dú)使用時,上清液濁度大幅降低,絮凝沉降效果增強(qiáng)。

        2.6 浮選精煤絮凝沉降壓濾脫水試驗

        按照上述實驗得出的結(jié)果進(jìn)行浮選精煤絮凝壓濾試驗[5],并設(shè)置空白試驗進(jìn)行效果對比。試驗結(jié)果如表2所示。

        表2 浮選精煤絮凝沉降壓濾脫水試驗結(jié)果

        根據(jù)壓濾脫水試驗可知,在相同壓濾條件下,入料前加入凝聚劑—絮凝劑處理的煤漿壓濾精煤回收率比未加藥的煤漿精煤回收率提升8.9個百分點(diǎn),微細(xì)顆粒精煤損失減少61.49%,濾餅水分降低1.67個百分點(diǎn),說明對浮選精煤在壓濾脫水前進(jìn)行絮凝處理對減少微細(xì)顆粒精煤損失的效果顯著。

        3 結(jié) 論

        對浮選精煤絮凝效果最好的分別是分子量1 000萬的陰離子型絮凝劑以及凝聚劑明礬。當(dāng)浮選精煤溶液濃度為150 g/L時,最佳用量分別是絮凝劑1.6 mg/L和凝聚劑400 mg/L;最佳條件下浮選精煤絮凝沉降上清液濁度能夠降低到16.81 NTU,上清液中微細(xì)顆粒的含量大幅減少。

        在最佳藥劑種類和用量條件下,浮選精煤絮凝壓濾脫水的精煤回收率比浮選精煤直接壓濾脫水提升8.9個百分點(diǎn),微細(xì)粒精煤損失減少61.49%,濾餅水分降低1.67個百分點(diǎn),表明浮選精煤絮凝脫水工藝對減少浮選精煤壓濾環(huán)節(jié)細(xì)粒精煤的損失具有很好的改善效果。

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