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        關(guān)于某循環(huán)流化床鍋爐排渣管故障的分析與改造

        2019-06-11 08:00:54姜新雷代慶華
        科學(xué)與財(cái)富 2019年9期

        姜新雷 代慶華

        摘要:針對(duì)某廠循環(huán)流化床鍋爐啟爐過程中,反復(fù)發(fā)生的排渣管水冷夾套拉裂事故進(jìn)行了分析,找出了造成此事故根本原因,并提供了解決措施。經(jīng)過實(shí)際驗(yàn)證最終幫助企業(yè)解決了該問題,為同類設(shè)備使用廠家避免發(fā)生該事故提供了借鑒。

        關(guān)鍵詞:排渣管、冷渣器、冷卻夾套

        一、設(shè)備基本情況

        該循環(huán)流化床鍋爐為國內(nèi)某鍋爐廠家生產(chǎn)設(shè)備,額定出力220t/h、額定汽壓力9.8MPa、額定汽溫540℃。該爐配備兩臺(tái)滾筒冷渣器用于控制床壓及排放底渣,爐膛內(nèi)底渣經(jīng)過排渣管排入冷渣器,其落渣管設(shè)計(jì)上采用了水冷夾套型式,冷卻夾套內(nèi)水從水冷壁管引出再返回水冷壁系統(tǒng)內(nèi)。

        二、排渣管水冷夾套拉裂事故說明

        該爐2018年4月和6月啟爐過程中均發(fā)生排渣管水冷夾套拉裂事故,造成啟爐過程被迫中斷,兩次拉裂位置均為1#冷渣器入口管道,拉裂處照片見圖1。

        三、事故原因分析

        1.排渣管冷卻夾套拉裂可能原因有以下幾個(gè)方面:

        1)施工質(zhì)量不合格;

        2)冷卻管的材質(zhì)有缺陷;

        3)冷卻夾套和冷卻水管存在膨脹不一致,或冷卻水管膨脹受阻。

        2.存在可能性原因分析

        1)該位置所用冷卻夾套材質(zhì)12Cr1MoVG,冷卻水管材質(zhì)為20G材質(zhì),焊接位置存在異種焊接問題,有焊接后熱處理不當(dāng)造成開裂問題可能性。但從實(shí)際情況分析:兩次啟爐前,均按照規(guī)程要求進(jìn)行了相應(yīng)的水壓試驗(yàn)都正常。特別是第二次啟爐前,對(duì)此位置重新焊接后進(jìn)行了探傷結(jié)果未發(fā)現(xiàn)異常,進(jìn)行水壓試驗(yàn)時(shí)特別關(guān)注了該位置,并未發(fā)現(xiàn)有滲漏跡象。因此可排除該位置施工質(zhì)量存在問題的可能性。

        2)為確保冷卻水管材質(zhì)符合要求,在第一次停爐后對(duì)該部位20G冷卻水管進(jìn)行了局部更換,但啟爐過程仍舊發(fā)生拉裂問題。故基本可以排除冷卻水管材質(zhì)有缺陷可能性。

        3)從實(shí)際啟爐過程分析,隨著爐膛內(nèi)部溫度升高水冷壁管(含水冷夾套冷卻水管)存在向下膨脹情況,但冷渣器為安裝于固定水泥基礎(chǔ)上設(shè)備不允許再向下膨脹。故設(shè)計(jì)上為滿足爐膛整體向下膨脹,爐膛排渣管設(shè)計(jì)成插入冷渣器內(nèi)的套管連接型式,排渣管可在冷渣器進(jìn)渣管內(nèi)上下自由伸縮(如圖2所示)。

        查看該爐冷渣器入口發(fā)現(xiàn):1、區(qū)別于一般冷渣器進(jìn)渣管的垂直設(shè)計(jì),該爐設(shè)計(jì)成有一定傾斜角度進(jìn)渣(見圖3所示),排渣管向下膨脹過程同時(shí)存在向水平方向膨脹情況,極易造成膨脹受阻情況。2、冷渣器進(jìn)口插板閥位于冷渣器進(jìn)口管,而不是常規(guī)位于排渣管上面。此設(shè)計(jì)會(huì)造成啟爐過程中充滿渣料的排渣管向下膨脹力一直作用在進(jìn)渣閥上,使得排渣管膨脹嚴(yán)重受阻。

        另外,根據(jù)操作規(guī)程要求,啟爐過程中為保證床料不流失,要求冷渣器處于停運(yùn)狀態(tài)并關(guān)閉入口插板閥。此情況會(huì)造成圖3中位置1往上整個(gè)立管(高度約4.5米)全部有渣料存在,且渣料會(huì)堵塞排渣管和冷渣器進(jìn)渣管的間隙,進(jìn)一步加劇了膨脹受阻情況。

        通過與運(yùn)行管理人員了解,該爐自2014年投運(yùn)以來多次發(fā)生冷渣器入口變形情況,分析均為冷渣器進(jìn)渣進(jìn)渣管膨脹受阻造成。

        3.解決問題的方向

        從前述分析來看,造成排渣管冷卻夾套處反復(fù)拉裂的原因?yàn)椋簡(jiǎn)t中水冷壁管隨著爐膛溫度升高整體向下膨脹,但由于排渣管內(nèi)部充滿渣料使其膨脹受阻,冷卻夾套未與水冷壁管同步向下膨脹,造成排渣管水冷夾套在冷卻水接口焊縫處發(fā)生拉裂?;诖朔治觯鉀Q此問題需要從冷渣器進(jìn)渣管合理膨脹入手。

        四、處理的對(duì)應(yīng)措施

        根據(jù)前面解決問題分析,需對(duì)冷渣器進(jìn)料管做技改以期能解決冷渣器進(jìn)料管膨脹受阻問題。為此,經(jīng)過與鍋爐廠家對(duì)接,決定將冷渣器進(jìn)料插板閥位置向上移動(dòng)250mm。并修訂鍋爐運(yùn)行規(guī)程,啟爐過程中冷渣器進(jìn)料插板閥關(guān)閉,冷渣器保持低速運(yùn)行以防止插板閥下部積料。這樣在啟爐過程中,冷渣器處于運(yùn)行狀態(tài),插板閥下排渣管內(nèi)即使有渣料也會(huì)及時(shí)被排放,插板閥以下位置一直處于空管狀態(tài),不存在積料造成進(jìn)料管膨脹受阻情況。從根本上解決鍋爐排渣管膨脹受阻拉裂水冷夾套接管問題。

        五、技改后運(yùn)行情況

        自2018年6月份技改以后,該爐啟動(dòng)過三次,整個(gè)啟爐過程均正常,未再次發(fā)生因鍋爐排渣管冷卻水管拉裂造成故障停爐事故的發(fā)生。從三次啟爐來看,技改達(dá)到了解決冷渣器進(jìn)料管膨脹受阻問題的目的。

        結(jié)束語

        鍋爐汽水系統(tǒng)內(nèi)管道泄漏危害較大,出現(xiàn)類似問題管理人員要特別重視。同時(shí)汽水管道運(yùn)行環(huán)境均較惡劣,造成泄漏原因通常又比較復(fù)雜,需要技術(shù)管理人員認(rèn)真分析,找到問題的根本所在,才能從根源上對(duì)問題進(jìn)行有效解決。

        參考文獻(xiàn):

        《鍋爐原理》 周強(qiáng)泰 編著 中國電力出版社

        《循環(huán)流化床鍋爐設(shè)備及運(yùn)行》楊建華編著 中國電力出版社

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