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        鞍鋼朝陽鋼鐵鐵前系統(tǒng)科學化生產(chǎn)管理實踐

        2019-06-17 02:21:22胡德順王光偉劉喜亮
        鞍鋼技術 2019年3期
        關鍵詞:朝陽高爐鋼鐵

        胡德順,王光偉,劉喜亮

        (鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司,遼寧 朝陽 122000)

        高爐長周期穩(wěn)定順行,才能有效發(fā)揮其產(chǎn)能,降低生產(chǎn)成本。由于高爐爐況能否長期穩(wěn)定,不僅取決于高爐操作管理,也與整個鐵前的系統(tǒng)化管理密切相關,因此,鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司(以下簡稱朝陽鋼鐵)結合自身單高爐生產(chǎn)的工藝特點,不斷總結鐵前系統(tǒng)科學化生產(chǎn)的管理和操作經(jīng)驗,開展“以控制重大事故為前提,以高爐長周期穩(wěn)定順行為中心”的降成本工作,同時實施“以嚴控原燃料質量為突破口,以模板化管理為手段,以量化指標為依據(jù),以趨勢化管理為判斷標準”的各項管理工作,強化各級管理人員的管控水平。通過建立高爐診斷模型、鐵前配礦結構模型,實施成本日清日結管理、設備零故障管理,有效地推動高爐高效化生產(chǎn),實現(xiàn)高爐低成本冶煉。

        1 鐵前系統(tǒng)概況

        朝陽鋼鐵鐵前系統(tǒng)包括1座年吞吐物料量1 200萬t的機械化綜合原料場,1臺年生產(chǎn)能力為260萬t的265 m2燒結機;2座6 m 50孔焦爐及與其配套的1套125萬t干熄焦設施;1座年生產(chǎn)能力為200萬t的2600 m3高爐。朝陽鋼鐵屬單系統(tǒng)生產(chǎn),高爐的穩(wěn)定順行對整個公司的生產(chǎn)經(jīng)營至關重要。

        2 高爐管理

        朝陽鋼鐵煉鐵廠實行從原燃料采購到鐵水產(chǎn)出的鐵前系統(tǒng)全過程、系統(tǒng)化管理,建立了以高爐穩(wěn)順行為中心的高爐診斷管理模型,突出對重點過程的控制,實現(xiàn)高爐的高效、穩(wěn)定生產(chǎn)。高爐診斷模型主要包括5方面內容。

        2.1 建立高爐原燃料控制底線

        高爐原燃料質量穩(wěn)定是高爐爐況長期穩(wěn)定的前提條件。原燃料質量波動過大,必然會導致高爐穩(wěn)定性下降,因此,朝陽鋼鐵建立了高爐原燃料質量控制底線,并提出了品種結構調整要求。高爐原燃料控制底線見表1。在品種結構調整方面,要求①高爐使用焦炭全部為廠內生產(chǎn),配煤結構每月至多調整一次;②燒結配礦結構每月至多變動一次;③ 高爐配礦保持燒結礦比例相對穩(wěn)定,酸性料替換采用逐步過渡的方式。

        表1 高爐原燃料控制底線

        2.2 建立高爐溫度場管理模型

        高爐爐體溫度場管理主要包括爐缸管理和爐身管理。爐缸管理主要針對鐵水物理熱指數(shù)和爐芯溫度水平,相應的控制標準為爐芯溫度 (430±30)℃、鐵水物理熱指數(shù)3.0±0.5,通過燃料結構的調整來確保爐缸的工作狀態(tài)。爐身管理主要針對爐腹、爐腰、爐身和爐喉等溫度場的溫度及熱流強度,相應控制標準見表2,通過裝料制度和水量水溫的調整,有目的地控制渣皮的脫落和形成,保持合理的操作爐型,確保合理的煤氣流分布。

        表2 高爐爐身溫度場控制標準

        2.3 建立高爐操作模型

        為避免外界條件變化對高爐穩(wěn)定性的影響,提出了高爐“五定操作”,即定風壓、定料批、定爐溫、定堿度、定頂壓,具體規(guī)范見表3;并在高爐生產(chǎn)操作中嚴格執(zhí)行“五定操作”,為高爐穩(wěn)定順行奠定操作基礎。

        表3 高爐“五定操作”規(guī)范

        2.4 形成趨勢化管理模型

        趨勢化管理主要以高爐為中心,每月對高爐的運行數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析,形成 “高爐運行評價”、“高爐長壽管理”總結。2017年1月~2018年2月高爐爐芯溫度變化趨勢如圖1所示。

        圖1 2017年1月~2018年2月高爐爐芯溫度變化趨勢

        由圖1可以看出,2017年7月~2018年2月,高爐爐芯溫度持續(xù)下滑,爐缸工作狀態(tài)變差。結合生產(chǎn)實際情況,對爐芯溫度下降趨勢進行分析:2017年9月焦炭實物質量及粒級波動大,灰分呈上升趨勢,是爐芯溫度低于400℃的主要原因;2017年10月11日干熄焦檢修,將入爐焦比提高至390 kg/tFe,爐芯溫度被控制在合理范圍內;2017年11月高爐年休且出現(xiàn)4次非計劃休風,使爐芯溫度快速下滑,低于350℃;2017年12月至2018年2月,爐缸治理需要焦炭支撐,但焦炭實物質量和粒級仍沒有得到改善,爐芯溫度下降趨勢沒有得到控制。

        綜合分析可知:①外部原因導致高爐頻繁休風,是爐芯溫度持續(xù)下滑的誘因;② 焦炭實物質量差,是爐缸工作狀態(tài)持續(xù)得不到改善的主因。針對此種情況,采取提高入爐焦比、提高鐵水物理溫度、降低鐵水中鈦含量、提高鼓風動能以及改善焦炭質量等應對措施。經(jīng)過約2個月的治理,爐芯溫度回升,高爐順行得到保障。

        2.5 形成有害元素管理模型

        自2013年起建立了高爐有害元素分析模型,每個季度對高爐爐料及與生產(chǎn)相關的原料進行一次取樣化驗,所取樣品包括爐渣、除塵灰、高爐原燃料和燒結原燃料等20種物料,掌握其鋅、鉀、鈉等有害元素的基礎數(shù)據(jù),監(jiān)控高爐有害元素負荷水平,并根據(jù)資源水平制定燒結原料有害元素控制標準,見表4。

        表4 燒結配料有害元素含量控制標準(質量分數(shù))%

        高爐有害元素主要控制措施:①在燒結混勻料中停配干法灰、轉爐塵泥等,避免有害元素循環(huán)富集;同時,密切監(jiān)控各種物料中堿金屬和鋅的含量,及時減配或停配有害元素含量高的物料,使高爐鋅負荷和堿金屬負荷在一定范圍內保持動態(tài)平衡。堿金屬負荷控制在4 kg/t以內,鋅負荷控制在0.4 kg/t以內,最大限度降低有害元素對高爐的危害。②通過高爐操作適當控制爐渣堿度、鎂鋁比等,提高爐渣排堿量,適當控制中心氣流,促進有害元素排出;通過控制焦炭粒級,降低有害元素對焦炭的氣化作用,使高爐保持長周期穩(wěn)定順行。

        3 成本管理

        朝陽鋼鐵煉鐵廠采用二級成本控制體系,將成本控制分為廠級和工區(qū)級。每月將公司下達到廠的成本指標通過成本分解表分解到各科室、工區(qū)管理人員;然后按照“干什么管什么”的原則,通過崗位的成本分解卡片將產(chǎn)量、能源、原燃料消耗和輔材等成本項目,以消耗定額的形式分解到各操作崗位。

        3.1 實施周成本測算制度

        專門設立成本組,建立38項工藝成本控制點和25項能源成本控制點,做到成本日清日結,并結合周成本預測進行總結分析,及時調整導致成本升高的因素,逐步形成成本預測(先算后干)、過程控制(邊算邊干)、成本改進(干完核算)的管理機制。

        3.2 實施鐵前配礦一體化

        鐵前配礦成本約占生鐵成本的60%,使配礦結構科學經(jīng)濟是降低生鐵成本最有效的措施。朝陽鋼鐵通過近幾年的生產(chǎn)實踐,實現(xiàn)了燒結配礦與高爐的聯(lián)動,并建立了適用于自身生產(chǎn)的高爐配礦結構模型和配礦菜單。朝陽鋼鐵鐵前配礦過程模型如圖2所示。通過配礦菜單確定配礦品種;通過計算配礦結構成分,確定是否滿足生產(chǎn)要求;最后通過成本測算,確定是否滿足降成本需要。

        圖2 鐵前配礦過程模型

        3.3 實施燃料成本經(jīng)濟化

        燃料成本經(jīng)濟化主要通過三方面實現(xiàn):①采取技術措施降低噴吹煤成本。2014年高爐噴煤工區(qū)通過采取全氮噴吹、降低系統(tǒng)氧含量等技術手段,將煙煤配比由50%提高至65%,成為鞍鋼集團內部噴吹煤成本最低的工區(qū)。②調整噴吹煤品種結構,降低成本。2015年在煙煤比例提高后,采用西山貧煤替代陽泉煤,克服了貧煤粘性大、易堵槍的不利因素,將貧煤比例提高至60%,進一步降低了噴煤成本。③根據(jù)成本測算和爐缸工作狀態(tài),調整煤焦結構,實現(xiàn)燃料成本最低。

        4 設備零故障管理

        朝陽鋼鐵是單高爐生產(chǎn),設備保障是高爐長周期穩(wěn)定運行的關鍵。煉鐵廠采用“設備零故障”管理模式,通過三個方面對設備進行管理:① 按照設備的關鍵程度將設備分為A、B、C三類,同時,對煉鐵廠區(qū)域內的所有設備進行歸類,并制定《A類設備管理檢修策略》,提高檢修質量。② 制定設備互檢和巡檢制度。設備互檢由設備室人員及各工區(qū)設備主管人員參加,對全廠設備的隱患、記錄、點檢、潤滑等情況進行檢查;設備巡檢由設備室人員負責,主要對設備進行不定期抽查,以彌補定期互檢存在的不足,實現(xiàn)設備穩(wěn)定運行。③ 以“零事故、零故障、零隱患”為目標,提高設備點檢質量,減少設備事故對生產(chǎn)的影響,杜絕非計劃休風。

        5 實踐效果

        朝陽鋼鐵通過實施高爐診斷管理模型,為高爐標準化操作提供了依據(jù);通過成本管理為鐵前系統(tǒng)降本增效提供了方向;通過設備零故障管理,為鐵前長周期穩(wěn)定順行提供了保障。鐵前系統(tǒng)的科學化管理強化了單高爐生產(chǎn)系統(tǒng)的穩(wěn)定性,為實現(xiàn)鐵前系統(tǒng)“均衡、穩(wěn)定、高效”生產(chǎn)奠定了基礎。

        5.1 實現(xiàn)鐵前配礦成本緊跟市場節(jié)奏

        煉鐵廠積極參與采購決策,與部門聯(lián)動,即保證質量要求,又充分考慮經(jīng)濟性,2017年做到了鐵前配礦成本與市場趨勢的一致。2017年鐵前配礦成本與普氏指數(shù)趨勢如圖3所示。

        5.2 實現(xiàn)鐵前系統(tǒng)穩(wěn)步強化

        對于單高爐生產(chǎn)系統(tǒng),高爐長周期穩(wěn)定順行是關鍵,也是經(jīng)濟冶煉的重點。朝陽鋼鐵的鐵前科學管理以高爐為中心,結合鐵前系統(tǒng)單高爐生產(chǎn)的短板,不斷對人、設備、原料、技術進行強化,從而使各項經(jīng)濟指標科學、有序地提升,實現(xiàn)燒結一個半月檢修一次,高爐三個月檢修一次的常態(tài)化管理,燒結作業(yè)率整體呈上升趨勢(2014年由于煉鋼事故,燒結被迫停產(chǎn)7天,作業(yè)率有所降低),高爐、燒結利用系數(shù)穩(wěn)步增加。2011~2017年燒結作業(yè)率見圖4,2011~2017年高爐、燒結利用系數(shù)見圖5。

        圖3 2017年鐵前配礦成本與普氏指數(shù)趨勢

        圖4 2011~2017年燒結作業(yè)率

        圖5 2011~2017年高爐、燒結利用系數(shù)

        6 結語

        (1)高爐長周期穩(wěn)定順行是單高爐生產(chǎn)的關鍵,也是經(jīng)濟冶煉的重點。朝陽鋼鐵基于單高爐生產(chǎn)的工藝特點,以高爐為中心,對鐵前系統(tǒng)進行模板化、趨勢化管理。通過進行高爐管理、成本管理和設備零故障管理,鐵前配礦成本緊跟市場節(jié)奏,鐵前系統(tǒng)各項經(jīng)濟指標均有所提升,且實現(xiàn)了燒結一個半月檢修一次,高爐三個月檢修一次的常態(tài)化管理。

        (2)高爐診斷模型的實施為高爐標準化操作提供了依據(jù);強化成本管理為鐵前系統(tǒng)降本增效提供了方向;設備零故障管理為高爐長周期穩(wěn)定順行提供了保障。

        (3)朝陽鋼鐵鐵前系統(tǒng)科學化管理,有利于強化單高爐生產(chǎn)系統(tǒng)的穩(wěn)定性,降低生產(chǎn)成本,是實現(xiàn)鐵前系統(tǒng)“均衡、穩(wěn)定、高效”生產(chǎn)的基礎,實踐效果良好,具有借鑒意義。

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