姚 高
(大同煤礦集團朔州朔煤王坪煤電有限責任公司,山西 朔州 038300)
大同煤礦集團王坪煤電有限責任公司2304巷位于井田303盤區(qū)東翼,掘進工作面東部、南部為實煤區(qū),西部為盤區(qū)大巷,北部為5304巷。巷道設計長度為932m,斷面規(guī)格為寬×高=4.2×3.4m。2304巷從303盤區(qū)皮帶巷沿8#煤層底板掘進開口,掘進煤層平均厚度為4.8m。
施工設計中先施工2304巷機頭段,施工到位后為了便于巷道后期物料運輸及通風需求,需施工運料繞道、回風繞道。待2304系統巷完全系統后再繼續(xù)掘進,系統巷施工時采用爆破施工工藝,后期巷道掘進時采用綜合機械化掘進施工工藝。
(1)原施工設計中2304巷從303盤區(qū)皮帶開口并以10°斜坡下山掘進施工,巷道掘進37m且穿過盤區(qū)軌道巷底板后再以10°斜坡上山掘進32m后與盤區(qū)回風巷貫通。
(2)2304巷與盤區(qū)回風巷貫通后在回風巷內進行風橋挑頂施工,風橋構筑后繼續(xù)掘進2304巷,當巷道掘進至89m及114m處按設計進行拐彎分別施工2304運料繞道和回風繞道,其中運料繞道設計長度為79m,回風繞道設計長度為80m,如圖1所示。
(3)2304系統巷設計總長度為273m,采用爆破施工工藝,系統巷施工期間共計構筑兩座風橋,生產計劃安排日掘進量為4.0m,系統巷施工天數為87d。
(1)2304巷在后期工作面回采期間主要用于煤炭運輸任務,巷道內安裝帶式輸送機,而原設計中巷道開口前64m以10°俯角下山掘進,再以10°仰角上山掘進,巷道坡度變化范圍大,在此段范圍內安裝輸送機難度大,不利于輸送機安全穩(wěn)定運轉。
(2)2304巷以10°俯角下山掘進至303盤區(qū)軌道巷底板時兩巷層間距為2.2m,屬于近距離煤層掘進,而盤區(qū)軌道巷直接底主要以砂質泥巖為主,巖石穩(wěn)定性差,層間維護難度大,若維護不當軌道巷在行車時很容易發(fā)生塌陷事故。
圖1 初步施工設計303盤區(qū)2304系統巷平面布置示意圖
(3)整個系統巷施工需構筑兩座風橋,每座風橋設計長度為25m,挑頂高度為4.5m,風橋施工難度大、周期長。由于303盤區(qū)回風巷直接頂主要以炭質泥巖、煤混合層為主,厚度為6.4m,采用松動爆破挑頂施工時頂板維護難度大,很容易引起大面積頂板垮落事故。
(4)原施工設計中2304系統設計總長度為173m,其中彎巷長度為159m(運料繞道、回風繞道),系統巷施工周期長,掘進效率低,施工費用高,共計需支護材料成本費用達34.7萬元,勞動費用為53.07萬元,機電設備成本及維修費用達49萬元。
為了減少巷道掘進量,提高巷道掘進效率,降低巷道掘進費用,王坪煤礦機掘一隊對2304系統巷原施工方案進行優(yōu)化。
(1)首先在303盤區(qū)皮帶巷開口掘進施工皮軌聯巷,施工到位后與軌道巷貫通,施工長度為30m。
(2)皮軌聯巷施工完后,對皮軌聯巷及軌道巷進行起底施工,具體施工方案如下:① 采用松動爆破法進行起底施工,起底時從軌道巷向皮帶巷方向以4°仰角進行起底,在軌道巷起底深度為2.0m,起底寬度為3.5m。② 為了便于軌道巷行車,起底后首先在軌道巷上鋪設密集11#工字鋼梁,鋼梁長度為4.5m,鋪設寬度為4.0m,共計30根鋼梁。③鋼梁鋪設后在鋼梁上方鋪設兩塊長度為4.5m、寬度為2.0m、厚度為8mm鋼板,并與鋼梁進行固定。④ 為了便于2304巷后期煤炭運輸,在巷道起底處安裝一部型號為SSJ-800帶式輸送機,輸送機機頭與盤區(qū)輸送機進行搭接。
(3)軌道巷起底深度為2.0m,起底后及時在軌道巷底板處鋪設工字鋼梁、鋼板及軌道,便于軌道巷行車,并在起底處安裝一部SSJ-800型帶式輸送機,機頭搭接在盤區(qū)輸送機上。
(4)皮軌聯巷起底施工后采用掘進機在軌道開口施工2304巷,當巷道掘進32m后與盤區(qū)回風巷貫通,貫通后在回風巷進行挑頂施工并構筑2304巷風橋。
(5)2304巷風橋施工后繼續(xù)采用掘進機掘進,當巷道掘進至30m按設計拐彎施工2304回風繞道,為了預留回風繞道開口處三角煤柱,2304回風繞道以垂直2304巷方向開口施工,掘進30m后再按90°拐角施工33m后與盤區(qū)回風巷貫通,整個系統巷施工完成,整個系統巷施工長度為154m。如圖2所示。
圖2 優(yōu)化設計后303盤區(qū)2304系統巷平面布置示意圖
(1)2304系統巷優(yōu)化設計后巷道總掘進長度為154m,與原施工方案相比減少巷道掘進量119m,同時只需施工一座風橋即可,而且巷道從盤區(qū)軌道巷至回風繞道口長度為62m。采用掘進機施工時日掘進量達11m/d,整個系統巷只需52d即可掘進到位,減少巷道支護成本費用18.2萬元,減少勞動費用30余萬元,減少設備維修費用21萬元。
(2)系統優(yōu)化后無需在軌道巷下方近距離煤層掘進施工,避免了軌道巷底板塌陷事故發(fā)生,同時減少了回風巷頂板挑頂施工工程量,降低了工程施工難度及危險系數,保證了巷道安全快速掘進。