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        鞍鋼KR法脫硫浸入深度模型的研究與應(yīng)用

        2019-06-17 02:21:16宋吉鎖何海龍劉鵬飛孫群李偉東喬冠男
        鞍鋼技術(shù) 2019年3期
        關(guān)鍵詞:結(jié)瘤水罐脫硫劑

        宋吉鎖,何海龍,劉鵬飛,孫群,李偉東,喬冠男

        (鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠,遼寧 鞍山 114021)

        隨著用戶對鋼材質(zhì)量要求的日益提高,特別是電工鋼和高級別管線用鋼均要求成品硫含量小于0.003 0%,因此,各鋼廠對鐵水預處理越來越重視。KR攪拌槳是攪拌脫硫動力學條件改善的關(guān)鍵,攪拌槳的轉(zhuǎn)速、浸入深度、攪拌形式對脫硫效率均會造成極大的影響。尤其是攪拌槳浸入深度,對鐵水罐內(nèi)的流場起到?jīng)Q定性作用,浸入深度過深或過淺,脫硫效果都不好,浸入過深鐵水形不成漩渦,不能和脫硫劑充分混勻;過淺則鐵水容易噴出鐵水罐造成灑鐵事故。文獻[1]認為攪拌槳最佳浸入深度為 1.25~1.45 m,文獻[2]則認為最佳的浸入深度為1.1~1.3 m。鞍鋼2015年1月投產(chǎn)了兩套KR脫硫系統(tǒng),通過鐵水罐浸入深度試驗得出最佳浸入深度,并通過測液面的方式,編制出一套KR脫硫系統(tǒng)攪拌槳最佳浸入深度的計算模型,應(yīng)用后鐵水預處理脫硫效率得到提高。

        1 國內(nèi)外KR攪拌槳浸入深度的研究情況

        KR攪拌槳的最佳浸入深度與攪拌槳的尺寸、鐵水熔池的深度、鐵水罐的形狀均相關(guān),所以國內(nèi)外鋼廠均按照物理學的相似原理,基于本廠的設(shè)備條件,以一定的比例通過物理模擬研究攪拌槳的最佳浸入深度。表1為鐵水罐及攪拌槳尺寸參數(shù)的研究情況。

        武鋼研究院基于武鋼二煉鋼100 t鐵水罐,采用聚乙烯泡沫模擬脫硫劑,研究了攪拌器轉(zhuǎn)速、攪拌器浸入深度、攪拌器槳葉結(jié)構(gòu)以及攪拌器與攪拌罐直徑比對聚乙烯泡沫卷吸深度的影響規(guī)律[3]。研究結(jié)果表明,提高攪拌器轉(zhuǎn)速可以增強泡沫粒子的卷吸深度,增大攪拌器直徑有利于提高液面的卷吸能力,液面明顯上升。研究還表明,在不同的實驗條件下,攪拌器存在一個最佳的浸入深度。田廣亞、徐強等[4]對寶鋼浦鋼公司的KR鐵水預處理脫硫過程進行水模研究,實驗容器和現(xiàn)場鐵水罐采用1∶5的比例,實驗采用測定熔池模擬鐵水包中(水溶液)電導率的方法來測量最短混勻時間,考察攪拌槳的轉(zhuǎn)速、浸入深度、攪拌槳位置對混勻時間的影響。結(jié)果表明,混勻時間隨著攪拌槳浸入水中深度的增加而減小,但是當浸入深度達到270 mm(即現(xiàn)場浸入深度1.2 m)以后,繼續(xù)增加深度,混勻時間基本不再變化。Ryutaro SHIBA等研究認為[5],在攪拌器轉(zhuǎn)速不變的前提下,隨著攪拌器插入深度的減小,罐內(nèi)脫硫劑分散度提高,固液傳質(zhì)系數(shù)增加。

        表1 鐵水罐及攪拌槳尺寸參數(shù)

        鞍鋼200 t鐵水罐型和攪拌槳尺寸與其它鋼廠不同,在前期攪拌器葉片尺寸、葉數(shù)、攪拌槳轉(zhuǎn)速已經(jīng)優(yōu)化完成的情況下,進一步優(yōu)化了攪拌槳的浸入深度。

        2 基于200 t鐵水罐浸入深度的試驗

        2.1 試驗原理簡介

        浸入深度(攪拌槳下沿距鐵水液面的高度)影響脫硫劑的混勻效果,影響脫后成分的均勻性,研究浸入深度必須研究KR脫硫的鐵水流場。鐵水環(huán)流示意圖見圖1。

        圖1 鐵水環(huán)流示意圖

        由圖1看出,KR機械攪拌脫硫是將十字形的攪拌槳浸入鐵水液面一定深度,高速旋轉(zhuǎn)帶動鐵水也隨著高速旋轉(zhuǎn),隨著攪拌槳的轉(zhuǎn)動,攪拌槳周圍流體沿著槳徑向鐵水罐側(cè)壁流動,流體碰到側(cè)壁后分成兩部分,分別向上和向下繼續(xù)運動。攪拌槳附近由于流體的排出壓力降低,向上運動的流體由于壓差和重力的作用,形成返回攪拌槳上方的環(huán)流。而向下運動的流體在壓差作用下也返回攪拌槳處,形成攪拌槳下方的環(huán)流。返回的流體由于攪拌槳轉(zhuǎn)動的作用形成循環(huán),流體流動沿攪拌槳對稱分布。

        圖2為流體速度云圖。攪拌槳兩側(cè)灰色部分是鐵水流動的高速區(qū),攪拌槳槳葉上部區(qū)域和攪拌槳下部黑色區(qū)域是鐵水流動的低速區(qū)域,同時在攪拌槳邊緣靠近鐵水罐邊緣部分形成湍流,是脫硫劑混勻的最佳區(qū)域。只有保證鐵水高速區(qū)域灰色部分面積最大,攪拌槳下部鐵水流動速度最小的黑色區(qū)域(通常認為是死區(qū))面積最小,脫硫劑才能達到最佳的混勻效果。在脫硫劑穩(wěn)定的條件下,工業(yè)試驗以脫硫效率最高、脫硫粉劑消耗最低、攪拌槳底部結(jié)瘤最小時為最佳浸入深度。

        圖2 流體速度云圖

        2.2 試驗結(jié)果及分析

        試驗了1.4、1.5、1.6 m三個浸入深度。每個攪拌槳從上線開始直至報廢下線,統(tǒng)計脫硫效率和脫硫劑消耗。浸入深度試驗結(jié)果見表2。

        表2 浸入深度試驗結(jié)果

        由表2看出,浸入深度為1.5 m時,脫硫效率最高,為94.2%,脫硫劑消耗最低,為6.4 kg/t。三個浸入深度的攪拌槳結(jié)瘤情況見圖3。由圖3看出,浸入深度為1.4 m時攪拌槳結(jié)瘤最嚴重,1.6 m時次之,1.5 m時攪拌槳基本上不結(jié)瘤。

        圖3 攪拌槳結(jié)瘤情況

        本次試驗得出結(jié)論,浸入深度1.5 m時脫硫動力學條件最好,脫硫劑混勻效果也最好,沒有發(fā)生脫硫劑在攪拌槳軸部和底部結(jié)瘤現(xiàn)象。因此認為,鞍鋼200 t鐵水罐KR脫硫的最佳浸入深度是1.5 m。

        3 浸入深度模型的開發(fā)

        3.1 熔池深度的精確測定

        鞍鋼200 t鐵水罐出鐵量為190~205 t,出鐵量不同,鐵水罐耐材的侵蝕程度不同,熔池深度也不同,原設(shè)計模型的熔池深度是通過鐵水量的變化理論計算得出,沒有考慮鐵水罐耐材侵蝕造成的鐵水罐容變大,必須準確測量鐵水熔池深度才能準確計算出下槳深度。圖4為熔池深度示意圖。

        圖4熔池深度示意圖

        圖4中,L1是待機位時,攪拌槳下沿距鐵水罐上沿的距離,L1=2 750 mm;h1是鐵水凈空;h2是鐵水熔池深度;H0是鐵水罐內(nèi)徑高度,H0=4 904 mm。攪拌槳的下沿距離鐵水罐底的距離是L1+H0=7 654 mm。熔池深度h2=7 654-L1-h1。h1隨著鐵水量的變化和鐵水罐耐材的侵蝕程度變化。目前沒有精密設(shè)備可以準確測量出鐵水罐的凈空,可以通過攪拌槳的行程測出h1,攪拌槳的待機位時零點即0 mm。攪拌槳向下運行到攪拌槳下沿接觸到鐵水液面記錄此數(shù)碼,此時的數(shù)碼減去2 750就是h1,用7 654減去此時的數(shù)碼就是h2。

        3.2 下槳深度的確定

        工業(yè)試驗確定了200 t鐵水罐KR脫硫的最佳浸入深度是1.5 m,精確測定鐵水熔池深度后,可以精確計算出KR脫硫的下槳深度。KR脫硫的下槳深度應(yīng)該是L1+h1+900+600(900是攪拌槳葉片高度,600是攪拌槳在工作位時攪拌槳上沿距離鐵水液面的距離)。

        3.3 浸入深度模型的編制

        為了方便操作,把3.2中的900+600=1 500定義為KL,L1是固定值,h1是變化值,不能直接測出h1,可以測出L1+h1的和,把確定L1+h1和的過程定義為測液面過程,把L1+h1的和定義為液面高度。下槳深度=液面高度+KL。每一罐脫硫鐵水只要測出液面高度就可以準確得出下槳深度。具體測液面的方法如下:

        (1)將攪拌槳沿一個槳葉楞的位置從下向上魚鱗狀的涂上耐火泥。

        (2)將攪拌槳浸入鐵水里 (接近1/3的位置)記錄此時的數(shù)碼。圖5為攪拌槳浸入鐵水時操作頁面截圖。

        圖5 攪拌槳浸入鐵水時操作頁面截圖

        (3)攪拌槳抬起,測量攪拌槳浸入鐵水的深度,攪拌槳從待機位到攪拌槳下沿接觸鐵水的實際數(shù)碼等于攪拌槳浸入鐵水里時的數(shù)碼減去攪拌槳浸入深度。這個數(shù)碼稱為本罐鐵水的液面高度。然后在計算機一級程序上做出攪拌槳下槳深度計算圖,見圖6。把對應(yīng)罐號的鐵水量輸入就可以得出下槳深度,再根據(jù)脫硫的操作畫面,則整個攪拌槳的浸入深度模型編制完成。

        圖6 攪拌槳下槳深度計算圖

        4 模型的應(yīng)用效果

        2018年1月應(yīng)用了該模型,應(yīng)用新模型既解決攪拌槳結(jié)瘤問題,又從根本上杜絕了浸入深度過淺造成鐵水噴濺導致的鐵水損失。1~6月份脫硫劑的消耗情況及扒渣鐵損情況見圖7。從圖7中可以看出,脫硫劑消耗持續(xù)降低,從1月份的噸鐵最高消耗8.286 kg降到6月份的6.340 kg,降幅達到23%。扒渣鐵損降低了0.16 t/罐,降低幅度接近10%。此期間工況相同,分析扒渣鐵損降低的原因認為,一部分是粉劑消耗降低,按脫硫渣含鐵量10%計算,粉劑消耗降低23%,由此帶來扒損降低應(yīng)該是23%×10%=2.3%,所以,減輕鐵水噴濺降低了7.7%的扒渣鐵損。

        圖7 應(yīng)用模型后脫硫劑消耗情況

        5 結(jié)論

        (1)工業(yè)試驗得出,鞍鋼200 t鐵水罐KR脫硫系統(tǒng)攪拌槳插入深度為1.5 m時,脫硫效率最高,達到94.2%,脫硫粉劑消耗最低為6.4 kg/t。

        (2)通過測液面和設(shè)定KL值準確地計算出每罐鐵水的下槳深度,并且直接應(yīng)用在一級操作畫面上,編制出了KR脫硫插入深度模型。應(yīng)用新模型后,噸鋼粉劑消耗降低了23%,既解決了攪拌槳結(jié)瘤問題,又降低了由于鐵水噴濺問題造成的鐵水損失。

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