陳庚曉
(中國(guó)石化股份有限公司天津分公司,天津300271)
某公司催化裂化裝置四機(jī)組系統(tǒng)分別由電動(dòng)機(jī)、軸流風(fēng)機(jī)、汽輪機(jī)、煙汽輪機(jī)四部分組成,該機(jī)組均由壓縮機(jī)控制系統(tǒng)(CCS)控制,其中軸流風(fēng)機(jī)為催化裂化裝置再生器提供主風(fēng)以確保裝置運(yùn)行。1.3 Mt/a催化裂化裝置主風(fēng)量在8.5×104m3/h以上,而作為主風(fēng)調(diào)節(jié)控制的靜葉控制系統(tǒng)顯得更為關(guān)鍵,其故障波動(dòng)將直接導(dǎo)致催化裂化裝置主風(fēng)流量波動(dòng)甚至造成主風(fēng)流量低低聯(lián)鎖停車,以下就一起因靜葉控制系統(tǒng)故障造成的裝置聯(lián)鎖的案例進(jìn)行分析。
在20180603T023032,催化裂化裝置主風(fēng)靜葉控制系統(tǒng)開(kāi)度在2 min內(nèi)從69%突降至37%,導(dǎo)致主風(fēng)流量低低聯(lián)鎖,催化裂化裝置切斷進(jìn)料,機(jī)組安全運(yùn)行,經(jīng)聯(lián)鎖復(fù)位后靜葉控制系統(tǒng)運(yùn)行正常,臨時(shí)投入運(yùn)行。
為避免系統(tǒng)再次誤動(dòng),處理過(guò)程中對(duì)靜葉執(zhí)行機(jī)構(gòu)進(jìn)行機(jī)械限位,活動(dòng)范圍限制在67%~73%,20180604T0902靜葉系統(tǒng)再次開(kāi)始波動(dòng)但CCS輸出信號(hào)未變化,由于機(jī)械限位作用,因而未導(dǎo)致裝置產(chǎn)生嚴(yán)重后果。靜葉控制系統(tǒng)故障事件記錄見(jiàn)表1所列。
表1 靜葉控制系統(tǒng)故障事件記錄
續(xù)表1
1)直接原因。主風(fēng)風(fēng)量大幅下降,觸發(fā)裝置主風(fēng)流量低低聯(lián)鎖,主風(fēng)機(jī)組進(jìn)入安全運(yùn)行狀態(tài),主風(fēng)機(jī)組聯(lián)鎖控制邏輯如圖1所示。
2)間接原因。靜葉控制系統(tǒng)在控制室CCS未發(fā)出減小靜葉開(kāi)度指令的情況下自行關(guān)小靜葉開(kāi)度,且在靜葉開(kāi)度回訊信號(hào)與給定信號(hào)偏差大于規(guī)定值4%時(shí)也未能發(fā)出自鎖命令,直至風(fēng)機(jī)靜葉關(guān)至37%時(shí),主風(fēng)量大幅下降,引發(fā)主風(fēng)流量低低聯(lián)鎖。
3)根本原因。靜葉控制系統(tǒng)PLC擴(kuò)展模塊通信短時(shí)中斷導(dǎo)致PLC失效,由于靜葉控制系統(tǒng)PLC擴(kuò)展模塊通信短時(shí)中斷屬偶發(fā)故障,在后續(xù)的檢查中,一直未出現(xiàn),直至2018年6月9日下午通信中斷故障再次出現(xiàn)時(shí)才被捕捉到。
圖1 主風(fēng)機(jī)組聯(lián)鎖控制邏輯示意
1)工作原理分析。靜葉控制系統(tǒng)工作原理如圖2所示,來(lái)自蓄能器的高壓油,經(jīng)過(guò)控制油路塊,進(jìn)入自鎖電磁閥DV1的P端,若操作方式設(shè)置為自動(dòng),系統(tǒng)操作條件正常,則DV1帶電,高壓油通過(guò)DV1的相應(yīng)油道,進(jìn)入液控單向閥V1,V2,V3的控制端使其呈雙向流通狀態(tài),其油道變?yōu)橥ǖ?,高壓油?jīng)過(guò)V1進(jìn)入比例閥SV1的P端,此時(shí)只需改變SV1相應(yīng)線圈的控制電流幅值,就能改變SV1兩個(gè)輸出口的流向與流量,即操縱伺服油缸活塞移動(dòng)的方向與速度,實(shí)施閥開(kāi)與閥關(guān)的操作,以上所有動(dòng)作由1臺(tái)PLC控制。
圖2 靜葉控制系統(tǒng)工作原理示意
2)影響因素分析。從圖2可以看出能夠影響靜葉油缸開(kāi)度的因素有三個(gè)方面:自保閥油路、比例閥閥位控制油路、手操閥油路。由于手操閥油路在靜葉控制系統(tǒng)中不起作用,已經(jīng)被截止閥截?cái)?,因此能夠影響靜葉開(kāi)度的只有自保閥油路和比例閥油路。
3)故障過(guò)程分析。從靜葉控制系統(tǒng)工作原理出發(fā),一般靜葉鎖位失效首先考慮是自保閥或比例閥泄漏造成,但比例閥泄漏前提是自鎖閥故障或液壓?jiǎn)蜗蜷yV1/V2故障,對(duì)比其他故障及相關(guān)記錄,該故障最大的特點(diǎn)是故障時(shí)間非常短,從鎖位因素出現(xiàn)到風(fēng)量下降到防喘振閥打開(kāi)只用了不到60 s,到安全運(yùn)行也只用了130 s,而之前曾發(fā)生過(guò)的自保閥泄漏,整個(gè)故障過(guò)程持續(xù)了1個(gè)多小時(shí),該故障發(fā)展速度很難用比例閥和自保閥泄漏解釋。
通過(guò)實(shí)驗(yàn)測(cè)試,2018年6月9日在確認(rèn)自鎖成立的條件下實(shí)驗(yàn)測(cè)試靜葉開(kāi)度保持時(shí)間超過(guò)1 h,在相同條件下強(qiáng)制解除自鎖功能,實(shí)驗(yàn)測(cè)試比例閥和自保閥綜合漏量對(duì)靜葉開(kāi)度的影響在30 s內(nèi)達(dá)到1.17%,推算靜葉開(kāi)度由69%降至37%需要14 min以上,實(shí)驗(yàn)表明單純比例閥和自保閥泄漏不能造成靜葉2 min內(nèi)關(guān)閉,靜葉2 min內(nèi)關(guān)閉必須自鎖閥未能動(dòng)作、比例閥保持一定開(kāi)度不變兩種情況同時(shí)出現(xiàn)。
4)故障原因確定。當(dāng)靜葉單向關(guān)閉、自鎖閥不動(dòng)作、比例閥保持一定開(kāi)度不變?nèi)N情況同時(shí)出現(xiàn)時(shí),即可確定為控制系統(tǒng)故障。最初疑似PLC故障,但始終未發(fā)現(xiàn)證據(jù)。直到2018年6月9日下午在現(xiàn)場(chǎng)操作面板顯示SP與PV完全一致的情況下卻不能投入自動(dòng),現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試PLC AI端子電流與操作面板指示一致,接入PLC手操器發(fā)現(xiàn)CPU內(nèi)部數(shù)據(jù)與擴(kuò)展模塊AI端子電流值完全不同,但CPU模塊中的DI/DO與手操器讀取信息一致,最終確認(rèn)為PLC故障。
分析靜葉控制柜接線發(fā)現(xiàn),靜葉開(kāi)度指令SP值、靜葉實(shí)際開(kāi)度反饋PV值及比例閥控制AO值均由控制系統(tǒng)PLC擴(kuò)展模塊接入,PLC擴(kuò)展模塊通信短時(shí)中斷,CPU無(wú)法讀取到SP,PV等數(shù)據(jù),也無(wú)法向AO發(fā)出命令。由于自保輸入輸出信號(hào)自CPU主模塊接入未受到通信故障影響,因此事故當(dāng)時(shí)自保聯(lián)鎖正常。
局部放大故障發(fā)生前后記錄曲線,故障發(fā)生前靜葉控制系統(tǒng)處于一個(gè)比較規(guī)律的微調(diào)狀態(tài),靜葉開(kāi)度反饋信號(hào)PV值始終在圍繞SP值在不斷的微弱調(diào)節(jié),PLC故障出現(xiàn)時(shí)恰好為關(guān)閉命令方向,通信故障導(dǎo)致關(guān)閉命令保持,靜葉勻速關(guān)閉,同時(shí)在PV與SP偏差大于4%的預(yù)設(shè)值時(shí),CPU未能得到信息發(fā)出自鎖保位的命令,符合事件發(fā)生時(shí)靜葉勻速關(guān)閉的現(xiàn)象。
PLC故障時(shí)比例閥處于微關(guān)命令位置,導(dǎo)致該次故障發(fā)展速度遠(yuǎn)大于單純液壓件滲漏引發(fā)的故障情況。綜上確認(rèn)PLC擴(kuò)展模塊通信故障為該次事件根本原因。
對(duì)于關(guān)鍵的控制系統(tǒng),不建議采用現(xiàn)場(chǎng)非冗余PLC模式控制,由于該P(yáng)LC為非SIL認(rèn)證系統(tǒng),直接影響整個(gè)控制回路的可靠性,下一步將要求廠商研究將現(xiàn)場(chǎng)PLC程序移植到機(jī)組CCS和冗余化設(shè)計(jì)方案,提高控制系統(tǒng)可靠性。