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        本鋼5 號高爐爐缸破損調(diào)研分析

        2019-06-11 08:34:34高立波
        中國鋼鐵業(yè) 2019年10期
        關(guān)鍵詞:鐵口爐缸爐溫

        趙 喜 高立波

        1.概述

        本鋼板材煉鐵廠5號高爐于2001年11月1日擴(kuò)容改造大修后開爐至2017年12月20日停爐,生產(chǎn)16年1個月,累計生鐵產(chǎn)量2763.8萬噸,單位爐容產(chǎn)鐵量達(dá)到10630t/m3。見表1。

        高爐爐缸采用“陶瓷杯+UCAR小塊炭磚風(fēng)冷爐底”復(fù)合結(jié)構(gòu),在爐底風(fēng)冷管上部鋪滿高導(dǎo)熱炭素?fù)v料,搗實(shí)找平。爐底共砌六層國產(chǎn)大塊炭磚,爐底下部第1-2層為石墨炭磚,第3-6層為半石墨炭磚。爐缸側(cè)壁環(huán)砌37層美國UCAR熱壓小塊炭磚,上部采用15層半石墨炭碳化硅磚和2層剛玉磚。爐底第六層炭磚上部采用2層剛玉莫來石磚,側(cè)壁亦采用剛玉莫來石砌筑,爐底爐缸內(nèi)側(cè)形成陶瓷質(zhì)杯體。

        2.爐缸運(yùn)行及采取的措施

        2015年6月6日,2號鐵口下方81號、82號、83號、84號水管水溫差及熱流強(qiáng)度出現(xiàn)超高現(xiàn)象,其中82號水溫差達(dá)到1.40℃,熱流強(qiáng)度達(dá)到12.5wkJ/m2?h,之后由于高爐產(chǎn)量出現(xiàn)下降,熱流強(qiáng)度逐漸下降,并出現(xiàn)平穩(wěn)趨勢。2017年,利用3次休風(fēng)時間,分別在爐缸二段中部,即爐缸“象腳”區(qū)域附近安裝了淺表電偶33點(diǎn)、貼皮電偶47點(diǎn)。2017年3月10日,爐缸二段淺表電偶點(diǎn)TE4183(2號鐵口下方,80號-82號水管之間)出現(xiàn)上升趨勢,最高達(dá)到317℃,同時水溫差及熱流強(qiáng)度也出現(xiàn)上升趨勢,對此采取了相應(yīng)措施,把產(chǎn)量由5500t/d -5600t/d降低到5200t/d-5300t/d;用釩鈦礦護(hù)爐,使鐵中鈦含量在0.15%-0.20%;爐溫控制在0.5%-0.6%。之后的爐溫逐漸下降,運(yùn)行趨于平穩(wěn)。2017年9月1日該點(diǎn)溫度又出現(xiàn)上升,為了保證高爐爐缸安全生產(chǎn),進(jìn)一步限產(chǎn)到5000t/d。2017年12月份爐缸溫度波動頻繁,其中爐缸溫度點(diǎn)TE4075(3 號鐵口左下方)持續(xù)升高,最高達(dá)316℃,因此進(jìn)一步限產(chǎn)到4500t/d。 2017年12月18日控料線停爐,放殘鐵對爐缸進(jìn)行了整體澆筑。見表2。

        表1 2013-2018年本鋼5號高爐技術(shù)指標(biāo)比較

        表2 本鋼5號高爐爐缸溫度控制標(biāo)準(zhǔn)及采取的措施 ℃

        表3 2號鐵口下方象腳區(qū)域侵蝕調(diào)查數(shù)據(jù) mm

        3.爐缸重點(diǎn)部位破損調(diào)查分析

        3.1 爐缸鐵口區(qū)域侵蝕情況

        鐵口區(qū)工作條件惡劣,渣鐵環(huán)流沖刷加劇了爐缸的破損,鐵口成為環(huán)流的終點(diǎn),也是爐缸破損情況的分界線。在實(shí)際調(diào)查中,爐缸陶瓷杯已基本被侵蝕,部分已與渣鐵殼粘接在一起,有3個鐵口區(qū)域炭磚被不同程度侵蝕,最嚴(yán)重的部位為鐵口附近及鐵口下方。

        3個鐵口第1-37層UCAR炭磚都出現(xiàn)不同程度侵蝕,侵蝕嚴(yán)重部位集中出現(xiàn)在16-25層,3個鐵口眼全部侵蝕成“凹”陷,鐵口下方“象腳”區(qū)域侵蝕最為嚴(yán)重,侵蝕范圍也最大。3個鐵口下方象腳區(qū)侵蝕范圍分別為4500mm-5480mm。其中2號鐵口下方區(qū)域較為特殊,侵蝕最嚴(yán)重部位出現(xiàn)在8-12層,尤其第9層炭磚出現(xiàn)了局部嚴(yán)重侵蝕現(xiàn)象,剩余厚度248.1mm;2號鐵口到3號鐵口下方象腳區(qū)出現(xiàn)連續(xù)侵蝕現(xiàn)象;而1號鐵口到3號鐵口之間象腳區(qū)域有未侵蝕區(qū)域。經(jīng)過分析認(rèn)為,這與3個鐵口之間的夾角不同有很大關(guān)系。見表3。

        3.2 非鐵口區(qū)域侵蝕調(diào)查

        在破損調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)18號-19號風(fēng)口下方象腳區(qū)侵蝕最嚴(yán)重,從14層-1層UCAR炭磚均出現(xiàn)不同程度侵蝕情況,其中第6層炭磚侵蝕深度達(dá)619mm,炭磚僅182.5mm,此處為爐缸淺表電偶溫度最高點(diǎn),2017年12月份出現(xiàn)波動,溫度最高達(dá)到320℃,侵蝕部位與溫度升高部位相吻合,同時此區(qū)域侵蝕長度范圍達(dá)到6100mm,炭磚侵蝕高度達(dá)2000mm,一直延伸到24號風(fēng)口下方。見表4、表5。

        通過數(shù)據(jù)分析可以看出,Zn含量隨著環(huán)炭磚磚襯的減薄混合物中的明顯增加,尤其在2號鐵口下部急劇增加,這種情況在日后生產(chǎn)中需引起重視。

        4.爐底大炭磚侵蝕情況

        2018年1月1日,在清理殘鐵過程中發(fā)現(xiàn)爐底大炭磚侵蝕嚴(yán)重,爐缸四周邊緣第6、5、4、3層大炭磚僅剩余部分,爐底侵蝕形狀為“鍋底”形。隨著爐缸殘鐵清理發(fā)現(xiàn),第2層大炭磚已侵蝕掉大約160mm。2月3日,在清理爐底第2層大炭磚,距離3號鐵口1160mm距離處,發(fā)現(xiàn)第2層大炭磚夾縫間侵蝕進(jìn)鐵水,并已經(jīng)形成冷凝鐵片,并已延伸到爐底第1層炭磚上面,同時還發(fā)現(xiàn)第1層炭磚表面局部有環(huán)裂現(xiàn)象。

        對第二層炭磚夾縫中鐵片進(jìn)行化學(xué)分析,通過數(shù)據(jù)分析炭磚夾縫鐵片[Si]為0.234%,說明鐵水已經(jīng)侵入到炭磚內(nèi)部,由于鐵水中[Si]含量不高,長期低爐溫操作會加劇對爐底的侵蝕。所以在爐役后期要重視爐溫的控制水平,防止長期低爐溫操作加劇爐底的侵蝕作用。

        針對爐底炭磚及爐底炭磚表面侵蝕物進(jìn)行了采樣并化驗(yàn)分析,通過數(shù)據(jù)看出,Zn更多吸附在磚外渣皮,鉀鈉更容易進(jìn)入碳內(nèi)部對炭磚造成破壞。Zn含量過低容易對炭磚起到破壞作用。見表6。

        表4 18號-19號風(fēng)口下方象腳區(qū)破損調(diào)查數(shù)據(jù) mm

        表5 爐缸環(huán)砌炭磚工作熱面混合物檢驗(yàn)數(shù)據(jù)

        表6 爐底大塊炭磚侵蝕面渣鐵混合物成分

        5.破損調(diào)研結(jié)論

        5.1 爐缸侵蝕分析

        (1)側(cè)壁侵蝕

        通過分析破損調(diào)研數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)5號高爐爐缸側(cè)壁侵蝕嚴(yán)重:1號鐵口區(qū)域從第12層UCAR環(huán)碳往下侵蝕越來越嚴(yán)重,侵蝕區(qū)域?qū)挾葟?600mm到4500mm;2號鐵口區(qū)域從第15層UCAR環(huán)碳往下侵蝕越來越嚴(yán)重,侵蝕區(qū)域?qū)挾葟?400mm到5300mm,其中2號鐵口左下方第10-8層侵蝕嚴(yán)重,剩余炭磚厚度為248 mm、264 mm、284 mm,均小于300mm;3號鐵口區(qū)域從第17層UCAR環(huán)碳往下侵蝕越來越嚴(yán)重,侵蝕區(qū)域?qū)挾葟?600mm到5480mm;侵蝕最為嚴(yán)重區(qū)域?yàn)榉氰F口區(qū)域18號-19號風(fēng)口下方象腳區(qū),從14層UCAR環(huán)炭往下均出現(xiàn)嚴(yán)重侵蝕情況,其中第6層炭磚侵蝕深度達(dá)619mm,剩余炭磚厚度僅182.5mm,此處為爐缸淺表電偶溫度最高點(diǎn),溫度最高達(dá)到320℃,此處侵蝕區(qū)域?qū)挾冗_(dá)到6350mm,侵蝕區(qū)域高度達(dá)2000mm,一直延伸到22號風(fēng)口下方。驗(yàn)證了停爐的正確性和及時性,有效防止了爐缸燒穿的安全事故發(fā)生。

        (2)鐵水滲透侵蝕

        從高度方向上分析,爐缸側(cè)壁呈現(xiàn)明顯的象腳狀侵蝕,最嚴(yán)重區(qū)域在第6-10層,標(biāo)高7.19m-7.65m,即距離鐵口中心線(9.2m)以下1.5m-2m區(qū)域;從圓周方向上分析,爐缸侵蝕嚴(yán)重區(qū)域分布在3個鐵口下方以及18號-21號風(fēng)口下方。綜合高度和圓周方向上的侵蝕特征,可知,爐缸環(huán)流是造成爐缸侵蝕加劇的主要因素。此外,爐底大炭磚夾層均發(fā)現(xiàn)鐵的滲透現(xiàn)象,可見鐵水的滲透侵蝕也是造成爐缸炭磚侵蝕的主要原因。

        (3)Zn、K、Na的侵蝕

        Zn、K、Na在爐內(nèi)各位置的沉積物、渣皮、磚襯中分布極其不均勻,主要分布在鐵口上部渣皮和被鐵水熔蝕的炭磚前端脆化層中,在很多渣皮中憑肉眼就可見遍布白色和淡黃色的Zn、K爐渣,說明有富積現(xiàn)象存在。但是在爐底陶瓷墊內(nèi)、第二段冷卻壁炭磚和陶瓷杯外表面K、Na、Zn含量都不高,環(huán)裂中采樣含量也不高,說明堿金屬和鋅對風(fēng)口附近有一定的侵蝕作用,但不是鐵口下部炭磚侵蝕的主要原因。

        (4)水蒸氣的破壞

        高爐冷卻壁漏水后,爐內(nèi)H2O(g)含量增加,爐缸側(cè)壁炭磚或碳復(fù)合磚等耐火材料便會處在含水蒸氣氣氛條件下,對耐火材料產(chǎn)生氧化破壞。爐缸部位炭磚一旦受到氧化侵蝕,其表面會產(chǎn)生脆化區(qū)域,為疏松的粉狀物質(zhì),在外力作用下很容易破碎,加速炭磚侵蝕。2號、3號鐵口及20號風(fēng)口方向區(qū)域冷卻壁漏水屬于比較嚴(yán)重區(qū)域,這與該區(qū)域下部對應(yīng)爐缸破損嚴(yán)重相吻合。

        (5)釩鈦?zhàn)o(hù)爐效果一般

        爐缸環(huán)碳表面及陶瓷杯墊表面有TiC晶體析出,并存在一定的富集層,說明釩鈦?zhàn)o(hù)爐起到了一定效果;但是該富集層很薄,富集層內(nèi)Ti含量并不高,化驗(yàn)數(shù)據(jù)僅為1.5%左右,只有少量的局部區(qū)域達(dá)到30%。同時爐缸環(huán)碳處滲鐵Ti含量僅0.101%,說明釩鈦礦護(hù)爐效果一般。

        5.2 爐底炭磚侵蝕分析

        (1)爐齡超期

        5號高爐自2001年擴(kuò)容性改造投產(chǎn),到2017年12月已經(jīng)生產(chǎn)了接近17年,超期服役2年多,這是爐底出現(xiàn)嚴(yán)重侵蝕的重要原因。

        (2)風(fēng)冷爐底冷卻強(qiáng)度不夠

        5號高爐采用風(fēng)冷爐底結(jié)構(gòu),爐底冷卻強(qiáng)度不夠,在服役接近17年后爐底6層炭磚侵蝕剩余1層半。對比本鋼7號高爐爐底采用水冷結(jié)構(gòu),在服役11年后爐底陶瓷墊爐缸邊緣剩余1層,爐缸中心雖然陶瓷墊侵蝕掉,但是在大炭塊的表面形成了致密的混合物,起到了保護(hù)爐底的作用,可見爐底風(fēng)冷冷卻強(qiáng)度不夠是造成5號爐爐底侵蝕的主要原因。

        (3)漂浮作用的破壞

        高溫鐵水比重比較大,再加上靜壓力的作用,即使磚縫很小也會滲入,會對爐底炭磚產(chǎn)生漂浮作用,導(dǎo)致炭磚砌體破壞。

        6.高爐安全長壽建議

        高爐長壽要融合各方面綜合因素才能達(dá)到。首先,要完善高爐爐缸侵蝕監(jiān)測手段,完善的監(jiān)測手段才能發(fā)現(xiàn)隱患,并做出相應(yīng)的有效防范措施。其次,在高爐操作管理方面可以采取以下措施減輕爐缸侵蝕:

        (1)針對大修或新建高爐,開爐達(dá)產(chǎn)不宜過快,以10天-20天冶煉鑄造鐵為宜。一方面,使?fàn)t缸一開始就生成石墨碳以封堵部分磚縫,另一方面,保證爐缸結(jié)構(gòu)和熱應(yīng)力得到釋放,爐缸襯磚及搗料得到二次固結(jié),避免爐缸熱應(yīng)力破損。

        (2)爐缸陶瓷墊與爐缸環(huán)碳的結(jié)構(gòu)縫及爐缸四周搗料質(zhì)量是引發(fā)爐缸發(fā)生“象腳”狀侵蝕的重要原因。爐缸環(huán)碳與陶瓷杯和爐底陶瓷墊砌筑結(jié)構(gòu)縫的科學(xué)設(shè)計和砌筑質(zhì)量要重點(diǎn)關(guān)注。

        (3)適當(dāng)控制產(chǎn)量,不能過于短期追求產(chǎn)量第一;同時,一定要密切把控原燃料質(zhì)量、料柱透氣性指數(shù)、爐缸活躍性和渣鐵排放。爐底爐缸侵蝕表面上受產(chǎn)量、風(fēng)量影響明顯,但從本質(zhì)上是受爐缸透液性和鐵水流動狀態(tài)的影響。

        (4)合理有效的爐缸灌漿,可以減少氣隙,保證冷卻效果。

        (5)加強(qiáng)鐵口維護(hù),保證鐵口深度。提高炮泥質(zhì)量,嚴(yán)禁潮鐵口出鐵。各鐵口間要出鐵均勻,保證出凈渣鐵。

        (6)可以考慮周期性釩鈦礦護(hù)爐,保證高爐炭磚溫度及爐缸水溫差在受控范圍內(nèi)。

        (7)科學(xué)合理的設(shè)計冷卻壁的水管直徑和冷卻水流量,保證冷卻強(qiáng)度。

        (8)控制入爐堿金屬和鋅的含量。高爐堿金屬負(fù)荷要控制在3.0kg/t以下,高爐鋅負(fù)荷要控制在0.15kg/t以下。

        (9)高爐爐役后期生產(chǎn)期間,應(yīng)防止?fàn)t溫大幅波動,嚴(yán)禁長時間低爐溫操作。

        參考文獻(xiàn)略

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