張慶文,常治鐵,劉莉,郭普慶,孫大鵬
(鞍鋼集團(tuán)工程技術(shù)有限公司,遼寧 鞍山 114021)
為防治污染,國(guó)家加大了對(duì)焦化行業(yè)污染的治理力度,《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16171-2012中明確規(guī)定,干熄焦煙氣(包括預(yù)存段放散煙氣)需凈化處理達(dá)標(biāo)后排放。干熄焦預(yù)存段放散煙氣具有煙氣溫度低、煙氣量小、SO2濃度及粉塵濃度高等特點(diǎn)。目前,國(guó)內(nèi)干熄焦預(yù)存段放散煙氣凈化問(wèn)題還沒(méi)有很好的解決方法。由于干熄焦?fàn)t生產(chǎn)必須保持壓力穩(wěn)定,且在事故狀態(tài)時(shí)干熄焦預(yù)存段放散煙氣要及時(shí)放散以確保安全,因此,在進(jìn)行干熄焦預(yù)存段放散煙氣脫硫、除塵凈化的同時(shí),保證干熄焦預(yù)存段放散煙氣取氣口位置壓力平衡和事故狀態(tài)下及時(shí)放散,成為了一項(xiàng)技術(shù)難題。
鞍鋼本部及朝陽(yáng)鋼鐵現(xiàn)有焦?fàn)t14座 (其中6 m焦?fàn)t10座,7 m焦?fàn)t4座),7套干熄焦裝置,干熄焦放散煙氣與干熄爐環(huán)境除塵共用一套除塵系統(tǒng)。干熄焦?fàn)t生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生含粉塵、SO2等有害物質(zhì)的廢氣,造成排放煙氣中SO2超標(biāo)。針對(duì)此問(wèn)題,鞍鋼集團(tuán)工程技術(shù)有限公司進(jìn)行了干熄焦預(yù)存段放散煙氣除塵脫硫技術(shù)研究,提出了干熄焦預(yù)存段放散煙氣凈化技術(shù)和安全連鎖自動(dòng)控制技術(shù),并先后應(yīng)用于鞍鋼7套干熄焦裝置,應(yīng)用后效果良好。本文對(duì)此項(xiàng)技術(shù)和應(yīng)用情況進(jìn)行了介紹。
1.1.1 技術(shù)方法
由于干熄焦預(yù)存段放散煙氣溫度較低,沒(méi)有達(dá)到SDS干法脫硫溫度要求,因此研究了一種將經(jīng)過(guò)防爆袋式除塵器過(guò)濾后的干熄焦預(yù)存段放散煙氣匯入焦?fàn)t煙道氣脫硫脫硝系統(tǒng)進(jìn)行凈化的方法,通過(guò)將干熄焦預(yù)存段放散煙氣與焦?fàn)t煙道氣混合后進(jìn)行脫硫處理,解決了干熄焦預(yù)存段放散煙氣煙溫低等問(wèn)題,滿足了脫硫所需的溫度要求。
同時(shí),為了便于副產(chǎn)物綜合利用,設(shè)置相對(duì)獨(dú)立的干熄焦預(yù)存段放散煙氣除塵系統(tǒng),包括防爆袋式除塵器和干熄焦預(yù)存段放散煙氣除塵系統(tǒng)變頻增壓風(fēng)機(jī)等。由于干熄焦預(yù)存段放散煙氣中所含焦粉為易燃易爆物,因此設(shè)置防爆袋式除塵器。干熄焦預(yù)存段放散煙氣經(jīng)過(guò)防爆袋式除塵器脫除焦粉后,再匯入焦?fàn)t煙道氣脫硫脫硝系統(tǒng)進(jìn)行凈化,使干熄焦預(yù)存段放散煙氣除塵凈化收集的焦粉和脫硫副產(chǎn)物分別收集、利用。
1.1.2 技術(shù)原理
SDS干法脫硫噴射技術(shù)是通過(guò)高效的SDS干法脫硫噴射裝置將高效脫硫劑 (粒徑20~30 μm)均勻噴射到焦?fàn)t煙氣脫硫脫硝系統(tǒng)入口煙道內(nèi),脫硫劑在焦?fàn)t煙道內(nèi)被熱激活,比表面積迅速增大,脫硫劑與煙氣中酸性物質(zhì)充分接觸,發(fā)生物理、化學(xué)反應(yīng),煙氣中的SO2等酸性物質(zhì)被吸收凈化。SDS干法脫硫完成的主要化學(xué)反應(yīng)如下:
1.1.3 工藝流程
根據(jù)干熄焦預(yù)存段放散煙氣特點(diǎn),確定以下工藝路線:干熄焦預(yù)存段放散煙氣取氣后,煙氣通過(guò)閥門切換,關(guān)快切閥,開氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥,將煙氣引入干熄焦預(yù)存段放散煙氣除塵管道,進(jìn)入防爆袋式除塵器進(jìn)行煙塵凈化,過(guò)濾去除煙氣中的顆粒物(焦粉),收集的焦粉顆粒物經(jīng)吸排車吸出后,回收利用;凈化后的煙氣由變頻增壓風(fēng)機(jī)抽引送至焦?fàn)t煙氣管道,與焦?fàn)t煙道氣一起進(jìn)行脫硫脫硝除塵凈化處理。具體工藝流程如圖1所示。
圖1 干熄焦預(yù)存段放散煙氣凈化工藝流程圖
1.2.1 干熄爐與干熄焦預(yù)存段放散煙氣凈化系統(tǒng)的安全聯(lián)鎖
為保證干熄焦預(yù)存段放散煙氣除塵系統(tǒng)的安全生產(chǎn),設(shè)置了兩級(jí)聯(lián)鎖,分別為干熄爐系統(tǒng)循環(huán)風(fēng)機(jī)與干熄焦預(yù)存段放散煙氣除塵系統(tǒng)變頻增壓風(fēng)機(jī)之間的安全聯(lián)鎖;干熄焦系統(tǒng)預(yù)存段放散煙氣中的H2、CO濃度值與干熄焦預(yù)存段放散煙氣除塵系統(tǒng)變頻增壓風(fēng)機(jī)之間的安全聯(lián)鎖。具體運(yùn)行方式如下:
(1)當(dāng)干熄爐系統(tǒng)循環(huán)風(fēng)機(jī)停運(yùn)時(shí),干熄焦預(yù)存段放散煙氣除塵系統(tǒng)變頻增壓風(fēng)機(jī)停止運(yùn)行。
(2)對(duì)于6 m焦?fàn)t,當(dāng)干熄焦系統(tǒng)預(yù)存段放散煙氣中的H2濃度>8%或CO濃度>15%時(shí),干熄焦預(yù)存段放散煙氣除塵系統(tǒng)變頻增壓風(fēng)機(jī)均停止運(yùn)行;對(duì)于7 m焦?fàn)t,當(dāng)干熄焦系統(tǒng)預(yù)存段放散煙氣中的H2濃度>7%或CO濃度>13%時(shí),干熄焦預(yù)存段放散煙氣除塵系統(tǒng)變頻增壓風(fēng)機(jī)均停止運(yùn)行。
1.2.2 干熄焦預(yù)存段放散煙氣凈化系統(tǒng)與焦?fàn)t煙道氣脫硫脫硝系統(tǒng)的安全聯(lián)鎖
在焦?fàn)t脫硫脫硝系統(tǒng)風(fēng)機(jī)與干熄焦預(yù)存段放散煙氣除塵系統(tǒng)變頻增壓風(fēng)機(jī)之間設(shè)置安全聯(lián)鎖以保證整個(gè)系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。在干熄焦除塵凈化后、煙氣匯入焦?fàn)t煙道氣脫硫脫硝系統(tǒng)前,設(shè)電動(dòng)切斷閥,通過(guò)電動(dòng)切斷閥可切斷兩系統(tǒng)間的聯(lián)系,使干熄焦除塵系統(tǒng)成為相對(duì)獨(dú)立的除塵系統(tǒng),這樣既便于干熄焦系統(tǒng)壓力調(diào)節(jié)和檢修(可與干熄焦?fàn)t同步檢修),又不影響焦?fàn)t煙道氣脫硫脫硝系統(tǒng)運(yùn)行。
2018年5月開始,先后在鞍山本部和朝陽(yáng)鋼鐵14座焦?fàn)t和7套干熄焦裝置采用此技術(shù)進(jìn)行煙氣脫硫脫硝處理,應(yīng)用后各干熄焦裝置的外排指標(biāo)均達(dá)到了國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求,實(shí)現(xiàn)了煙氣的達(dá)標(biāo)排放,且未對(duì)焦?fàn)t及干熄焦?fàn)t正常生產(chǎn)產(chǎn)生影響。下面以鞍鋼本部二煉焦7#焦?fàn)t為例,介紹干熄焦預(yù)存段放散煙氣處理技術(shù)的應(yīng)用效果。
鞍鋼本部二煉焦7#焦?fàn)t未處理的干熄焦預(yù)存段放散煙氣參數(shù)條件如表1所示。干熄焦預(yù)存段放散煙氣外排標(biāo)準(zhǔn)(包括干熄焦循環(huán)煙氣)如表2所示。從表1、2中可見,煙氣中的SO2及顆粒物濃度嚴(yán)重超標(biāo),必須進(jìn)行治理。
表1 鞍鋼本部二煉焦7#焦?fàn)t干熄焦預(yù)存段放散煙氣參數(shù)條件
表2 干熄焦煙氣外排標(biāo)準(zhǔn) mg/Nm3
干熄焦預(yù)存段放散煙氣處理技術(shù)于2018年5月開始應(yīng)用于鞍鋼本部二煉焦7#焦?fàn)t干熄焦預(yù)存段放散煙氣凈化。2018年5~12月7#焦?fàn)t煙囪實(shí)際運(yùn)行排放指標(biāo)情況如表3所示。由于將干熄焦預(yù)存段放散煙氣并入焦?fàn)t煙氣凈化系統(tǒng)中與焦?fàn)t煙氣一并處理,并通過(guò)焦?fàn)t煙囪排放,因此,干熄焦預(yù)存段放散煙氣處理后的排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行焦?fàn)t煙道氣外排標(biāo)準(zhǔn),原干熄焦環(huán)境除塵器煙囪執(zhí)行干熄焦煙氣相應(yīng)排放標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)過(guò)脫硫脫硝處理后,焦?fàn)t煙道氣外排需要達(dá)到的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)如表4所示。
表3 7#焦?fàn)t煙囪實(shí)際運(yùn)行排放指標(biāo)情況 mg/Nm3
表4 焦?fàn)t煙道氣外排標(biāo)準(zhǔn) mg/Nm3
結(jié)合表2、3和4可以看出,將干熄焦預(yù)存段放散煙氣并入焦?fàn)t煙道氣脫硫脫硝系統(tǒng)后,達(dá)到了焦?fàn)t煙囪特別排放限值要求 (表4中的考核標(biāo)準(zhǔn)),且優(yōu)于干熄焦煙氣特別排放限值(表2中的考核標(biāo)準(zhǔn)),同時(shí)由于切出干熄焦放散煙氣,原干熄爐環(huán)境除塵煙囪SO2排放也滿足國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)要求,大大減少了對(duì)環(huán)境的污染。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際生產(chǎn)情況發(fā)現(xiàn),此項(xiàng)技術(shù)的應(yīng)用并未對(duì)焦?fàn)t及干熄焦?fàn)t正常生產(chǎn)產(chǎn)生影響,實(shí)現(xiàn)了干熄焦系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行和安全生產(chǎn)。
(1)鞍鋼集團(tuán)工程技術(shù)有限公司通過(guò)進(jìn)行干熄焦預(yù)存段放散煙氣除塵脫硫技術(shù)研究,提出了干熄焦預(yù)存段放散煙氣凈化技術(shù)和安全連鎖自動(dòng)控制技術(shù),其中安全連鎖自動(dòng)控制技術(shù)包括干熄爐與干熄焦預(yù)存段放散煙氣凈化系統(tǒng)的安全聯(lián)鎖、干熄焦預(yù)存段放散煙氣凈化系統(tǒng)與焦?fàn)t煙道氣脫硫脫硝系統(tǒng)的安全聯(lián)鎖。
(2)干熄焦預(yù)存段放散煙氣處理技術(shù)推廣應(yīng)用于鞍山鋼鐵和朝陽(yáng)鋼鐵14座焦?fàn)t和7座干熄焦裝置煙氣脫硫脫硝處理后,干熄焦裝置煙氣排放指標(biāo)均能滿足《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中的特別排放限值要求,并達(dá)到超低排放標(biāo)準(zhǔn),即SO2排放≤30 mg/Nm3、NOX排放≤50 mg/Nm3、顆粒物排放≤10 mg/Nm3。實(shí)現(xiàn)了煙氣的達(dá)標(biāo)排放,且未對(duì)焦?fàn)t及干熄焦?fàn)t正常生產(chǎn)產(chǎn)生影響,實(shí)現(xiàn)了干熄焦系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行和安全生產(chǎn)。